衛佳濤

摘 要:煤層氣是中國重要的非常規天然氣。作為常規天然氣的補充,煤層氣開發具有重要意義。儲層改造是煤層氣增產的主要措施,而水力壓裂是儲層改造的主要手段。對于鄰近多儲層的改造,分層壓裂具有較好的效果。本文應用分層壓裂對XS井的山西組山22段和山23段進行改造,取得了較好的儲層改造效果。
關鍵詞:分層壓裂;煤層氣開發;應用
1 當前我國煤層氣開發技術的現實狀況
1.1 煤層氣開發團隊對地質研究不夠充分
對煤層氣的有效開發是建立在充分掌握地質構造基礎之上的。當前實踐中,煤層氣開發技術在運用中,無法準確的掌握煤層氣產業的發展特征,特別是對煤層氣地質環境的特點存在判斷上的錯誤,不能準確的掌握煤層氣的地質結構,從而為煤層氣的高效開發造成了不利影響。某些地質研究人員雖然掌握了一定的地質研究工作的規范,但是對煤層氣勘探開發的分析不足,不能準確的估算出煤層氣的儲存量,一定程度上影響著地質研究工作的價值體現。另外,有些地質勘探技術人員對煤層氣的開發技術學習和掌握不足,不能依據實際情況選用恰當的煤層氣的開采技術,使得一些煤層氣勘探新技術不能高效的運用到煤層氣的開發工作中,無法發揮新技術的優勢,為煤層氣的勘探和開發提供高效支持。另外,有的時候在煤層氣的開發過程中,也存在著對測井的手段的認識不足,對測井方法的影響因素太過大意,以致于影響到了隨后的實際勘探和開發工作的效率和質量。
1.2 煤層氣開發技術設備需要更新和優化
在煤層氣開發的過程中,煤層氣開發技術設備的質量直接影響著煤層氣開發的效果和質量。在實踐過程中,由于各個地方的地質條件具有很大的差異性,需要運用的煤層氣開發技術也就不同,而煤層氣開發技術設備存在一定的落后性,不能真正滿足煤層氣的勘探和開發使用要求。而實踐中,一些運用的煤層氣開發技術,并沒有針對當地的實際地質特點做好設備的創新,特備是在煤礦進行采動分析過程中,一些新型的設備不能被充分的利用和推廣開來,導致實際的裝備不能完全滿足實際的煤層氣開發應用的實際要求,不能真正發揮出其利用價值,為煤層氣的開發提供助力。
1.3 煤層氣開發抽采技術有待進一步的完善
在煤層氣的開發過程中,抽采技術的應用,可以有效提升開發的效率和質量。然而,在抽采技術的實際應用中,也存在著對煤層氣的碎軟煤層考察不周的狀況,使得常規壓裂的效果難以得到合理處置。同時,在抽采技術的實際應用過程中,也存在著對煤層氣的敏感性特征考慮不周的狀況,對儲層應力的有效分析不足,很可能造成煤層氣所在區域的干擾因素不能有效排除,很大程度上影響了抽采技術的全面實施。有些煤層氣開發技術對于井下抽采的具體情況預估不夠周全,特別是在進行程控效率分析的過程中,不能全面的掌握煤礦采動區的實際情況,以致于影響到了聯合抽采方案的實際制定和實施,不能保障抽采技術的高效、順利實施。
2 XS井基本情況
XS井位于山西省柳林縣石西鄉何峁村北0.3km,處于鄂爾多斯盆地伊陜斜坡帶。井位海拔806m,井深2215m。山西組山22段和山23段為分層壓裂改造區段。山22段井段位于井深1264.8~1271.5m處,從測井資料分析自然伽馬60~70API,聲波時差220.59μs/m,地層電阻率38.81Ω·m,孔隙度6.64%,含氣飽和度21.22%;氣測解釋最大值29.82%,氣測解釋基值3.16%,氣測解釋平均值15.67%,氣測解釋成果為干層。山23段井段位于井深1289~1296.5m處,從測井資料分析自然伽馬40~70API,聲波時差235.43~238.08μs/m,地層電阻率27.01~34.24Ω·m,孔隙度9.2%~9.55%,含氣飽和度35.63%~40.82%;氣測解釋最大值4.25%,氣測解釋基值0.78%~1.45%,氣測解釋平均值2.16%~2.66%,氣測解釋結果為差氣層。綜合該井區塊整體情況,地層壓力梯度按0.85MPa/100m計算,預計山22段、山23段壓力均在11MPa左右。結合該區整體情況,XS井地溫梯度約2.5℃/100m,預計山22段氣層溫度在39.4℃左右,山23段氣層溫度在40.4℃左右。
3 分層壓裂工程設計
山22、山23組縱向厚度大,含油氣井段長,籠統壓裂難以實現縱向上的充分改造,為了提高開發效果,優化分層壓裂工藝,采用了封隔器跨隔目的層的分層壓裂工藝。山22段、山23段測井解釋和氣測解釋均為差氣層,但山22段砂體厚度較大,儲層物性顯示一般,采用中等偏大規模壓裂,充分解放儲層產能。壓裂目的層天然裂縫發育情況未知,可采用較高排量壓裂,降低液體濾失,同時最大限度溝通天然裂縫,增加泄氣面積。
3.1 壓裂液的選擇
根據該區塊整體性儲層特征,確定采用堿性條件下交聯的羥丙基胍膠低溫水基壓裂液配方。借鑒鄰近區域儲層特征,XS井儲層可能具有中強水敏特征,外來液體易造成水鎖傷害,添加黏土穩定劑和防水鎖劑,優選長效防膨劑,防止黏土膨脹、運移;配伍防水鎖劑,增強壓裂液防水敏、防水鎖、快速破膠、返排能力。通過實驗室試驗,優化后的壓裂液配方為:0.3%胍膠+0.5%黏土穩定劑+0.5%KCl+0.3%氣井助排劑+0.1%環保殺菌劑+0.3%起泡劑+0.5%水鎖傷害處理劑。
黏度測試。最初測試溫度45℃,剪切120min后,黏度保持在110MPa·s,黏度下降平緩。破膠試驗。對不同溫度下不同劑量、不同破膠時間的測試如圖1所示。
3.2 支撐劑的選擇
經測,閉合壓力系數為1.42MPa/100m,因此1300m閉合壓力為18.46MPa。優選40目/70目陶粒作為段塞主劑,打磨炮眼,降低摩阻,同時嘗試加砂,觀察地層吃砂能力;20目/40目陶粒作為主支撐劑,以滿足施工要求并取得較高的導流能力。
3.3 射孔參數的優化
山22段射孔段位于井深1266.0~1270.0m處,山23組射孔段位于井深1292.0~1296.0m處。射孔選擇大孔徑、深穿透的射孔槍彈射孔,同時優選合適的排量與孔眼個數,選擇較低的孔眼摩阻。
3.4 管柱的優化
針對該井地質條件,經實驗分析、數值模擬及前期試壓等工作,壓裂管柱自下而上:節流器(1324m)+油管2根+封隔器(1304m)+水力錨+滑套(1294m)+封隔器(1278m)+滑套(1268m)+封隔器(1258m)+水力錨(1257m)+安全接頭(1256m)+油管至井口。
4 分層壓裂現場應用
本次壓裂試驗嚴格按設計執行,壓裂泵注程序如表3所示。射孔厚度4m,孔密16孔/m,破裂壓力32.44MPa,工作壓力28~32.44MPa,停泵壓力19.3MPa,排量3.4m3/min,加砂量25.34m3,砂比10.85%。前置液86.79m3,攜砂液140.01m3,頂替液4.93m3,入地總液量233.59m3。
壓裂過程中總體壓力平穩,裂縫發育良好,主裂縫長度、高度正常,支撐劑鋪設的效果較好,整體儲層改造效果好。壓裂目的層為山22段,山23段的壓裂周期普遍較短,壓裂效率高,壓裂費用降低,成本顯著降低。
5 結束語
水力壓裂是儲層改造的主要手段,對于鄰近多儲層的改造,分層壓裂具有較好的效果。根據鉆探、測井資料,分析了XS井的基本情況,進行了適用于XS井的山西組山22段和山23段的分層壓裂工程設計,進行了泵注模擬,并對其現場應用進行了分析。現場應用取得了較好的儲層改造效果。
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