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小導洞迂回反向支護在TBM卡機脫困中的應用

2020-10-12 14:26:14劉曉瑞
人民黃河 2020年2期

劉曉瑞

摘?要:引漢濟渭水利工程嶺北段TBM掘進通過斷層破碎帶時,受流渣狀變質千枚巖、糜棱巖及夾雜斷層泥礫影響,刀盤和護盾段被坍塌碎屑體卡死受困。為實現TBM脫困,在掘進面右側圍巖較好段,通過設置爬坡孔并采用風鎬人工開挖縱向超前導洞,導洞迂回通過塌腔并開挖至刀盤前12 m后橫向擴挖形成管棚工作室。在工作室反向大管棚支護條件下,開挖至受困刀盤處并實現TBM順利脫困。小導洞迂回反向支護技術在TBM卡機脫困中的應用表明:①為防止坍塌體進一步碎脹擠壓盾體,TBM脫困處理前需采用套拱完成盾尾急劇收斂段加固;②爬坡孔和縱向導洞需設置在圍巖較好段,采用Φ32自進式錨管結合H150門型鋼架支護,循環進尺控制在0.5 m以內;③按照“分區分段、由上及下、管前嚴注、短挖強支”原則,由縱向超前導洞向盾體兩側開挖橫向小導洞處理坍塌體并設內外兩層環形鋼拱架,在拱架間灌注C30混凝土形成型鋼混凝土結構,以此保護盾體并釋壓脫困。

關鍵詞:TBM卡機;脫困;導洞迂回;反向支護;引漢濟渭;秦嶺隧洞

中圖分類號:TV53?文獻標志碼:A

doi:10.3969/j.issn.1000-1379.2020.02.023

Abstract:Affected by phyllite, mylonite and fault gouge, cutter head and shield are frequently trapped by the collapsed debris in Qinling water delivery tunnel from Han to Weihe River. In order to achieve TBM relief,the climbing hole and the longitudinal leading guide hole were manually excavated with a pick through the better surrounding rock on the right side of the heading face. Then the guide hole, after passing through the collapse cavity and excavated to 12 m in front of the cutter plate, was excavated horizontally to form the pipe shed studio. Furthermore, under the supporting conditions of the large inverted pipe shed in the studio, the TBM was successfully extricated. The application of reverse large pipe-shed technology indicates that: a)in order to prevent the collapse body from further crushing and squeezing the shield, it is necessary to reinforce the sharp convergence section of the tail of the shield; b)Climbing hole and longitudinal guide hole should be set in the better section of surrounding rock with 32 self-feeding anchor pipe and H150 steel frame and the stepping distance is controlled within 0.5 m; c)In accordance with the conception“partition and segmentation, from up to down, pipe in advance and strictly grouting, short excavation and strong support”,the collapse body is treated by excavating the transverse small guide hole from the longitudinal leading guide hole to both sides of the shield body and the inner and outer ring steel arches with C30 concrete poured between the arches are used to protect the shield body and relieve pressure.

Key words: TBM jamming; out of trouble; indirect guide hole; reverse supporting;Hanjiang-to-Weihe River Valley Water Diversion Project; Qinling tunnel

我國水資源空間分布不平衡,為合理利用水資源、實現水資源合理調配,跨流域調水、引水隧洞工程不斷涌現。TBM因安全、高效、環保、機電一體化程度高的優點而被廣泛應用于長大引水隧洞掘進施工。然而,在穿越斷層破碎帶、軟巖大變形、高地應力等特殊地質段落時,TBM時常因圍巖碎脹擠壓而出現卡機事故,必須進行脫困處理。

TBM脫困的核心是解決圍巖與護盾的相互擠壓作用,常用的工程措施有管棚與化學灌漿法、設備改造及后退法、凍結法等。羅毅等[1-3]研究了地質鉆中空鉆桿作為注漿通道實現化學灌漿及管棚支護,解決了遼寧、新疆等地引水隧洞TBM穿越斷層帶卡機事故。陳興龍[4]研究了豎直凍結和水平凍結相結合的凍結方案實現引洮7#隧洞TBM解困,凍結維護期達到65 d但投資較大。孟曉燕[5]研究了注漿輔助刀盤周邊人工擴挖并結合設備后退技術,該技術實現了新疆某水工隧道TBM首次脫困,但再次掘進通過斷層時反復出現卡機。程建龍等[6]通過數值計算手段研究了不同圍巖條件下TBM與圍巖的相互作用關系。溫森等[7]通過理論方法,提出了基于霍克布朗準則的深部巖體流變模型,以此提出臨界預留計算公式。

從工程實踐角度看,當圍巖擠壓變形(接觸壓力)引起的阻力遠大于刀盤瞬時脫困扭矩、大體積坍塌碎脹巖體密貼盾體時,根本無有效作業空間實現掌子面化學灌漿和護盾上部超前管棚支護,設備改造及凍結法又會帶來經濟成本過高問題。同時,應用理論公式進行TBM臨界預留量預設計難度大。基于此,為實現一次性TBM脫困,避免在穿越一處(組)斷層時出現反復卡機現象,本文在輔助坑道法的理念上提出一種小導洞迂回反向管棚支護技術。即通過輔助坑道迂回至受卡刀盤前方并擴挖形成管棚工作室,利用工作室實施反向管棚支護,在管棚支護下采用上下導洞開(擴)挖至刀盤及護盾段,實現TBM釋壓脫困。

1?工程概況

引漢濟渭秦嶺特長隧洞越嶺段(簡稱秦嶺隧洞)全長81.779 km,從底部橫穿秦嶺山脈,隧洞最大埋深2 012 m,平均縱坡為1/2 500。采用“2臺TBM+鉆爆法”施工方案,即秦嶺嶺脊段采用2臺TBM相向施工,其余地段采用鉆爆法施工。秦嶺隧洞工區布置如圖1所示。

2016年5月31日,嶺北TBM掘進至K51+597.6時,盾尾左側護盾下方有極破碎渣體不斷流出,渣體高度超過主梁后停止外流,清渣后渣體繼續涌出。

該段原設計為Ⅲ類圍巖,巖性為千枚巖夾變砂巖,后開挖揭示(原設計未揭示)K51+616—K51+583段發育一斷層,為逆斷層,斷層產狀為N55°W/16°N,主帶巖性主要為碎裂巖、糜棱巖和斷層泥礫,巖石膠結差,自穩能力差,K51+616—K51+598段地下水弱發育、圍巖多潮濕。現場刀盤內有股狀水流出,不時有碎渣伴隨水流流出,已支護段出現部分鋼架變形現象,護盾受力較大,TBM監視器顯示護盾壓力超過30 MPa,且緩慢持續升高,護盾油缸被慢慢壓回,刀盤無法轉動。

2?卡機原因分析

通過勘測區域的地震波反射掃描成像三維圖、掌子面地質觀測的信息,推斷其前方30 m范圍內圍巖破碎且富水,節理裂隙發育。現場斷層核部圍巖強度極低,TBM刀盤和護盾被卡在破碎帶坍塌體內,圍巖在護盾直徑方向的相對收斂變形較大,停機后盾體與圍巖間隙在塌腔巖渣碎脹擠壓下更為密貼。

由圖2可知,刀盤外緣略高于護盾中心,在軟弱碎裂層或擠壓地層中會導致護盾中心與隧道開挖形心不重合,二者產生不均勻間隙,繼而導致卡機時超前注漿緩慢且難以組織實施,注漿效果更是難以控制。

3?卡機處理措施

卡機主要原因是塌腔巖體與盾體之間發生接觸擠壓,伴隨盾尾局部收斂變形。為確保脫困處理及二次掘進安全,先對盾尾已變形段進行加固,再在盾尾右側圍巖較好段設置爬坡孔,人工開挖縱向導洞至刀盤前方,繼而橫向擴挖形成管棚工作室,利用工作室反向施作管棚支護并采用上下導洞法人工開挖處理斷層坍塌帶,清理盾體上部巖渣,實現TBM脫困,見圖3。

3.1?盾尾急劇收斂區加固

K51+603—K51+625段,為防止已拼裝的H150型鋼拱架及鋼筋排變形繼續加大,利用TBM主梁作為支撐,用H150型鋼對已拼裝拱架進行豎向及斜向支撐。相鄰拱架間用H150型鋼代替縱向連接筋,型鋼間距1 m。

3.2?護盾前方斷層帶處理

(1)護盾段縱向小導洞。爬坡段開挖完成后,向前開挖I號導洞,開挖前先施作雙層Φ32自進式注漿錨管,錨管長4.5 m,環向間距30 cm,縱向0.9 m/環,外插角按25°、45°控制,采用風鎬人工開挖,護盾上方開挖循環長度為45 cm。開挖完成后,架設H150@0.45 m鋼架,拱架外緣內側焊接鋼筋排,鋼架內側焊接6 mm厚鋼板加固,內灌混凝土回填密實。I號導洞內設置橫向門洞,方便Ⅱ號導洞開挖,Ⅱ號導洞施工工藝同I號導洞。導洞斷面布置及鋼架支護見圖4。

(2)刀盤前方縱向小導洞。開挖至刀盤前方時,為方便前方施工,可以將兩個導洞中間的鋼架支撐拆除,使I號和Ⅱ號導洞合并為一個縱向導洞。開挖前超前支護、鋼拱架參數同護盾段小導洞。

(3)橫向導洞及管棚工作間。縱向小導洞穿過塌腔影響區3~5 m進入原狀巖層后,以左右擴挖形式形成橫向導洞。橫向導洞開挖輪廓為梯形斷面,采用人工風鎬進行,開挖循環長度控制在60 cm,拱架采用H150@0.45 m型鋼門架,立柱底部焊制25 cm×25 cm鋼板支撐,底部橫向采用H150型鋼連接,形成封閉拱架支護體系。橫導洞成型后,在斷面垂直方向采用上下分臺階方式開挖擴大斷面,繼而形成管棚工作間,為反向施作大管棚提供安全作業空間,見圖5(a)~圖(c)。工作間內采用直徑108 mm大管棚,長度20 m,環向間距0.4 m并封孔。在反向超前支護完成后,先沿管棚間至刀盤段開挖上導洞,至刀盤后,反向由刀盤至管棚間分左右部開挖中導洞,見圖5(d)~圖(f)。

3.3?護盾上方段開挖及支護

護盾頂利用已開挖完成的Ⅰ號和Ⅱ號導洞向兩側開挖,采用人工風鎬進行,開挖進尺0.6 m,拱架采用H150@0.45 m型鋼門架,相鄰拱架型鋼橫向連接,間距50 cm,頂部采用槽鋼和鋼板封閉,形成封閉拱架支護體系。門架施作完畢后,兩側噴射C20混凝土進行封閉,厚度為20 cm,頂部采用C30混凝土回填密實。

護盾頂開挖完成后,在門型架橫梁下方環形拼接外層H150@0.45 m型鋼鋼架,鋼架間用10號槽鋼連接,槽鋼間距0.5 m,外側焊接6 mm厚鋼板,鋼板背后灌注混凝土。接著,在環形拱架內側對應位置施作一環同樣設計參數的型鋼鋼架,兩層鋼架之間灌注混凝土回填密實,形成永久結構。混凝土強度滿足要求后,切除焊接在護盾頂部的立柱支撐。護盾頂部開挖及TBM脫困后橫斷面支護形式見圖6。

3.4?脫困全程深孔位移監測分析

為監測TBM卡機脫困段(護盾后方-撐靴部位)圍巖卸荷松弛變形情況,在K51+603布置了1套多點位移計,測點深度分別為2、6、9、16 m。通過監測整個脫困施工全過程(管棚間—刀盤部位第一層上導洞、第二層中導洞開挖,護盾上方、兩側擴挖支護),圍巖變形時程曲線見圖7。可見:①護盾后方巖體總體增量變形為4.0 mm,整體可控;②管棚間上、中導洞開挖過程中產生的變形突變表明,脫困段軟弱圍巖段變形增長與施工開挖支護相關性十分明顯,門式鋼架支護對于控制變形整體有效;③變形增長主要發生在管棚間上導洞及護盾上方兩側擴挖期間;④圍巖主要變形和擾動區間在6~9 m范圍。

4?結?語

(1)小導洞迂回反向支護技術可很好地處理TBM局部軟巖坍塌卡機事故。其關鍵在于輔助導洞施工中應嚴格貫徹“分區分段、由上及下、管前嚴注、短挖強支”的原則。

(2)橫向門式鋼架配合多層環向鋼架支護,能有效控制圍巖再次擾動變形,可根據盾尾圍巖深孔位移時程曲線數據判斷前方脫困處理風險、巖體擾動范圍及具體措施。

(3)綜合TBM出渣量監控與盾尾段支護變形監測數據進行分析,提前預判潛在局部塌方體。

(4)卡機后迅速采取鉆孔成像、聲波測試等多種綜合地質預報手段確定塌方部位、范圍及TBM姿態。

(5)有必要對已支護段鋼架提高監測頻率,出現急劇變形時應立即采取換拱或加固措施。

參考文獻:

[1]?羅毅.管棚與化學灌漿在TBM卡機脫困中的應用[J].水利規劃與設計,2016(2):98-100.

[2]?徐虎城.斷層破碎帶敞開式TBM卡機處理與脫困技術探析[J].隧道建設,2018,38(增刊1):46-51.

[3]?趙毅.小直徑雙護盾TBM超前化學灌漿脫困施工技術[J].隧道建設,2013(1):73-77.

[4]?陳興龍.引洮7#隧洞TBM卡機脫困凍結施工熱固耦合分析[J].水利水電技術,2015,46(4):78-86.

[5]?孟曉燕.引水隧洞斷層破碎帶TBM掘進卡機處理措施[J].廣西水利水電,2018(4):41-45.

[6]?程建龍,楊圣奇,杜立坤,等.復合地層中雙護盾TBM與圍巖相互作用機制三維數值模擬研究[J].巖石力學與工程學報,2016,35(3):511-523.

[7]?溫森,楊圣奇,董正方,等.深埋隧道TBM卡機機理及控制措施研究[J].巖土工程學報,2015,37(7):1271-1277.

【責任編輯?張華巖】

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