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日處理300噸氧化鋅擴產升級的改造實踐

2020-12-03 08:11:36呂忠華
有色設備 2020年5期

呂忠華

(四川四環鋅鍺科技有限公司, 四川 雅安 625400)

西南某煉鋅廠的氧化鋅,采用浸出、脫氯、沉鍺、除鐵、凈化、電解的全濕法流程回收主要有價金屬鋅、鍺。由于焙砂系統的擴產改造,其浸出渣產量翻倍,回轉窯產出的氧化鋅也隨之翻倍。為處理日益增多的庫存氧化鋅,緩解資金積壓,并提高各項技術經濟指標,需要對氧化鋅全流程進行擴產升級改造。

1 提高氧化鋅品質

回轉窯處理鋅浸出渣過程中,受浸出渣水分高,新料、老料搭配不均勻,無煙煤、精煤熱值波動大,助燃空氣氧含量低等因素影響,還原揮發過程冶煉氣體氛圍難以控制,爐況不穩定,導致產出的氧化鋅含鋅低、含硫高。氧化鋅浸出車間產出的鉛渣含鋅量達12%~16%,鋅的浸出率只有85%~88%。

國內研究表明,提高助燃氣氧氣含量,有利于提高高溫區的溫度,促進易揮發元素的快速揮發分離。而且可減小供、排氣體的體積,易于控制窯內的氧化還原氣氛,減少被煙氣帶出爐窯的生料量,從而提高氧化鋅產品中有價成分的含量。另外,煙氣總量減少,可以降低煙氣帶走的熱量,有利于節能降耗[1]。國內同行業實踐證實,鋅浸出渣回轉窯揮發過程中氧含量由21%提高至25%后,固體燃料率可以降低5%~6%,渣處理能力提高20%~40%,熱利用大幅提升[2]。因此,主要開展的技術改造如下。

(1)在原料方面,焙砂浸出車間引進單室隔膜壓濾機,將浸出渣水份從30%~35%降低至22%以下,減少燃料消耗。

(2)在管理方面,制定了入爐配料制度,新料、老料搭配混合均勻入窯,供銷部購買熱值穩定的煤。

(3)在技術方面,各條回轉窯生產線上安裝了氧氣站,產出濃度90%~95%的氧氣與空氣混合,將助燃氣氧氣含量從20%~21%提高至23%~24%。

回轉窯改造前后技術經濟指標對比,如表1所示。

表1 回轉窯改造前后技術經濟指標對比表

2 浸出車間全流程改造

2.1 浸出工序

由于受原料氧化鋅含硫波動大的影響,為提高鋅、鍺浸出率,在高酸浸出階段引進富氧強化浸出技術,以90%~95%濃度的氧氣作為氧化劑,對浸出渣中的硫化鋅及含鍺硫化礦物進行氧化浸出,主要技術改造如下。

(1)訂購氧氣站,對各反應罐安裝中空通氧攪拌器,氧氣從攪拌軸的中部進入罐內下部,并通過布氧器將氧氣均勻分布。

(2)對折流板進行了升級改造,提高了攪拌強度,提高了氧氣利用率。

(3)新建4個“瘦高型”柱狀反應罐,延長了氧氣在罐內的停留時間,進一步提高氧化效果。

(4)對各反應罐的溢流口進行了改造,便于泡沫渣的流出,增加了泡沫渣溜槽及泡沫收集罐,專門收集泡沫渣,然后對泡沫渣再進行單獨浸出。

浸出工序改造前后技術經濟指標對比,如表2所示。

表2 浸出工序改造前后技術經濟指標對比表

2.2 脫氯工序

氧化鋅中含氯0.3%~0.8%,浸出液中的氯達1 200~2 000 mg/L,廢液含氯過高會加劇陰陽極板的腐蝕。改造前使用銅渣對廢液脫氯,改造后使用預氧化并制漿的銅渣對低浸后液脫氯,脫氯效果顯著提高,如表3所示。

表3 脫氯工序改造前后技術經濟指標對比表

2.3 沉鍺工序

改造前,沉鍺前液為低浸后液,由于低浸板框常有跑渾現象,且沉鍺前液中轉池體積偏小,時常一邊進液、一邊出液,基本無靜置沉淀時間,導致沉鍺前液渾濁,沉鍺前液含大量低浸渣及懸浮物。另外,改造前使用的單寧酸為塔拉單寧酸,其單寧酸有效成分僅為70%左右,單寧酸耗量大,鍺渣渣量大,鍺渣品位低。主要技術改造如下:

(1)低浸后液先脫氯再沉鍺,嚴格控制脫氯板框跑渾。

(2)安裝反沖洗過濾器,對脫氯后液(即沉鍺前液)再次進行過濾,減少沉鍺前液雜物及懸浮物。

(3)更換塔拉單寧酸為五倍子單寧酸,其單寧酸有效成分為81%以上。

(4)單寧酸漿化溫度從70~80 ℃降低至60~70 ℃,反應溫度從60~70 ℃降低至55~60 ℃。

沉鍺工序改造前后技術經濟指標對比,如表4所示。

表4 沉鍺工序改造前后技術經濟指標對比

2.4 除鐵工序

改造前采用雙氧水氧化、鈣粉中和的單罐間斷除鐵工藝,先加雙氧水氧化至Fe2+合格后,再加鈣粉中和。存在除鐵后液Fe2+濃度波動大、鋅損失率高、雙氧水及鈣粉單耗高等問題。

針鐵礦法具有鐵沉淀完全、渣量少、鐵渣過濾性能好,且有價金屬損失少等優點,因此被廣泛應用于濕法煉鋅生產實踐[3]。針鐵礦法分為VM法和EZ法:VM法是先將溶液中的Fe3+還原成Fe2+,再用氧化劑緩慢氧化成Fe3+,使Fe3+質量濃度在沉淀過程中始終保持在1 g/L以下;EZ法是將高濃度Fe3+溶液均勻緩慢地加入到不含鐵的溶液中,保持Fe3+的加入速度與沉鐵速度相同,并控制Fe3+始終保持在1 g/L以下[4-5]。

結合生產實際情況及現場地域條件,確定了連續加間斷的組合式兩步VM針鐵礦除鐵工藝,主要技術改造如下。

(1)連續氧化,新建了4個連續除鐵反應罐,購買安裝中空攪拌器,90%~95%的氧氣從中空的攪拌軸加入到反應罐中下部,并通過布氧器使氧氣分布更加均勻,提高氧化效率。

(2)間斷氧化,對折流板進行升級改造,提高攪拌強度及攪拌效果;購買安裝中空攪拌器,雙氧水通過可以精確計量的電動泵,從中空的攪拌軸加入到反應罐中下部,并通過布氧器使雙氧水分布更加均勻,提高氧化效率,降低雙氧水耗量。

(3)熔鑄工序的鋅浮渣,經磨粉產出的收塵粉,經洗滌脫氯后的浮渣,其ZnO含量達90%以上,制漿后替代鈣粉作為中和劑使用,減少除鐵后液鋅損失。

(4)操作上,不再先加雙氧水再加中和劑,改為一邊加雙氧水一邊加中和劑,控制pH在較小范圍波動。

除鐵工序改造前后技術經濟指標對比,如表5所示。

表5 除鐵工序改造前后技術經濟指標對比表

3 電解車間創新管理

凈化車間,增加了反應罐及設備,三段凈化工藝基本不變。

電解車間針對變壓器老化、整流效率低、電解槽老化、冷卻塔冷卻強度低、陽極泥處理勞動強度大等問題,開展的主要技術改造如下。

(1)重新購買安裝更加先進的變壓器及整流器,整流效率從90%提高至96%。

(2)廢棄原老化、破舊的電解槽,電解槽整體加高100 mm,陰、陽極板從1.14 m2更換為1.26 m2。

(3)對槽間墊板進行升級改造,減少接觸板、短路板,電流效率從82%~85%提高至87%~90%。

(4)對循環泵、管道、上下溜槽進行了擴能、加大、加高、加寬改造,循環量得到明顯提升,降低了槽內雜質富集對電解的危害。

(5)冷卻塔落水管式冷卻方式,改為蝸旋噴頭冷卻方式,冷卻效果大大提升,同時降低了陽極泥管道結晶清理的人工費用。

(6)新液間斷加入,改為連續加入,新液加到循環池改為新液加到上溜槽,保證鋅濃度在較小范圍內波動。

(7)制作陽極泥清理平臺及陽極泥漿化罐,陽極板上陽極泥清理后直接掉入漿化罐內,然后打至浸出車間使用,降低了陽極泥轉運過程中的環保風險,同時改善了現場勞動環境。

4 結論

通過對氧化鋅全流程擴產的升級改造,氧化鋅日處理量從130~150 t提高至300~320 t,各項技術經濟指標提高顯著,解決了庫存氧化鋅量大、資金積壓的問題。

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