999精品在线视频,手机成人午夜在线视频,久久不卡国产精品无码,中日无码在线观看,成人av手机在线观看,日韩精品亚洲一区中文字幕,亚洲av无码人妻,四虎国产在线观看 ?

MDEA脫碳系統再生塔底重沸器平穩運行方法和措施

2021-01-12 11:15:25成應杰
科技資訊 2021年32期

成應杰

摘要:MDEA脫碳系統再生塔底重沸器為管殼式換熱器,高壓蒸汽經過管程給殼程胺液加熱,放熱冷凝后流入凝結水分離器。由于設計缺陷,重沸器與凝結水分離器高度差不足,凝結水不能順暢流動,需手動控制進出口壓差來控制凝結水流動,造成蒸汽壓力和流量波動較大,無法穩定加熱MDEA溶液,影響脫碳系統運行。為了解決上述問題,需要優化操作流程,并對工藝流程進行適當改造,確保蒸汽壓力、流量穩定,從而使脫碳系統能夠平穩運行。

關鍵詞:MDEA? ?脫碳系統? ?蒸汽? ?波動? ?穩定

中圖分類號: U664.141? ? ?文獻標識碼:A

Abstract The reboiler at the bottom of the regeneration tower of the MDEA decarburization system is a shell-and-tube heat exchanger. The high-pressure steam passes through the tube side to heat the shell side amine liquid, and flows into the condensate separator after exothermic condensation. Due to design defects, the height difference between the reboiler and the condensate separator is insufficient, and the condensate cannot flow smoothly. It is necessary to manually control the inlet and outlet pressure difference to control the flow of condensed water, which causes large fluctuations in steam pressure and flow rate, and cannot stably heat the MDEA solution, which affects the operation of the decarburization system. In order to solve the above-mentioned problems, it is necessary to optimize the operation process and make appropriate modifications to the process flow to ensure stable steam pressure and flow, so that the decarburization system can operate smoothly.

Key Words: MDEA; Decarbonization system; Steam; Fluctuation; Stability

某天然氣陸岸終端設有一套MDEA脫碳系統,上游預分離單元來氣首先通過氣氣換熱器換熱后進入吸收塔下部,自下而上逆流與MDEA貧液接觸,MDEA溶液吸收原料氣中的CO2。脫除CO2后的天然氣經過凈化氣分離器脫除游離水后去脫水單元。從吸收塔底部流出的富胺液經透平泵水力透平回收能量后進入閃蒸塔,閃蒸出部分溶解的烴類氣體經冷卻后作為燃料氣進入燃料氣單元。

從閃蒸塔底部流出的富胺液經節流后進入再生塔上段進行閃蒸,進一步脫除夾帶氣體后去溶液換熱器與再生塔塔底貧液換熱升溫,再進入再生塔自上而下流動與塔內上升的蒸氣逆流接觸,汽提出富液中的CO2氣體。再生所需熱量由再生塔底重沸器提供。熱貧胺液自塔底引出,經溶液換熱器回收熱量、貧液提升泵增壓、貧液冷卻器冷卻后,再經貧液泵增壓送至吸收塔上部循環使用。

再生塔頂的CO2氣體經再生塔頂冷卻器冷卻后進入CO2分液罐,分離出的氣相去CO2回收利用裝置生產食品級CO2產品,液相由再生塔頂回流泵送至再生塔頂部作為回流。

1 MDEA脫碳系統存在的問題

再生塔底重沸器蒸汽流量調節閥投入自動使用時,蒸汽流量、重沸器溫度、凝結水回水溫度大幅度波動,系統運行不穩定,只能將流量調節閥設為手動調節,在該狀態下,蒸汽流量緩慢降低(<19 t/h),再生塔底重沸器溫度逐漸降低至95 ℃以下[1];當蒸汽流量調節閥手動開大,蒸汽流量驟增,現場可明顯聽見蒸汽流動聲音,且管線振動劇烈,當減小蒸汽流量調節閥開度,蒸汽流量減小,但通過量仍大于正常工況,再生塔底重沸器溫度始終處于偏高的狀態,從而造成重沸器、凝結水分離器出口冷凝水溫度異常超高,導致凝結水箱超溫、超壓,同時鍋爐系統除氧器壓力超高,可能導致安全閥起跳[2]。重沸器流程如圖1所示。

2? 原因分析

蒸汽鍋爐、余熱鍋爐同時投用情況下,蒸汽鍋爐設定值680 kPa·G,余熱鍋爐設定值690kPa·G,蒸汽供給情況如表1所示。

在現在的氣量條件下,MDEA循環量520~560 m3/h,蒸汽供給量遠遠富余。據觀察現場運行情況進行分析,產生上述現象的原因是由于蒸汽在重沸器管程流量變化引起的,而流量由流通面積、蒸汽供給壓力與凝結水分離器的壓力差決定[3]。

由于重沸器與凝結水分離器安裝的相對高差不夠,蒸汽冷凝水不能順利排出,平穩運行一段時間后,重沸器管程下部會聚集冷凝水,導致管程的橫截面積減小,蒸汽的流通面積減小。壓差不變的情況下,蒸汽流量降低,攜帶的熱負荷降低,加上冷凝水聚集,管程的有效換熱面積減小,導致重沸器溫度降低。

出現上述情況時,通常增大重沸器蒸汽進出口的壓力差,當壓差增大,流速增加,重沸器管程通過蒸汽量也相應增大,攜帶足夠多的熱量足以加熱重沸器內介質,重沸器溫度恢復正常。

若調整過度壓差太大,一方面,蒸汽流速增加達到紊流狀態時,攜帶能力較層流狀態下增加[4];另一方面,壓差增大冷凝水推動力增加。兩個條件同時作用,重沸器管程底部聚集的冷凝水順利排出,蒸汽流通面積增加,壓差不變的情況下,蒸汽量驟然增加,蒸汽供給熱負荷足夠多,重沸器殼程介質充分受熱,溫度偏高,過量蒸汽,熱量不能充分釋放,未冷凝蒸汽進入凝結水,發生蒸汽氣竄,導致重沸器管程出口、凝結水分離器液相出口溫度異常超高,凝結水回水溫度超高,進而造成蒸汽冷凝水回收系統設備超溫、超壓。

3解決方法和操作技巧

可以通過適度調節凝結水分離器頂部補氣閘閥開度緩解所述現象。

(1)重沸器管程蒸汽量不足時,此時可適當關閉或關小補氣閘閥,減少進入凝結水分離器的蒸汽量,從而降低凝結水分離器壓力,增大壓差,使得通過重沸器管程蒸汽量增大[5]。

(2)重沸器溫度偏高時,回水溫度偏高,說明通過重沸器管程蒸汽量過剩,加熱殼程介質后,熱負荷仍有冗余,從而導致回水溫度高。遇到此種情況增加補氣閘閥開度已經不足以降低壓力差。此時需要大開度并且迅速打開補氣閘閥,迅速減小蒸汽壓差,降低蒸汽流速,減小蒸汽流量的同時增加蒸汽在重沸器管程內停留時間,熱量充分釋放,完全冷凝下來,從而降低回水溫度。

(3)出現重沸器溫度偏低時,通過減小補氣閘閥開度來增加壓差的調節方式可能會導致壓差過大,蒸汽量驟增,重沸器、凝結水異常高。此時可采用其他方法將重沸器管程底部聚集的凝結水排出。

4建議措施

為解決以上問題,最根本的方法是改造重沸器與凝結水分離器的安裝高度差,但是由于現場條件限制,要改變相對高差涉及到的設備基座、管線改造工程量浩大,只能通過其他方法迫使凝結水流動。

4.1調整壓力差

通過調整補氣閘閥開度調整蒸汽進出重沸器管程壓差,保證蒸汽量恒定,進而控制重沸器溫度,凝結水回水溫度[6]。根據現場經驗,當管程壓力差介于0.2~0.4 bar時,冷凝水可較順暢地排出,且蒸汽量能維持在正常值附近,重沸器溫度、凝結水回水溫度也正常。建議將補氣閘閥更換為差壓調節閥,取管程進出口壓力差作為信號源,這樣可實現自動控制,改造流程圖如圖2所示。

4.2將聚集的凝結水排放

通過手動開大凝結水分離器下游的液位調節閥開度,在慣性流動的帶動以及壓差推動下,排出聚集在重沸器管程凝結水,從而恢復蒸汽流量,提高重沸器溫度的方法在現場試驗中也取得成功[7]。但是,快速增加液位調節閥開度,會導致蒸汽流量在短時間內驟增(由19 t/h增加到40 t/h以上),造成管線沖擊異常劇烈,且排放后關閉液位調節閥時,很難把握穩定蒸汽量的點。建議在重沸器管程出口至凝結水分離器之間U型段最低點開孔,增加一條專用于排放聚集凝結水的定期排放管線[8]。定期排放1次,及時排放出聚集在重沸器管程底部的凝結水,保證蒸汽流量,改造流程圖如圖3所示。

5結語

管殼式換熱器換熱效果除了與內部換熱面積、換熱系數有關,還與內部流體介質的流量、進出口壓差有關。因此,為了獲得良好的換熱效果,需要確保管殼程介質流動穩定。再生塔底重沸器換熱效果差歸根結底是蒸汽流程中的凝結水無法及時排除,造成內部液相聚集,因此我們在現場安裝重沸器時,務必確保重沸器與出口凝結水分離器保持一定高度,確保凝結水可以順利依靠重力自流至凝結水分離器,從而使換熱器獲得良好的換熱效果。

參考文獻

[1] 伍從廣.再生塔重沸器管束腐蝕穿孔原因分析及緩解措施[J].化肥設計,2021,59(4):45-47.

[2] 吳保民,王強,吳保軍.脫鹽水再沸器殼體失效原因分析及改造措施[J].肥料與健康,2021,48(3):33-36.

[3] 李巍,沈志恒,董超,等.重沸器內三甘醇-水兩相流動與沸騰換熱特性研究[J].節能技術,2021,39(3):251-255,260.

[4] 朱法廳,楊向東.TDI精餾塔再沸器故障分析及改進[J].山東化工,2021,50(10):165-166.

[5] 梁革.脫硫再生塔重沸器加不進蒸汽原因分析與處理[J].中國石油和化工標準與質量,2021,41(6):35-37.

[6] 焦廣棟,朱昌全.換熱器的功能選型及塔頂再沸器結構設計[J].聚酯工業,2020,33(5):43-47.

[7]許步建,梁澤濤,劉春陽.烷基化裝置脫異丁烷塔重沸器的設計[J].石油化工設計,2020,37(3):12-15,4-5.

[8]官莉萍.基于組合預測算法的MDEA脫碳工藝推薦系統研究[D].西安:西安石油大學,2020.

主站蜘蛛池模板: 91久久偷偷做嫩草影院电| 热re99久久精品国99热| 美女潮喷出白浆在线观看视频| 就去色综合| 免费人成视频在线观看网站| 91小视频在线观看免费版高清| 九色视频在线免费观看| 都市激情亚洲综合久久| 又猛又黄又爽无遮挡的视频网站| 在线国产91| 亚洲欧美在线综合一区二区三区| 亚洲天堂网2014| 欧美一级在线看| 波多野结衣亚洲一区| 无码人中文字幕| 永久天堂网Av| 午夜a视频| 欧洲成人免费视频| 直接黄91麻豆网站| 亚洲丝袜中文字幕| 小说 亚洲 无码 精品| 国产高清免费午夜在线视频| 亚洲精品久综合蜜| 伊人激情综合网| 欧美亚洲激情| 亚洲三级视频在线观看| 一级毛片免费观看不卡视频| 亚洲免费人成影院| 茄子视频毛片免费观看| 久久综合九色综合97网| 亚洲色图欧美| 精久久久久无码区中文字幕| 欧亚日韩Av| 国产在线自乱拍播放| 无码区日韩专区免费系列| 午夜欧美理论2019理论| 日韩欧美综合在线制服| 国产凹凸视频在线观看| 成人一区专区在线观看| 97视频免费看| 国产成人无码综合亚洲日韩不卡| 刘亦菲一区二区在线观看| 丁香婷婷激情网| 青草娱乐极品免费视频| 国产美女91呻吟求| 国产亚洲精品无码专| 日韩精品成人在线| 先锋资源久久| 日韩在线播放中文字幕| 伊人久久大香线蕉aⅴ色| 孕妇高潮太爽了在线观看免费| 在线观看国产小视频| 日韩激情成人| 亚洲福利片无码最新在线播放| 中国丰满人妻无码束缚啪啪| 中文一级毛片| 色成人亚洲| 97人妻精品专区久久久久| 天堂网亚洲系列亚洲系列| 亚洲欧美精品一中文字幕| 欧洲精品视频在线观看| 天堂在线亚洲| 国产超碰在线观看| 欧美综合成人| 怡春院欧美一区二区三区免费| 亚洲欧州色色免费AV| 亚洲一级毛片免费观看| 午夜毛片免费观看视频 | 婷婷在线网站| 在线欧美日韩国产| 欧美成人aⅴ| 亚洲另类国产欧美一区二区| 国产杨幂丝袜av在线播放| 亚洲第一福利视频导航| 国产一区二区精品福利| 国产超碰一区二区三区| 亚洲丝袜第一页| 亚洲色图欧美视频| 红杏AV在线无码| 中文字幕日韩视频欧美一区| 二级毛片免费观看全程| 四虎综合网|