肖慧儒,崔哲峰,曹玉國,何榮慶,蘇 康,李希友
1承德銅興礦業有限責任公司 河北承德 067250
2承德恒力機電制造有限責任公司 河北承德 067250
3石家莊鐵道大學機械工程學院 河北石家莊 050043
4阜新利欣礦業有限責任公司 遼寧阜新 123104
按國際標準,人均水資源低于 3 000 m3為輕度缺水,低于 2 000 m3為中度缺水,低于 1 000 m3為嚴重缺水,低于 500 m3為極度缺水。我國目前有 16 個省、區和市人均水資源量(未含過境水)低于嚴重缺水線,有 6 個省和區(寧夏、河北、山東、河南、山西、江蘇)人均水資源量低于極度缺水線。我國水資源地區分布也很不平衡,長江流域及其以南地區,國土面積只占全國的 36.5%,其水資源量卻占全國的 81%;長江以北地區,國土面積雖占全國的63.5%,但其水資源量僅占全國的 19%。
銅興公司(原壽王墳銅礦)選礦廠原生產用水為河水,井下水排入河中。為節水增效,實現環境、社會和經濟效益的統一,將井下水作為選礦用水勢在必行[1-2]。自 1957 年 4 月投產至今,選礦廠兩次利用井下水,筆者梳理了各方案的實施情況,針對井下外排水系統存在問題,提出了新的對策與方案。
選礦廠為濕式生產工藝,以水為介質分離精礦和尾礦,入選原礦耗水約 5.50 m3/t,2006 年9 月,采用尾礦回填工藝,現處理鐵銅等伴生礦石 75 萬t/a(曾達 142 萬 t/a)。剔除循環水量,實際補水量Qsj≈31.40 萬 m3/a(留10% 裕量)[3],日補水量約為 951.52 m3,其中,鐵和銅精粉共約 17.68 萬 t/a,其含水率約 10%;尾礦約 57.32 萬 t/a,其含水率約25%;輔助生產用水量約 8.55 萬 m3/a;啟動生產約3 次/a,每次約 1 d,即啟動生產用水量Qqd按3 d/a計算,我國金屬礦山連續工作制按 330 d/a 設計[4],則Qqd≈3×75×5.50÷330=3.75 萬 m3/a;故障補水量約 3.00 萬 m3/a。循環水量Qxh≈75×5.50 -31.40=381.10 萬 m3/a。Qsj/Qxh≈ 8%。
為利用井下水,減少選礦補給河水,降本增效、節約水資源及減少河水污染,1987 年6 月及2018 年4 月,選礦廠2 次將井下水作為補充用水。針對選礦廠利用井下水的實際情況和存在問題,筆者設計了新方案,經對各方案進行對比分析,確定了改造方案的合理性。
井下水為自然涌水,其經干線水溝、掘采作業面,尤其鑿孔及泵站水倉的“攪拌”作用,水質產生了一定污染。經化驗分析并經試用,井下水的固體懸浮物及各種有害金屬含量均滿足選礦用水水質要求,即井下水可用于選礦。
2.1.1 利用概況
1987 年6 月,銅興公司實施井下水利用方案,建設了坑內“零米”平巷 1 500 m3沉淀池,將井下涌水及防洪排水揚至沉淀池,從沉淀池到選礦廠 2 000 m3高位水池,敷設 2 條長3.238 km、φ150 mm 管路。沉淀池裝備 3 臺清水泵及 1 臺砂泵,水泵將清水揚至高位水池供選礦用水,砂泵將“泥漿”排至選礦廠第一砂泵房。方案實施后,每年回收井下水約 100 萬 m3,利用率達 80% 以上。該方案投資 12 萬元,年獲效益7.3 萬元。泵站還向半截溝水池(標高+645 m,主要供應下一及以上中段生產用水)及之后的銅冶煉廠供水。
1993 年 10 月,泵站停止向高位水池供水。1998年 9 月,銅冶煉廠安裝了 2 臺 150D30×6 型水泵(132 kW),主要為本廠供水,少量為半截溝供水。2011 年初和 2016 年初,銅冶煉廠和半截溝停止用水。
2.1.2 停止供水主要原因
(1)每年 11 月至次年 3 月間,泵站至高位水池間存水段管路頻繁凍裂,無法正常供水;
(2)自 1992 年初,下一至下七中段采掘等作業量增大,井下用水與外排水發生一定沖突;
(3)管理原因。
停止供水后,選礦仍全部使用河水。零米干線因敷設其他管路,已無空間再敷設 2 條φ150 mm(包裝保溫層后外徑>φ250 mm)外排水管路,故方案無法再恢復。
2.2.1 利用概況
2003 年以來,受我國北方逐年干旱影響,老牛河幾乎斷流,柳河取水量大幅增加。為減少取水量,降本增效,2017 年 5 月,第二次提出井下水利用方案。2018 年 4 月至今,將沉淀池(標高+500 m)水揚至銅冶煉廠 400 m3水池(頂標高+564 m,底標高+556 m),而后經φ150 mm 管路自流至高位水池(標高+525 m),汛期及冬季停止供水。
2.2.2 外排水系統概況
外排水系統由下五泵站(下六、下九及下十一泵站、下五中段及以上部分區域涌水及防洪排水均匯入下五泵站水倉)、下三泵站及其管網等構成。
(1)下五泵站 下五泵站設在混合井下五井口處,共安裝 4 臺 200D43×9 型水泵(440 kW),泵站敷設 2 條長 460 m(垂直 300 m,水平 160 m)、φ250 mm排水管路至沉淀池,溢流水經巷道至龍潭溝峒口排至地表。排水管路壁厚可按文獻[5]復算。2013—2019年,泵站共計開泵時間為 28 495 h,其排水量Q5=11.15 h/d×402 m3/h=4 482.30 m3/d。
(2)下三泵站 下三泵站設在下三井口處,共安裝 2 臺 8DA8×6 型水泵(360 kW),其相當于 200D43×6 型水泵(315 kW)。泵站排水匯入上述管路,其承擔下三中段及以上部分區域涌水及防洪排水。泵站排水量Q3=1.34 h/d×453 m3/h=607.02 m3/d。
據該泵工況點揚程為 180 m,以 200D43×5 型水泵(250 kW)代替原泵,其功率減小 110 kW,將明顯提高泵站技術經濟指標。
(3)水泵流量 水泵實際工況點流量QS-效率ηS,須用“插入法”計算或用水泵特性曲線圖求出,切忌用水泵銘牌值x(x為水泵最佳設計值)或用x% 估算值代替,否則將導致較大計算偏差和錯誤結論并造成經濟損失。水泵測量流量受設備和設施的狀況及其工況影響較大,其為動態值,應具體分析和使用。
2.2.3 井下外排水量QW與選礦用水量的關系
QW=Q5+Q3=5 089.32 m3/d。目前及以后,下二至下七中段采掘等作業量將大幅減少,即QW主要用于選礦用水。下八及以下中段用水,由下五盲副井水池供水。QW/Qsj=5.35。
2.2.4 零米泵站排水量Q0與 400 m3水池及QW的關系
該泵 Q0S-64 m-η0S用插入法計算可得 412 m3/h -64 m-62%,即該泵不到 1 h 即可注滿 400 m3水池。
2018 年 4—6 月,平均開泵時間為 1.39 h/d,則Q0=412 m3/h×1.39 h/d=572.68 m3/d。Q0/Qsj=60%,Q0/QW=11%,仍有 89% 的外排水量未利用,水池太小是該方案的束縛。故經過擴建水池等改造措施,方可形成完善的新方案 2,以獲取最大效益。
Q0S及其流速v0S在 64 m 揚程約 0.64 MPa 時,是400 m3水池自流狀態約 0.10 MPa 時Q400及v400的約6.4 倍。為減少溢池,下五和下三泵站須錯時開泵;當下五或下三泵站開泵時,零米泵站須開泵。
2.2.5 存在問題
(1)補水能力太小;
(2)冬季停水影響效益;
(3)水泵與工況不符,技術經濟指標低;
(4)無滿池信號裝置,溢池難免;
(5)管理與技術改造欠缺,供水效果差。
2.2.6 修改措施
(1)擴建水池 將 100 m3水池擴建至 2 000 m3,其與 400 m3水池用管路連通后,新水池容積為2 400 m3,含 2 000 m3高位水池,水池總容積達 4 400 m3。為全部利用外排水,需再建 689.32 m3水池。擴池后7.50 h 滿池。
(2)延長供水期 將管路流量調小,用長流水方法防凍,可延長供水期。將管路等做防凍處理,可使冬季正常供水。停水后,須將蓄水及管路積水放凈。
(3)更換水泵及安裝水位監控裝置 零米水泵已不向半截溝供水,故應據 64 m 揚程重新選泵。根據選擇水泵要求[6]:“所選水泵之排水能力應大于1.2倍涌水量。為考慮排水管道因淤積而增加的阻力損失,工況點揚程應小于 0.90~0.95 倍水泵額定揚程。工況點效率不宜小于水泵最高效率的0.85 倍。”選擇 150D30×3 型水泵(75 kW),其比原泵功率減小 57 kW。換泵后 11.79 h 滿池。為避免溢池,須安裝水位監控裝置。
(4)定期清池 定期清理沉淀池及各水池泥漿,使池容最大化及減小“水頭”對泥漿的攪拌作用,以提高水質,減少管路堵塞。
(5)提升管理與技術投入 修改措施實施效果,尚需依靠提升管理與新技術[7-8]投入作保障。吸取以上方案實施的教訓,如設施不配套及事后維修等,其實質是管理欠缺;水泵未隨工況改變而更換及無水位監控裝置等,是技術改造或更新滯后,亦是管理問題。依據工況改變或技術進步,適時進行設備技術改造或更新,可取得顯著的節能降耗與提質增效指標[9]。應加強外排水系統點檢制,形成責權利的崗位責任制管理,保證系統正常運行。
修改費用估算約 15 萬元,其中建池約 10 萬元,更換水泵等約 5 萬元。
方案 3 即將井下水經落差的地下管道,自流到選礦廠老牛河泵房蓄水池,以補充河水不足,減少柳河取水量,實現節水增效。
目前仍有 89% 的外排水量由龍潭溝峒口排出,其依勢能自流至老牛河排放口。方案擬在排放口處砌一道擋水墻,以形成一個蓄水池 3。外排水經敷設在河床下的管道自流至泵房蓄水池 5,管道全程不設閥門,中途不取水。峒口至老牛河泵房排水設施及位置如圖1 所示。非汛期時,外排水全部經管道至泵房蓄水池,亦可根據河水狀況處理。當汛期外排水較大時,受管道設計流量限制,關閉管道入口蓋板,外排水溢流河中。

圖1 龍潭溝排水峒口至老牛河的泵房排水設施及位置示意Fig.1 Drainage facilities and locations from drainage hole at Longtan Ditch to pumping station at Laoniu River
①蓄水池 3 標高+465 m。②泵房標高+445 m。③管道全長L約 2.3 km。④管道全程落差 20 m,其勢能hsf(即總水頭)為 200 kPa。⑤假設管道出口流速與入口流速相等,即沿程流速不變,則落差和管道的全程總水頭損失hgf剛好抵消。考慮到實際管道的直線度誤差,留 25% 總水頭裕量,則hgf=75%hsf=150 kPa。⑥流速、流量與管徑的關系為

式中:v為流速,m/s;qg為計算管段排水設計流量,qg=0.059 m3/s;F為管道內徑面積,m2;dj為管道內徑,類比峒口外地下管道內徑 0.300 m,取dj=0.258 m。
計算可得v=1.127 m/s。

式中:i為管道單位長度水頭損失,kPa/m;Ch為海澄-威廉系數[11],各種塑料管、內襯(涂)塑管取Ch=140。
代入可得i=0.044 kPa/m。
hf=101.200 kPa。
據產品目錄,選用 De 280×11(內徑 258)mm 塑料管,其hf=101.200 kPa;因管道無閥門,彎頭較少,管道的局部水頭損失hj取20%hf,其為 20.240 kPa;管道的全程總水頭損失hq=hf+hj=121.440 kPa,hgf=150.000 kPa,hg<hgf,合格。
項目費用經估算及概算如表1 所列。

表1 項目費用估算Tab.1 Project cost estimation
提高蓄水能力是關鍵環節。在泵房處須多蓄外排水,否則該方案無意義。為最大限度利用外排水,須拓寬與延深泵房處河段河床,以形成較大的蓄水池。蓄水多少,將決定利用外排水、取得效益的程度。
3.6.1 效益分析
(1)柳河取水費 柳河取水量原為 30 萬 m3/a,2020 年取水量定為 45.9 萬 m3/a。在取水量內,水費為 0.30 元/m3;超過取水量后,水費為 0.90 元/m3。
2019 年向柳河取水 41萬 m3,水費為 18.9 萬元。2020 年 1—6 月向柳河取水 18 萬 m3。
(2)效益分析 若每年利用QWxt,x以老牛河泵房抽水量QN為準,
QN=QNsjt。
式中:QNsj為水泵實際工況點流量,m3/h;t為開泵時間,h。
按0.30 元/m3計算,當利用QW≤45.9 萬 m3/a 時,水費≤13.77 萬元;當利用QW=1 297 683 m3時,1 a即可收回項目投資 38.930 5 萬元;若QW全部利用,節水費為 55.728 1 萬元/a。
x真實界定是QN準確的保證,老牛河在非斷流時,QN并非全部為x。
(3)加強管理 為充分利用QW,泵房與泵站同時段啟停泵須制度化。采選是兩個二級單位,欲使其步調一致,應加強公司層面管理,以獲取最大效益。
3.6.2 項目審批及風險
(1)項目審批 在我國環保政策日趨嚴厲的背景下,向河中排放井下水終將被限制,故方案立項審批恐將困難,對此應有足夠的認識與對策。
(2)項目風險 項目取得效益的程度取決于老牛河水狀況。雖然我國北方逐年干旱已是總趨勢,但今后幾年是否持續干旱仍是不確定因素。故在確定有利和不利因素、項目是否切實可行,估計成功率大小及經濟效益程度時,應引起足夠的重視,并進行比較科學的計算分析,以保障投資成功及收益最大化。
方案 2 經擴池增容、更新水泵、安裝水位監控裝置、提升管理與新技術投入等改造措施,即可形成完善的新方案 2。方案 3 效益計算分析方法亦適用于新方案 2。經計算分析 2 個方案的利弊,比較其投入產出比、經濟與社會效益及環保等方面的優劣,新方案 2 均具有較高的性價比與環保優勢,故施行其更趨合理。
隨著地區性水位逐漸下降、水資源逐漸緊缺及價格上調,冶金礦山選礦用水成本將不斷提高,故降本增效、創新發展理念、轉變發展方式、提高水資源綜合利用率,實現井下水零排放勢在必行。