孟周東
(安陽鋼鐵股份有限公司,河南安陽 455004)
安鋼第二煉軋廠的產能占公司產能的60%,而2#、3#、4#連鑄機和熱連軋生產線占該廠整個產量比重的80%。隨著產量提高,生產節奏加快,檢修維護時間短暫等,相應配套的連鑄公輔設備隱患凸顯。特別是2#、3#、4#連鑄機共用一套水系統,不能進行全停檢修。連鑄水系統分為軟水系統和濁環水系統,其中軟水系統分為設備軟水和結晶器軟水,分別供應連鑄設備冷卻和結晶器冷卻,濁環水系統為板坯冷卻,該系統主要設計運行參數如表1所列。

表1 系統主要參數表
該系統僅2018 年就發生2 起DN700 設備水主管道漏水和爆管導致2#、3#、4#連鑄機被迫全線停產檢修16 h 的重大設備事故。2#、3#、4#連鑄機地下管廊的環境維護問題,管道腐蝕、漏水、爆裂維修難度大等成為制約連鑄機生產的“瓶頸”。此外,管道爆裂事故是不可預知的,危險性大、控制難度較大,水量大,且坑洞多,逃生困難,使職工的人身安全得不到保障。因此,為保證高爐的穩定運行以及職工的人身安全,必須進行2#、3#、4#鑄機地下管廊綜合治理工作。
該地下管廊整體呈“S”形狀,最西端從2#、3#連鑄機配水室下開始,最東段到熱連軋液壓站,總長度約900 m;管廊空間狹小,寬3.8 m、高4.5 m;內部設備容量大,主要有結晶器進回水、設備進回水、二冷外供、凈環旁濾管道,同時在熱連軋區域還有熱連軋的加熱爐進回水、濁環等9 根從DN400 到DN700 直徑的管道,設備布局擁擠。其布局簡圖如圖1所示。

圖1 管道布局簡圖
2#、3#、4#連鑄機與熱連軋生產線共用一條水系統管廊,通風條件差,使用年限長,造成管道腐蝕嚴重;管廊進水點較多,排水困難,使用環境差,進一步加重了管道的腐蝕;管線長,管路多,空間小,給維修造成困難,存在著系統問題。
1)地下管廊設備環境差。全線照明、通風、安全通道等基礎設施不健全,漏洞較大。照明不足,安全通道不符合安全標準,沿整個管廊通道布設多個排水坑,點檢維修不利于人身安全。通風系統差,900 m 長的地下管廊只有4 個進出口,管廊潮濕,從而造成管道腐蝕嚴重,出現局部漏水。
2)管廊排水系統不完善,管廊到處積水。2#、3#鑄機輸出輥道下面的管廊低洼處積水無法外排,積水埋沒管道,加快了管道腐蝕。
3)地下管廊檢修條件惡劣,管道的管托和立柱支撐移位、腐蝕脫落,更換管道非常困難,因沒有合適的吊裝孔,無法進行更換作業,造成管道運行中振動較多。管道焊接施工不能帶水作業,因管道長排水時間長達6 h,需要把排水時間壓縮到2 h 以內,為全停系統檢修爭取時間。
4)現有管道部分腐蝕嚴重:①管道的焊縫及天窗因安裝初期存在焊接不夠,焊縫處腐蝕嚴重,易造成天窗蓋的鋼板崩脫,出現突發斷水全線停產;②2#、3#鑄機設備水、結晶器、二冷、壓空管道在管廊有部分處于地面蓋板下繞過,蓋板下處于低位常年積水侵泡管道腐蝕嚴重;③地下管廊最低點腐蝕最嚴重,這里易出現積水且離通風口遠,此區域DN700 設備水、結晶器、二冷管道嚴重腐蝕,總長度大約300 m,由于空間狹窄,該處有9 根管道排列成三列三排,而且必須在全停的極短時間施工,難度極大。
5)管廊重點地段視頻監控不足,無法對突發管道漏水事故應急處理。有些管廊漏水事故非常突然,2018年設備水外供總管道爆裂,僅3 min泄漏水量就達600 m3,導致熱連軋液壓站被淹。
2#、3#、4#連鑄機地下管廊是該廠最長、隱患最多、檢修難度最大的管廊,維護保養、安全使用是一個涉及面廣、復雜的系統性設備管理工作,總結多年來事故教訓,制定了一整套的整改攻關措施,借以探索一條地下管廊綜合管理的途徑,對管廊設備進行優化改造,提高運行質量,解決生產難點和“瓶頸”,確保設備穩定運行。為此,針對存在的問題進行分析,制定以下措施。
1)針對生產運行中管道壓力波動的影響,完善2#、3#、4#連鑄機水系統停泵、送水管理制度,確保整個系統生產、檢修、停送水、開關閥門等按照規范確保壓力穩定不出現水錘。
2)改善地下管廊整體通風和工作環境,重點部位增加視頻監控、照明,增加通風口,解決排水問題。
3)為方便管道施工,在管廊入口南北兩拐彎處增加檢修作業吊裝孔,解決管廊進出管道必須切成3 m長的難題,可以倒運長度5 m的管道,減少管道對接焊縫數量和施工難度;為解決檢修時管道內部存水的快速外排問題,在管廊最低點的主管道的排污閥上安裝自吸泵,把水導入熱連軋旋流井。
4)對存在隱患的管道進行更換。
①地下管廊的埋地管道架空更換。主要是2#、3#鑄機2 流、3 流、4 流3 個“T”型口下面的設備水(DN600)、結晶器(DN600)、二冷(DN600)、壓空(DN300)管道在管廊地面蓋板下繞過,對其進行架空更換。
②腐蝕嚴重管道進行更換。地下管廊最低點的設備水(DN700)、結晶器(DN700)、二冷(DN700)管道嚴重腐蝕,每根約100 m,總長度大約300 m,由于空間狹窄,逐一采取置換更換的方法,見圖2。
創新點:
①管道強制抽水,大幅縮短檢修排水時間。由于安鋼2#、3#、4#連鑄機管道長達1 000 m,管徑DN700,檢修焊接施工不能帶水作業,必須把管道內部存水抽空,以前自然排水需要6 h,現在在地下管廊管道最低點排污閥加裝自吸泵,強制抽水。
②采用新技術的不銹鋼管聯密封進行管道堵漏。不銹鋼管聯密封有效密封寬度達到700 mm,承壓1.2 MPa,距墻縫隙最小50 mm 均可使用,在管道不泄壓的情況下也可使用,保障了安全生產運行。
③創新維修思路,管道置換更換關鍵在于狹窄空間如何更換,只有1根更換新管道的空間,在保持原有布局的要求下,可以解決管道的更換難題,采取預先架設1 根新管道替換1 根舊管道,再替換下一根舊管道,管道如何布局,如何切換,這是置換更換管道的系統管理的關鍵。

圖2 管道更換示意圖
通過對安鋼連鑄地下管廊存在的問題,分析了存在問題的原因是很多因素造成的,提出了管廊改進和管道維修及改造方案,并進行了現場實踐,同時針對檢修解決存在的隱患提出了高效創新性的方法。該方案在其它同類地下管廊管道檢修及管理上具有一定的參考價值。