吳 鵬
(西山煤電 西曲礦選煤廠,山西 古交 030200)
目前,浮選前的攪拌調漿設備大多采用礦漿準備器或預處理器,這些設備仍然沿用20世紀80年代的技術,現有調漿方法和技術難以全面滿足微細粒煤泥所特有的高分散、強活化、高效碰撞接觸的要求。中國礦業大學借鑒國內外先進經驗,對高效調漿方法進行了系統的理論研究,通過對流場進行優化設計,將調漿方式與礦漿體系相耦合而開發出了BGT系列新型高效調漿設備,并取得了國家知識產權局授權的發明專利。西曲礦選煤廠采用BGT系列新型高效調漿設備進行了多種工業規模對比試驗,取得了良好的效果。
BGT系列表面改質高效調漿機是針對高微細粒煤泥所凸顯的高灰、難浮、選擇性差以及細泥覆蓋的特點,通過對流場進行優化設計,將調漿方式與礦漿體系相耦合而開發出的一種新型高效調漿設備。針對不同煤質可提供適宜的多段強制混合高剪切參數,使其發揮藥劑的乳化作用和表面改質作用,達到“充分接觸”與“有效粘附”,進而改善煤的疏水性和可浮性,提高了難選細粒礦物浮選分離精度和回收率。
乳化作用是指一種液體以極微小液滴均勻分散在互不相溶的另一種液體中的作用。在改質調漿前端較短時間的高強度剪切力可以使浮選藥劑迅速實現超細分散。表面改質作用是指設備所提供的高剪切力和強紊流流態使顆粒與藥劑之間具有了更高的碰撞和摩擦概率,能對煤粒產生如下表面改質作用:①使粘附在低灰煤粒表面上的高灰細泥強制剝離;②使原來疏水性差的煤粒暴露出新鮮的疏水表面;③使水化膜變薄,有利于吸附捕收劑。從而改善了煤粒的可浮性和選擇性,提高了浮選精煤質量。
BGT系列2500型表面改質調漿機采用立式布置,直徑為2 500 mm,主要由攪拌桶體、主軸、攪拌葉輪、隔板、電動機和減速器等部件組成。礦漿和浮選藥劑同時自調漿設備桶體下部給入,藥劑由下層攪拌槳產生的負壓吸入下層攪拌區域,被高速葉輪和周圍強湍流液體分散為微細油滴;礦漿逐級進入各調漿室,經過各級渦輪式攪拌槳和剪切盤附近的高湍流區域,被強制分散、擦洗,同時與分散完全的捕收劑油滴充分混合接觸碰撞,在顆粒表面充分改質后,礦漿從槽體上部出料口排出,依靠重力自流進入浮選機或者浮選柱等分選設備,如圖1所示。

圖1 BGT系列表面改質高效調漿機工作系統圖
工業規模試驗采用BGT系列2500型表面改質高效調漿機作為高強度調漿設備,對浮選入料中的顆粒進行表面改質。選擇與BGT 2500型表面改質高效調漿機匹配的驅動電機為Y250M-4型,滿載轉速為1 480 r/min,匹配減速機為B2HV5-11.2型。對比設備為現西曲礦選煤廠所用的XY3000型礦漿預處理器。
西曲礦選煤廠應用BGT表面改質高效調漿機前后浮選效果對比數據見表1(406為BGT表面改質機對應浮選機、407為礦漿預處理器對應浮選機)。
從表1可以得出:在滿足現場對浮選精煤灰分要求的前提下,應用BGT表面改質高效調漿機能使浮選尾煤灰分大幅提高,約為9.50個百分點;浮選精煤產率增加8.12個百分點;可燃體回收率增加7.73個百分點;捕收劑和起泡劑(一般為煤油和醇)耗量分別節省0.23 kg/t和0.02 kg/t。所以,從西曲礦選煤廠的應用效果分析可以得出,對于此階段浮選入料,采用高強度調漿技術可以顯著改善浮選入料中煤泥顆粒的表面性質,有效提高浮選尾煤灰分和精煤產率,大幅節省浮選藥劑耗量。

表1 表面改質調漿機與礦漿預處理器對比試驗結果
通過對現場采用表面改質技術和常規預處理技術處理后,對所對應浮選機單槽礦漿涌出量核算,測得各槽精煤產率與浮選時間的關系如表2所示。

表2 浮選時間與精煤產率的關系
通過計算和統計單位時間內各槽浮選精煤產率與總浮選產率的比例,得到圖2,可以分析得到,經過表面改質處理后,特別是在浮選進行的初期(12 min之內),煤泥顆粒的浮選速度得到明顯的提高,明顯高于傳統礦漿預處理器處理后的煤泥,說明表面改質處理有效地改善了煤泥顆粒的可浮性。

圖2 表面改性處理前后浮選產率與浮選時間的關系對比
依據上述試驗得出的技術指標,按照入洗原煤3.0 Mt/a,其中入浮煤泥含量25%計算,采用BGT表面改質機之后,預計浮選精煤產量增加6萬噸/年,藥劑用量減少187噸/年;由于設備運行功率的增加,由此造成耗電量每年增加23萬千瓦時;尾煤產量預計每年減少6萬噸。綜上,如果西曲礦選煤廠浮選系統全部進行表面改質調漿技術改造,則合計每年可以創造經濟效益將近七千萬元。以目前改造其中1臺礦漿準備器,即約占浮選系統總處理量的1/4規模計算,則每年預計可以增加經濟效益近兩千萬元。
本項目實現了科研成果的高效轉化,完成了工業化應用并取得了明顯的效果。研發設計的表面改質調漿機,有效彌補了現有預處理設備藥劑利用率低、表面改性效果差的缺點,實現了煉焦煤資源的深度分選,有效提高了浮選作業的精煤產率,顯著降低藥劑耗量,達到了提效降耗的目的,每年為企業創造數千萬元的經濟效益。