徐盈盈



摘要:利用先進的信息化和自動化技術,對聚丙烯生產裝置實施先進控制,優化現有聚丙烯裝置的生產操作和管理方式,提高產品質量,實現聚丙烯生產的節能降耗和多牌號生產,是當今國外聚丙烯生產的發展方向。廣西石化通過實施聚丙烯裝置智能控制 APC 系統升級項目有效提升了裝置的操作水平,優化生產、提高裝置自控水平和產品質量控制水平,在確保裝置運行的平穩性和安全性的同時,進一步挖掘裝置潛力,通過卡邊操作和生產牌號自動切換器,提高聚丙烯產品收率和產量,提高企業經濟效益。
關鍵詞:聚丙烯生產裝置;智能控制 APC 系統;應用效果
1 項目概述
聚丙烯生產裝置是具有非線性、大時滯、強耦合、分布參數、混雜系統特性的復雜
系統,而聚合反應系統控制復雜,控制難點多,控制要求高。利用先進的信息化和自動
化技術,對聚丙烯生產裝置實施先進控制,優化現有聚丙烯裝置的生產操作和管理方式,
提高產品質量,實現聚丙烯生產的節能降耗和多牌號生產,是當今國外聚丙烯生產的發
展方向。
2 智能控制 APC 系統升級項目投用情況
根據技術協議的約定和生產工藝的實際情況,智能控制 APC 系統升級項目共開發了兩個智能控制器和一個牌號切換系統,2020 年 5 月 18 日開始進行回收單元的智能控制 APC 系統投用工作,5 月 20 日開始聚合反應單元的智能控制 APC 系統投用工作,目前智能控制 APC 系統經過兩個月的連續運行,目前全部正常運行,情況良好。
2.1聚合反應系統控制器
聚合反應控制器的投用情況見下表1:
2.2回收系統控制器
回收系統控制器的投用情況見下表2:
3 智能控制 APC 系統升級項目應用情況
3.1 聚合反應系統主要參數運行效果對比圖
選取聚丙烯裝置聚合反應單元平穩運行且智能控制 APC 系統尚未投用的 120 小時的數據,運行曲線如下圖1。
選取聚丙烯裝置聚合反應單元平穩運行且智能控制 APC 系統投用并磨合后的120 小時的數據,運行曲線如下圖2。
3.2 回收系統主要參數運行效果對比圖
選取聚丙烯裝置回收單元平穩運行且智能控制 APC 系統尚未投用的共 216 小時的數據,運行曲線如下圖3。
選取聚丙烯裝置回收單元平穩運行且智能控制 APC 系統投用并磨合后的共 216 小時的數據,運行曲線如下圖4。
4 智能控制 APC 系統升級項目應用效果
1、? 實現了產品牌號自動切換,產品牌號切換時間減少10%以上;(選用典型切換)
2、? 提高了裝置平穩性,降低關鍵被控變量和產品質量波動標準偏差20%以上;
3、? 裝置正常生產情況下,先進控制系統的投用率90%以上。