孫利明 張治國 王明輝


摘 ?要:為驗證中小輪拖裝配廠自制提升器的可靠性,需對提升器進行重復性試驗,但是外部委托試驗費用高昂,試驗時間不可控,因此計劃進行提升器30W次試驗方案設計,達到自行試驗的目的。
關鍵詞:提升器;試驗;方案;設計
試驗方案設計為對現有的提升器試驗臺(6797-7029)進行局部改造,通過對提升器操縱機構的控制,使提臂帶動配重提升/落下,以周期性的重復動作實現試驗目的。
一、連接方式的選擇
與提升器操縱機構的連接可選擇方式有兩種。
第一,與提升器并行設置,采用直線往復運動的元件(氣/油缸),通過連桿等方式與操縱手柄連接;第二,與提升器垂直設置,采用旋轉往復運動的元件,通過聯軸器與操縱軸連接。
從提升器試驗臺的試驗狀態看,提升器的操縱裝置靠近試驗臺東側,與操縱裝置并行方向,南側為實驗用配重,北側為試驗臺控制臺。提升器試驗臺的現有空間有限,經測算,如采用“方式一”的氣/油缸,易與配重或控制臺出現位置干涉,無合適位置進行安裝固定,且會對配重提升/落下或人員操作造成較大影響,因此選擇“方式二”:與提升器垂直設置,采用旋轉往復運動的元件,與操縱軸連接[1]。
二、動力源的選擇
第一,初步思路:選擇壓縮空氣作為動力源,可使實驗裝置的機械部分結構簡單化。選用亞德客HRQ50回轉氣缸,理論力矩5.0Nm(0.5Mpa),0-190°范圍內可調,回轉時間范圍0.2-0.7S/90°;圖中圓圈內為調整螺釘,可改為油壓緩沖器ACA1412-A,調整角度8.2°/螺距;外形尺寸84×152(mm),帶緩沖器全長203mm,理論重量2060g。控制氣路圖如下圖1所示。
但由于連接方式的選擇為“方式二”:與提升器垂直設置,直接與操縱軸連接。而經工藝部門測算,操縱軸的理論扭矩最低不能低于28N.M,氣動擺動元件的理論力矩為5.0Nm(0.5Mpa),不能滿足使用需要,因此不能將壓縮空氣作為動力源。
第二,在排除壓縮空氣作為動力源的選項后,可選擇的動力源為液壓油和電力拖動。結合操縱軸在≧28N.M、慢速、定角度、往復運動的工作條件,以及工作平穩性、可靠性等多方面的考慮,選擇液壓油為動力源。
三、改進方案的選擇
第一,從提升器試驗臺的總體布局看,液壓站在床身西面,而提升器的操縱軸在床身東面;如從液壓站處取動力源,距離較遠,需對液壓系統、電控系統等進行改造,實施難度大,且在進行試驗時不便于操作;因此計劃原試驗臺只用來固定提升器,并供應壓力油以實現提升/落下的動作。第二,計劃制作一套獨立的試驗裝置,自帶油箱、油泵(電機)、控制油路等,為提升器操縱軸的重復性擺轉提供動力源。在提升器的操縱軸側,通過在床身上焊接支架的方式,用來安裝固定執行元件。
四、執行元件和聯軸器等的選擇
第一,通過咨詢供應商、網上查找等方式,最終選擇的執行元件為螺旋擺動缸,其是一種利用大螺旋升角的螺旋副實現旋轉運動的特殊液壓缸,和其它類型擺動缸相比,具有體積小、重量輕、結構緊湊的特點,其啟動壓力1.5Mpa,工作壓力為5Mpa時輸出扭矩約38Nm,可滿足使用。ME提升器手柄最大旋轉角度為104°,MF提升器手柄最大旋轉角度為93°;選用角度可在0-120 o范圍內調整的螺旋擺動缸(腳架式)[2]。
第二,起初考慮選用萬向聯軸器,對同軸度的要求較低,可使螺旋擺動缸與操縱軸對接調整工作的難度降低,但此類型聯軸器在滿足傳遞扭矩的基礎上,長度尺寸較大,會使安裝支架懸出床身較多,影響安裝支架的穩定性,在連續試驗條件下,可能對執行元件造成較大影響。因此,選擇了波紋管聯軸器,在滿足傳遞扭矩的基礎上,長度尺寸較萬向聯軸器約減少50%。
第三,由于選擇了波紋管聯軸器,其使用比萬向聯軸器對同軸度的要求高,提升器手柄操縱軸的軸心到底面的尺寸, ME為112mm,MF為122mm,中心高度差為10mm;螺旋擺動缸軸心到底面的尺寸為46mm。針對這種情況,設計了可調整的安裝支座和10mm厚度的調整支板。在床身的支架上焊接4根M16螺栓,將安裝支座套在螺栓上,以提升器試驗臺支撐面為參考基準面,將安裝支座的上表面調至112-46=66mm,即使螺旋擺動缸軸心與ME提升器手柄操縱軸的軸心高度尺寸相同,MF可通過在螺旋擺動缸下安裝10mm厚度的調整支板來實現高度尺寸相同;水平方向上可通過安裝支座上預先加工好的長槽進行調整,這樣就滿足了波紋管聯軸器的使用。
五、控制油路的設計
螺旋擺動缸通過聯軸器與操縱軸連接后,在擺轉行程的首/末端安設擋塊,通過光電式接近開關/或其它非接觸式開關,控制換向閥的通/斷,實現擺動缸的自動往復擺轉運動,具體設計見圖2所示。
液壓系統的特點:溢流閥調節系統工作壓力,壓力表顯示;電磁換向閥中位機能選擇“H”形式,油缸停頓時液壓油回油箱,使系統卸荷以降低電機負荷;在兩油路設置液控單向閥,形成液壓鎖,實現對擺動缸兩腔的保壓;單向節流閥用來調節雙向擺動速度,行程末端有
六、電氣控制系統
總電源為380V,開關設在電控柜側方,有漏電保護和過載保護裝置;設油泵電機“啟動/停止”按鈕,與風冷裝置聯動;通過電控PLC來控制電磁閥,實現油路的通/斷;分為“自動”和“調整”兩種模式,并設置“抬起/自動”和“落下”按鈕,PLC程序設計為:
第一,“調整”狀態下,“抬起/自動”按鈕僅實現“抬起”功能,和“落下”按鈕配合使用,控制換向閥的通/斷,實現擺動缸的正/反向擺轉運動,便于使用中對擺轉角度微調等;
第二,“自動”狀態下,“抬起/自動”按鈕僅實現“自動”功能,按下“自動”按鈕后為連續運動,在提臂的上/下行程末端,設置兩個光電式接近開關,確保使提臂到達行程后,光電式接近開關才發出信號,控制換向閥的通/斷,實現擺動缸的自動往復擺轉運動;
第三,設置計數裝置,“自動”模式下對聯軸器端的接近開關的通/斷進行計數,一個擺動循環計數一次,達到預設數值后,“試驗完成”燈亮,提臂延時落下,使配重降落在地面上,自動循環終止。
七、結語
總而言之,通過提升器30W次試驗方案設計,能夠滿足ME和MF兩種型號提升器的試驗需求,達到自行試驗的目的,試驗時間可控,并可極大地降低外部委托試驗費用。
參考文獻
[1]郭啟資,陳龍興,郭付友.新一代中小功率拖拉機提升器概念設計[J].拖拉機與農用運輸車,2017(05):18-19.
[2]張賓,郭付友.一種新型提升器改進設計[J].農業工程,2017(04):164-165.