999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

高積炭連續重整催化劑器內再生實踐

2020-12-02 07:17:08
石油煉制與化工 2020年12期
關鍵詞:催化劑

王 勝 軍

(福建福海創石油化工有限公司,福建 漳州 363216)

1 高炭劑產生原因分析

2015年4月二甲苯裝置加熱爐區域發生事故,導致連續重整裝置緊急停車。停車前重整裝置運行狀態如下:預加氫單元正常運行,反應進料量190 th,反應溫度290 ℃,反應壓力2.5 MPa;重整反應進料量230 th,反應溫度515 ℃,重整反應產物氣液分離器壓力0.23 MPa;催化劑再生單元升溫中,其中還原室入口溫度436 ℃,一段燒焦入口溫度353 ℃,二段燒焦入口溫度305 ℃,氧氯化區入口溫度414 ℃,焙燒區入口溫度407 ℃。

事故發生后裝置立即停運循環氫壓縮機、四合一爐,同時切斷反應進料,停止催化劑再生升溫程序,反應系統無法熱氫帶油,裝置進入快速降溫階段。事故發生后裝置未再重新進油,考慮到爆炸沖擊波可能破壞到重整反應器內構件,2016年6月卸出4個反應器及再生系統中的所有催化劑,以便進入反應器檢查內部構件是否有損壞。卸出催化劑過程中,發現催化劑外觀呈黑色,分析結果顯示4個反應器均出現高炭劑。經分析判斷,裝置緊急停車未進行熱氫帶油,附著在催化劑上的烴類無法釋放,在高溫下導致催化劑上大量結焦而產生高炭劑,且截至2016年6月卸劑期間,催化劑處于油氣系統中超過1年,更加劇催化劑的積炭。高炭劑樣品外觀如圖1所示。由圖1可以看出,樣品中存在部分高亮、高積炭現象,也含有少量“迷你球”催化劑。

圖1 高炭劑樣品外觀

2016年6月進行催化劑卸劑工作,共卸出約190 t催化劑,并對催化劑進行取樣,同時將樣品進行元素含量分析,結果見表1。

由表1可見,卸出系統的催化劑碳含量分布不均,質量分數最低4.34%,最高26.62%。由于催化劑碳含量遠高于再生系統正常運行時允許的最大值(6%),為了防止高炭劑連續燒焦發生床層超溫導致催化劑及再生器內構件損壞,必須對高炭劑進行單獨的再生[5-6]。

表1 積炭催化劑樣品的元素含量 w,%

2 處理方案和過程

2.1 燒焦方案

為了順利完成催化劑燒焦工作,由專利商AXENS公司制定了高炭劑燒焦方案:催化劑分批次固定床燒焦。高炭劑器內再生方案總體步驟如下:①啟動重整循環氫壓縮機,控制重整反應產物氣液分離器壓力在0.16 MPa;②啟動再生循環壓縮機,建立堿洗系統循環流程;③啟動還原電加熱器、燒焦電加熱器、氯化區電加熱器、焙燒區電加熱器系統升溫至180 ℃,完成系統干燥工作;④引氫氣進行系統置換,控制重整反應產物氣液分離器壓力在0.23 MPa;⑤建立催化劑提升流程,投用淘析系統;⑥加熱爐升溫,控制各反應器入口溫度在250 ℃;⑦氯化區電加熱器、焙燒區電加熱器出口溫度維持在180 ℃,燒焦電加熱器出口溫度為440 ℃,還原電加熱器出口溫度為440 ℃;⑧啟動空氣壓縮機,采用催化劑黑燒模式。本方案確定的高炭劑器內再生主要控制參數見表2。

表2 高炭劑器內再生的控制和運行參數

2.2 固定床燒焦

2018年10月完成積炭催化劑的裝填和料位儀標定工作,共裝入約186 t(包括補充新劑18.5 t),通過標定確認閉鎖料斗藏量為2 625 kg,即催化劑再生能力為2 625 kgh。于2018年11月26日9:30開始進行固定床燒焦,為了防止床層超溫導致催化劑及設備內構件損壞,燒焦初期采用固定床燒焦的方式,經歷催化劑提升、緩慢注氧燒焦、燒焦區床層降溫、催化劑循環提升。

積炭催化劑在固定床燒焦初期的實際運行參數見表2。由表2可見,燒焦主要參數與方案基本一致。啟動燒焦之后氯化區出口溫度有所上升,判斷為燒焦區少量空氣串入,適當調整燒焦氧氯化區差壓。燒焦區入口溫度要求控制在420~440 ℃,但實際運行過程中燒焦區入口溫度受催化劑碳含量影響較大,由于催化劑碳含量分布不均導致手動調整溫度不及時,燒焦入口氧體積分數最大為0.57%,床層溫升最大為22.1 ℃,均在方案要求范圍之內。

固定床燒焦模式下,11月26日至12月7日總計運行273 h,處理催化劑81 375 kg,固定床燒焦速率為298 kgh。

2.3 移動床燒焦

為了提高燒焦效率,將固定床燒焦方式改為移動床連續燒焦。2018年12月7日18:20開始進行催化劑連續燒焦,燒焦區入口溫度控制在450~460 ℃,燒焦區入口氧體積分數控制在0.4%~0.5%,移動床連續燒焦期間的主要參數見表3,為了保證燒焦效果以及指導燒焦參數調整,待生及再生催化劑定期取樣分析碳、氯含量,結果見表4。連續燒焦期間,嚴格按照方案要求控制燒焦床層溫度低于530 ℃,其中一段燒焦床層最高溫度498.2 ℃,二段燒焦床層最高溫度473.9 ℃。

從表4可以看出,與固定床燒焦相比,移動床的燒焦效果明顯改善,但由于燒焦過程中氧氯化區未注氯,導致燒焦后催化劑氯含量偏低,需后續白燒時通過氧氯化進行調節。移動床燒焦模式下,12月7日至12月12日總計運行114 h,處理催化劑110 250 kg,移動床燒焦速率為964.5 kgh。

從2018年11月26日9:30開始啟動固定床燒焦,到12月12日13:40順利完成燒焦任務,歷時18天,累計催化劑循環量為191 t,占催化劑總藏量的103%。12月12日待生催化劑樣品碳質量分數為0.68%,判定所有高炭劑順利完成燒焦工作,實現了國內首例高積炭連續重整催化劑器內連續燒焦,且燒焦過程沒有發生超溫現象。

表3 移動床燒焦期間主要運行參數

表4 催化劑樣品的碳、氯含量 w,%

2.4 處理后催化劑活性的恢復情況

高炭劑經過固定床、移動床循環燒焦僅僅進行了燒炭,未進行催化劑的氯化更新和還原,催化劑性能尚未得到完全恢復。為此,裝置進油前需進行催化劑還原,投料進油后需等待催化劑積炭后進行燒焦、氧氯化更新和還原,最終恢復催化劑的活性。

2.4.1 裝置投料初期催化劑活性低連續重整裝置于2018年12月23日投料,重整進料和重整脫戊烷油組成以及反應系統主要參數見表5。

表5 重整進料和脫戊烷油組成及反應參數

由表5可知,重整反應系統投料開車后,進料組成未發生較大變化,最容易發生反應的環烷烴組分質量分數穩定在45%~50%之間,但重整脫戊烷油中芳烴含量逐步下降,環烷烴含量逐步上升,說明催化劑活性呈連續下降的趨勢。雖然進行了提溫操作,但提溫后反應溫降也繼續呈下降趨勢。種種跡象表明催化劑活性逐漸下降,亟待通過氧氯化以恢復活性[7]。

2.4.2 催化劑性能恢復由于重整催化劑活性逐漸下降,必須對催化劑燒焦再生,但此時待生催化劑碳質量分數達不到最低燒焦要求的3%。為了能夠實現白燒,采用進一步提高反應溫度的手段以快速增加催化劑積炭量。自2018年12月29日起,重整反應溫度由513 ℃逐漸提升至523 ℃,2018年12月29日至2019年1月1日期間反應器溫降雖略有上升,但不明顯,詳見表6。而催化劑積炭量有了明顯的增加,2019年1月1日待生催化劑樣品碳質量分數達到3.38%,滿足正常燒焦條件,再生系統啟動燒焦程序(黑燒)。

表6 反應提溫前后的溫度、溫降及待生催化劑樣品碳、氯含量

2019年1月2日催化劑轉白燒且運行正常,催化劑活性逐步得到恢復,白燒期間反應溫度及待生催化劑樣品分析結果見表7,反應溫度、總溫降及重整脫戊烷油芳烴含量變化見圖2。從表7、圖2可以看出,重整進料組成、反應器入口溫度相對穩定的情況下,自催化劑正常再生之后,反應溫降逐漸增加,重整脫戊烷油中芳烴質量分數逐漸上升至80%以上,說明催化劑活性逐步得到恢復。

表7 白燒期間的反應溫度及待生催化劑碳含量

圖2 反應溫度、總溫降及重整脫戊烷油芳烴含量變化◆—反應溫度; ●—總溫降; ▲—芳烴質量分數

2.4.3 再生催化劑樣品分析2019年1月9日采集再生催化劑樣品進行分析,分析結果與新劑開工初期及事故前期對比情況見表8。由表8可知:高炭劑經過燒焦、氧氯化更新后,催化劑鉑分散度為88.9%,與新劑開工初期和事故前的基本相當,說明氧化氯化更新效果較好;通過剖開再生催化劑(圖3)可以看出,催化劑表面和內部顏色基本一致,表明燒焦效果較好,鉑分散度高。

表8 催化劑樣品分析結果對比

圖3 再生催化劑切片

3 結 論

針對某連續重整裝置異常停工導致催化劑碳含量異常增加的情況,在重整裝置反應系統未進料的情況下,通過嚴格控制再生燒焦區入口溫度、入口氧含量、催化劑循環量等參數,在再生器內依次通過固定床燒焦、移動床連續燒焦模式,實現了降低連續重整反應再生系統內催化劑碳含量的目的。在重整裝置進油后通過提高反應溫度的方式來增加催化劑碳含量,滿足再生系統運行的條件,進而啟動催化劑白燒模式,最終恢復了催化劑活性。全部反應器內的高積炭連續重整催化劑器內燒焦再生為國內首例,可以為同類裝置異常處理提供借鑒。

猜你喜歡
催化劑
走近諾貝爾獎 第三種催化劑
大自然探索(2023年7期)2023-11-14 13:08:06
直接轉化CO2和H2為甲醇的新催化劑
鋁鎳加氫催化劑在BDO裝置運行周期的探討
如何在開停產期間保護克勞斯催化劑
智富時代(2018年3期)2018-06-11 16:10:44
新型釩基催化劑催化降解氣相二噁英
掌握情欲催化劑
Coco薇(2016年2期)2016-03-22 02:45:06
碳包覆鐵納米催化劑的制備及其表征
V2O5-WO3/TiO2脫硝催化劑回收研究進展
負載型催化劑(CuO/TUD-1,CuO/MCM-41)的制備及其在一步法氧化苯合成苯酚中的應用
合成化學(2015年4期)2016-01-17 09:01:27
復合固體超強酸/Fe2O3/AI2O3/ZnO/ZrO2催化劑的制備及其催化性能
應用化工(2014年3期)2014-08-16 13:23:50
主站蜘蛛池模板: 欧美成人午夜视频免看| 特级毛片免费视频| 精品超清无码视频在线观看| 免费A级毛片无码免费视频| 欧美成在线视频| 国产色婷婷| 免费黄色国产视频| 欧美亚洲第一页| 亚洲婷婷丁香| av一区二区三区高清久久| 人妻21p大胆| 亚洲一级毛片在线观播放| 99国产精品一区二区| 在线99视频| 国产免费人成视频网| 国产在线拍偷自揄拍精品| 国产午夜无码片在线观看网站| 国产免费黄| 久久伊人色| 极品国产在线| 国产午夜一级毛片| 精品国产91爱| www亚洲天堂| 在线观看91精品国产剧情免费| 国产 在线视频无码| 久久这里只有精品2| 美女一级免费毛片| 天堂av综合网| 亚洲成人黄色在线| 国产麻豆精品久久一二三| 亚洲国产精品无码AV| 久久精品无码一区二区日韩免费| 台湾AV国片精品女同性| 亚洲 成人国产| 国产一区二区三区在线观看免费| 72种姿势欧美久久久大黄蕉| 少妇人妻无码首页| 这里只有精品国产| 国产成人精品日本亚洲| 亚洲无码高清视频在线观看| 99热最新网址| 伊人丁香五月天久久综合| 国产区人妖精品人妖精品视频| 先锋资源久久| 国产黄在线观看| 亚洲无码久久久久| 国产喷水视频| 国产女人18毛片水真多1| 日本91在线| 青草视频免费在线观看| 午夜欧美在线| 国产成人综合日韩精品无码首页| 国产成人超碰无码| 就去吻亚洲精品国产欧美| 亚洲综合久久成人AV| 亚洲第一香蕉视频| 九九线精品视频在线观看| 美女啪啪无遮挡| 91欧美亚洲国产五月天| 亚洲精品高清视频| 亚洲成人高清在线观看| 麻豆国产在线不卡一区二区| 国产丝袜精品| 亚洲成在线观看| 成人国产一区二区三区| 野花国产精品入口| 亚洲欧美日本国产综合在线| 第九色区aⅴ天堂久久香| 久久精品最新免费国产成人| 全裸无码专区| 欧美成人一级| 国产成人精品一区二区三在线观看| 2021国产精品自产拍在线观看 | 一级成人a毛片免费播放| 久久精品电影| 亚洲欧美成人在线视频| 日本亚洲成高清一区二区三区| 国产在线自揄拍揄视频网站| 经典三级久久| 99在线观看精品视频| 国产菊爆视频在线观看| av免费在线观看美女叉开腿|