吳詩強 張義華

摘 要:維持企業的正常運轉,常規意義上的保養和更換,無法從根本上解決潛在隱患或不適應于本單位工況的設計不足。本文主要通過TUNKERS輥床凸輪結構的分析與改進。闡述針對性油路設計的可行性和必要性,給同類產品和設計提供思路和參考。
關鍵詞:發卡;潤滑油路
背景
某焊裝車間某區域,全部采用德國進口TUNKERS高速輥床作為白車身運輸平臺。共計百余套。投入運營后,多次出現輥床坍塌故障。造成了非常嚴重的設備停工和經濟損失。
TUNKERS輥床,采用電機驅動,通過齒輪進行傳動,使分度凸輪帶動凸輪從動件實現上升下降往復運動。進而帶動輥床上升下降。其中,凸輪從動件作為主要的受力部件,承擔了輥床上升下降的載荷沖擊。從動件軸承在分度凸輪上反復滾動,成為主要的疲勞元件。
根據統計,在損壞的從動件中,我們發現90%的凸輪從動件軸承,存在油脂干涸,磨損過度,缺乏潤滑的現象。
1 表面現象
1.1 潤滑不良
在排除人為和環境因素后,我們將問題聚焦在潤滑不良導致。由于凸輪從動件軸承缺乏足夠和良好的潤滑,造成軸承在高速旋轉中,摩擦增大,熱量急劇上升。摩擦產生的熱量進一步改變軸承的強度,同時,高溫使潤滑脂出現燒結,固化。當潤滑脂不足保護軸承,軸承的密封環相繼出現損壞,導致外部雜質進入軸承。在長時間的運行中,形成惡性循環。最終,軸承出現損壞。由于軸承是凸輪從動件的受力件。在高速運行中,受到的沖擊載荷最大,最頻繁。同時,又是輥床上升下降的驅動件(圖中黃色部分),因此,軸承出現損壞,輕則造成設備異響和故障。嚴重則出現輥床坍塌。
2 原因分析:結構因素
分別對凸輪從動件的軸和軸承進行分析,軸承采用的是免潤滑設計。設計者根據要求工況,利用迷宮式密封將潤滑脂密封在驅動結合面,而其油脂又采用不易變質的選型。這樣就可以在既定的工況環境下實現免潤滑免維護。其軸承為美國MCGILL公司MCYRD系列專門用于高速重載。在其他設備的應用并未出現類似故障。
而反觀凸輪從動軸的設計,我們認為有較大缺陷。從動件潤滑油路,采用油杯自動進油,通過從動件底部直接連接從動件頂部,利用從動件的上升下降將油脂涂抹在分度凸輪和軸承外圈上,進而實現潤滑。這樣的設計將軸承的潤滑完全依賴軸承本身。并未對其進行冗余設計。造成設備可靠性降低。而整個凸輪從動件的油路只通過中間孔直接潤滑軸承外表面。并未對軸承內部進行潤滑和維護。進而導致進一步的設備損壞。
3 改進方案
結合以上分析,我們可以看出,凸輪從動件的潤滑方式設計本身就存在較大的不合理。其不合理造成的因素,是由于設計過分依賴單個零件的可靠性。
實施方案,我們對油路進行重新設計,充分利用原有軸承內圈的潤滑孔,將凸輪軸進行重新設計,使潤滑油路先經過軸承內部,然后,潤滑脂再在油壓的作用下被擠壓到軸承外圈上。這樣同時兼顧軸承內部和外部的潤滑。
具體步驟,一,凸輪軸的外圈上車削出一圈厚度為1mm的潤滑槽(在軸承內圈潤滑孔相配合的位置)。二、在潤滑槽上,沿徑向鉆削一個直徑為2mm孔,使其與原有的潤滑油路相連。三,我們將原有的潤滑油路端頭用焊接堵死(在早期試驗中,我們發現,由于原有油路路徑較大,油路無法進入小孔,也無法在軸承內部潤滑脂建立油壓)。
通過試驗,我們的設計能夠實現預期意圖,即油壓直接通過2mm小孔和1mm潤滑槽進入軸承內部,最后由于油壓的存在潤滑脂被從密封環側擠壓出來(裝配到分度凸輪后,由于空間小便被擠壓到軸承上)。功能測試完成。
試驗步驟,由于凸輪從動件是主要受力件,在改進后的凸輪從動件軸,在軸上進行了開孔和開槽,一定程度上,降低了軸的強度,存在斷裂的風險,可能造成輥床坍塌。于是我們利用CATIA 軟件對軸的受力進行有限元分析,在同樣的載荷下(Z向施加10N_m2),受力區域并未發生改變,受力大小變化為2.4%(之前為371 N_m2開槽后為362 N_m2).發現受力變化為2.4%.而一般的強度設計都是大于20%。因此,強度影響不大。理論上可以實現我們的改進目的。
我們將其安裝到現場進行測試。測試結果完全符合我們預期。
4 結論
(1)潤滑油路的設計,應與實際使用工況相適應。
(3)潤滑油路的設計,應該優先考慮運動部件潤滑,軸承外圈,滾動體都不能缺少潤滑。
參考文獻
[1] 張伯順,我國汽車制造業發展的新及其特點,上海汽車,2004(01):90145
[2] TUNKERS 升降輥床產品介紹,上海德珂斯機械自動化技術有限公司.
作者簡介:吳詩強,男,1987年出生,航天職業技術學院大專畢業。主要方向為機械改進。
張義華,男,1988年出生,宜賓職業技術學院大專畢業,主要方向為自動化設備。