吳可澤



摘 要 目前國內火電廠煙氣脫硝技術普遍采用成熟的SCR選擇性催化還原方法。脫硝裝置一方面降低了機組煙氣的NOx排放濃度,另一方面過量的噴氨不但不能進一步降低NOx排放濃度,相反會導致過量的氨氣逃逸,造成下游設備的腐蝕、堵塞,使得維護費用和工作量顯著增加。為了控制排放指標,火電廠采取了一系列技術措施,包括增容提硝改造、低氮燃燒器改造、增加催化劑層等,但是其控制仍然采用傳統的PID控制,回路較為簡單。在當前超低排放背景下,噴氨流量較以往大幅提高,這就需要更好的控制策略來減少噴氨量的波動,降低對下游設備的影響。本文旨在介紹一種基于SCR智能優化控制策略在浙能蘭溪電廠的應用實例。
關鍵詞 SCR;智能控制優化;動態模型
1設備概況
浙能蘭溪電廠#1機組采用選擇性催化還原法(SCR)工藝,采用液氨作為脫硝還原劑。選擇性催化還原法(SCR)是在催化劑作用下,用選擇性還原劑(液氨或尿素)將NOx還原為無害的氮氣和水蒸氣,是目前國際上技術最成熟、應用最廣泛的煙氣脫硝技術。
優化前SCR控制采用傳統的PID控制策略,功能較為簡單,以控制SCR出口NOx濃度為最終控制目標,噴氨量作為調節手段,分A、B兩側進行控制。由于控制對象滯后性較大,隨著鍋爐負荷、煤質等的變化,煙氣進入SCR的NOx濃度變化范圍較大,容易造成噴氨的過噴或欠噴,大大增加了氨逃逸,威脅到鍋爐的安全運行[1]。
2SCR智能優化控制策略介紹
SCR脫硝裝置智能優化控制系統,采用對CEMS的測量信號通過關聯模型和分析評估來確定數據有效性后,在合理的應用多變量動態模型的基礎上,實現優化控制策略,有效地解決了閉環控制的可靠性問題,提高脫硝控制品質。
原控制策略下,當噴氨出現超調及時,只能講控制回路撤到手動操作,通過手動設定噴氨閥開度來控制噴氨量,這樣的設計對操作人員不夠直觀,且不利于回路的工程調試。
改進后的設計如圖1所示:
在原控制回路上增加一個RMST功能塊,該功能塊可以跟蹤之前的數值,也可以由操作人員進行設置。當ON/OFF開關置ON時,保持原先的串級控制回路狀態;當ON/OFF開關置OFF時,主回路(脫硝率控制回路)變為跟蹤模式,此時的副回路SP(設定值)由操作人員手動設置。
同時增加iSCR操作量的切換設計,當投入iSCR時,噴氨量設定值由原有的PID主回路輸出切換到iSCR輸出,原有的流量控制副回路PID依舊在自動狀態。切換時,能做到無擾設計。為判斷iSCR運行狀況,還增加了心跳信號。如果iSCR運行正常,程序會向DCS發送周期脈沖信號。如果脈沖中斷超過1個周期時,會終止所有回路的閉環控制,無擾切換到原DCS控制[2]。
3多變量動態模型的建立
SCR智能控制通過分析進出口NOx濃度、啟停磨煤機及機組噴氨策略,根據大量測試數據,建立多變量動態控制模型。
模型考慮多重因素對控制的影響,比如負荷大幅度變化和啟停磨煤機,都會造成SCR進口NOx幅度的快速變化,此時如果噴氨量大幅變化,就很容易造成氨逃逸。這種過程,如果有合理的負荷模型,再加上模型預測的軌跡調整,可以使氨逃逸降至最低。
為實現多變量控制方式,控制器采用了模型預測算法。模型預測算法包含預測模型、滾動優化和反饋校正三個主要部分。其原理框圖如圖2所示:
4實施效果檢測
比較同一時間段的優化投撤對比圖,如圖3所示,圖中藍色曲線表示噴氨量,紅色表示出口NOx濃度,粉色表示負荷,綠色為優化投入信號。從系統投入前后曲線,可以看到優化效果明顯。
統計數據如下表:
可以看到#1機SCR投入優化控制后,SCR出口NOx控制品質有了明顯的提高,出口NOx濃度標準方差修正前減少了43.8%,修正后減少了59.9%。噴氨量變化率的標準方差較投入前減少了58.2%,優化效果明顯。
5結束語
由于SCR進口NOx時刻在變化,控制系統的不穩定會造成液氨的浪費并影響催化劑的壽命,通過SCR智能優化控制系統的應用,可以滿足環保脫硝率范圍內,控制出口NOx濃度滿足要求,并通過模型預測等手段提高SCR煙氣脫硝裝置的可靠性,提高脫硝自動控制品質,同時應用多目標控制策略,可以有效減少環保排放超標率和氨逃逸率,降低空預器被硫酸氫氨堵住的風險,為SCR煙氣脫硝裝置的長久經濟運行提供了可靠的保障。
參考文獻
[1] 馬孝純,段躍非,朱亞波.鍋爐脫硝SCR法的控制策略研究[J].電站系統工程,2013(1):65-66.
[2] 牛玉廣,潘巖,李曉彬.火力發電廠煙氣SCR脫硝自動控制研究現狀與展望[J].熱能動力工程,2019(4):1-9.