文/張岱 李潛
供圖/中交四航局
“這么小的轉(zhuǎn)彎半徑,如此大的縱橫坡,架橋機(jī)根本無法架設(shè)預(yù)制梁片?!痹谥薪凰暮骄謴V連高速公路花從段施工現(xiàn)場,技術(shù)員陳澤森遇到了難題。
廣連高速公路花從段起于廣州市花都區(qū)花東鎮(zhèn)竹湖村,終于從化區(qū)鰲頭鎮(zhèn)五豐村,路線全長18.7公里,采用6車道高速公路標(biāo)準(zhǔn)建設(shè)。項目建成后,將增加廣州市北出口公路通道,對實現(xiàn)粵北地區(qū)和珠三角地區(qū)優(yōu)勢互補(bǔ)、支撐粵港澳大灣區(qū)發(fā)展具有重要意義。
項目全線共有匝道橋梁11座,預(yù)制梁1085榀,其中轉(zhuǎn)彎半徑小于250米的匝道橋預(yù)制梁就有100榀,最小轉(zhuǎn)彎半徑甚至只有150米,最大橫坡卻達(dá)到了6%。目前國內(nèi)大部分公路架橋機(jī)僅適宜架設(shè)轉(zhuǎn)彎半徑大于300米、縱坡與橫坡在4%以內(nèi)的橋梁。架橋機(jī)行駛在如此窄而陡的匝道橋梁上架設(shè),在國內(nèi)幾乎沒有成熟經(jīng)驗可供借鑒。此外,由于匝道橋跨越溝谷,地形落差較大,且多條匝道橋上穿既有高速公路,不具備修筑地下運梁通道的條件,也無法實現(xiàn)大型吊車安裝預(yù)制梁。
“必須啃下架橋機(jī)架設(shè)匝道橋預(yù)制梁片這塊‘硬骨頭’?!表椖靠偣こ處熗踔緩?qiáng)堅定地說。為了攻克難題,項目團(tuán)隊迅速成立科研攻關(guān)小組,對現(xiàn)場施工環(huán)境、成本、安全性及技術(shù)可行性等多方面展開分析,最終確定了小曲線架橋機(jī)架梁的方案。

由于匝道橋彎道過急,橋面較窄,架橋機(jī)主梁不宜過長,兩主梁之間也不宜過寬,這樣才能滿足架橋機(jī)在彎道上行駛及喂梁工序的要求。為此,在保證架橋機(jī)具備原有技術(shù)性能的基礎(chǔ)上,項目科研攻關(guān)小組通過對架橋機(jī)在急彎路段架橋施工進(jìn)行電腦模擬,反復(fù)論證對比分析后,將兩主梁總長由原來66.2米調(diào)整為42.2米,兩主梁間距也由7.6米調(diào)整為6.8米。通過縮短架梁機(jī)整機(jī)長度并縮小兩主梁之間的距離,大大減小了架梁機(jī)的轉(zhuǎn)彎半徑,讓架橋機(jī)從“大貨車”變成了“小客車”,可以“從容”過彎橋。
然而半徑縮小之后,架橋機(jī)轉(zhuǎn)彎時各項工序的安全高效銜接成了新的難題。“如果架橋機(jī)可以自由調(diào)整姿態(tài),過彎道時的安全性和工序銜接就更有保證了。”在施工討論會上,王志強(qiáng)的設(shè)想為大家提供了新的方向。項目團(tuán)隊通過在架橋機(jī)主支腿內(nèi)增設(shè)回轉(zhuǎn)支承,相當(dāng)于給架橋機(jī)增設(shè)了一個可自由旋轉(zhuǎn)的“轉(zhuǎn)盤”,架橋機(jī)主梁與主支腿通過這個“轉(zhuǎn)盤”可實現(xiàn)自由轉(zhuǎn)動,以彼此為依托實現(xiàn)姿態(tài)調(diào)整,架橋機(jī)在彎道前行及各道架梁工序得以迅速推進(jìn)。此外,攻關(guān)小組還將兩主梁之間的連接都改裝為可旋轉(zhuǎn)式,讓“小客車”實現(xiàn)了“加速過彎”。
架橋機(jī)完成改制后,確保小曲線過孔可行性及安全性,固化每道工序的作業(yè)流程成為關(guān)鍵。在正式架梁施工前,項目團(tuán)隊選取山前樞紐互通匝道進(jìn)行模擬試驗,在匝道地面以1:1的比例按150米曲線半徑測量放樣設(shè)置匝道平面模型,進(jìn)行了架橋機(jī)小彎道前行試驗?!皬哪M試驗的結(jié)果來看,架橋機(jī)彎道前行的安全可靠及自動化程度都很高,達(dá)到了預(yù)期設(shè)計目標(biāo)?!蓖踔緩?qiáng)興奮地說。
2021年9月15日至11月,改良后的小半徑曲線大坡度窄幅匝道架橋機(jī)投入施工后,共完成了119榀箱梁安裝,實現(xiàn)了最小轉(zhuǎn)彎半徑150米、最大橫坡6%、最大縱坡3.7%、橋面寬度10.5米的匝道橋預(yù)制梁安裝,基本實現(xiàn)了架橋機(jī)小彎道過孔自動化,具有較高的安全性與推廣價值。