張佳慶,張永亮,侯建民,張亞平,李 超
(山東泰山鋼鐵集團有限公司 熱軋部,山東 濟南271100)
加熱爐作為軋鋼系統的首要環節,主要作用是將煉鋼生產的鋼坯按工藝要求進行加熱,為軋線生產提供合格的鋼坯。板坯在加熱爐內加熱的過程中,特別是在高溫區容易產生大量氧化鐵皮,板坯在爐內抬升平移過程中,碰撞和摩擦使產生的氧化鐵皮脫落存積于爐底。泰鋼950 mm 軋線,步進式加熱爐于2006年投入使用,原爐底為平爐底,日常生產中加熱爐加熱溫度較高,板坯在加熱過程中,爐膛中產生的氧化鐵皮較多。板坯在爐內運行過程中,產生的氧化鐵皮在換向過程中或震動時,從坯料下層上脫落到爐底,氧化鐵皮堆積較快。清渣周期最多6 個月,清渣工作降低了爐子的作業率,影響產量,縮短了爐子壽命。還需花費大量的人力物力,增加了操作人員的勞動強度。由于氧化鐵皮的爐內沉積高度高于下層燒嘴,下層火焰無法延伸到爐膛中間,板坯的加熱受到影響,坯料的溫度不均勻,溫差大,嚴重影響板坯的整體性能,容易造成產品質量問題。尤其是蓄熱室加熱爐中,氧化鐵皮堆積過高,在換向時,氧化鐵皮吸入燒嘴,造成蓄熱體堵塞,造成蓄熱能力下降,爐體受損,影響產能,造成損失。根據泰鋼加熱爐的現場實際情況研究分析,加熱段及均熱段氧化鐵皮堆積是影響加熱能力、爐內氧化鐵皮清理周期等的主要因素。
改造前加熱爐內底部是平的,此種平底式加熱爐主要存在4方面的主要缺點:
1)爐內氧化鐵皮的大量沉積。改造前使用5個月后爐內氧化鐵皮的堆積高度基本達到水梁高度。
2)對蓄熱體造成堵塞。蓄熱式平底加熱爐中,隨著爐內氧化鐵皮沉積,在加熱爐換向排煙過程中,氧化鐵皮會吸入蓄熱體,造成蓄熱體堵塞,致使蓄熱體蓄熱能力下降,影響提溫,造成能耗損失。
3)對產品質量造成影響。加熱爐使用后期,由于氧化鐵皮的爐內沉積高于下層燒嘴,下層火焰無法向爐膛中間延伸,板坯的加熱受到影響,造成板坯的加熱溫度不均勻,在粗軋工序出現容易出現翹頭及扣頭現象,對下游的生產控制造成不利影響。加熱不均還容易造成成品帶鋼局部出現裂紋、性能下降等缺陷。
4)清理氧化鐵皮需花費大量的人力物力,增大了操作人員的勞動強度,增加了維修費用。爐內人工清渣現場,溫度高,空間小,作業環境差,機械設備無法使用,只能人工清理,因清渣時爐內溫度高,每十幾分鐘就要倒換一次,清理難度及勞動強度較大。每不到半年一次的加熱爐內氧化鐵皮清理,一直以來是制約軋線生產的瓶頸環節。
結合多年的工作經驗和加熱爐的實際情況,經多方學習和考察論證,可將爐底改造為漏斗形狀,能自動卸渣的V型爐底,對爐內產生的氧化鐵皮能夠自動卸渣,可以解決爐內大量存積氧化鐵皮的問題,達到在線清理氧化鐵皮的目的。
1)滿足安裝尺寸。根據設計尺寸和要求,加熱爐改造還存在多方面的局限性,如改造V型落渣口頂部不能高于下層燒嘴高度,以免影響下層燒嘴的正常燃燒。V型落渣裝置的高度最低為700 mm,但加熱爐爐底距離下層燒嘴的高度僅有560 mm。為了保證增加本裝置不高于下層燒嘴,需減去爐底六層保溫磚的上兩層,每層磚的高度為126 mm,減去爐底兩層磚后,爐底表面距離下層燒嘴的高度為812 mm,滿足了安裝此V型落渣裝置的高度。
2)安裝角度符合要求。根據加熱爐內氧化鐵皮的堆積角度,和爐底的結構,按照氧化鐵皮堆積安息角55°設計成58°斜坡爐底,由耐火材料制作成V型落渣口,各個V型落渣口根據活動梁窗口位置交替布置。
3)解決刮渣需求。因滑落至爐底水封槽內的氧化鐵皮的量增加,需對爐底刮渣系統進行改造,需增加刮渣板密度,解決落入水封槽內的氧化鐵皮增加的問題。
自2020年6月份改造完成,投入使用至今一直正常運行,通過改造成效顯著。
1)通過改造提高了加熱爐的加熱能力。加熱爐的加熱能力由原來的245 t/h提高到280 t/h以上,滿足了軋線升級改造后快節奏生產的需求。
2)減少了爐內氧化的沉積。通過改造,達到了在線清理氧化鐵皮的目的,減少了爐內氧化的沉積,同時延長了氧化鐵皮的清理周期,爐內氧化鐵皮由原來的6個月清理1次,延長到了現在的10個月以上清理1次,大大降低了清理氧化鐵皮的費用。
3)蓄熱體及耐材的使用壽命延長。該項目實施后爐內氧化鐵皮的存積量大大減少,蓄熱體及耐材的使用壽命由原來6 個月延長到了現在的10 個月以上。
4)提升了產品質量。該項目實施后板坯的頭尾及上下表面溫差明顯改善,在粗軋出現敲頭及扣頭現象明顯減少,由原來的13.7%降到現在的5.6%,對下游的生產穩定創造了條件,爐內氧化鐵皮沉積量減少,板坯上下表面及頭尾及中間溫差明顯改善,成品帶鋼缺陷及性能下降明顯降低。
5)煤氣消耗顯著降低。通過改造,氧化鐵皮堵塞蓄熱體現象明顯改善,提升了蓄熱體的蓄熱能力,降低了煤氣消耗,改造前和改造后煤氣消耗統計對比見圖1。通過比較,可以看出改造后煤氣消耗顯著降低。

圖1 改造前和改造后煤氣消耗統計對比
6)氧化燒損明顯降低。改造后加熱效果得到了改善,氧化燒損明顯降低,提高了帶鋼的成材率。
通過該項目的實施,使系統產能得到有效釋放,延長了氧化鐵皮的清理周期,提升了產品質量,降低了能源消耗及維修費用。爐底改造后至今已運行10 個多月,各項指標都能較好的完成,證明V型爐底在軋鋼系統步進式加熱爐的改造及應用,達到了預期效果。
改造后創造了可觀的經濟效益,財務數據統計,去除爐底改造投入的190萬元,改造后6個月合計創效789.2萬元,同時為軋線的產量、質量的提升創造了條件。