蘇曉亮
(中鐵建貴州建設有限公司,貴陽 550000)
哈齊鐵路客運專線HQTJ-5 標段(泰康至齊齊哈爾間段),里程 DK218+000 ~DK282+737.1,正線長度64.67km。沿線地質條件特殊,以軟土、松軟土等居多。合理做好地基的處理工作可有效避免路基工后沉降,也是后續各環節順利推進的必要前提【1】。鑒于軟土、松軟土的特殊性,以現行的施工規范為指導,按照施工工藝標準正確施工。根據現場地質勘察資料,經分析后最終選擇的是長螺旋鉆管內泵壓混合料的方式。
長螺旋鉆管內泵壓,在其支持下完成混合料的灌注作業,形成完整的CFG 樁,如圖1 所示。
2.2.1 測量放線

圖1 長螺旋鉆管內泵壓混合料成樁工藝
安排施工人員完成清槽作業,應利用全站儀等高精度儀器設備測放清土標高及邊線。選擇基坑邊線和內部2 個區域,以5~10m 為間隔依次在指定位置打入規格為φ6mm、長30cm的鋼筋,2 根鋼筋之間拉小線,確保清土標高和邊線標高的合理性。
2.2.2 鉆機就位
根據施工要求將鉆機置于指定位置,檢驗鉆桿塔身的垂直標桿,以此為依據判斷鉆機是否垂直,若不垂直則進行適當的調整,確保鉆桿與樁位中心線盡可能地重合,可允許的垂直偏差為1%以內。
2.2.3 混合料攪拌
混合料應根據合理的配合比進行充分攪拌,并確保各成分計量準確,要求28d 齡期的混凝土強度不應低于設計要求的強度。混合料坍落度可控制在160~200mm,混合料的運輸需要通過專門的攪拌運輸車完成。
2.2.4 鉆進成孔
鉆進作業前需要先將鉆頭閥門關閉,然后逐漸向下移動鉆桿直到觸碰到地面,然后再開啟馬達實施作業。鉆進時通常按照先慢后快的原則,能夠保證鉆桿的穩定性,還有利于及時發現鉆孔的偏差并進行調整糾正。在鉆進作業時,對于鉆桿出現大幅度搖晃的現象,應在原基礎上降低鉆進速度,從而避免樁孔偏斜等問題。鉆進深度的控制通常與設計樁長有密切關聯,伴隨鉆進作業的持續推進,當鉆頭達到設計樁長對應的標高處后,應及時在鉆機塔身處標記,用于輔助判斷樁長。鉆進過程中檢查動力頭的位置情況,若該裝置的底部到達標記處,則表明滿足設計樁長要求。
2.2.5 灌注及拔管
鉆進至設計標高后便要暫停鉆進,適當向上垂直提升鉆頭,使其與孔底間距保持為10cm,以便設置在鉆頭底部的閥門可有效打開,再通過輸送泵運送混合料,在鉆桿芯充滿混合料之后開始逐漸向上拔管,該過程應嚴格遵守操作規程,嚴禁先拔管后送料的行為,混合料的輸送量應當與拔管的速度保持協調。拔管的速度應控制在2.0~4.0m/min。樁身混合料的泵送壓裝置應不間斷作業,確保均勻提升,并保證鉆頭可以一直埋入混凝土1m 左右的深度,同時,還應防止因混合料的供應不足而引發的停機待料現象。
2.2.6 移機
結束一根樁的鉆進作業后,若各項指標都滿足要求,則將鉆機移至下一根樁。由于CFG 樁施工量較大,因此將排出大量渣土,易出現堆積在臨近樁位的情況,或在支撐腳作用下發生樁位偏移現象。對此,在移動鉆機之前必須復核樁位【2】。
完成CFG 樁施工后,做好成樁檢驗工作,具體檢驗項目、操作方法以及誤差控制標準見表1。
CFG 樁施工中,每臺班都應當對配合的混合料做全面的檢查,除了28d 強度外,還要注重對單樁和復合地基各自承載力的檢驗。
1)合理調整鉆進速度,始終保持勻速工作,防止出現螺旋孔。進行鉆孔時需注意緩慢提速,以便實時觀察、糾正孔位,使其在誤差允許范圍內。

表1 CFG 樁的成樁檢驗要點
2)要想對樁長與垂直度進行更好的控制,則需通過計算地面標高與樁底標高之間的差值,并找出相應位置進行標示,便于觀測樁長變化,從而使得CFG 樁自身有效長度達到設計標準。此外,當進行施工時還需保持鉆桿的垂直。
3)在預制混合料時應嚴格參照配合比選擇各配料成分,攪拌時間應控制在1.5~2min,最終坍落度應保持在16~20cm。
4)待鉆桿芯內充滿混合料后,才能開始進行拔桿。同時,在拔管工作中由于樁頂混合料密實度較差,所以,對于樁頂往下的2.5m 之間部分借助插入式振搗棒開展工作更為合適。
5)要想將預留的樁頭全部鑿除需待整個樁體強度達到設計標準,且所有樁體需鑿除的部位都應借助水準儀進行測量與標注,鑿除時應由施工人員持鋼釬從外至內插入樁體內,待上部樁體被切斷后,使用小釬從頂部開始修剪。
6)由于原樁位往往會受鉆機側壓影響發生位移,因此,當后續對下根樁進行施工時,需再次進行定位,避免樁體位置偏離值在誤差允許范圍外。
CFG 樁施工期間易出現堵管、串孔、斷樁等問題,可采取以下措施預防解決。
長螺旋鉆機運行中易發生堵管現象,要根據具體原因采取針對性處理措施:
1)配比不當。應當全面考慮各種影響因素以及輸送泵的性能,可視實際情況靈活增加適量的細骨料和粉煤灰,以達到改善混合料和易性的效果。
2)攪拌效果差。做好攪拌之前的準備工作,即測試骨料的含水率,以此為依據調整配合比,選擇配備自動計量系統的攪拌機,持續攪拌時間至少達到90s。
3)設備問題。接管時應盡可能避免使用彎管、軟管等,減小泵送過程所受到的阻力;泵送作業時,應根據施工的具體條件確定科學合理的工作參數,避免因壓力過低引起堵管;在輸送結束后也應當及時將泵清洗干凈。
由于CFG 樁間距較小的特點,在遇到飽和粉土、細砂層時易發生竄孔現象。對此,必須靈活調整打樁順序,遵循隔樁跳打的原則,在已打樁混凝土完全達到固結狀態后方可補打。
斷樁包含2 類:
一是淺部斷樁,發生于樁頂下0.8~1.5m 范圍內,產生的原因一般是清理樁間土和破除樁頭時未采取有效的保護措施,該種情況可以通過人工破除代替機械作業的方式進行避免。
二是深處斷樁,主要與成樁作業時鉆桿提速過快有關,此時易發生坑壁塌陷現象,加上泵料輸送與拔管速度不協調導致的。針對該情況,在樁身較長、孔壁易塌陷的條件下作業時,應當合理控制拔管速度,不能過快,更不能進行停泵送料的操作。
樁身縮徑產生的原因,一方面是鉆頭磨損較為嚴重未及時更換,在鉆孔作業前應當嚴格檢測鉆頭的直徑,確保鉆頭磨損程度符合施工要求;另一方面是由于拔管速度過快,混凝土受到坑壁的擠壓后產生縮徑,因此在施工過程中應合理控制泵送量與設計量,并根據實際情況不斷調整拔管速度,嚴格控制好每根樁的投料量,至少要與設計灌注量保持一致。
該問題通常是拔管時排氣閥異常運行所致。由于排氣閥無法正常使用,導致管內空氣難以快速排出,樁體內夾雜空氣,形成空芯。對此,應當定期檢查排氣閥的有效性,防止排氣閥出現堵塞。
由論文探討結果可見,要確保整個高速鐵路的施工質量,關鍵是要注重提升優化軟土地基處理技術,而本文通過在項目下添加CFG 樁,在很大程度上降低了軟土地基的處理難度,并使地基得到了更好的加固,該研究可為類似工程提供借鑒。