羅增壽

摘 要:主變低壓側(cè)復(fù)合電壓過電流保護(hù)是主變低壓側(cè)及其連接設(shè)備的后備保護(hù),對主變的安全運行有著重要的作用,本文通過對主變低壓側(cè)復(fù)合電壓過電流保護(hù)事件故障情況進(jìn)行分析和提出處理辦法,并判定事故的主要原因,提出整改、防范措施和經(jīng)驗反饋。
關(guān)鍵詞:變壓器;母線開關(guān)柜;三相短路故障;故障原因;防范措施
中圖分類號:TM645 文獻(xiàn)標(biāo)識碼:A 文章編號:1671-2064(2020)10-0157-02
1融安水電站簡介
融安水電站與浮石水電站共用現(xiàn)有的浮石水電站大壩及水庫,廠房位于浮石水電站大壩右岸上游200m處沖溝出口處。融安水電站燈泡貫流式水輪發(fā)電機(jī)組1臺,裝機(jī)容量1×18MW,水輪發(fā)電機(jī)組為東方電機(jī)廠生產(chǎn),水輪機(jī)、發(fā)電機(jī)型號分別為GZD654-WP-590、SFWG18-64/6250,其機(jī)組也通常稱浮石水電廠#4機(jī)組,電站于2015年7月26日投產(chǎn)發(fā)電。
融安水電站經(jīng)#3主變接入浮石電廠開關(guān)站,通過浮石電廠原有的兩條110kV線路接入系統(tǒng)。#3主變型號為SF11-20000/110,高、低側(cè)后備保護(hù)均設(shè)有復(fù)合電壓過電流保護(hù)。
2事故前浮石電廠、融安電站運行方式
事故前設(shè)備運行方式:浮石水電廠3臺機(jī)組各帶15MW負(fù)荷,融安電站機(jī)組停機(jī)備用。廠用電正常方式運行(#1廠變帶廠用400VⅠ段,#2廠變帶廠用400VⅡ段,#3廠變帶廠用400VⅢ段)。天氣:陰雨,室內(nèi)濕度97%。
事故后設(shè)備運行方式:#4機(jī)組在開機(jī)并網(wǎng)后升負(fù)荷的過程中,出口開關(guān)4跳閘,機(jī)組甩負(fù)荷后空載運行;105開關(guān)跳閘,3#主變停運,943開關(guān)跳閘,#3廠變失壓,廠用電備自投裝置正常動作,廠用電切換由浮石電廠側(cè)供電。
3事件簡況
2017年04月05日17:18#4機(jī)組并網(wǎng),在增加機(jī)組出力的過程中,17:22 監(jiān)控上位機(jī)報“#3主變保護(hù)動作”告警,主變高壓側(cè)105開關(guān)跳閘、#4機(jī)組出口開關(guān)跳閘,機(jī)組甩負(fù)荷后空載運行,#3廠變943開關(guān)跳閘,廠用電備自投裝置正常動作,廠用電切換由浮石電廠側(cè)供電。主變保護(hù)屏查看,低壓側(cè)后備保護(hù)裝置顯示:復(fù)合電壓方向過流保護(hù)動作。
4事件處理過程
4.1運行檢查處理
(1)運行人員立即用工業(yè)視頻監(jiān)控視頻查看發(fā)現(xiàn)融安水電站10.5kV高壓室有明顯煙霧。(2)同時,立即安排當(dāng)班人員現(xiàn)場檢查:1)#3主變及高壓側(cè)外觀無發(fā)現(xiàn)明顯異常,#3主變溫度、油位正常;2)主變低壓側(cè)連接電纜至10.5kV高壓室檢查發(fā)現(xiàn)有明顯煙霧和絕緣焦味;3)#3主變保護(hù)屏檢查有“#3主變后備保護(hù)動作”告警,“復(fù)合電壓方向過流保護(hù)”動作;4)廠用400VⅢ由浮石電廠側(cè)供電正常。(3)將事故情況匯報調(diào)度、電廠領(lǐng)導(dǎo),申請中調(diào)停#4機(jī)停機(jī),按水情帶負(fù)荷,并要求電廠立即安排運維人員現(xiàn)場檢查。(4)運行人員做停電隔離安全措施,拉開#3主變高壓側(cè)開關(guān)及刀閘和低壓側(cè)10kVⅢ段母線各手車開關(guān)、手車隔離手車搖至“試驗”位置,并在各側(cè)掛接地線和合上地刀,完成安全措施[1]。
4.2維護(hù)檢查處理過程
(1)打開主變低壓測10kV隔離開關(guān)柜后蓋板和頂蓋板檢查,發(fā)現(xiàn)母線室被擊穿短路熏黑,柜內(nèi)母排室全部被煙塵熏黑,C相母線排有局部燒蝕熔化點,C相主母線排與支路連接部位螺栓較松。(2)經(jīng)檢查并確認(rèn)設(shè)備已損壞,對設(shè)備損壞情況的檢查后,聯(lián)系廠家要求以最快的速度準(zhǔn)備維修方案和所需更換部件。(3)對#3主變絕緣檢查,高壓繞組對地2500MΩ,低壓繞住對地400MΩ,結(jié)果正常。(4)對10kV受損柜母線的絕緣檢查,絕緣電阻為A相8MΩ、B相4MΩ、C相1.5MΩ,不合格。(5)對受損開關(guān)柜進(jìn)行清掃、檢查、缺陷取證、樣品加熱試驗、打磨、刷漆。(6)04月08日14:00 絕緣件和母排經(jīng)空運到達(dá)現(xiàn)場,開始進(jìn)行安裝。(7)04月09日13:00熱縮護(hù)套通過快遞到達(dá)現(xiàn)場。17:00完成設(shè)備安裝、做交流耐壓試驗和測絕緣電阻合格。18:11#3主變和10kV開關(guān)柜恢復(fù)正常運行。
5事件原因分析
5.1故障錄波波形分析(保護(hù)裝置事件報告錄波圖如圖1)
從主變保護(hù)錄波圖看,三相短路故障發(fā)生前電壓波形已經(jīng)異常:A、B相電壓波形正常幅值變大,C相波形顯示接近0V,從電壓波形圖的峰值(約141V)計算出A、B相電壓的有效值月為141/√2=100V, A、B相電壓較正常電壓(57V)高出了√3倍,符合不接地系統(tǒng)單相接地故障特征,確認(rèn)為C相發(fā)生單相接地故障。主變保護(hù)錄波圖時間軸0ms時刻后發(fā)展成三相短路故障,三相短路電流突然變大(290ms時為:28.55A),三相電壓突然接近0V,短路電流大于保護(hù)動作定值(14.8A),主變底后備保護(hù)動作跳開各側(cè)電源開關(guān),切斷故障點,電壓、電流均為零。根據(jù)上述分析可判斷:故障點應(yīng)在主變差動保護(hù)范圍以外設(shè)備,即C相先發(fā)生接地故障,接著發(fā)生了三相接地短路,保護(hù)裝置動作正確。
5.2母線現(xiàn)場檢查情況
(1)主變低壓側(cè)9033隔離小車的檢查:將隔離小車退出,下端動觸頭完好,色澤光艷,上端動觸頭完好,表面有煙熏粉漬。(2)開關(guān)柜母線室檢查:拆開母線室后蓋板,發(fā)現(xiàn)內(nèi)部母線室側(cè)壁全部被熏黑,拆開母線室頂部蓋板,內(nèi)部全部被熏黑,母線絕緣護(hù)套跌落且呈焦?fàn)睢_M(jìn)一步檢查發(fā)現(xiàn)母線與支路連接處的連接螺桿沒有上緊,但螺桿沒有燒弧痕跡。(3)母線室清掃后,擊穿點的復(fù)原取證:因在母線拆除前空間有限,無法清楚查看短路點,在對母線室進(jìn)行清掃和拆除全部母排和絕緣件后,分別將A、B、C各相母線和絕緣件按原安裝位置復(fù)原擺放,并進(jìn)行檢查,以便準(zhǔn)確認(rèn)定放電擊穿路徑。現(xiàn)場檢查發(fā)現(xiàn)C相母線有2處放電擊穿點,A、B相各有1處放電擊穿點,其中C相銅母排擊穿溶化點在穿墻套管內(nèi)部,是唯一不是通過空氣擊穿的短路點,應(yīng)該是穿墻套管被擊穿形成對金屬隔板放電短路,可以確定是造成單相接地的部位。C相發(fā)生單相接地后與A、B相通過空氣擊穿造成三相短路。
5.3相關(guān)的檢驗性試驗
(1)母線(故障現(xiàn)狀)耐壓試驗:為了判明故障點是否為永久性故障,在保持故障原狀態(tài)情況下,我們分別通過試驗變壓器對三相母線進(jìn)行了加壓試驗。試驗結(jié)果,C相母線在5kV時支柱絕緣子底座和靜觸頭盒放電,A、B相母線在10kv時支柱絕緣子底座和靜觸頭盒放電。每次放電均有煙霧產(chǎn)生。可以認(rèn)定C相為永久性故障,A、B相接近永久性故障性質(zhì)。
(2)母線絕緣件加熱試驗:為了檢驗?zāi)妇€室內(nèi)的黑色煙塵的來源,我們對熱縮套管、穿墻套管和支柱絕緣子進(jìn)行了電爐加熱試驗。試驗結(jié)果,在達(dá)到溫度400℃左右情況下,絕緣件均產(chǎn)生濃煙和燃燒。
5.4原因分析及結(jié)論
5.4.1 C相絕緣擊穿接地的可能原因
(1)C相支母排與主母排的連接螺栓松動,母線室連接母排通過電流增加時,母排溫度突變非線性升高,異常高溫使穿墻套管絕緣性能下降。(2)高溫使熱縮護(hù)套燃燒產(chǎn)生碳粉煙塵,并附著在穿墻套管上降低了絕緣性能。(3)C相穿墻套管有隱藏性缺陷,經(jīng)過一定時間運行后發(fā)展和進(jìn)一步惡化(4月10日上午對該套管進(jìn)行了外觀檢查和施加42kV交流耐壓試驗,排除套管有裂紋隱藏性缺陷)。(4)4月5日當(dāng)天環(huán)境濕度較大(為97%),也是對設(shè)備運行不利的一個次要因素。
5.4.2三相接地短路原因
C相發(fā)生單相接地后,A、B相通過空氣擊穿引起三相短路。原因:(1)與上述第2點共同的原因,高溫使熱縮護(hù)套燃燒產(chǎn)生碳粉煙塵,煙塵彌漫在母線室造成空氣絕緣強(qiáng)度下降。(2)C相母線單相接地電弧放電產(chǎn)生大量煙塵,使母線室空氣絕緣強(qiáng)度急速降低。(3)C相單相接地造成A、B相對地電壓由相電壓上升到線電壓。(4)4月5日當(dāng)天環(huán)境濕度較大(為97%),也是對設(shè)備運行不利的一個次要因素[2]。
5.5結(jié)論
主變低壓側(cè)開關(guān)柜C相支母排與主母排的連接螺栓松動,母線室連接母排通過電流增加時,母排溫度突變非線性升高,異常高溫使穿墻套管絕緣性能下降,造成C相發(fā)生單相接地,后A、B相通過空氣擊穿引起三相短路,由于故障點在主變差動保護(hù)范圍外,故主變低壓側(cè)復(fù)合電壓方向過流保護(hù)動作。
6整改措施
(1)全面檢查該項目所有封閉母線,是否存在螺桿未壓緊、母線絕緣護(hù)套有無老化、絕緣件有無放電痕跡等情況。(2)在大電流匯集母線柜加裝溫度檢測裝置。(3)完善電廠電氣設(shè)備檢修文件包,將檢查封閉母線列入年度常規(guī)檢修內(nèi)容。(4)完善主變10kV母線接地保護(hù),將零序電壓接入主變保護(hù)。(5)完善主變差動保護(hù)的保護(hù)范圍,按原設(shè)計該段母線未在主變差動的保護(hù)范圍。
7經(jīng)驗反饋
(1)項目施工管理應(yīng)選擇能力強(qiáng)、資質(zhì)高的設(shè)計、施工與監(jiān)理單位。(2)加強(qiáng)對設(shè)備的檢修維護(hù)管理,特別是一次設(shè)備封蔽部位,如開關(guān)柜內(nèi)部等,都需要在檢修期進(jìn)行徹底檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時處理消除,以防患于未然,機(jī)電設(shè)備安全運行。(3)加強(qiáng)對新投運設(shè)備的安裝施工過程監(jiān)督、驗收管理以及設(shè)備檢修過程監(jiān)督、驗收管理,特別是對一次設(shè)備的隱蔽部位,設(shè)備業(yè)主方應(yīng)全過程監(jiān)督和檢查,發(fā)現(xiàn)問題及時要求整改。(4)新投運的一次設(shè)備應(yīng)加強(qiáng)人工對導(dǎo)流體的溫度檢查,建議在大電流匯集母線柜加裝溫度檢測裝置并引入監(jiān)控系統(tǒng),以便運行人員隨時監(jiān)視設(shè)備溫度運行情況。
參考文獻(xiàn)
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