宓保敬 煙臺(tái)打撈局
某輪為2018年建造的全電推救助拖輪,主推進(jìn)裝置為2*4000KW吊艙推進(jìn)器,配有四臺(tái)2720KW中壓發(fā)電機(jī)組為船舶提供動(dòng)力。船舶在試航過程中發(fā)生過四臺(tái)主發(fā)柴油機(jī)曲柄箱油霧濃度高報(bào)警的故障現(xiàn)象,經(jīng)過多方面查找,后來將油氣分離器割開,將油氣分離器上部的出氣管進(jìn)行切短,避免油氣分離器進(jìn)氣管和出氣管和泄放管相互影響造成透氣不暢。因?yàn)樵诖瑥S期間主發(fā)柴油機(jī)很少使用,并沒有經(jīng)過驗(yàn)證整改后的效果,出廠交船后,四臺(tái)發(fā)電機(jī)頻繁出現(xiàn)曲柄箱油霧壓力高報(bào)警的情況,尤其是2號(hào)主發(fā)柴油機(jī)在使用期間相比于其他三臺(tái)柴油機(jī)要高很多,2號(hào)在85%負(fù)荷運(yùn)行時(shí)其壓力一般在1.20-2.17mbar間波動(dòng),其他三臺(tái)柴油機(jī)的曲柄箱內(nèi)壓力在0.3-1.20mbar間波動(dòng)。并且四臺(tái)柴油機(jī)的滑油消耗量處于較高水平,在試航期間測(cè)得每臺(tái)機(jī)滑油平均消耗數(shù)據(jù)為2.3lg/kwh要遠(yuǎn)高于柴油機(jī)說明書提供的數(shù)據(jù)0.5g/kwh。
5月20日凌晨,2、3號(hào)機(jī)組同時(shí)在網(wǎng)運(yùn)行,2號(hào)主發(fā)柴油機(jī)曲柄箱油霧濃度高報(bào)警,很短時(shí)間內(nèi)出現(xiàn)ESM報(bào)警,激活shutdown動(dòng)作,在備用機(jī)組(NO.1號(hào)柴油機(jī))未啟動(dòng)合閘的情況下,柴油機(jī)保護(hù)停車,兩臺(tái)推進(jìn)器功率負(fù)載受限自動(dòng)降速,配電板一級(jí)分級(jí)卸載激活,所有等級(jí)一的次要負(fù)載設(shè)備脫扣停止運(yùn)行。備用機(jī)組在短時(shí)間內(nèi)啟動(dòng)并電恢復(fù)電力供應(yīng)。在機(jī)旁對(duì)2號(hào)柴油機(jī)盤車進(jìn)行檢查,點(diǎn)溫計(jì)檢查道門、及主軸承溫度基本都在正常范圍(檢查滑油溫度64.6℃,道門溫度在46-48℃左右,主軸承位置測(cè)得數(shù)據(jù)在74℃左右)內(nèi),因機(jī)體較熱,為避免次生危害,在集控室恢復(fù)一級(jí)卸載設(shè)備復(fù)位供電后,恢復(fù)船舶正常航行。
在柴油機(jī)停車一段時(shí)間后,對(duì)2號(hào)機(jī)進(jìn)行檢查,打開曲柄箱道門檢查內(nèi)部各運(yùn)動(dòng)部件均未發(fā)現(xiàn)異常,油霧濃度探測(cè)器光學(xué)探頭、壓力變送器打開檢查探頭附近有明顯油滴,油氣分離器泄油S型管拆下檢查內(nèi)部積油檢查,積油量大約800ml。
進(jìn)一步檢查設(shè)備無異常后,為保證船舶航行安全,保持動(dòng)力供應(yīng),啟動(dòng)該發(fā)電機(jī),拆下油霧濃度探測(cè)器出口進(jìn)油氣分離器的彈性連接管,將曲柄箱內(nèi)產(chǎn)生的油霧排放至機(jī)艙內(nèi),這樣曲柄箱內(nèi)的壓力在85%負(fù)荷工況下降低,保持在0.5-1.4mbar,能夠維持正常航行。
在后期的船舶營運(yùn)過程中,四臺(tái)發(fā)電柴油機(jī)曲柄箱壓力能夠穩(wěn)定在允許工作壓力范圍內(nèi),在較高負(fù)荷時(shí)油霧濃度監(jiān)測(cè)壓力仍然在允許范圍的較高值,短時(shí)會(huì)有超出報(bào)警值情況,影響設(shè)備的安全運(yùn)行,有必要對(duì)引起曲柄箱油霧壓力高的原因進(jìn)行分析。
檢查柴油機(jī)各熱工參數(shù)均在正常范圍內(nèi),基本排除柴油機(jī)曲柄箱熱源導(dǎo)致油霧濃度增加引起壓力升高的可能。
檢查曲柄箱透氣管的布置情況:對(duì)曲柄箱透氣系統(tǒng)進(jìn)行檢查:該船4臺(tái)主發(fā)電柴油機(jī),其中左側(cè)NO.1/2號(hào)柴油機(jī)曲柄箱經(jīng)油氣分離器先后經(jīng)過5、6個(gè)直角變向,分別進(jìn)入左煙囪,沿?zé)焽韬髠?cè)分別向上延伸到船長(zhǎng)甲板層,向前90°直角到煙囪前壁,再90度直角向上延伸到羅經(jīng)甲板接入集氣箱,通過風(fēng)閘通向大氣,,3、4號(hào)和停泊發(fā)電機(jī)曲柄箱透氣管自機(jī)體經(jīng)過探測(cè)器及探測(cè)管,經(jīng)油氣分離器分別并行,沿右煙囪后側(cè)分別向上延伸到船長(zhǎng)甲板層,向前90°直角到煙囪前壁,再90度直角向上延伸到羅經(jīng)甲板接入右側(cè)集氣箱,通過風(fēng)閘通向大氣。
檢查各油霧濃度探測(cè)器運(yùn)行功能,都在正常范圍內(nèi),在瞬時(shí)壓力高時(shí)會(huì)出現(xiàn)報(bào)警指示燈閃,在延時(shí)工作范圍內(nèi)會(huì)自動(dòng)消警,說明其工作情況正常。
檢查透氣管、油氣分離器工作情況,透氣管尺寸與圖紙相符,流通截面積能夠滿足排放要求。油氣分離器放殘管布置為S型,這種布置容易引起積油,嚴(yán)重時(shí)會(huì)導(dǎo)致油氣分離器積油過多影響曲柄箱透氣的情況。
檢查左右煙囪曲柄箱透氣管集氣箱,左右集氣箱在羅經(jīng)甲板分別布置在煙囪偏向船中側(cè),百葉窗向船中對(duì)向布置,集氣箱內(nèi)各透氣管前后布置,防火網(wǎng)清潔無堵塞。
曲柄箱透氣管的作用主要是將產(chǎn)生的油氣向上排放到大氣,正常情況下由于溫度差的作用熱氣向上形成煙囪效應(yīng)形成負(fù)壓將曲柄箱油氣抽出,曲柄箱內(nèi)的壓力正常情況下應(yīng)該是低于大氣壓。根據(jù)四臺(tái)柴油機(jī)曲柄箱壓力的變化情況,分析造成壓力高的原因可能有:
一是發(fā)電柴油機(jī)在較低負(fù)荷下滑油溫度低,曲柄箱內(nèi)產(chǎn)生的油霧濃度處于較低水平,在高負(fù)荷時(shí)滑油溫度高,油氣揮發(fā)量大,在遇到較低空氣時(shí),油氣形成霧滴,造成油霧濃度較高。
二是曲柄箱油霧在經(jīng)透氣管向上至大氣過程中由于經(jīng)過7到8處直角轉(zhuǎn)向,煙囪效應(yīng)降低,影響油氣的散發(fā),背壓升高。
三是羅經(jīng)甲板的集氣箱出口朝向中間,在船舶較高航速航行時(shí),由于船速帶來的風(fēng)壓會(huì)作用在集氣箱的排風(fēng)口,集氣箱內(nèi)部背壓較高,曲柄箱透氣管的煙囪效應(yīng)大大降低,而集氣箱內(nèi)布置為1前二后,3前4后,由于船風(fēng)進(jìn)到集氣箱內(nèi)后產(chǎn)生的渦流,2號(hào)和4號(hào)透氣管的風(fēng)壓會(huì)大于1號(hào)和3號(hào)機(jī)的透氣管,這就造成了四臺(tái)機(jī)在運(yùn)行時(shí)曲柄箱內(nèi)的壓力處于較高范圍,2、4號(hào)機(jī)曲柄箱壓力大于1、3號(hào)機(jī)。(柴油機(jī)運(yùn)行過程中觀察相同負(fù)荷下曲柄箱內(nèi)壓力變化情況:在船速較低時(shí)曲柄箱內(nèi)壓力波動(dòng)范圍只有0.01-0.23 mbar之間,遠(yuǎn)低于正常航速下的曲柄箱內(nèi)壓力,這也證明集氣箱的設(shè)計(jì)和布置有缺陷,船風(fēng)、舷側(cè)來風(fēng)對(duì)透氣管形成的風(fēng)壓不利于柴油機(jī)油霧的排出)。
通過以上原因分析,曲柄箱油霧壓力高的原因在于曲柄箱透氣不暢,由于風(fēng)壓作用更加劇了這一現(xiàn)象。曲柄箱油霧壓力長(zhǎng)期過高會(huì)影響設(shè)備的安全運(yùn)行,常見影響包括以下幾個(gè)方面:
一是曲柄箱內(nèi)壓力過高,不利于散熱,溫度升高,潤滑油被活塞環(huán)向上帶入燃燒室、油滴隨透氣管進(jìn)入大氣。造成曲柄箱潤滑油使用周期縮短、潤滑油消耗量大量增加;
二是曲柄箱內(nèi)壓力長(zhǎng)期過高,溫度升高,會(huì)造成曲軸油封、曲軸箱各襯墊失效,造成滑油滲漏;
三是曲柄箱壓力高,會(huì)造成油霧濃度升高,油霧進(jìn)入大氣數(shù)量量增加,油蒸氣污染大氣。
(1)將四臺(tái)柴油機(jī)曲柄箱透氣管布置進(jìn)行優(yōu)化,盡量減少直角轉(zhuǎn)向點(diǎn),對(duì)水平布置的管線考慮到船舶橫搖影響透氣,應(yīng)改為傾斜向上15°左右,在煙囪內(nèi)沿?zé)焽枨氨诖怪毕蛏弦恢钡郊瘹庀洌畲蟪潭劝l(fā)揮透氣管的“煙囪”效應(yīng);
(2)對(duì)羅經(jīng)甲板的集氣箱位置進(jìn)行改造,箱內(nèi)的透氣管轉(zhuǎn)向90°向后,將集氣箱百葉窗改向后布置,這樣船艏來風(fēng)或在船全速前進(jìn)時(shí),會(huì)在集氣箱百葉窗兩側(cè)附近產(chǎn)生渦流,排氣口附近的壓力會(huì)低于周圍的壓力,能夠增加透氣管的煙囪效應(yīng),提高排氣效果,降低曲柄箱內(nèi)壓力;
(3)將曲柄箱透氣管上的油氣分離器S型管進(jìn)行改造,改為U型管并在U型管底部增加一個(gè)放殘考克,便于日常檢查油氣分油效果、集油量檢查及集油泄放情況;
通過以上措施,將會(huì)有效改善曲炳箱透氣不暢的問題,可以保持曲柄箱內(nèi)油霧壓力在正常范圍內(nèi),另一方面由于曲柄箱壓力造成滑油消耗過多的現(xiàn)象也將會(huì)明顯改善。
(4)做好柴油機(jī)的維護(hù)保養(yǎng),保持各系統(tǒng)良好性能,保持冷卻循環(huán)系統(tǒng)正常,減少油氣的產(chǎn)生,從根源上減少油霧濃度升高引起的壓力升高。
(5)油霧探測(cè)器是柴油機(jī)正常運(yùn)行的和保護(hù)裝置之一,氣液分離器底部放殘閥常開或定期拆檢,定期檢查排除透氣系統(tǒng)各油封、水封,保持透氣管路的暢通。要確保報(bào)警和連鎖控制功能正常工作,不可隨意關(guān)閉其功能。
(6)曲柄箱防爆門啟動(dòng)壓力設(shè)定應(yīng)該定期進(jìn)行測(cè)試,保證其正常功能,一旦發(fā)生油霧濃度迅速升高故障,防爆門能夠迅速動(dòng)作,避免損失擴(kuò)大。
(7)強(qiáng)化值班人員的技能培訓(xùn),嚴(yán)格按照操作規(guī)程進(jìn)行操作和維護(hù)保養(yǎng)。嚴(yán)格按照巡回檢查路線檢查曲柄箱集氣箱、油霧濃度探測(cè)器運(yùn)行及參數(shù)變化情況,提高對(duì)油霧濃度高的危害性認(rèn)識(shí),提高情景意識(shí)和應(yīng)急處置能力。