摘要:電腦祙機是機電一體化、智能化程度較高的現(xiàn)代針織設(shè)備,現(xiàn)在市場上流行的多數(shù)為全電腦織襪機,該襪機結(jié)構(gòu)特殊、工藝復(fù)雜、產(chǎn)量低。我國是個襪子生產(chǎn)大國,隨著紡織技術(shù)的快速發(fā)展和織襪業(yè)的崛起,對襪子的需求量和款式要求也越來越高。因此,加強電氣自動化在電腦祙機中的應(yīng)用已至關(guān)重要。
關(guān)鍵詞: 祙機;電氣自動化;精準(zhǔn)控制
中圖分類號:TM76;G712?? 文獻標(biāo)識碼:A?? 文章編號:1672-9129(2020)12-0051-01
1 引言
據(jù)騰訊新聞網(wǎng)報到,2019年浙江諸暨的大唐鎮(zhèn)生產(chǎn)各類襪子300億雙,產(chǎn)量占了全球的三分之一,是名符其實的“世界襪都”。襪機是一種圓筒形針織設(shè)備,在針筒回轉(zhuǎn)編織襪子過程中,通過諸多部件的動作變換實現(xiàn)襪子成型和不同款式。目前,襪機基本上采用單片機控制,機械結(jié)構(gòu)十分復(fù)雜,生產(chǎn)效率較低、故障率高、操作不方便。針對這一情況,對原有襪機進行PLC自動化改造,采用觸摸屏進行人界互動,采用伺服和步進控制針筒和提針,可以減化機構(gòu),大大提高生產(chǎn)效率、降低故障率,同時還可以通過上位機進行定制化生產(chǎn)。
2 設(shè)備主要技術(shù)指標(biāo)
(1)電源:AC380V3P,50HZ。
(2)設(shè)備環(huán)境工作溫度-15℃~55℃。
(3)環(huán)境所處的濕度小于90%(無結(jié)露)。
(4)環(huán)境所處的振動小于0.5G,10-60HZ(非連續(xù)運行)。
(5)設(shè)備控制柜長83cm,寬70 cm,高175 cm。
(6)空壓機氣壓給定為0.6MPa.
(7)通訊方式RS232,RS485。
3 機電傳動介紹
襪機的主軸轉(zhuǎn)動即針筒轉(zhuǎn)動,在針筒回轉(zhuǎn)過程中,襪子各部段的織物組織、編織紗線、襪品密度以及提花花紋等,都跟這個針筒的旋轉(zhuǎn)速度和精確定位有密切關(guān)系,也就是說針筒的運轉(zhuǎn)情況直接決定了襪子的質(zhì)量。針筒結(jié)構(gòu)主要可分為以下幾部:傳動部分、控制部分、編織部分、給紗牽拉部分、花色機構(gòu)部分、密度調(diào)節(jié)部分等,是機電一體化集成程度極高的設(shè)備。
為保證襪子編織的高精度制造工藝要求,本次設(shè)備改造中,采用高性能EPS系列伺服電機來控制襪機針筒的旋轉(zhuǎn),以達到快速高質(zhì)量的生產(chǎn)要求。伺服電機通過同步帶帶動1:3的齒輪,一方面實現(xiàn)減速,另一方面提搞轉(zhuǎn)矩,從而帶動襪機針筒做圓周旋轉(zhuǎn)運動,速度要求最高達到333rpm,定位精度達到0.1mm。根據(jù)襪子款式的不同,可在觸摸屏上對伺服電機的轉(zhuǎn)速進行設(shè)定(0~335 rpm),同時可顯示當(dāng)前的旋轉(zhuǎn)速度。
伺服電機由PLC輸出高速脈沖進行控制,可實現(xiàn)快速反應(yīng)、高速旋轉(zhuǎn)、精確定位,完全能滿足襪機針筒的要求。
針筒在回轉(zhuǎn)的過程,其上面的提針來實現(xiàn)正真意義上的編織:穿、勾、提、拉等動作。而這個提針的控制,又需要與選針器進行配合,織襪機中采用3個選針器,控制襪針的動作。選針器上共有16把刀片,每把選針刀受到正負脈沖的控制,脈沖由PLC的高速輸出端口輸出,可擺動至進、出兩種位置。當(dāng)選針刀片擺至進的位置時,進入工作,可將插在槽中的針向上推,供編織襪子,反之就退出編織狀態(tài),從而實現(xiàn)編織不同的花紋。為了進一步確保襪子的編織質(zhì)量及開展私人定制加工,此處采用步進電機來帶動選針器及提針的工作,在主軸轉(zhuǎn)動的過程中根據(jù)動作要求,可在觸摸屏上設(shè)置任意更改選針刀片的動作,從而實現(xiàn)多種款式的選擇。
步進電機由PLC輸出脈沖進行控制,可以實現(xiàn)單步控制和高精度的定位,從而帶動選針器及提針高精度的工作。
4 電氣控制系統(tǒng)組成
襪機電氣控制以FX3U系統(tǒng)PLC④核心,完成整臺機器的信息檢測、數(shù)據(jù)處理、執(zhí)行控制、與上位機通訊等,使設(shè)備精準(zhǔn)高效多樣的工作。PLC通過485與上位機實現(xiàn)控制⑤,可以實現(xiàn)個性化襪子的定制,也可以實現(xiàn)無人工廠和數(shù)據(jù)上云等功能。觸摸屏作為人機界面,實現(xiàn)最基本的人機信息交換、數(shù)據(jù)監(jiān)控、動態(tài)指示和故障報警,特別是在款式選擇方面,大大提高了產(chǎn)品的多元化。步進電機控制襪子橡筋部分的張力和襪子的密度,提高了襪子舒適度。伺服電機則帶動整個針筒轉(zhuǎn)動,定位更精準(zhǔn),同時具有的快速剎車功能,使織襪機的運行更為安全。另外采用光電開關(guān)、磁性開關(guān)等多種傳感器用來檢查針筒、刀片的位置,實現(xiàn)精確檢查,并對整個控制過程的動作流程實現(xiàn)轉(zhuǎn)換。以PLC為核心的控制系統(tǒng),使整個織襪過程控制更方便、編織更精確、款式更多樣、生產(chǎn)效率更高。
5 故障診斷與檢修
由于襪機是一種高產(chǎn)量的設(shè)備,每小時可生產(chǎn)襪子16雙。而每只襪子的生產(chǎn),提針動作超過1萬次。如此高速動作的設(shè)備,總是會出現(xiàn)這個那個的故障,為了方便設(shè)備的日常維修與保養(yǎng),在電氣控制系統(tǒng)中增設(shè)了典型故障檢測與報警。當(dāng)設(shè)備發(fā)生故障時,通過觸摸屏提示當(dāng)前故障的現(xiàn)象、故障的位置和排除方法。這對于“日進斗金”的襪子行業(yè)來講,快速排除設(shè)備故障十分重要。
6 結(jié)語
襪機經(jīng)過PLC自動化改造后,襪子質(zhì)量得到改善、生產(chǎn)效率大幅提高、故障率大幅降低,并且具有良好的人機交互界面,操作十分方便。另一方面,在工業(yè)4.0的背景下,為電氣自動化技術(shù)的發(fā)展提供了強有力的助益⑥,也為襪機的進一步發(fā)展提供了良好的平臺。改
造后的襪機在大塘得到了廣泛應(yīng)用,較好地促進了當(dāng)?shù)亟?jīng)濟的發(fā)展。
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作者簡介:王柏華,男,1978.1,浙江寧波,本科學(xué)歷,浙江工商職業(yè)技術(shù)學(xué)院,研究方向:電氣自動化技術(shù)應(yīng)用。