王浩 董忠強 李光野


摘要:?介紹圓盤給料機主要用于煉鐵廠燒結配料工藝,在配料工藝中為提供礦粉、溶劑等生產物料的設備,圓盤給料機的工作方式,在生產過程中發現的問題進行對工藝設備的改造,通過對燒結配料圓盤給料機的電氣控制改造,用西門子M440變頻器作為調速的控件,通過對控制原理及變頻器參數的調整,改善了工藝流程,提高了非正常狀態下的工作效率。保證了設備的作業率,在處理卡料時避免造成人身傷害,提高了安全系數,減少了設備維修人員勞動強度。
關鍵詞:圓盤給料機、料門、變頻器、電位計、繼電器。
1、生產過程中常出現的問題
(1)圓盤給料機聯軸器是棒銷(尼龍棒)連接,但棒銷孔是兩端聯軸器不同心,更換尼龍棒困難,電機不易對中,更換棒銷時間長,存在生產隱患。
(2)物料水分大,溫度低,料倉壁光潔度小,物料易粘連在料倉壁上。
(3)圓盤傳動小錐齒受力磨損后聯接鍵易竄動,導致鍵加快磨損,從而導致聯接鍵竄出。
(4)圓盤工作面磨損快。
(5)圓盤錐孔易磨損,圓盤運行時擺動,需整體更換圓盤,造成浪費。
(6)天氣溫度低時會出現凍塊,同時各類礦物料中時常夾帶一些異物,有時還會有脫落的襯板等金屬物體進入圓盤料倉中,導致出現卡阻現象,至使電機電流過載跳電停機。
2、目前解決圓盤卡料現象的辦法:
燒結圓盤給料機在配料運行過程中,料門經常有卡料現象,料不能下到皮帶上,影響燒結質量和產量,通常作法是操作工用扦子將料塊捅碎。或找電工進行電機倒相,進行反向運行,將料塊活動一下,再倒回正向運轉,料塊就能出來了。操作工用扦子捅料,此種作法及不安全,因為地方狹小,緊挨著又是上料運行的皮帶,容易發生人生傷亡事故,找電工進行電機倒相,需要停電、接線,處理時間長,影響燒結機正常生產,降低設備作業率,導致生產人員及維修人員工作量加大,從而影響前一生產工藝的變相調整。
3、有效的改造方案:
根據機械和工藝要求,圓盤給料機可以反轉運行,現將原只能單方向運行的圓盤給料機改為可以正反雙方向運行,當卡料時,崗位操作工可以將圓盤給料機在現場操作箱上進行手動反向運行,反復進行操作幾次就可以將卡料的現象消除,這樣即縮短了卡料解決的時間,也提高了安全操作系數。
4.改造后的原理說明:
4.1新增加的反向運行采用的是點動控制方式。確保設備的安全運行。
4.2手、自動轉換由現場操作箱控制,經繼電器K5、K6進行轉換,分別接通手、自動的給定值,確保設備唯一性控制。
4.3反轉點動給定值的大小可以通過調節現場電位計來實現,也是通過變頻器控制的,根據現場情況調整電動機的轉速。
5、改造實施過程:
5.1利用檢修時間,對圓盤給料機逐個進行改造。
5.2在現場操作箱上安裝按鈕及轉換開關并按原理圖進行配線。
5.3在現場操作箱與配料電氣室之間查找、校對原有的控制電纜并按號接線。
5.4在配料電氣室的控制柜中安裝繼電器并按圖配線。
5.5變頻器控制信號接線。
5.6變頻器參數調整。
按P鍵進入參數設定→選擇P10為1進入快速調試→選擇相應的參數號進行修改(如電壓、電流、功率等)→選擇3900為1進行初始化設置→選P03為3然后對應表格將P701--P761進行數據恢復,完成操作。(注:當P3900為1確認后變頻器自動進入初始化,此時P1被自動置0,進入用戶設置狀態。);恢復出廠設置 P0010=30,P0970=1;快速調試,P0304電機額定電壓=380V;P0305電機額定電流=45A;
P0307電機額定功率=22KW;P0310電機額定頻率=50HZ;
P0311電機額定轉速=990r/min;P0700選擇命令源由端子輸入設置2;
P1000選擇頻率設定值=27;P1120斜坡上升時間=10;
P1121斜坡下降時間=2;P0701數字輸入1功能/5#端子=設置1為正傳接通命令;P0702數字輸入2功能/6#端子=設置2為反傳接通命令;
P0731數字輸出1功能設置=52.3變頻器故障;P0732數字輸出2功能設置=52.7變頻器報警;P0733數字輸出3功能設置=52.2變頻器正在運行;
P0756[0] 模擬輸入1類型設置=1為帶監控的單極性電壓輸入(0~+10V);P0756[1] 模擬輸入2類型設置=2為單極性電流輸入(0~20mA);P0757[1] 模擬輸入2的X1值=4;P0759[1] 模擬輸入2的X2值=20;P0761[1] 模擬輸入2的死區寬度=4;P0776[2]模擬輸出的類型= 0 電流輸出;1 電壓輸出/外接頻率表,選擇模擬輸出電壓為0~10V情況下,端子12/13或26/27上接一個500Ω電阻。
5.7現場手動試車。
r0020實際的頻率設定值;r0021實際頻率;r0022轉子實際速度;r0024實際輸出頻率;r0025實際輸出電壓;r0027實際輸出電流;r0032實際功率;r0203變頻器的實際型號;P1820輸出相序反向設置0 OFF相序正向;設置1? ON 相序反向。(附表為使用人員操作界面)
6、結束語:
利用此次燒結機的檢修時間,現場機械及電氣檢修人員相互配合,齊心協力,最終一次性試車成功,通過此次成功改造,不僅減少了停機時間,提高設備作業率,同時提高了現場崗位人員日常作業的安全系數,降低勞動強度,為保證燒結機工藝指標運行穩定提供了堅實的基礎。特別是在冬季生產中,物料凍塊增多,造成堵料處理,需要時常進行倒轉運行排料,此改造的長時間運行穩定使用效果明顯。
參考文獻
1.多里坤·艾克白爾.淺談電氣自動化設備的穩定性控制[J].電子測試,2020(13):15-16.