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抽油機井皮帶頻繁斷裂原因分析及治理對策

2021-01-23 02:06:34謝宇大慶油田有限責任公司第二采油廠
石油石化節能 2021年1期
關鍵詞:抽油機

謝宇(大慶油田有限責任公司第二采油廠)

1 抽油機井皮帶使用現狀

1.1 全廠使用概況

2018 年底某區塊共有抽油機井7 338 口,開井5 917 口。受抽油機液量高、皮帶磨損(圖1)、皮帶輪損壞以及雨季等因素影響,導致部分井更換皮帶頻繁[1],2018 年抽油機皮帶更換統計見表1。統計5 917口抽油機井,其中更換皮帶4 604口累計更換皮帶16 049根,平均單井年更換3.49根。

圖1 皮帶磨損現場情況

按機型對比:更換皮帶頻次較高的是10 型機和12型機,年更換頻次分別為3.62根和4.33根。

按日產液量對比:產液量越高,皮帶更換越頻繁[2-3],其中產液量在50~70 m3的抽油機井年平均更換4.44 根,產液量大于100 m3的抽油機井年平均更換4根。

表1 2018年抽油機皮帶更換統計

按抽油機皮帶型號對比:5380 和6350 兩種型號應用數量最多,年更換頻次分別為3.58 根和3.60根,7300、5690 和7100 三種型號皮帶更換頻次最高,分別達到8.65根、5.38根和4.23根。

1.2 雨季更換情況

通過調查發現,進入雨季后,皮帶與皮帶輪之間摩擦力減小造成打滑,抽油機皮帶更換頻繁[4-5]。以杏六中、杏六西為例,目前共有抽油機井283口,2018 年初各類主要使用皮帶平均壽命63 天,皮帶斷井月度統計見表2。

表2 皮帶斷井月度統計 單位:根

2 頻繁斷皮帶井原因分析

統計年更換皮帶達到4 次及以上的抽油機井共計1 710 口,其中:因載荷大更換皮帶349 口;因皮帶磨損更換皮帶1 064 口;因皮帶輪小更換皮帶126 口;因皮帶輪小更換皮帶131 口;其它原因131口。

2.1 載荷大井原因分析

載荷大的井平均最大載荷均高于全廠的平均值,說明最大載荷越高,皮帶越容易磨斷[6];同時,扭矩利用率在70%以上的井更換頻次一般比較多,尤其10 型機和12 型機非常明顯,平均更換頻次分別達到7.24 根和8.41 根,說明扭矩利用率超過70%的井,皮帶斷的頻次也越高,頻繁斷皮帶井統計見表3。

表3 頻繁斷皮帶井統計

2.2 皮帶磨損原因分析

皮帶磨損的井,目前在用的皮帶產品均符合國家標準,但在使用過程中由于雨季、長期磨損等原因仍存在質量缺陷,不滿足實際生產的需求。其中5380 和6350 兩種型號應用數量最多,分別達到571 口和183 口,年更換頻次分別為5.82 根和6.17根,7300、5690 和5960 三種型號皮帶應用井數不多,但年更換頻次最高,分別達到8.32 根、7.19 根和6.61根。

2.3 皮帶輪磨損原因分析

皮帶輪磨損的井,由于加工質量或者長期使用等原因,造成皮帶輪磨損嚴重,導致皮帶斷裂,減少了開井時間,影響了產油量。采用提前排查、提前更換的方式,減少由于皮帶輪損壞造成的開井時間減少的情況發生。

2.4 皮帶輪小原因分析

皮帶輪小的井,由于皮帶輪包角小,皮帶與皮帶輪接觸面小,導致摩擦力小,造成皮帶打滑磨斷。對于此類井,安裝變頻器降低沖速同時換大皮帶輪[7],增大皮帶包角,合理匹配,延長皮帶壽命。

3 頻繁斷皮帶井治理對策

3.1 治理原則

治理工作本著“節約生產成本,降低勞動強度、提高經濟效益”的原則,對單井采取針對性措施,確保單井措施及時有效,從根源上解決皮帶斷的問題,保證皮帶治理工作見到實效,將治理井的皮帶平均使用壽命由原來的58 天延長到100 天以上。

3.2 治理對策

針對更換皮帶頻次4 次以上的井進行治理,治理過后,年平均更換頻次由2018 年的6.32 根降到4 根以下,頻繁斷皮帶井按更換頻次統計見表4。

表4 頻繁斷皮帶井按更換頻次統計

1)針對更換頻次大于或等于8 次的井;更換頻次4~8 次但最大載荷、扭矩利用率非常高的井安裝半直驅永磁同步電動機[8-9]。2018年在一礦、四礦應用33 套半直驅永磁同步電動機,應用前后對比,綜合節電率為16.05%。其中四礦在聚驅井上應用3 套,應用前,雨季皮帶平均使用周期僅為25.7天,目前電動機運行平穩,并消除了皮帶維護成本。

2)針對皮帶磨損嚴重的井,應用凹槽型橡膠聯組窄V 帶,普通窄V 帶和凹槽型窄V 帶對比見圖2。該皮帶2018 年在采油四礦聚驅區塊使用,添加了氯丁橡膠,傳動帶的外層包布由浸膠滌棉布(3×3)二層構成,并設計了凹槽。其特點是,當雨水進入傳動系統時,通過離心力把雨水從凹槽處快速甩出,防止或減少了凹槽型橡膠聯組窄V 帶與帶輪之間的打滑丟轉,防止了傳動帶的燒焦損毀,傳動效率增強。同時凹槽型橡膠聯組窄V 帶的凹槽在傳動過程中,空氣流通加大,起到了防滑散熱的效果,提高了傳動帶的使用壽命。

圖2 普通窄V帶和凹槽型窄V帶對比

3)針對皮帶輪破損的井提前更換皮帶輪,避免破損皮帶輪長期與皮帶摩擦,加速皮帶的斷裂。

4) 針對皮帶輪小和部分未安裝變頻器的井[10],安裝變頻器同時換大皮帶輪,增大皮帶輪包角,增大皮帶與皮帶輪接觸面積,使的摩擦力增大,減少皮帶打滑磨斷。

2018年8月,在杏六西、杏六中選擇26口井開展皮帶對比試驗。在雨季運行期間,僅有4 口井皮帶斷,這4 口井的皮帶在雨季的平均使用周期為15 天;截止目前,有13 口井皮帶斷,斷裂井皮帶使用周期達到77 天,效果較為顯著。

5)做好各項管理工作,降低皮帶損耗。一是強化熱洗清防蠟管理,降低抽油機載荷;二是結合地面設備情況,實施參數優化設計;三是持續監測電流數據,及時調整平衡度,監測調整皮帶輪四點一線狀態,合理控制皮帶松緊度,監測盤根松緊度,保持抽油桿和盤根盒較高的對中程度,使沉沒度控制在一定范圍內,保持供采平衡。

4 結論

1)應用半直驅永磁同步電動機,可以消除抽油機井皮帶的維護成本的同時,還能實現降本增效,并降低前線工人勞動強度,進一步降低抽油機井的維護成本。

2)應用變頻器同時換大皮帶輪,增大皮帶輪包角,使的皮帶與皮帶輪接觸面積增大,摩擦力增大,減少了皮帶由于打滑造成的磨斷。

3)應用凹槽型橡膠聯組窄V 帶,可以大幅度延長皮帶使用壽命,在雨季應用的效果也較為顯著。

4)通過強化熱洗清防蠟管理、實施參數優化設計、及時調整平衡度、合理控制皮帶松緊度等管理措施,可以進一步延長皮帶的使用壽命,降低抽油機井皮帶的維護成本。

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