諸力鵬
摘要:新形勢背景下,我國資源總體使用情況處于短缺的狀態,燃煤電廠在“低碳節能”理念下,提升對生態環境保護的重視程度,加大節能技術的運用力度,確保降低電廠的能源消耗量。基于此,本文就燃煤電廠鍋爐相關節能技術、汽輪機相關節能技術、輔機部分相關節能技術進行分析,以期為相關企業提供借鑒。
關鍵詞:燃煤電廠;鍋爐;汽輪機;節能技術
引言:基于國民經濟迅猛發展,社會各界對電量的需求持續增加,燃煤電廠作為電力供應重要載體,為更好滿足社會各界的用電需求,應用相關的節能技術,提升自身的供電能力。因此,燃煤電廠,在實際運行過程中,需要優化汽輪機、輔機等部分的節能技術,促進各項設備升級改造,積極踐行“低碳環保”理念。
一、燃煤電廠鍋爐相關節能技術
要想最大化實現燃煤電廠鍋爐的節能性,加大對鍋爐系統改造顯得尤為重要。具體節能技術如下:
(一)鍋爐節能技術
部分研究人員,對鍋爐系統進行內部升級改造,確保提升鍋爐自身的節能效果,在實際改造過程中,采用分層燃燒技術,通過改造鍋爐內部的結構,減少鍋爐內部的熱量損失;部分研究人員,認為需要通過改造鍋爐的外形、尺寸,優化鍋爐的空間使用,更好提升鍋爐熱量的利用率。燃煤電廠在實際改造過程中,實現了鍋爐兩側進風,通過增加鍋爐的密封性、保溫性,實現鍋爐熱量的高效利用,為進一步提升鍋爐內部熱量利用效果,燃煤電廠采用保溫巖棉進行填充,提高了鍋爐的保溫效果,降低了熱量損失。基于燃煤電廠鍋爐,本身的消耗量較大,要想改善鍋爐的燃燒效果,部分研究人員,通過利用煙氣余熱來預熱空氣,對爐膛的溫度進行保溫,減少排煙損失,提升熱量使用效率[1]。部分研究人員認為,利用煙氣余熱來預熱燃料,進而提升燃料的燃燒效率,進一步改善鍋爐在燃油作用下,產生的霧化現象,并在側風的作用下,提升燃料的燃燒效率。
(二)鍋爐風機節能技術
現階段,燃煤電廠主要采用變頻技術,加強對鍋爐節能的控制。研究人員在實踐試驗中發現,利用變頻裝置,可實現對鍋爐煤量、溫度、給風量的有效調控,通過預先設置的溫度,鍋爐正常工作,在燃煤量和給風量的控制下,最大化提升了鍋爐的燃燒效率,利用最少的燃料,提高鍋爐燃燒效率,進而實現燃煤電廠節能的目標。
(三)余熱回收改造
研究人員,在對燃煤電廠鍋爐余熱回收改造中,采用的是利用煙氣的余熱,給水余熱,由于煙氣的余熱具有提高爐膛介質溫度的作用,因此,在介質溫度的作用下,可以降低鍋爐內的溫度,均衡鍋爐內外部的溫度差,實現節約資源的目的,研究人員進行反復加水,發現在給水余熱的過程中,降低了排煙的溫度,降低鍋爐熱能損失的同時,提升空氣質量。
二、燃煤電廠汽輪機相關節能技術
(一)改造高壓缸通流部分
高壓缸,作為鍋爐汽輪機重要的組成部分,高壓缸中的轉子部分,分為單列調節級、壓力級;同時分為動葉型、靜葉型。研究人員,在具體研究高壓缸通流改造過程中,根據高壓缸自身的屬性,將動葉片進行固定,進一步提升高動葉片動力強度;由于高壓缸在運行過程中,受差賬限制,研究人員為改善這一現象,通過加大高壓缸隔板氣封軸間隙,提升了高壓缸在實際運行中的阻力[2]。也有部分研究人員,采用的是去除靜葉片上原有的加強筋,進而提升了高壓缸機組安全運行效果,實現燃煤電廠鍋爐節能技術的應用,降低了燃煤電廠的運行成本。
(二)改善低壓缸通流部分
例如,以一臺500MW的汽輪機組為例,對其汽輪機的低壓缸進行通流部分改善,研究人員,將原有的隔板,替換成焊接的鋼制隔板,提高根徑的同時,避免低壓轉子在葉片轉動中出現拉筋的現象,進而提高了整體的圍帶;提升機組動葉運行效果,增加了葉片的抗腐蝕性,提升汽輪機整體的運行質量和運行效果。通過采用增大低壓缸根徑的方式,延長了汽輪機的運行壽命,降低燃煤電廠運行成本,實現了降低能耗的效果,發揮了節能技術的運行效果。
(三)優化循環水泵運行方式
汽輪機組在運行過程中,當機組的負荷和冷卻水溫度處于穩定狀態時,循環的水量處在變動狀態,一定程度上增加了循環水泵自身的損耗,影響汽輪機的正常運行。循環水泵作為汽輪機的重要組成部分,通過改變運行方式可以實現節能的效果,提升循環風機的運行效率。研究人員,在實踐試驗中發現,當循環水量增加的情況下,汽輪機組在壓力作用下,增加了一定了的作用力,增加了循環水泵的增加值差,影響了循環水泵的作用效果;因此,通過實踐研究,為提高循環水泵的作用效果,可將循環水泵進行組合,通過調節循環水泵工作屬性,控制葉片的角度,進而提升循環水泵的運行效果,實現節能降耗的目標。
三、燃煤電廠輔機部分相關節能技術
(一)抽氣設備的優化控制
抽氣設備在汽輪機運行過程中,抽氣設備發揮了重要的作用,為汽輪機組正常運行,營造真空的環境,促進汽輪機穩定運行。為進一步提升汽輪機運行的真空環境質量,電廠相關運維人員,必須定期組織開展檢查工作,檢查抽氣設備在實際運行過程中,是否受溫度、液體溫度、水泵運行速度等因素的影響,在啟動抽氣設備前,運維人員,要仔細檢查設備的各項指標是否滿足抽氣設備運行標準要求,根據設備的實際運行溫度進行調節,在溫度過高的狀態下,做好降溫處理,在溫度過低的狀態下,需要采用循環水,向真空泵輸送冷卻水,真空環境中的水溫要控制在43攝氏度左右,循環水溫度控制在30攝氏度左右。研究人員在實踐研究中,證明了通過溫度調節,可以優化抽氣設備運行效果,同時,抽氣設備在液體溫度升高到降低的過程中,通過采用冷卻水降溫的方式,提升了抽氣設備的運行效率,實現了鍋爐輔機部分的節能目的,節約了能耗,增加燃煤電廠運行的經濟性。
(二)優化凝結水運行方式
凝結水運行系統,在燃煤電廠鍋爐實際運行中,會浪費掉大量的電量,研究人員在實際研究中發現,凝結水泵出力點與凝結水系統阻力不匹配的情況下,會加劇凝結水系統的運行阻力,致使電能浪費,因此,燃煤電廠在節能理念下,通過改變凝結水系統運轉速度,進而降低凝結水系統運行阻力,實踐中發現,改變凝結水泵運行方式后,凝結水泵有定速運行,改變為變速運行,因此,當管路阻力發生變化時,凝結水系統,同樣會發生不同程度的變化。為更好提升凝結水運行效果,研究人員通過減少葉輪級數,降低凝結水系統的揚程,進而降低凝結水泵的運行阻力,最大化實現試泵運行能耗,提升燃煤電廠鍋爐汽輪機節能效果。
結論:綜上所述,燃煤電廠中鍋爐、汽輪機以及輔機部分,均屬于能耗裝置,相關電廠必須采用有效的節能方式,改變鍋爐、汽輪機、輔機部分的運行效果,最大化實現燃煤電廠運行的穩定性,實現節能降耗的目標,促進生態環境建設,促進燃煤電廠可持續發展。
參考文獻:
[1]徐寧.燃煤電廠鍋爐和汽輪機以及輔機部分的節能技術[J].科技創新導報,2018,15(34):22+24.
[2]俞磊.燃煤電廠鍋爐和汽輪機以及輔機部分的節能技術分析[J].科技資訊,2018,16(01):37+39.