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方坯敞開澆注生產實踐

2021-04-13 14:26:30王向松張勝偉
河南冶金 2021年5期
關鍵詞:優化

竇 楠 王向松 張勝偉

(1.河南鋼鐵控股集團有限公司; 2.安陽鋼鐵股份有限公司)

0 概述

安鋼第二煉軋廠4#連鑄機長期以來作為備用連鑄機,作業率偏低,年產量不足20 萬t。由于公司產線結構調整優化,需要該鑄機向第一軋鋼廠提供120 mm×120 mm、150 mm×150 mm 斷面坯料約80 萬t/年。鑄機設計之初,采用塞棒控流、浸入式水口、結晶器保護渣等保護澆注模式,生產過程中每3~4 h 需正常更換一次浸入式水口,遇到水口斷裂等其他事故時更換更加頻繁,更甚者水口掉塊卷入鑄坯,在鑄坯軋制過程中發生生產事故。同時,在澆注過程中塞棒受鋼水侵蝕沖刷,往往生產十一二爐時塞棒控流失效,液面突然上漲造成結晶器溢鋼,或是采取緊急拉速提升引起拉漏事故,等等。

原有的保護澆注模式嚴重制約了鑄機的高效連續生產,難以滿足下道工序的坯料需求。第一軋鋼廠原有坯料供應的鑄機一直采用敞開澆注,且能滿足產品性能需要,因此開展該鑄機的敞開澆注研究。

1 工藝流程及主要設備參數

(1)工藝流程:鐵水預處理—150 t 轉爐冶煉—LF 爐—(RH/VD)—7 機7 流連鑄機 。

(2)主要設備參數見表1。

表1 主要設備參數

2 制約因素分析

澆注模式的改變,需要相應的工藝條件支撐,需要解決三大問題:(1)優化鋼水夾雜物控制,改善裸露鋼水的流動性;(2)控流模式由塞棒開閉控流轉變為中包液位高度控流,拉速隨中包鋼水靜壓力變化而變化;(3)結晶器液面自動控制模式由鋼水流量控制轉變為拉速控制。

3 敞開澆注擺槽與溢鋼斗的設計

敞開澆注使用定徑水口和中包液面配合控流后,在開澆之初的起步階段和事故狀態下,短時間暫停澆注時必須依靠擺槽將中包注流引入溢鋼斗內,方可達到順利起步和處理事故的目的。在突破鑄機七個流大跨度、擺槽橫梁極易下垂變形、溢鋼斗無擺放空間等難題后,設計增加了事故擺槽與溢鋼斗(如圖1 所示),并于2020 年設備中修時對溢鋼斗進行了二次擴容優化,為敞開澆注生產的穩定性創造了條件。

圖1 增加擺槽及溢鋼斗

4 中間包優化

方坯敞開澆注模式是利用中包液面控流、配合定徑水口澆注,根據鑄機的運行情況,通過控制中包液面高度實現對拉速的調整,這就存在中間包液面波動頻繁,包襯耐材侵蝕加速。為了適應敞開澆注工藝的要求,實現敞開澆注“高效率、高品質、低成本”的目的,對中間包主要耐材進行了優化。

4.1 包襯材質優化

為了提高中間包的整體壽命,需要對包襯渣線料、穩流器、座磚等使用壽命進行同步提高,消除短板。根據現場生產使用后的殘包分析,與耐材供應廠家結合,對該部分耐材進行了材質的理化性能改進,渣線料耐侵蝕性、穩流器抗沖刷性得以增加。干式料渣線料、穩流器、座磚理化指標優化前后的性能對比見表1。

表1 干式料渣線料、穩流器、座磚理化指標優化前后對比

4.2 座磚、中包水口型式優化

優化座磚與上水口型狀配合,便于引流砂的加入,提高開澆自動引流成功率。原保護澆注模式下,中包水口由上、下水口兩部分組成,上部水口高出座磚面80 mm,上水口孔徑¢22 mm,下水口孔徑¢24 mm。由于上水口孔徑較小,引流砂難以精準加入,所以中包開澆自動引流率低,多數情況下依靠燒氧引流進行開澆。針對這種情況,優化了中包座磚與中包水口的配合形式,甩掉上部水口,適當增加座磚和下部水口的高度。座磚與中包水口配合優化前后的對比如圖2 所示。優化后的中包水口和座磚的配合形式,十分便于一定量的引流砂加入中包水口,中包開澆自動引流率提高到了80%左右,減輕了職工的勞動強度,提高了操作安全性。

原中包水口總長度為238 mm,鋼水在狹長直 徑內行程較長,事故堵流后重新燒開困難。優化后中包水口長度縮短至178 mm,縮短了60 mm,減少了鋼水套眼機率,便于事故堵流后重新引流。

4.3 上水口、座磚密封優化

座磚與上水口之間常出現密封不嚴,鋼水沖刷縫隙,在靜壓力作用下穿透縫隙,常造成上水口與座磚間隙滲鋼,嚴重時鋼水能穿透上水口與座磚間隙,浸入到快換機構滑道,從而造成被迫停機。調查研究發現,這主要是密封用火泥涂抹不均勻造成的。桶裝火泥在使用前因沉淀導致桶上部的火泥稀,下部的火泥稠,火泥稀不能有效填補座磚與上水口之間的縫隙,在生產過程中鋼水就會順著縫隙流入,導致滲鋼。在使用前,先把火泥攪勻,然后再填補座磚與上水口之間的縫隙,目前此類滲鋼已基本杜絕。

4.4 沖擊區包襯性能提升

為了發揮敞開澆注模式下長澆注周期的優勢,在保證安全的前提下提高中包的使用壽命。針對沖擊區拐角侵蝕嚴重的問題,在該部位增加了預制護墻角防護板(如圖3 所示),提高抗注流沖刷能力。改變中包打結方式,包底與包壁同時振動烘烤后再上平臺進行二次烘烤。中包使用壽命比原中包使用壽命提高了6 h。

圖3 中包沖擊區增加護板

5 結晶器系統優化

優化銅管內腔錐度曲線,加強結晶器管理。敞開澆注模式相對保護澆注而言,因結晶器內潤滑方式不同,為了減小坯殼的阻力而被迫降低結晶器內的液位高度,造成結晶器使用的不適應性,如不進行優化改造,勢必會增加操作和生產事故。

5.1 結晶器總成優化

敞開澆注后,將結晶器上的法蘭優化為單個法蘭(如圖4 所示),上平面平整,易于處理事故。恢復結晶器存放臺架,避免結晶器自重壓彎一區豎管(如圖5 所示)。

圖4 結晶器法蘭優化

圖5 結晶器存放優化

5.2 射源位置優化

自動控流檢測系統采用銫137 放射源。敞開澆注模式下,結晶器潤滑相對保護澆注模式下的差,為減少坯殼摩擦阻力,結晶器內鋼液面較保護澆注模式下的下移約40 mm,自動控制設定由原來的80%降至40%。由于射源檢測系統在檢測50%~80%范圍內性能最為優良,液面設定在40%處時,波動劇烈,極易出現卷渣漏鋼。經過對結晶器反復校核,決定優化結晶器裝配,將射源位置下移50 mm,充分利用射源檢測優良位置段,確保液面控制的穩定性。

5.3 銅管內腔曲線優化

敞開澆注模式下坯殼與銅管間氣隙比保護澆注模式下的小約10 倍左右,結晶器潤滑油滲入氣隙不均勻,潤滑不良,坯殼脫殼困難,銅管錐度大,磨損嚴重。為了提高銅管的使用壽命,減少生產事故,重新設計了適合現場實際生產情況的銅管內腔曲線,適當減小錐度,以改善結晶器傳熱,利于脫殼,提高坯殼厚度,降低鑄機溢漏率。

5.4 強化結晶器管理

敞開澆注后坯殼和銅管間的潤滑效果變差,坯殼和銅管壁直接接觸的可能性大大提高,易發生粘結漏鋼事故。為了減少粘結漏鋼事故的發生,嚴格執行結晶器使用管理制度,保護銅管,壁免劃傷,發現磨損及進更換。對上線前的結晶器,嚴格監控銅管裝配,優化水縫定位螺絲(如圖6 所示),保證水縫均勻。

圖6 銅管水縫定位絲優化

同時,針對敞開澆注,制訂結晶器冷卻水使用管理制度,加強結晶器冷卻,降低鑄機溢漏率,保證高效化生產。保證單流結晶器冷卻水不低于2 500 L/min,進水溫度≤31 ℃,回水溫度≤41 ℃,進水壓力≥0.9 MPa。

5.5 坯殼潤滑提升

優化結晶器潤滑油的加入方式,由單點加油改為兩點加油(如圖7 所示),改善了潤滑,減少了普碳鋼粘結漏鋼事故。

圖7 結晶器兩點加油

6 鋼水流動性優化

6.1 夾雜物控制

造渣:采用石灰、螢石造黃白渣,穩定的黃白渣保持一定粘度、不能太稀,黃白渣保持時間≥18 min。

脫硫:爐渣造好后,集中脫硫,開大氬氣 800 NL/min,攪拌 6 ~8 min 后取樣,保證在冶煉 18 min 時[S]脫至0.015%以下。

鈣處理:[S]進入目標范圍時,方可進行鈣處理,純鈣線 200~300 m/爐(澆次前兩爐250~350 m /爐),喂線速度 120 ~200 m/min。

軟攪拌:各指標滿足要求后進行軟攪拌,時間 8 ~18 min。

6.2 鋼水溫度控制

敞開澆注由于坯殼和銅管間氣隙缺少保護渣的填充,傳熱效果較差,初生坯殼較薄。鋼水低過熱度澆注可增加初生坯殼厚度,減少漏鋼,提高拉速,適應爐機匹配,提高鑄機運行安全性[1]。既要適應4#鑄機爐機不匹配的高拉速下的溫度需求,又要避免因澆注周期過長而產生后期溫低套眼事故。為此根據實際生產情況,分鋼種優化了敞開澆注溫度制度,具體見表2。

表2 鋼水溫度控制 ℃

7 結論

優化后,4# 鑄機敞開澆注高效、低成本生產的目標得以實現,中間包平均壽命達到22 爐/ 個。同時,由于中包壽命延長,縮短了輔助時間近2 h,有效提高了鑄機的作業率,降低了爐機匹配難度,為生產穩定順行打下了堅實的基礎。

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