宋壽亮
(中國石油廣西石化公司,廣西欽州535000)
某石化聚丙烯裝置是國內引進的第1套美國陶氏化學公司的Unipol氣相法流化床工藝聚丙烯裝置,設計能力20×104t/a,具有工藝流程短、投資少、運行能耗物耗較低、產品開發靈活、控制技術先進等特點[1]。丙烯原料來自上游煉油廠汽油催化裂化裝置,分子量調節劑氫氣由PSA裝置生產,投產后已開發18種牌號,產品覆蓋拉絲、BOPP、纖維、注塑等,L5D98、L5D98D、L5D98C BOPP薄膜專用料系列化開發較為成功,其BOPP專用料已成為華南BOPP市場的王牌產品。
近幾年聚丙烯產能激增以及需求放緩,產品盈利能力呈現下降態。該裝置年消耗固體添加劑達2 500×104元,其中BOPP專用料使用的進口固體添加劑存在單價較高的問題,經交流使用國產的復配劑可降低BOPP造粒添加劑成本15%左右,并且還能提高產品性能。
文中對遼寧鼎際得石化公司的GX-01G、營口風光公司的9301G、臨沂三豐公司的6511A,3種復配劑與L5D98C原配方進行小試試驗、工業試用、下游運用加工評價對比,考察在該裝置運用的可行性。
聚丙烯(RH)在O2、光、熱作用下,不穩定的叔氫斷裂生成烷基自由基R·,R·與O2結合形成過氧自由基ROO·,ROO·會奪走其它RH的叔氫產生R·和極不穩定的氫過氧化物ROOH,ROOH容易裂解生成烷基自由基RO·及羧基OH·,RO·會進一步加速RH分解,形成羧基和R·聚丙烯ROH,最終導致聚丙烯大分子鏈斷裂降解,分子量降低[2.3]。
解決降解最有效的方法是加入抗氧劑,根據作用機理分為主抗氧劑和輔助抗氧劑。
主抗氧劑作為自由基捕獲劑,一般為受阻酚類氨類抗氧劑,自由基捕獲劑能與不穩定的ROO·、R·、RO·生成穩定的ROOH、RH、ROH。
輔抗氧劑作為氫過氧化物分解劑,一般為亞磷酸酯類、硫酯等,能夠與ROOH反應生成穩定的ROH。生產中通過2者一定比例的配合使用,利用抗氧劑之間的正協同作用,可以獲得更好的抗氧性能[4]。
在聚丙烯裝置擠壓造粒上,除抗氧劑外除酸劑也是必須添加的,主要用途是中和聚丙烯中催化劑殘留的鹵素成分,降低裝置設備被腐蝕的風險,一般為可溶性或易分散的堿類化合物[5],主要有硬脂酸鈣及DHT-4A,硬脂酸鈣反應機理見式(1),DHT-4A反應機理見式(2)。

牌號L5D98C聚丙烯粉料,遼寧鼎際得石化公司復配抗氧劑GX-01G,營口風光公司復配抗氧劑9301G,臨沂三豐公司復配抗氧劑6511A,以及原使用的進口添加劑巴斯夫公司復配抗氧劑XT500,日本協和DHT-4A。
螺桿擠出機、自動熔融指數儀、HZ-V3黃色指數測試儀、DSC熱分析儀、塑料灰分測定儀。
將抗氧劑加入到L5D98C粉料中,充分混合后,加入到螺桿擠出機中240℃進行5次擠出造粒。對第1次造粒后的樣品進行樣品誘導期和灰分測試,對每次造粒后的樣品進行黃色指數和熔指測試,考察抗氧劑配方對聚丙烯樹脂的抗黃變能力和抗熱氧化能力。抗氧劑配方見表1。

表1 BOPP專用料助劑配方
2.4.1 氧化誘導期氧化誘導期(200℃),配方C的氧化誘導期為7.9 min,高于配方A、B、D。配方A和配方D的氧化誘導期相當為4.5~4.6 min,略低于配方B的5.4 min,見表2。

表2 第1次擠出樣品的氧化誘導期
由表2可看出配方C的氧化誘導期高于配方A、B、D,配方B的氧化誘導期略高于配方A和配方D,配方A和配方D相當,C>B>A/D。
2.4.2 灰分A、B、C、D等4個配方樣品的灰分相近,見表3。由表3可看出4個配方的灰分相當。

表3 第1次擠出樣品的灰分
2.4.3 熔指加工穩定性配方C的加工穩定性好于配方A、B和D。配方A、B、D的加工穩定性相當,見表4。由表4可看出配方C的熔指加工穩定性優于配方A、B、D,配方A、B和D相當。

表4 5次擠出樣品的熔指/(g·(10 min)-1)
2.4.4 黃指加工穩定性PP抗黃變性,配方C和D相當優于配方A和配方B,見表5。

表5 5次擠出樣品的黃色指數
由表5可看出配方C和D的黃指加工穩定性相當優于配方A和B。配方B略優于配方A,配方C和配方D相當。
經小試測試A、B、C、D等4個配方的加工相差不大,決定進行BOPP復配抗氧劑國產化試用工業評價,試用助劑配方與小試一致。試用期間只更換造粒添加劑配方,其它參數均保持一致,該裝置擠壓造粒機為科倍隆ZSK320,擠壓造粒機筒體工段關鍵參數見表6。

表6 工業試用期擠壓造粒關鍵參數
自動熔融指數儀,熔體質量流動速率按照GB/T 3682-2000測定;等規度采用沸騰庚烷抽提測定,執行GB/T2412-2008標準;灰分(質量分數)用塑料灰分測定儀,執行GB/T9345.1-2008標準;拉伸屈服應力用簡支梁—懸臂梁沖擊試驗機測定,執行GB/T1040.2-2006標準;魚眼測定儀測霧度,執行GB/T6595-1986標準;霧度采用霧度計測量,執行GB/T2410-1980標準;顆粒外觀測定執行SH/T1541-2006標準。
成品出廠時檢驗結果見表7。

表7 工業試用給配方樹脂成品出廠檢驗值
由表7可看出用配方B、C、D試生產的高潔凈低晶點BOPP專用料L5D98C產品質量均合格,并且試用產品各檢驗指標差距均非常小。
灰分A和B配方略優于C和D配方,配方A和配方B相當,配方C和配方D相當;拉伸屈服應力B和D配方略優于A和C配方,配方B和配方D相當,配方C略優于配方A;魚眼0.4mm的A和B配方略優于C和D配方,配方A和配方B相當,配方C和配方D相當;霧度配方A優于配方B、C、D,配方B、C、D性能相當。
經過華南某BOPP加工企業運用評價,使用遼寧鼎際得石化公司的GX-01G、營口風光公司的9301G、臨沂三豐公司的6511A分別生產的L5D98C,均達到進口添加劑同等水平,L5D98C加工性能及產品質量較好,在生產過程中,加工塑化均勻、拉伸性能優異、成膜性能好、膜面潔凈度高、膜挺闊度好、破膜率低、膜厚控制良好。在薄膜加工過程中,成膜性能好,過濾器壓力穩定,加工拉伸應力小,厚度均勻,生產過程交易控制。
(1)經小試、工業運用、運用加工評價,國產復配劑GX-01G、9301G、6511A均達到進口添加劑水平,均可用來代替進口使用。實現國產化,3劑成本可降低成本90×104元/a。
(2)4個配方的灰分相差不大,均可達到BOPP膜低靜點高潔凈度的使用要求。
(3)配方GX-01G的熔指加工穩定性略優于配方進口、9301G、6511A,配方進口、9301G和6511A相當。
(4)進口配方的霧度略優于3個國產添加劑。
(5)4個配方的加工運用性能均較好,在薄膜加工過程中,拉伸性能優異,成膜性能好,破膜率低、膜厚控制良好。