楊永青,王霄
(1.中核華緯工程設計研究有限公司,江蘇 南京 210019;2.中國化學工程第三建設有限公司,江蘇 南京 210012)
熱虹吸式再沸器,根據形式,分為立式和臥式。其中,立式虹吸式再沸器操作簡單、占地少、投資節約,在化工行業應用非常廣泛。
HTRI軟件是由美國公司開發的專業熱交換器設計校核軟件,它采用了先進的換熱技術,包含空冷器、節能器、管殼式換熱器、夾套管管熱器等多個模塊。該軟件在化工、電力、環保等各行業有著廣泛應用。
筆者利用HTRI軟件對某裝置二甲基乙酰胺(DMAC)精制工藝包中再沸器進行了校核,并對再沸器進行了優化設計。
根據工藝包參數,塔釜出料組成為:二甲基乙酰胺 (DMAC),98.71%(質量分數,下同);乙酸 (HAc),0.75%;二甲基甲 酰 胺 (DMF),0.54%。塔釜要求氣相負荷為8.82kg/s,塔釜處操作溫度為102℃,操作壓力 (A)為7.5kPa。該塔為負壓操作。
工藝介質為冷流體,走管程,進口為DN500,出口為DN1000。該換熱器材料為S30408,殼程為0.3MPa(G)飽和蒸汽。
工藝包中再沸器形式為BEM,相關參數見表1。

表1 再沸器參數表
1.2.1 工藝條件
根據再沸器參數在HTRI輸入界面輸入相關工藝參數,選擇校核模式。換熱管數根據換熱面積計算為1400根。輸入主界面及參數見圖1。

圖1 工藝參數輸入主界面
工藝參數輸入幾點特別說明:
1)一般常壓精餾再沸器汽化率不大于30%,真空精餾不大于50%,筆者按25%輸入。根據氣相負荷計算冷介質流量為35.28kg/s。
2)由于介質較清潔,管程和殼程污垢熱阻均取0.0001m2·K/W。
3)冷流體進口壓力 (A)按塔釜操作壓力輸入,即7.5kPa。同時將再沸器參數 (Reboiler Data)頁面下進口壓力位置 (Inlet Pressure Location)調整為第二項,即位于塔釜位置 (At Column Bottom)。冷介質進口壓力亦可按實際再沸器入口壓力輸入(即塔釜操作壓力加液柱靜壓),只是液柱靜壓需要預估算。
對于再沸器,需要輸入再沸器布置相關參數,包括再沸器進出口管徑長度等等。筆者根據設備布置情況輸入見圖2。

圖2 再沸器進出管參數輸入界面
1.2.2 物性參數
HTRI物性參數輸入有以下幾種方法:
1)利用HTRI自帶物性數據庫直接輸入。純凈物、混合器均可。該再沸器用加熱飽和蒸汽即用此法直接輸入。
2)利用HTRI支持的第三方虛擬物性庫。如VMG、PRO/Ⅱ等等。其中,VMG由HTRI安裝包自帶,使用方便。該再沸器工藝介質物性用此方導入物性參數。
3)利用流程模擬軟件物性導入。很多工藝流程都會進行單獨物料、能力衡算模擬,部分軟件如ASPEN換熱器模塊部分可以直接導入HTRI,作為換熱器詳細設計校核用。
4)手動輸入。
不管用以上哪種方法進行物性輸入,都要保證數據不少于三組,數據要能覆蓋本換熱器工況的參數范圍,以防出現較大計算誤差。該再沸器冷流體入口壓力根據靜壓預估,得到壓力范圍,再進行物性導入。
1.3.1 設計余量
根據計算結果,該再沸器設計裕量為121.6%,設計余量較大,有待進一步優化調整。
1.3.2 壓降
計算再沸器入口壓力 (A)為20.86kPa。進口管、再沸器、出口管壓降值見表2。

表2 各段壓降
一般出口管壓降占比應小于30%,現處于臨界值,可以考慮調整再沸器進口或出口管徑。
1.3.3 振動
計算結果顯示,殼程進口流速較大,易引起振動。由于殼程為蒸汽,流量較大,可考慮增加防沖擋板降低液體對管熱管的沖擊,減小振動。
1.3.4 流形
關于管內流形,軟件計算結果見表3。

表3 管內流形
結果顯示,再沸器內未出現膜狀沸騰及霧化現象,該再沸器流形正常。
針對前面分析得出,優化設計主要考慮適當降低換熱器換熱面積,減小殼徑、管長等。在調整相關參數時,避免出現膜狀沸騰現象。
筆者通過試算,調整換熱器參數見表4。

表4 調整后再沸器參數表
再沸器設計中靜壓頭很重要,靜壓頭會影響到汽化率。真空精餾再沸器上管板一般高于塔內液面。基于以上再沸器參數,選取不同靜壓頭進行校核,其結果見表5。
由表5看出,隨著靜壓頭的增加,汽化率、傳熱系數、設計余量均逐漸降低。由于靜壓頭是驅動再沸器循環的動力,其與循環量成本比,即靜壓頭越大,循環量越大,亦即汽化率越小。一般工程經驗推薦汽化率不低于10%,不大于40%[1],所以靜壓頭可選擇1.25~2m,也可參考該數據進行精餾塔釜液位設計。
以1.75m靜壓頭作為基準,對不同進出口管徑進行計算,得出結果見表6。

表6 各靜壓頭計算結果對比表
一般進口壓降占比為20%~30%,出口壓降占比為10%~20%,不超過35%【2】。再者管徑過小,會影響汽化率偏高,根據以上原則,選擇進口管徑為DN200,出口管徑為DN800。經校核,該工況下,汽化率為27.8%,管程流形為節液流和環狀流,無振動風險。
通過對某裝置DMAC精制工藝包中再沸器進行校核分析,發現原工藝包再沸器出口管壓降占比較大,設計余量較大。筆者利用HTRI軟件對該再沸器進行優化設計,將殼徑由1.4m調整為1.2m,換熱管長由3m調整為2m。并分析了靜壓頭取值及進出口管徑的合理取值。