胡 勇
(中鐵十八局集團市政工程有限公司,天津 300222)
國內盾構下穿鐵路和地鐵線路等風險實例較多,但工況不一,地質不同,埋深不同,風險程度不同。廣州地鐵22號線番祈中間風井~番祈2#盾構井區間下穿運營地鐵3號線,為盾構法施工,下穿豎向凈距離僅有5.5 m,不到一倍洞徑,且下穿典型的上軟下硬地層。下穿存在超挖風險,高峰期運營地鐵通行頻次達列/(4~5 min),嚴重時可能造成3號線隧道塌方等風險,出現3號線位移超限,導致列車脫軌、停運。
為進一步提高安全性,在施工前對方案、設備、應急等方面開展研究,采用了水平定向鉆孔注漿和洞內定向鉆孔注漿兩個加固措施,分別對22號線左線和右線上方地層進行加固,通過實踐完成下穿。
廣州市軌道交通22號線番祈中間風井~番祈2#盾構井區間位于番禺區市橋東環路,區間長2.5 km,區間采用2臺鐵建重工生產的直徑?8.8 m土壓平衡盾構機施工。在光明北路與東環路十字路口下穿運營地鐵3號線漢溪長隆~市橋站區間,盾構下穿長度20.8 m。22號線隧頂埋深26.5 m,3號線隧頂埋深15.1 m。下穿關系如圖1所示。
3號線隧道處于砂質粘性土5Z-2和全風化混合花崗巖6Z地層中,為盾構法隧道,管片外徑6 m,

圖1 下穿關系示意圖
環寬1.5 m。22號線土壓盾構機刀盤開挖直徑8.840 m,管片外徑8.5 m,環寬1.6 m。
下穿段開挖面上部為全風化混合花崗巖6Z和強風化混合花崗巖7Z,下部為中風化混合花崗巖8Z,且基巖裂隙水豐富,地層自穩性差,為典型的上軟下硬地層。
1.2.1 地層特性
該段8Z地層飽和抗壓強度最小值65 MPa、最大值108 MPa,隧道下部較硬,完整性RQD值10%~12%,裂隙比較發育。
6Z、7Z地層風化含砂量較高,含砂量達90%,含泥量10%,6Z地層取芯較散不成型,7Z地層取芯手擰易碎,自穩性差。地質芯樣實物如圖2所示。
1.2.2 水文情況
地下水主要為裂隙水,水位在地表以下3~5 m,水位距隧頂約23 m,地下水豐富。
左線先下穿,右線后下穿,待左線下穿時,從下

圖2 地質芯樣實物
穿段左線洞內左上方設計拼裝鋼管片,鋼管片上預留孔口,設計8環鋼管片,每環管片布設2個孔口,孔間距0.8 m,共16孔,見圖3。鋼閥管從預留孔鉆入,穿過22號線右線拱頂上方,主要針對3號線右線下方與22號線右線拱頂之間的全風化地層注漿加固;同時,鋼閥管留在地層中起到超前支護作用,鋼閥管結合注漿可共同形成支護體系[1],提高地層的自穩能力防止土層坍塌。

圖3 鋼管片排列和預留孔設計
通過鋼閥管定向注漿加固后,加固作用明顯:一是增強了地層氣密性,二是提高了裂隙地層抗滲漏性,三是增強了3號線下方地層承載力和臨時穩定性。有利于盾構機采用氣壓輔助模式掘進,降低刀盤扭矩、防止結泥餅、有助于快速通過等。
2.1.1 平面加固范圍
水平注漿范圍與注漿孔布置:以3號線右線和22號線隧道交叉區域為基礎,3號線右線邊線兩側外擴約2.0~5.8 m;沿22號線右線邊線兩側擴展2 m。平面加固范圍為14.0 m×12.5 m,見圖4。
2.1.2 豎向加固范圍
22號線右線掘進方向左側,鋼閥管末端距離3號線隧底3.48 m,右側距離3號線隧底約6.01 m,距離22號線盾構機開挖直徑往外0.5 m,管水平夾角約11.5°,管總長19.58 m,加固段長度為12.96 m,擴散直徑1.5 m。豎向加固范圍見圖5。
2.2.1 工藝流程

圖4 右線加固平面圖

圖5 左線洞內往右線鉆孔預注漿加固(單位:m)
鋼閥管鉆孔工藝流程見圖6。

圖6 鋼閥管鉆孔工藝流程
2.2.2 鉆孔設備和注漿設備
(1)鋼閥管鉆機:采用MX-120型分體式鋼閥管鉆機,洞內操作空間有限,該設備體積小,擺放方便。現場工作狀況見圖7。
(2)注漿機:采用雙液注漿機(ZBSB148-23/4-15),見圖8,額定壓力4 MPa,最大排量148 L/min,電機功率15 kW,額定電壓380 V。
(3)空壓機:采用GDV75螺桿式空壓機,容積容量10 m3/min,排氣壓力1.0 MPa。

圖7 鉆孔注漿加固 圖8 雙液注漿泵
(4)測量器具:水準儀、角度尺。
(5)其它機具和材料:施工平臺架、卡鉗、電葫蘆、?108 mm鋼閥管、導向管、鉆頭、管靴、鉆桿、高壓管、制漿桶;超細水泥、水玻璃、磷酸等。
2.3.1 注漿工藝
通過鉆孔埋入鋼閥管,采取分段式后退注漿,采用水力止漿塞定點注漿,步距為1 m,見圖9、圖10。這樣可以有效地減少地層不均一性對注漿效果的影響,定點定量注漿,有利于對上方3號線隧道結構變形的控制。

圖9 鋼閥管和分段注漿示意圖

圖10 水力止漿塞
水力止漿塞作用原理:將止漿塞插入鋼閥管內,通過高壓水壓力作用,使膠筒產生橫向膨脹與鋼管內壁擠緊,起到止漿作用,操作快捷、適應各種方向鉆孔、可靠性高[1]。
2.3.2 漿液類型
(1)采用超細水泥+水玻璃雙液漿,水灰比為1∶1,水玻璃(玻美度40 °be′),水泥漿∶水玻璃體積比1∶1,漿液凝結時間 60 s。
(2)采用磷酸+水玻璃漿液迅速凝膠堵水,前進式將水封堵,防止后退拔桿時塌孔。
磷酸+水玻璃漿液止水原理:水玻璃是硅酸鈉,磷酸是弱酸,水玻璃為主劑,磷酸為固化劑,兩種液體反應能在數秒鐘內生成固態膠體,可以填充到富水孔隙中,達到迅速堵水效果。水玻璃與磷酸的反應式為: Na2·mSiO2+H3PO4→mSiO2+Na3PO4+H2O。隨磷酸用量增加,凝膠時間縮短;水玻璃模數升高,凝膠時間縮短;水玻璃濃度增加,凝膠時間延長。
2.3.3 注漿壓力控制
注漿施工作業中,漿液注入量和壓力是兩個最為關鍵的控制因素。根據顯示的孔口壓力變化可以判斷注漿施工的基本發展狀況,并及時采取相應措施。
根據地層滲透性和漿液濃度,注漿壓力控制在0.3~1.0 MPa,并根據上方3號線沉降監測數據動態調整注漿壓力。
2.3.4 注漿量和終孔標準
(1)注漿壓力達到設計的終壓1.0 MPa,并穩定20 min。
(2)單孔注漿量達到設計注漿量的80%以上。注漿量的計算公式如下:Q=AVηβ/m。式中:Q為注漿總量;A為漿液擴散消耗系數,一般取2.5;V為注漿目標區域體積;η為土體綜合孔隙率,取25%;β為漿液充填系數,取0.95;m為漿液結石率,取0.85。則注漿量Q=189.2 m3。
下穿期間采用氣壓輔助模式掘進[2],土倉渣位控制在1/2倉,土壓力平穩,地層氣密性較好,通過膨潤土漿和泡沫劑對渣土改良,改良效果良好,刀具磨損正常。
下穿期間上部土壓2.6~2.7 bar(1 bar=0.1 MPa),下部土壓3.0~3.1 bar,上下壓差約0.4 bar,掘進速度20~35 mm/min,總推力28 000~35 000 kN,刀盤轉速1.5~1.8 rpm,刀盤扭矩6 600~7 800 kN·m,參數正常。每環出渣量控制在150 m3以內,未出現超方。注漿量不低于12 m3/環,二次注漿及時跟進填充空隙。
因下穿段掘進中風化花崗巖8Z地層距離較長,進入3號線前,在附近位置開倉換刀,確保刀具完好性,換刀后連續下穿通過,并對所有設備進行全方位檢查和維保。
在始發井口中板備置2個30 m3膨潤土膨化池,預先拌漿膨化,在中板增加輸送泵和專用管道接入盾構機內,能快捷實時地根據需要輸送膨潤土漿。膨潤土漿液配合比:水∶膨潤土為6∶1,膨潤土漿液稠度控制到約60 s,并根據現場試驗泥漿稠度確定,加入量為出土量的10%~20%。
渣土改良:采用優質鈉基膨潤土漿對渣土進行改良,能有效改良含砂量較大的渣土流動性和潤滑性,防止渣土沉積。
應急保壓:為避免氣壓模式下突然失壓超挖,迅速往土倉內注滿膨潤土漿保實土壓[1],同時盾構機往前掘進但不排渣,留渣在土倉內,快速防止塌方進一步擴大。
下穿段使用優質分散型泡沫劑進行渣土改良,泡沫有良好的潤滑作用,提高開挖土的流動性,降低刀盤扭矩, 能有效防止刀盤和土倉結泥餅。
在盾構機內配備2臺二次注漿系統,跟進二次注漿。主要分為兩個階段:第1階段,管片脫出盾尾5環位置,注漿在管片兩側和上部點位注入水泥+水玻璃雙液漿,及時補充同步注漿固結后的空隙,促使漿液及早凝固,減少管片脫出盾尾階段的沉降;第2階段,在管片脫出盾尾15環位置,注漿形成止水環,封堵盾體后方來水。
在運營3號線洞內布置監測點、自動化監測儀和視頻監控,數據自動傳輸到平臺分析,盾構操作司機能及時掌握沉降情況。
監測斷面布設(見圖11):下穿1倍洞徑范圍內強烈影響區域每5 m布設一個斷面,1倍洞徑范圍外至3倍洞徑范圍內一般影響區域每10 m布設一個斷面。每個斷面在道床上布設2個監測點,中上部4個點,共6個監測點。

圖11 洞內自動化監測布點
區間22號線右線,自加固后復推至掘進下穿完成,歷經13 d,盾構機全部出3號線影響區,共計44環。
3號線監測數據(見圖12):注漿預加固過程中,3號線右線道床監測點局部隆起值+1.36~+7.93 mm。盾構下穿后,3號線右線道床主要影響區監測點變化值+5.71 mm,局部-2.05 mm,累計最大值+11.20 mm和-0.08 mm;軌道高差最大值為1.8 mm。

圖12 3號線右線沉降槽曲線圖
根據《廣州市城市軌道交通結構安全保護技術標準及規定》結構安全控制指標值,隧道位移預警值<10 mm,控制值<15 mm;軌道高差預警值<2 mm,控制值<4 mm,監測值均未超出控制值,未出現險情,安全下穿3號線,結構安全保護良好。
(1)大斷面土壓平衡盾構機下穿運營地鐵或鐵路等特殊風險源時,可綜合考慮從線路設計調低線路標高,避開在上軟下硬地層中下穿,規避風險。
(2)針對既有運營地鐵注漿加固,采用低壓力控制和滲透性較好的漿液類型,避免注漿壓力過大,造成運營地鐵隆起過大,通過實踐證實,鋼閥管定向定點定量注漿可行。
(3)大斷面土壓平衡盾構機,在上軟下硬地層中,采用氣壓輔助模式比實土壓模式掘進,可大大減小倉內結泥餅風險,減小刀具異常損壞,掘進功效更高。
(4)氣壓輔助模式掘進,需結合實際情況配備相關應急措施,比如地層氣密性較差、地層松散不穩定時,須能快速填倉轉換為實土壓模式等。