李曉晉
(山西汾西中興煤業(yè)有限責(zé)任公司, 山西 交城 030500)
采煤機作為煤炭開采過程中的重要裝置,其工作的可靠性不僅關(guān)系著采煤機的開機率,還與煤礦企業(yè)的產(chǎn)能和效率息息相關(guān),現(xiàn)已引起了煤礦行業(yè)的高度重視[1-3]。搖臂作為采煤機的主要組成部分,其工作環(huán)境惡劣、受力情況復(fù)雜、故障率較高,尤其是行星輪架表現(xiàn)的尤為突出[4]。隨著計算機仿真技術(shù)的出現(xiàn),為采煤機關(guān)鍵部件的結(jié)構(gòu)分析與優(yōu)化設(shè)計提供了先進的手段,可以大大降低關(guān)鍵零部件的分析改進的成本,應(yīng)用前景較為光明[5-6]。基于此,應(yīng)用有限元仿真方法開展對MG400/930-WD 型采煤機搖臂行星輪架結(jié)構(gòu)分析工作,找出其結(jié)構(gòu)存在的薄弱環(huán)節(jié),進一步進行改進設(shè)計。
采煤機搖臂中的行星輪架是行星輪結(jié)構(gòu)的重要支撐部件,是各行星輪能夠在指定位置工作的重要保障,同時行星輪架也傳遞來自驅(qū)動電機給予的工作扭矩,因此,行星輪架必須具有足夠的強度才能保證采煤機的可靠運行。行星輪架中間位置的兩側(cè)板上支撐著四根行星輪軸,側(cè)板之間為中空開口結(jié)構(gòu),用于固定行星輪系中的太陽輪和行星輪,側(cè)板與側(cè)板之間通過弧形板連接。側(cè)板外側(cè)均為空心軸,能夠固定調(diào)心滾子軸承,用于支撐行星輪架。因采煤機滾筒尺寸的約束,行星輪系工作空間有限,導(dǎo)致行星輪架的外徑尺寸較小,因此只有自身結(jié)構(gòu)強度高才能滿足行星輪系的可靠工作,保證煤礦企業(yè)的產(chǎn)量和效率。
MG400/930-WD 型采煤機搖臂行星輪架的服役條件惡劣、受力情況較為復(fù)雜,正常工作情況下由于其材料性能較高,不會出現(xiàn)任何故障。但是由于煤層地質(zhì)條件存在差異,采煤過程中搖臂受力存在波動,當(dāng)電機負荷達到滿載工況時,由于行星輪架設(shè)計過程中安全系數(shù)較高,依然不會出現(xiàn)行星輪架破壞的問題。一旦遇到硬度較高的煤層,采煤機搖臂將會承受很大的載荷,導(dǎo)致驅(qū)動電機過載工作,此時行星輪架結(jié)構(gòu)將會承受最大的靜載荷,同時也會伴隨開采過程中的動載荷,此時行星輪架極易出現(xiàn)強度不足而被破壞的問題,必須引起高度重視。
MG400/930-WD 型采煤機搖臂行星輪架的結(jié)構(gòu)組成包括兩端的中空軸、中間位置的支承側(cè)板和連接兩個側(cè)板的圓弧形框架。行星輪軸安裝于兩個支承側(cè)板中間,四根行星輪軸間隔90°均勻分布,是行星輪系的功率輸入端,行星輪架花鍵軸一側(cè)為功率輸出端。中間兩側(cè)板與空心軸、中間兩側(cè)板與圓弧形框架的過渡連接位置具有較大的結(jié)構(gòu)突變,行星輪安裝于兩側(cè)板之間,此處對行星輪架中間部位進行重點分析。應(yīng)用SolidWorks 軟件繪制了行星輪架的三維模型,對其花鍵及影響計算結(jié)果較小的倒角和圓角進行了簡化,為了仿真加載更加真實,同時繪制了行星輪軸,并完成了裝配。
導(dǎo)出.igs 文件之后導(dǎo)入ANSYS 仿真軟件進行前處理,首先對行星輪架進行材料屬性的設(shè)置,其材料牌號為42CrMo,材料的密度為7 850 kg/m2,彈性模量為210 GPa,泊松比為0.3。完成材料屬性的編輯之后即可進行單元格的劃分,根據(jù)行星輪架的結(jié)構(gòu)及受力特性,確定單元格類型選擇solid92 實體單元,為了提高網(wǎng)格劃分的質(zhì)量,采用自由劃分方式完成了行星輪架及行星輪軸的網(wǎng)格劃分,結(jié)果如圖1、圖2 所示。

圖1 行星輪架有限元模型

圖2 行星輪軸有限元模型
行星輪架工作時的受力情況較為復(fù)雜,不僅承受著軸承的支承力,還要承受扭矩和彎矩的作用,結(jié)合采煤機的工作現(xiàn)狀,受力分析得出行星輪架中間部位主要承受電機輸出的扭矩,因此為了簡化有限元仿真分析過程,提高計算效率,本次仿真僅考慮工作扭矩的作用。行星輪架所受的扭矩載荷根據(jù)實際情況以力的形式施加于行星輪軸,在行星輪架花鍵位置施加周向約束,限制其轉(zhuǎn)動。仿真分析過程中考慮行星輪架的兩種工況,第一是電機滿載工況,第二是電機過載工況。
完成行星輪架和輪軸仿真模型的前處理之后應(yīng)用ANSYS 自帶求解器進行仿真計算,結(jié)合行星輪架的結(jié)構(gòu)及材料特性,在計算結(jié)果中提取以第四強度理論為基礎(chǔ)的Von-Mises 等效應(yīng)力進行分析。通過參《機械設(shè)計手冊》得到42CrMo 的許用應(yīng)力[σ]為440 MPa。
3.3.1 電機滿載工況
行星輪架在電機滿載工況下的仿真計算結(jié)果如圖3 所示,由圖3 中行星輪架及輪軸的應(yīng)力云圖可以看出,最大的應(yīng)力為402 MPa,應(yīng)力集中位置出現(xiàn)在行星輪架內(nèi)側(cè)板與星輪軸配合的小孔位置;同時側(cè)板與空心軸過渡位置也存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,應(yīng)力值為396 MPa,如圖4 所示。以上應(yīng)力集中位置的最大應(yīng)力雖然均未超過行星輪架材料的許用應(yīng)力,但是與材料的許用應(yīng)力較為接近,工作過程中存在安全隱患。
3.3.2 電機過載工況

圖3 行星輪架及輪軸應(yīng)力(Pa)云圖

圖4 側(cè)板與空心軸過渡位置應(yīng)力(Pa)云圖
行星輪架在電機過載工況下的仿真計算結(jié)果如圖5 所示,由圖5 中行星輪架及輪軸的應(yīng)力云圖可以看出,最大的應(yīng)力為426 MPa,應(yīng)力集中位置出現(xiàn)在行星輪架內(nèi)側(cè)板與星輪軸配合的小孔位置。同時內(nèi)側(cè)板與中空軸過渡位置也存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,應(yīng)力值為411 MPa,見圖6。以上應(yīng)力集中位置的最大應(yīng)力雖然均未超過行星輪架材料的許用應(yīng)力,但是與材料的許用應(yīng)力很接近,工作過程中很可能出現(xiàn)因別破壞而失效的事故。

圖5 行星輪架及輪軸應(yīng)力(Pa)分布云圖

圖6 內(nèi)側(cè)板與空心軸過渡位置應(yīng)力(Pa)云圖
通過對行星輪架兩種工況的結(jié)構(gòu)分析可以看出,在電機過載工況下,行星輪架所受的最大應(yīng)力與材料的許用應(yīng)力很接近,搖臂行星輪架工作過程中會承受沖擊載荷,最大載荷下所受的應(yīng)力一旦超出材料的許用應(yīng)力,行星輪架極有可能出現(xiàn)破壞失效,導(dǎo)致采煤機事故。為了提高采煤工作的可靠性,有必要對其應(yīng)力集中的位置進行改進優(yōu)化。結(jié)合行星輪架仿真仿真分析結(jié)果及應(yīng)力集中的位置,提出以下改進:將內(nèi)側(cè)板的厚度增加3 mm,同時將內(nèi)側(cè)板與空心軸過渡位置設(shè)計出R=1.5 mm 的圓角,以降低過渡位置的應(yīng)力集中,進而提高行星輪架工作的安全性和可靠性。
根據(jù)行星輪架結(jié)構(gòu)的進行改進方案,完成了三維模型的改進,之后重新導(dǎo)入ANSYS 仿真分析軟件進行Von-Mises 等效應(yīng)力分析,由于電機過載相較于電機滿足行星輪架承受的應(yīng)力較大,因此,此處的改進分析僅針對電機過載的情況進行驗證,目的是降低行星輪架的最大應(yīng)力,避免較大的應(yīng)力集中,提高行星輪架的結(jié)構(gòu)強度。
行星輪架在電機過載工況下的仿真計算結(jié)果如圖7 所示,由圖7 中行星輪架及輪軸的應(yīng)力云圖可以看出,最大的應(yīng)力為346 MPa,應(yīng)力集中位置出現(xiàn)在行星輪架內(nèi)側(cè)板與星輪軸配合的小孔位置。同時內(nèi)側(cè)板與中空軸過渡位置也存在應(yīng)力集中現(xiàn)象,應(yīng)力值為312 MPa。相較于改進之前的行星輪架及輪軸的分析結(jié)果,最大應(yīng)力值降低了約19%,側(cè)板與中空軸過渡位置的應(yīng)力集中降低約24%,由此可見改進效果較為顯著,大大提高了行星輪架的可靠性。通過該方案改進之后的行星輪架連續(xù)運行的半年時間內(nèi),未出現(xiàn)結(jié)構(gòu)變形及破壞的問題,大大降低了采煤機維修人員的勞動強度,提高了采煤機的工作可靠性,為企業(yè)創(chuàng)造出更多的經(jīng)濟效益。
行星輪架作為采煤機搖臂中的關(guān)鍵部件,其工作的可靠性至關(guān)重要。以MG400/930-WD 型號采煤機搖臂行星輪架為研究對象,分析了當(dāng)前行星輪架在電機滿載工況和電機過載工況下的Von-Mises 等效應(yīng)力,得到兩側(cè)板與輪軸配合位置的圓孔和側(cè)板與中空軸過渡位置存在應(yīng)力集中現(xiàn)象。通過側(cè)板厚度增加3 mm 和設(shè)置R=1.5 mm 過渡圓角的方法完成了行星輪架結(jié)構(gòu)的改進,改進之后的行星輪架最大應(yīng)力值降低了約19%,側(cè)板與中空軸過渡位置的應(yīng)力集中降低約24%。

圖7 改進后的行星輪架及輪軸應(yīng)力(Pa)分布云圖

圖8 改進后的內(nèi)側(cè)板與中空軸過渡位置應(yīng)力(Pa)云圖
(編輯:趙婧)