楊軍

摘 ?要:在高壓加熱器的運行過程中,一旦出現(xiàn)較為嚴(yán)重的故障問題,就會直接對整個機組的運行造成嚴(yán)重的影響,因此帶來的經(jīng)濟損失與安全故障出現(xiàn)的概率不容小覷。為了充分的保障在高壓加熱器的運行中,可以實現(xiàn)穩(wěn)定性的運行效果,本文就基于超臨界直流鍋爐機組高加解列事故,進行分析,并提出相應(yīng)的一些優(yōu)化措施,以此為相關(guān)領(lǐng)域研究人員提供一定的技術(shù)性參考。
關(guān)鍵詞:超臨界;直流鍋爐機組;高加解列事故;汽機側(cè)
引言:
伴隨著經(jīng)濟的高速發(fā)展,使得我國在生產(chǎn)加工領(lǐng)域也得到了較為長遠的發(fā)展。其中高壓加熱器的實際運行過程中,經(jīng)常會受到一些故障問題的影響,因此直接導(dǎo)致實際的故障出現(xiàn)后,對整個生產(chǎn)加工的經(jīng)濟性與安全性造成嚴(yán)重的影響,無法滿足穩(wěn)定生產(chǎn)的實際需求。因此,就需要明確出加工生產(chǎn)的實際情況,并實現(xiàn)針對性的分析。
1 設(shè)備概述
在機組鍋爐的運行中,為一次中間再熱、超臨界變壓運行的直流鍋爐。同時內(nèi)部主要由單爐膛、平衡通風(fēng)、固態(tài)排渣、全懸吊結(jié)構(gòu)等構(gòu)件組成。汽輪機在運行的過程中,采用的是單軸、四鋼絲排氣反動式的凝氣式汽輪機。在運行的過程中,配備一定的除氧器。
2 事故描述
在機組運行的過程中,在負荷500MW,AGC正常投入,機組協(xié)調(diào)投入。在運行的過程中,正常輸水調(diào)節(jié)閥開度在某個位置,這樣才可以保持加熱器的實際水位。而在給水流量短時下降的時候,達到了90t/h,就地進行檢查的過程中發(fā)現(xiàn),#2高加某一位置出現(xiàn)了一定的異響。因此判斷在#2位置出現(xiàn)內(nèi)漏問題。基于相關(guān)固定進行設(shè)備檢查,并對其開展高加解列操作,對其實現(xiàn)機組參數(shù)的調(diào)節(jié)之后,趨于穩(wěn)定可以保障進口水溫始終保持在270℃的程度,在機組功率的上限上,保持在550MW的標(biāo)準(zhǔn)。
對其#1緩慢進行高加抽汽電動閥的處理,并將汽逆止門連鎖進行關(guān)閉處理,以此保障在設(shè)計的抽氣電動閥前后,需要讓其疏水閥自動進行啟動。完成前期處理之后,使得省煤器的給水溫度,被充分的控制到了250℃左右。之后過熱器與再熱器的實際蒸汽溫度,始終保持較為穩(wěn)定的變化范圍,中間點溫度也較為的穩(wěn)定。
在解列#2高加的時候,其省煤器當(dāng)中的進口給水溫度,被成功下降到210℃之間,同時總煤炭量也相應(yīng)的得到了提升。在過熱器與再熱器進出口溫度的監(jiān)測中發(fā)現(xiàn),其蒸汽的實際溫度較為的平穩(wěn),中間點溫度也呈現(xiàn)出較為平穩(wěn)的效果。
對其開展緩慢關(guān)閉電動閥的情況下,將其關(guān)閉到9%的開度,同時也相應(yīng)的高加水位到達HHH值,高加解列。在#3高加抽氣電動閥全關(guān)的時候,需要將抽氣逆止門進行自動化的關(guān)閉。在抽汽電動閥前后疏水閥自動開啟。在高價水側(cè)切至旁路的過程中,在省煤器的運行中,其進口給水溫度需要控制到165℃左右。之后的發(fā)現(xiàn),其再熱蒸汽溫度出現(xiàn)較為明顯的上升趨勢。并對其主蒸汽以及再熱蒸汽溫度進行控制,使得避免蒸汽溫度出現(xiàn)較為明顯的提升。
3 高加解列形式對于機組所帶來的影響分析
3.1 鍋爐側(cè)影響分析
3.1.1 燃料量
在進行高加解列之后,使得給水溫度進行了一定的下降,而在直流鍋爐水冷壁的汽水分界面后移之后,使得中間點的溫度出現(xiàn)較為明顯的下降趨勢。為了充分的保障維持機組的全負荷運行,就需要對其給水流量進行針對性的調(diào)整。并適當(dāng)?shù)脑黾右欢C組的燃料量[1]。
3.1.2 主蒸汽溫度
現(xiàn)階段由于鍋爐負荷調(diào)節(jié)的變化過程中,往往需要一定的周期,因此進行高加解列的過程中,就會導(dǎo)致給水溫度出現(xiàn)較為明顯下降,因此就需要保障在給水溫度降低的過程中,需要避免受到受熱面的改變影響。同時主蒸汽的溫度出現(xiàn)大幅度增高的時候,就會嚴(yán)重的影響到主蒸汽的汽溫出現(xiàn)較為明顯的超出效果,因此更加需要對其開展較為密切的聯(lián)系,以此實現(xiàn)良好的調(diào)整處理[2]。
3.1.3 再熱器壓力影響
現(xiàn)階段由于機組的抽氣量的降低,因此進入到再熱器當(dāng)中的蒸汽總量出現(xiàn)較為明顯的提升。這樣就會導(dǎo)致機組在實際的運行中,出現(xiàn)進出口蒸汽的流量、溫度以及壓力方面出現(xiàn)較為明顯的提升,并且再熱器也相應(yīng)的會出現(xiàn)超壓、超溫的問題[3]。
3.2 汽機側(cè)的影響分析
現(xiàn)階段所出現(xiàn)高加解列事故的時候,不僅僅會對整個機組造成嚴(yán)重的影響,導(dǎo)致汽輪機的整體運行效率比較低,同時還會導(dǎo)致在汽輪機以及設(shè)備的運行中,對其安全性造成直接的影響,無法滿足人們對于汽輪機的穩(wěn)定性要求。
一定程度上,可以是由于在機組運行中,出現(xiàn)汽輪機進水的問題,這樣就會導(dǎo)致高加抽氣電動閥在關(guān)閉的情況下,需要進行關(guān)閉嚴(yán)密性的評估,使得逆止閥聯(lián)關(guān)要正常進行下去。一旦出現(xiàn)閥門關(guān)閉不佳的問題,就會導(dǎo)致冷汽和冷水進入到汽輪機當(dāng)中,嚴(yán)重影響到機組的正常運行[4]。
其次是除氧器水位的影響效果。在高加解列之后,使得三臺高加正常疏水無法進入到除氧器當(dāng)中,因此就會導(dǎo)致對其除氧器當(dāng)中的水位有著較為明顯的影響。其中除氧器水位在下降之后,使得凝結(jié)水泵的處理效果較為的明顯,因此就需要在處理的過程中,能夠重視起凝結(jié)水箱水位,以及對其凝泵運行的實際狀態(tài)進行合理性的分析,充分的保障機組運行的穩(wěn)定性。
最后則是對于抽氣壓力方面的影響,是由于三臺高加解列之后,使得汽輪機當(dāng)中的中低壓缸進氣量出現(xiàn)較為明顯的增加,同時第四段的抽氣壓力也相應(yīng)的會升高,因此導(dǎo)致低壓缸的實際進氣量出現(xiàn)較為明顯的提升。
對于汽輪機調(diào)門動作的影響中,就是高加解列之后的汽輪機高調(diào)門,會在相同負荷情況下,出現(xiàn)開度過小的問題,因此就會導(dǎo)致負荷控制器動作出現(xiàn)較為明顯的改變,因此就需要對其中調(diào)門進行針對性的調(diào)節(jié)指令發(fā)出,以此導(dǎo)致低負荷階段會出現(xiàn)較為明顯的中調(diào)門全關(guān)問題,為機組的安全運行效果帶來嚴(yán)重的影響。
3.3脫硝系統(tǒng)影響
基于現(xiàn)階段在機組脫硝系統(tǒng)的運行過程中,其十分重要的參數(shù)就是反應(yīng)器進口煙溫的影響。伴隨著當(dāng)下鍋爐燃燒工況的變化程度,其排煙溫度會出現(xiàn)較為明顯的下降趨勢,其次在脫硝裝置的入口排煙溫度的下降過程中,也呈現(xiàn)出較為明顯的特征。在其高加解列之后的脫硝裝置中,很快會導(dǎo)致入口煙溫度會出現(xiàn)下降的效果。因此就會導(dǎo)致脫硝系統(tǒng)出現(xiàn)跳閘的問題。在這樣的情況下,就會使得無法滿足現(xiàn)階段的系統(tǒng)運行需求,以此讓其脫硝系統(tǒng)的整體運行效率始終在比較低的程度。伴隨著系統(tǒng)煤量的提升,使得鍋爐當(dāng)中的出口的氮氧化物出現(xiàn)較為明顯的提升。
3.4 機組經(jīng)濟性影響
當(dāng)下在本機組的高價加熱器的運行過程中,采用的是大旁路的設(shè)計方式,因此高加解列出現(xiàn)之后,使得鍋爐當(dāng)中的給水溫度出現(xiàn)較為明顯的降低,因此也相應(yīng)的換熱溫差出現(xiàn)了提升,在這樣的運行情況下,導(dǎo)致了機組冷源損失出現(xiàn)較大提升。其次,這樣的運行模式也導(dǎo)致了降低了抽汽的經(jīng)濟效益,降低了現(xiàn)階段熱力循環(huán)的熱效率。在一般情況下,使得出現(xiàn)的大容量超臨界機組的運行機組,機組運行效率受到一定的影響。
3.5 機組安全性的影響
當(dāng)下進行高加解列的過程中,由于自身的加熱器抽汽量會出現(xiàn)一定的降低,就會導(dǎo)致實際進入到汽輪機當(dāng)中的整體蒸汽量出現(xiàn)增加,同時導(dǎo)致機組負荷也相應(yīng)得到了增加。一般情況下,在基于超臨界機組的運行而言,高加解列之后的機組負荷增加到30-50MW的程度。因此,進行高加解列的過程中,就需要始終利用人工干預(yù)的方式,實現(xiàn)對負荷變化的調(diào)整。
高加解列的事故出現(xiàn)之后,對于加熱器自身的運行情況會造成直接的影響。首先是在蒸汽流量出現(xiàn)較為明顯變化之后,使得對于高加U形管、彎頭以及管板會造成較為直接的影響,同時產(chǎn)生一定的機械沖擊。因此,高加解列的過程中,伴隨著進汽量的降低,就會導(dǎo)致金屬部件、蒸汽管道以及給水管道方面受到嚴(yán)重的沖擊。正常疏水并不通暢的情況下,就會導(dǎo)致管道到與殼體之間產(chǎn)生較為強烈的故障問題。
4 高加解列之后的調(diào)整
4.1 調(diào)整方案設(shè)計
在沒有出現(xiàn)高加的情況下,需要充分的保障機組運行的過程中,需要對出現(xiàn)的各種問題進行詳細的分析,同時針對高加解列的實際情況進行詳細的分析與準(zhǔn)備。經(jīng)過一個階段的機組額定負荷下的運行情況分析,可以發(fā)現(xiàn)高加解列的情況下,使得機組會出現(xiàn)抽汽回?zé)嵯到y(tǒng)的效率下降,在煤量出現(xiàn)較為明顯的提升,這樣就使得汽輪機組基于額定功率下的蒸汽量出現(xiàn)了較為明顯的下降。
其次,在缺乏一個高加處理的情況下,使得工質(zhì)在進入到省煤器之后,使得溫度出現(xiàn)較為明顯的提升,溫度也上升的比較快。因此,在前期處理的過程中,會導(dǎo)致進入省煤器當(dāng)中的給水溫度出現(xiàn)較為明顯的下降趨勢。而在中間點之前,使得工質(zhì)溫度相比較正常的情況下較低。在這樣的過熱度的下降之后,使得也會對后期的一些問題造成一定的影響。現(xiàn)階段在進行處理的過程中,就需要結(jié)合起實際的情況,實現(xiàn)針對性的分析。
但是,由于主蒸汽當(dāng)中的流量降低,因此調(diào)節(jié)級壓力下降之后,使得喪失了一、二、三段的抽汽。因此為了保障對其實現(xiàn)針對性的監(jiān)視,就要避免在監(jiān)視區(qū)域出現(xiàn)管道超壓的問題。在現(xiàn)階段的處理過程中,始終要能夠結(jié)合起實際情況。
4.2 無高加運行機組的變負荷調(diào)整
現(xiàn)階段在高加解列之后,使得無法實現(xiàn)針對性的協(xié)調(diào)處理,因此就需要對其煤量以及給水進行手動的調(diào)整。而在升降負荷的全流程中,其加、減煤的速率,需要始終被控制在合理的范圍當(dāng)中。而在接到升降負荷的命令之后,使得就需要有效的處理好鍋爐之后的時間效率。在機前的壓力控制過程中,主要是采用滑壓的方式,將其對負荷的速率進行針對性的修正與調(diào)整,這樣才可以很好的彌補手動調(diào)節(jié)的方式,實現(xiàn)對各種負荷速率方面的有效調(diào)整。
4.3 高加事故下的解列控制
當(dāng)下在進行 處理的過程中,首先需要對再熱器進行超壓控制,并對其再熱器進行超壓方面的詳細控制分析。現(xiàn)階段在一、二、三斷抽汽全部喪失之后,對其再熱蒸汽的超壓速率以及幅度進行針對性的分析,發(fā)現(xiàn)會比主蒸汽還要快,因此就需要在中壓缸作功增加之后,使得需要全面的降低汽輪機的實際壓力。這樣才可以保障對高壓實現(xiàn)針對性的處理。特別是還在處理的過程中,實現(xiàn)對溫度方面的良好控制,使得可以很好的在出現(xiàn)高加事故之后,做到及時的處理與分析,最大程度上避免再生事故的發(fā)生,全面的控制減水的整體速率。在分離器的出口溫度,不會出現(xiàn)較為明顯的下降問題。其次,在處理的過程中,還需要做好防止凝汽器受到?jīng)_擊影響的問題,需要在異常情況下,需要保障整個恢復(fù)過程都需要將3個高加事故進行針對性的分析,同時保障實際的投運過程中,要采用投運的順序,對其開展逐級自疏的效果,這樣才可以很好的保障避免出現(xiàn)嚴(yán)重的泄露問題出現(xiàn)。極大的滿足現(xiàn)階段設(shè)備的使用需求,并全面保障汽輪機進水的效果。
總結(jié):綜上所述,在本文的分析中,就基于某工廠當(dāng)中的超臨界汽輪機的運行問題進行詳細的分析,這樣不僅僅可以很好的對高加解列事故進行詳細的分析,也可以在日后運行的過程中,提供良好的數(shù)據(jù),為其檢修工作提供一定的數(shù)據(jù)基礎(chǔ)。
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