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提升SIROX出口溫度CPK合格率

2021-01-10 10:24:39林龍卓亮陳曉峰李學軍王滎何軍鄭義
科學與生活 2021年26期

林龍 卓亮 陳曉峰 李學軍 王滎 何軍 鄭義

摘要:制絲線增溫增濕工序主要通過SIROX設備向葉絲準確均勻添加蒸汽,提高葉絲的溫度和水分,改善和提高葉絲的感官質量。因此保證SIROX出口溫度的穩定性,不僅可以提高制絲過程制造能力,更重要的是可以提高卷煙產品內在質量水平,確保煙絲制造優質率。在SIROX實際應用中發現,溫度探頭未接觸物料中心、排潮開度調節不準確、落料口溫度散失大、振槽輸送物料不均勻4項因素經常導致增溫增濕工序物料出口溫度CPK小于1,SIROX出口溫度CPK僅為92.05%,達不到工藝考核指標要求,嚴重影響我廠制絲優質品率。通過自主設計一種新型溫度檢測裝置、現場試驗確定最優排潮開度值、改造SIROX落料口和進料振槽導料板等措施,解決了導致SIROX出口溫度波動較大的各項癥結,實現SIROX出口溫度CPK從92.05%提升至100%的目的。

關鍵詞:SIROX出口溫度;CPK;

1存在的問題及原因分析

根據綿陽卷煙廠制絲工藝技術標準要求:SIROX出口溫度標準為83±3℃,SIROX出口溫度CPK>1的達標率為100%(若出口溫度CPK<1則屬于工藝質量A類缺陷,該批次煙絲將被判異)。而制絲車間于2019年9月進行設備升級改造,將增溫增濕工序的HT更換為SIROX,在設備投入使用后多次出現物料出口溫度CPK<1,CPK合格率僅為92.05%,如表1,嚴重影響企業制絲優質品率。

為掌握問題原因,首先對問題特征值CPK進行分析,CPK公式如圖1:

從CPK的計算公式中可以得出:1、CPK值大小與公差T、標準偏差σ、均值偏移量ε有關;2、根據SIROX出口溫度標準要求83±3℃,可確定公差T恒為6,據此可以得出,影響SIROX出口溫度CPK的因素有:1、SIROX出口溫度標準偏差σ偏大;2、出口溫度平均值與規格中心值的偏移量ε偏大。

為準確掌握SIROX出口溫度的質量情況,小組統計出2019年10月-2020年2月34批次SIROX出口溫度CPK<1的均值偏移量與標準偏差進行分析,發現1.SIROX出口溫度ε(均值偏移量)均值為2.16(根據生產經驗,均值偏移量期望值應小于0.5);2. SIROX出口溫度σ(標準偏差)均值為0.33(根據生產經驗,標準偏差期望值應小于0.5);數據對比可知,標準偏差符合期望值,均值偏移量對CPK的影響遠超于標準偏差。因此,影響SIROX出口溫度CPK的主要因素是物料出口溫度均值偏移大。

而均值偏移大又存在均值偏低和均值偏高兩種情況,為挖掘出造成SIROX出口溫度CPK<1的主要癥結,小組統計出CPK小于1的批次數據進行分析,發現所有批次煙絲溫度均值低于工藝標準值83℃,且偏差較大,平均偏移達2.16℃,遠超于期望值0.5。因此:造成SIROX出口溫度CPK不達標的主要癥結是——SIROX出口溫度均值偏低。

為找到影響SIROX出口溫度均值偏低的主要原因,小組從人、機、料、法、環等方面進行原因分析,如圖2:

為找出主要因素,小組對10種要因進行逐一確認,發現溫度探頭未接觸物料中心、排潮開度調節不準確、落料口溫度散失大、振槽輸送物料不均勻為造成SIROX出口溫度均值偏低的主要原因,從而導致SIROX出口溫度CPK小于1,SIROX出口溫度CPK合格率不達標。

2 改進措施

根據四項要因,小組針對其逐一制定改進措施并實施:

(1)設計改進溫度探頭,改進溫度探頭比原平面溫度探頭,測溫更接近物料真實溫度值,避免測溫不準確導致CPK偏小。

(2)使用黃金分割法尋找最佳排潮開度值范圍,使煙絲溫度最接近83℃,同時排潮管道無冷凝水凝結滴漏影響煙絲溫度。經驗證,排潮開度開度范圍在42—46時,煙絲溫度相差不大且無水汽外泄和冷凝水凝結滴漏現象。

(3)設計加工SIROX落料口保溫簾,防止溫度過多散失,影響溫度CPK值。

(4)提高振槽振幅,并設計安裝振槽導料裝置,經小組檢查,當前振槽連桿與偏心輪傾角為80°,未達到最大值。因此小組決定將振槽連桿與偏心輪傾角調整為最大值90°,使振槽振幅最大,同時設計振槽導料板,以提升物料松散均勻性,避免煙絲增溫不均勻。

3 改進效果

按改進對策逐一實施后,問題主要癥結完善解決,SIROX出口溫度CPK從92.05%提升至100%,有效保障了企業制絲優質品率,取得了巨大的潛在效益;并經過財務收益計算,經濟收益達456396元!

參考文獻

[1]國家煙草專賣局.卷煙工藝規范[M].北京:中國輕工業出版社,2016.

[2]陳立德.機械設計基礎[M].北京:北京高等教育出版社,2004:21-23

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