*楊柏林 陶貴金 邵丹丹 邱皓 朱洪海
(1.遼陽石化分公司芳烴廠 遼寧 111000 2.遼陽石化分公司煉油廠 遼寧 111000)
生產高辛烷值汽油或芳香烴的催化復合裝置基本上是強烈吸熱反應,需要大量的能量,因此,整個過程需要多次加熱。近幾年來,隨著科技的發展,催化重整裝置的總能耗也有所下降,但仍占整個生產過程的很大比例。隨著改革的不斷深入,能源消費問題日益突出,對工業發展提出了新的挑戰。為了進一步探討催化重整裝置的節能增效策略,本文通過具體案例對以下問題進行了闡述。
連續重整是當前煉油企業普遍采用的一種煉油連續重整工藝。反應堆布局上UOP重疊,IFP平行;催化劑:UOP是熱循環,IFP則相反。反應器布置對能耗的影響較小,不同催化劑對能耗的影響不大,連續重整與所采用的工藝無關,但重整反應和產物分離能耗較高,占反應器總能耗的一半以上,這部分催化劑能耗較低??梢?,能量消耗主要來自轉化反應。選用了以苯類、甲苯、重芳烴、液化氣等為主要原料的催化重整裝置,由于總體原油品質和原油價格原因,我公司的單位負荷僅為50%左右。其中,總消耗量高于正常水平,普遍存在高能耗問題。詳細分析該項目的工作條件,可發現下列主要問題:
我們的生產工藝采用直餾石腦油為原料,并進行了加氫裂化處理。大部分情況下,廣泛制備的材料占40%。原料關系不合理,使原料經過預分餾、加氫裂化后,直接進入低芳烴選擇性環節?!?br>