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HAZOP在間二甲苯磺化裝置基礎設計中的應用

2020-11-19 11:50:40楊偉英何峰云南云天咨詢有限公司云南昆明650041
化工管理 2020年31期
關鍵詞:工藝分析

楊偉英 何峰(云南云天咨詢有限公司,云南 昆明 650041)

0 引言

間二甲苯磺化是指間二甲苯里的氫原子被硫酸分子里的磺酸基(-SO3H)所取代的反應?;腔^程中磺酸基取代碳原子上的氫稱為直接磺化,大多數(shù)芳香族化合物的磺化采用此法。反應生成的水使硫酸濃度下降、反應速率減慢,因此要用多量的磺化劑[1]。

磺化反應方程式為:

磺化反應工藝因其原料具有燃爆危險性,且磺化劑硫酸具有氧化性、強腐蝕性,在生產(chǎn)過程中如果投料順序顛倒、投料速度過快、攪拌不良、冷卻效果不佳等,都有可能造成反應溫度異常升高,使磺化反應變?yōu)槿紵磻鸹馂幕虮ㄊ鹿蔥2]。磺化工藝屬國家首批重點監(jiān)管的危險化工工藝,結合國家安監(jiān)總局明確在涉及危險化工工藝裝置的設計和運行階段全面推廣HAZOP分析的要求,某公司間二甲苯磺化工藝在工程基礎設計階段組織相關人員開展了HAZOP分析。

1 HAZOP分析方法

HAZOP分析是對工藝中潛在的由于偏離設計意圖而出現(xiàn)的事故劇情與可操作性問題進行綜合分析,全面識別工藝系統(tǒng)的危險和設計缺陷,以及現(xiàn)有安全措施,特別是高風險、多原因和多后果的復雜劇情。充分判斷系統(tǒng)風險與安全措施,如果風險不可接受,提出消除或降低風險的建議措施[3]。

1.1 確定HAZOP分析步驟

根據(jù)間二甲苯磺化工藝特點及工藝基礎設計過程(HAZOP)分析要點,嚴格按照《危險與可操作性分析(HAZOP分析)應用導則》要求的分析程序,首先根據(jù)管道及儀表流程圖(P&ID)或操作規(guī)程劃分為分析節(jié)點,組建包括技術、設備、自控等人員組成的分析小組;其次做好分析準備工作,包括熟悉操作步驟,梳理工藝物流參數(shù)、設備參數(shù)、物料參數(shù)、行業(yè)風險發(fā)生事例等技術資料;接著用引導詞找出結果偏離的原因、后果、現(xiàn)有安全措施和建議措施;最后做好分析報告的編寫和跟蹤落實建議措施。

1.2 確定風險矩陣

本次分析所使用的風險矩陣借鑒我國大型企業(yè)長期實踐中形成的成熟的7×8形式的風險矩陣,具體如表1所示。結合風險矩陣,利用事故的后果嚴重等級和事故發(fā)生頻率等級在風險矩陣中計算事故的風險等級。事故發(fā)生概率從低到高分為8個等級。事故發(fā)生嚴重性結合行業(yè)特點,從造成人員傷亡、財產(chǎn)損失、環(huán)境危害、公司聲譽影響、法律法規(guī)風險5個方面進行綜合評價,從低到高分為7個等級。事故發(fā)生的嚴重性和可接受程度各家可根據(jù)自身特點制定。

風險等級分為4類,重大風險(紅色)為不可接受,要求必須在設計中完善;較大風險(橙色)為中等風險,要求在5年內(nèi)技改中完善;一般風險(黃色)為低風險,要求通過提升操作和管理水平進行規(guī)避,并在10年內(nèi)技改實施完善;低風險(藍色)為可接受風險。風險矩陣括號中每一個具體數(shù)字代表該風險的風險指數(shù)值,非絕對風險,最小為1,最大為200。

2 應用實例

2.1 工藝流程

將定量的二甲 苯、濃硫酸加入反應釜,其中二甲苯利用固定泵加料。向反應釜夾套通入蒸汽,將釜溫間接加熱到100℃左右并保溫,使二甲苯與濃硫酸反應生成二甲苯磺酸?;腔ば蚣s3h。反應釜呼吸口設有二級冷凝裝置,揮發(fā)性物料大部分冷凝回流到反應釜,不凝氣主要為二甲苯、硫酸,通過管道直接到廢氣處理裝置。向反應釜夾套內(nèi)通冷卻水,使得釜溫降到50℃。然后向反應釜內(nèi)通入甲醇、雙氧水和水并保溫,經(jīng)攪拌均勻后即為成品。攪拌工序持續(xù)3h。

表1 風險矩陣表

2.2 劇情分析示例

本次HAZOP分析以磺化工段工藝管道儀表流程圖(P&ID)以及工藝布置圖為分析對象,劃分了2個節(jié)點,如表2所示。

表2 HAZOP分析的節(jié)點劃分

以節(jié)點1 反應釜加料和磺化反應工段為例,分析如下:

通過對反應釜加料和磺化反應工段HAZOP分析(如圖1所示),以“磺化反應釜R1301A硫酸流量(過多)”這一偏離的部分劇情分析為例,闡述HAZOP分析過程,分析結果如表3所示。根據(jù)事件發(fā)生的可能性等級和后果等級,分析得到事故裸風險在風險矩陣圖里相應的風險等級為D6,對應風險指數(shù)值37,風險等級為重大風險(紅色),不可接受。采取表3已設計考慮的四項安全措施后,風險等級降為D3,風險指數(shù)為12,對應風險為一般風險(黃色),為目前公司仍不可接受范圍內(nèi)的風險。通過采取表3中兩項建議措施,剩余風險等級為C2,風險指數(shù)為3,對應風險為低風險(藍色),該事故劇情剩余風險為本公司可以接受的風險。至此,節(jié)點1中針對“磺化反應釜R1301A硫酸流量(過多)”這一劇情可能產(chǎn)生原因“人員誤操作,導致硫酸向反應釜內(nèi)加料過快”分析結束[4]。其余劇情分析類似。

圖1 反應釜加料和磺化反應流程圖(節(jié)點1)

2.3 關鍵風險點識別

此次HAZOP分析可以看出該磺化裝置是該化工企業(yè)中較大風險的裝置,這要求設計人員和現(xiàn)場生產(chǎn)操作及管理人員需注重偏離的發(fā)生,優(yōu)化工藝設計,強調(diào)操作平穩(wěn),將事故劇情風險控制在可接受的低風險水平。

本次HAZOP工藝分析,識別出該磺化裝置關鍵危險點有6大類,在磺化裝置運行過程中尤其需要重點關注,主要為:

表3 HAZOP分析記錄(選取部分以節(jié)點1中流量過多劇情為例)

(1)反應原料加量過多,放熱過大,造成反應器超溫超壓,發(fā)生爆炸;

(2)濃硫酸計量罐加料過多,濃硫酸漫罐溢出,造成人員傷亡;

(3)濃硫酸加料過快,反應激烈,放熱劇烈,反應釜超溫超壓,發(fā)生爆炸;

(4)磺化反應控制失靈、附屬設備故障,造成反應釜超溫超壓,發(fā)生火災或爆炸;

(5)磺化反應釜漫罐,物料溢出,遇點火源發(fā)生火災或爆炸;(6)反應涉及物料的泄漏,遇火源發(fā)生火災或爆炸。

2.4 設計優(yōu)化措施

針對識別出危險點,根據(jù)風險矩陣和可接受程度,對間二甲苯磺化工藝設計和生產(chǎn)操作共提出建議措施9條,分為1項設備(包括管線)相關的措施,6項高低報警及其聯(lián)鎖,2項操作規(guī)程相關的措施。

2.4.1 設備(包括管線)相關措施

在反應釜R1301A增設安全閥,并泄放至尾氣系統(tǒng)。

2.4.2 高低報警及其聯(lián)鎖

(1)反應釜R1301A設置液位檢測儀表,信號遠傳至DCS,設置液位高報警,液位高高聯(lián)鎖切斷二甲苯進料;

(2)反應釜R1301A的硫酸進料管線設置調(diào)節(jié)閥,用于控制硫酸滴加速度,并遠傳至DCS,與反應釜溫度聯(lián)鎖,反應釜內(nèi)溫度高時切斷硫酸進料;

(3)反應釜R1301A冷卻水設置流量調(diào)節(jié)閥,并與反應釜內(nèi)溫度設置聯(lián)鎖,用于控制反應釜內(nèi)反應溫度;

(4)反應釜R1301A的冷卻水流量設置流量計,遠傳至DCS,并設置流量低報警;

(5)反應釜R1301A攪拌器電機電流遠傳至DCS, 并設置電流異常報警;

(6)反應釜R1301A設置液位檢測儀表,信號遠傳至DCS,設置液位高報警,液位高高聯(lián)鎖切斷甲醇進料。

2.4.3 操作規(guī)程相關的措施

建議制定嚴格的操作規(guī)程,加料時雙人操作,現(xiàn)場人員與DCS操作人員確認。

進行檢修和搶修作業(yè)時,嚴格遵守作業(yè)規(guī)范。

2.5 分析總結

本次HAZOP分析將間二甲苯磺化工藝流程劃分了2個節(jié)點,分別為反應釜加料和磺化反應階段、降溫攪拌階段,共分析偏離48個,分析劇情111條,識別出磺化裝置可能發(fā)生的低風險62條,占劇情總數(shù)55.9%;一般風險27條,占劇情總數(shù)24.3%;較大風險17條,占劇情總數(shù)15.3%;重大風險5條,占劇情總數(shù)4.5%。識別出的關鍵風險點6大類,對應提出工藝優(yōu)化措施7條,操作規(guī)程控制措施2條。

本次HAZOP分析組將建議措施向公司提交報告申請,經(jīng)公司各專業(yè)審核,全部得到批準實施,最終將建議措施落實到工藝設計中,進一步優(yōu)化完善了間二甲苯磺化生產(chǎn)裝置技術水平,為項目安穩(wěn)長滿優(yōu)生產(chǎn)奠定基礎。

3 結語

化工裝置在設計階段引入HAZOP分析,從系統(tǒng)安全的角度對磺化裝置工藝系統(tǒng)的危險與可操作性問題進行了歸納與梳理,識別出了裝置在工藝方面的潛在風險,有利于將設計缺陷問題及時暴露、及時解決,提升了裝置的本質(zhì)安全水平[5],避免了在運行中暴露問題導致無法及時整改、帶病運行等安全生產(chǎn)風險發(fā)生,值得?;袠I(yè)大力推廣應用。

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