李俊芳
(石橫特鋼集團有限公司生技部,山東 泰安271000)
切分軋制因其“以切代軋”的獨特優勢,帶來能源消耗的大幅降低和效率的顯著提升。2019 年以來,石橫特鋼在Φ16 mm 三切分工藝的基礎上,以控軋控冷全連軋二棒生產線為載體,深挖當前工藝裝備潛能,通過優化精軋孔型、軋輥材質、穿水裝置等措施,解決了切分升級過程中出現的折疊缺陷、K1 頂出口故障和孔型磨損快等問題,實現了低溫精軋條件下Φ16 mm四切分工藝的成功開發。
石橫特鋼二棒生產線于2010 年12 月份投產,是國內設計、先進技術集成應用最多的一條軋鋼棒材生產線。該生產線關鍵技術工藝自主設計,整體生產線由雙蓄熱步進式加熱爐、改進型高剛度軋機、控軋控冷設備、108 m 冷床、850 t 大冷剪、三段鏈、在線自動計數器、打捆機等設備組成,是一條集現代軋鋼技術和機械、電子、液壓、氣動、儀表于一體的技術密集型生產線。該生產線充分吸收了國內外先進的棒材工程技術實踐經驗,首創了“低溫多切分精軋”工藝,實現高效熱值儀技術、全線主傳動交—直—交變頻調速技術、全線低溫軋制技術、粗中軋緊湊式布置技術、軋機多切分軋制技術、長輥身軋制技術、無張力和微張力軋制技術、雙速比減速機技術、控軋控冷技術、全線溫度精確控制技術等41項先進技術的集成創新應用。
3.1 導衛設計
考慮到生產過程中料型的穩定性,減少或避免料偏不穩導致產品尺寸波動、質量無法保證,K1~K7首次全部使用了進口滾動導衛結構。
3.2 設計切分孔型系統
借鑒成熟的Φ14 mm 四切分孔型系統,對Φ16 mm四切分進行如下設計:
1)從提高生產順行的角度出發,將中軋料型精確控制為Φ24 mm。
2)K6 孔型:為保證K5 壓下量及料型穩定性,輥縫根據料型設定為24 mm。
3)K5 立箱孔型:為緩解15 架超負荷及線差問題,槽底寬設計為20.5 mm,槽口寬設計為26.5 mm,圓角設計為R3.5 mm,高度設計為80 mm。為保證后架次的料型及橫肋的充滿度,要求調整時不能過小,軋制負荷必須在12%以上。
4)K4 預切分孔型:預切分為切分生產的關鍵道次,直接影響成品的線差及尺寸。為保證兩邊線充滿度及磨損量,預切分孔型設計為中線面積較邊線小2%~3%的圓孔型。
5)K3 切分孔型:切分道次作用是對軋件兩邊線料型進行規整,為切分做好料型準備。此道次延伸系數最佳范圍為1.10~1.25。根據經驗及成品尺寸的特點,切分帶厚度設計為1.4 mm,切分帶過厚過寬,在K2道次壓不合,造成成品孔型較早出現軋痕,同時切分輪受力過大,出現燒導衛軸承事故;過薄,切分帶直接被碾到K2料表面,在成品道次出現折疊現象。切分孔設計為中線比邊線小2%的圓切分孔型。
6)K2孔型:為保證成品橫肋高度,設計為橢圓孔型。
2019年10月—12月,對Φ16 mm規格帶肋鋼筋四切分工藝分別進行了3次試軋,通過對試軋過程中出現的問題逐項分析原因,有針對性的制訂解決措施,成功實現了工業化生產。
1)針對K3 孔兩邊線出現尖銳耳子,成品容易出現折疊缺陷問題,優化K3孔型,將兩側槽口寬度由87 mm改為89.5 mm,外圓角由R2改為R6,K4外圓角由R2改為R6。
2)針對成品橫肋高在標準下限,邊線橫肋頂部出豁口問題,制訂措施保證精軋機K2、K3、K4來料尺寸,修改 K2 孔型,槽口寬度由28 mm 變為29.37 mm,圓弧半徑由24.8 mm 改為25.5 mm,提高切分楔的加工效果。
3)針對K3 出口切分導衛導輪碎兩次、切分輪軸承出現抱死、切分輪斷裂等問題,將K3孔型增加兩邊線寬度,同時加大兩邊線外圓角,適當減小K3輥縫,減小切分導衛沖擊力,加強對切分輪的冷卻。
4)針對分不清北2 線和南2 線,容易出現誤導料型調整問題,對K1進行打標點標記,區別開4線。
5)針對K2孔不耐磨,約5 h更換1次,成品容易出現切分帶加工不好的現象,將K2 材質優化為碳化鎢。
6)針對尾鋼上鋼困難問題,優化收口尺寸,發明了一種棒材多線切分軋制控冷用收集導槽。
7)針對K3頂出口問題,優化控軋穿水裝置,由原來的文氏管穿水結構優化為環形穿水管,頭部增加不冷段,K1~K3之間切分導槽下方開口,便于外排冷卻水,通過調整扭轉導衛間隙,使扭轉角度嚴格控制在85~95°。
Φ16 mm規格帶肋鋼筋的四切分軋制技術的成功開發,形成了多項專利技術:
1)通過優化穿水裝置,由1/2+1/2型式穿水管優化為1/4+3/4,提高了穿水壓力,實現了全長性溫度均勻,解決了翹頭尾問題,授權實用新型《一種棒材“1/4+3/4”型控冷裝置》(ZL201921240014.5)。
2)為解決表面顏色銹蝕問題,授權實用新型《一種棒材切分軋制控冷用反撲水裝置》(ZL201921459041.1),可有效吹掃鋼材穿水后表面帶水。
3)為解決尾鋼上冷床困難以及4#飛剪前收口導槽易變形導致的堆鋼問題,通過優化導槽連接強度、優化安裝方式,優化導槽尺寸間距及角度,降低了堆鋼風險,授權實用新型《一種棒材多線切分軋制控冷用收集導槽》(ZL201921458990.8)。
4)隨著生產節奏的穩定提升,成品齊頭輥道出現齊頭困難、定尺率、成材率指標差的問題,通過增加一塊斜面板,改變鋼材在齊頭輥道內的運行軌跡,由左右分散式變為下壓式,解決了不好齊頭的問題,授權實用新型《一種多切分棒材齊頭裝置》(ZL201921240032.3)。
6.1 石橫特鋼通過優化精軋孔型、軋輥材質、穿水裝置等措施,解決了切分升級過程中出現的折疊缺陷、K1頂出口故障和孔型磨損快等問題,實現了低溫精軋條件下Φ16 mm 四切分工藝的成功開發,形成了多項專利技術。
6.2 切分升級后,從線差、產品表面質量、料型穩定性及性能情況看,工藝成熟穩定。較實施前同比降低軋制電耗5.53 kW·h/t、煤氣消耗2.5 kg標煤/t,提高機時產量15 t/h。該技術可成功移植到國內同類型棒材生產線,發揮技術創新的乘法效應,單線年利稅可達6 000萬元以上。