逯紅果,李化坤,田立敏,馬中鋼,李道乾
(山東瑞泰新材料科技有限公司,山東 淄博256100)
K417G 合金含有較高的鋁、鈦含量,具有密度低、中溫強度高和鑄造性好等優點,析出相主要為(γ+γ')共晶組織、MC型碳化物和硼化物,適用于制造950 ℃下燃氣渦輪葉片、導向葉片和其他高溫部件,具有較好的應用前景[1]。劉巧沐[2]研究了K417G 合金中B 含量對析出相的影響,研究表明:隨著B含量的增加,(γ+γ')共晶組織前沿形成硼化物,影響合金中疏松、共晶組織數量和持久壽命、塑形。都貝寧[3]研究了(γ+γ')共晶組織和MX型碳化物的大小和分布對K417G 合金性能的影響。由此可見,顯微組織對K417G 合金性能的影響就顯得十分重要。除了合金元素以外,氮氣體含量對顯微組織和性能的影響也較大。已知,K417G合金中含高鋁、鈦含量,而鋁作為脫氧劑,合金中氣體含量較低。但是,在實際生產過程中,常存在氮含量較高的現象,通過探究K417G合金中顯微組織及氮元素的存在形式,尋找降低氮含量的方法。
本試驗采用型號為ZGJL-500Z 真空感應爐熔煉K417G 母合金錠,化學成分見表1。試樣經鑲嵌、打磨、拋光及腐蝕后觀察其顯微組織。金相試樣的腐蝕劑為1.5 g 的CuSO4+40 mL 的HCl + 20 mL 的C2H5OH。采用Lab spark 750A 光譜儀檢測化學成分,采用ONH-900 氧氮氫儀檢測氮含量,采用FEI-Apreo-S 場發射高分辨掃描電鏡觀察顯微組織。

表1 合金化學成分(質量分數) %
采用ONH-900氧氮氫儀檢測K417G合金中氮含量,三次檢測結果分別為1.5×10-5、1.7×10-5、14×10-5,氮含量較高。
圖1和圖2分別為K417G合金掃描照片和背散射照片及能譜分析結果。由圖1可以看出,基體中存在菊花狀(γ+γ')共晶組織和塊狀析出相沿晶界分布。根據圖2背散射照片及能譜分析結果可知,塊狀析出相主要分為Ti(C,N)、TiC。其中,TiN 位于塊狀TiC中心。同時,基體中存在ZrC碳化物,位于(γ+γ')共晶組織前沿。

圖1 K417G合金掃描電鏡照片
已知,K417G組織主要包括(γ+γ')共晶組織和MX 型(M 為Ti、Zr;X 為N、C)碳氮化合物[1-3]。已知,K417G合金中含有較高C和Al元素。根據于文馨和姚正輝研究可知[4-5],真空熔煉過程配合一定的真空度、精煉溫度和精煉時間,利用C 和Al 元素脫氧氮作用,能夠很好地去除合金中的氮含量,使N≤0.5×10-5。由氮檢測結果可知,該合金氮含量較高,如何進一步去除合金的氮含量,需弄清楚氮元素的主要來源。袁超[6-7]等人研究了鑄造合金中氮元素主要來源及對合金性能的影響,結果表明:氮元素主要來源于金屬鉻,氮含量過高,降低合金的力學性能。通過圖2 可知,氮元素主要由Ti(C,N)的形式分布在基體中,Ti(C,N)化合物一但形成,后期難以通過母合金重熔、熱處理等方式去除。如何解決K417G合金氮含量高的問題,可從以下幾個方面入手:1)選用氮含量低的高純金屬鉻,并對原材料進行預處理降低氮含量[6-7];2)優化純凈化冶煉工藝,采用多次加碳、鋁技術,高溫熔體處理技術,低真空冷凍液面技術,去除鋼液中的氮元素[8-9];3)采用新型陶瓷過濾技術過濾掉氧氮化合物,提高合金的純凈度[10]。

圖2 K417G合金背散射照片和能譜分析結果