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非均相Fenton催化氧化工藝深度處理聚甲醛廢水

2021-04-25 13:43:16田小軍
化工環(huán)保 2021年2期
關(guān)鍵詞:催化劑工藝

范 飛,田小軍,梁 琪,王 偉,趙 磊

(北京萬邦達(dá)環(huán)保技術(shù)股份有限公司,北京 100024)

寧夏銀川某煤化工園區(qū)聚甲醛廢水來自生產(chǎn)廢水(甲醛、三聚甲醛、二氧五環(huán)和聚甲醛等生產(chǎn)裝置)、生活污水和地溝污水。聚甲醛廢水具有甲醛含量高、水量變化大、難降解有機(jī)物含量高、堿度大等特征,屬于典型的難降解有機(jī)工業(yè)廢水[1-2]。

目前,該園區(qū)聚甲醛廢水的處理工藝為多級生化工藝,在運(yùn)行中存在如下問題:1)來水水質(zhì)波動較大,生化系統(tǒng)超負(fù)荷運(yùn)行,導(dǎo)致二沉池出水水質(zhì)無法穩(wěn)定滿足出水要求;2)來水水質(zhì)中甲醛含量高且波動較大,最高達(dá)到1 200 mg/L,嚴(yán)重影響生化系統(tǒng)穩(wěn)定運(yùn)行;3)生化系統(tǒng)反復(fù)出現(xiàn)漂泥等現(xiàn)象,導(dǎo)致生化系統(tǒng)活性污泥流失嚴(yán)重,使生化出水COD無法長期穩(wěn)定滿足出水標(biāo)準(zhǔn)。

目前,非均相Fenton催化氧化工藝在難降解有機(jī)工業(yè)廢水處理中取得了顯著的研究和應(yīng)用成果[3-5]。基于該園區(qū)聚甲醛廢水處理的上述問題,本工作采用非均相Fenton催化氧化工藝對聚甲醛廢水生化出水進(jìn)行深度處理,并與鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝[6]和傳統(tǒng)Fenton氧化工藝[7-8]進(jìn)行對比。

1 實(shí)驗(yàn)部分

1.1 材料、藥劑和設(shè)備

實(shí)驗(yàn)用水取自寧夏銀川某煤化工園區(qū)聚甲醛廢水經(jīng)多級生化工藝處理后的生化池,包括一級好氧出水、二級好氧出水和二沉池出水。廢水水質(zhì)見表1。

催化劑:企業(yè)自制。分別利用活性炭(AC)和活性Al2O3作為載體,將Fe,Cu,Mn及其他活性元素?fù)诫s至載體表面和內(nèi)部,經(jīng)高溫焙燒后分別制得AC載體型催化劑和活性Al2O3載體型催化劑,活性組分與載體的質(zhì)量比為6.015%~10.060%。

鐵碳填料:鐵碳填料購自山東龍安泰環(huán)保科技有限公司,為粒徑3~10 cm的不規(guī)則球形填料,型號為LEMBR-03,鐵碳質(zhì)量比為(70~80):(10~15),其他催化成分質(zhì)量占比為5%,密度為1.4 t/m3,比表面積為1.2 m2/g,孔隙率≥65%。

雙氧水(w=30%),七水合硫酸亞鐵,氫氧化鈉,濃硫酸:均為分析純。聚合氯化鋁(PAC,鋁質(zhì)量分?jǐn)?shù)≥28%),聚丙烯酰胺(PAM,純度90%):購自江蘇科威環(huán)保技術(shù)有限公司,均為工業(yè)級。

非均相Fenton反應(yīng)器:柱狀塔體形式,規(guī)格為為φ160 mm×400 mm,容積為8 L,有效水容積為2 L;內(nèi)部設(shè)置雙層填料區(qū),下層為鵝卵石,上層為Fenton催化劑;塔內(nèi)設(shè)置布水裝置,底部設(shè)置曝氣裝置,采用上進(jìn)水下進(jìn)氣對流設(shè)計。

表1 聚甲醛廢水的水質(zhì)

鐵碳微電解反應(yīng)器:柱狀塔體形式,內(nèi)部設(shè)置鐵碳填料層,其他結(jié)構(gòu)與非均相Fenton反應(yīng)器相同。

1.2 實(shí)驗(yàn)方法

1.2.1 混凝處理

準(zhǔn)確量取廢水2 500 mL置于燒杯中,依次添加PAC(加入量100 mg/L)和PAM(加入量2.5 mg/L),轉(zhuǎn)速60~90 r/min條件下機(jī)械攪拌10 min,攪拌后靜止沉降30 min,取上清液備用。

1.2.2 非均相Fenton催化氧化工藝處理

1)將Fenton催化劑用自來水清洗數(shù)次,洗去殘渣后填充至非均相Fenton反應(yīng)器內(nèi),填充高度為反應(yīng)器高度的70%,加入廢水至催化劑完全被掩沒,催化劑與廢水的體積比為2.47,曝氣條件下吸附至飽和;

2)將2 L混凝上清液調(diào)節(jié)pH至4.0~5.0,轉(zhuǎn)移至非均相Fenton反應(yīng)器中;

3)在非均相Fenton反應(yīng)器中以體積比為1/1 000的投加量加入2 mL雙氧水,曝氣(空氣流量750 mL/min)條件下反應(yīng)120 min,取樣測定COD,并考察脫色效果、鐵泥產(chǎn)量和運(yùn)行成本等。

1.2.3 鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝處理

1)將鐵碳填料用自來水清洗數(shù)次,洗去殘渣后填充至鐵碳微電解反應(yīng)器內(nèi),填充高度為反應(yīng)器高度的40%,加入廢水至催化劑完全被掩沒,鐵碳填料與廢水體積比為2.47,曝氣條件下吸附至飽和;

2)將2 L混凝上清液調(diào)節(jié)pH至3.0左右,轉(zhuǎn)移至鐵碳微電解反應(yīng)器中,曝氣(空氣流量750 mL/min)條件下反應(yīng)120 min,當(dāng)反應(yīng)過程中pH升高至6.0左右時,用10%(φ)硫酸溶液下調(diào)pH至3.0左右;

3)將上述鐵碳微電解處理后的廢水轉(zhuǎn)移至燒杯中,用10%(φ)硫酸溶液微調(diào)pH至3.0左右,以體積比為1/1 000的投加量加入2 mL雙氧水,轉(zhuǎn)速180~200 r/min條件下機(jī)械攪拌反應(yīng)120 min;

4)待反應(yīng)完畢后,調(diào)節(jié)pH至8.5~9.5,混勻后靜止沉降30 min,取上清測定COD,并考察鐵泥產(chǎn)量和運(yùn)行成本等。

1.2.4 傳統(tǒng)Fenton氧化工藝處理

1)將混凝上清液調(diào)節(jié)pH至3.0左右,準(zhǔn)確量取400 mL加到燒杯中,加入0.4 mL雙氧水,以n(H2O2)∶n(Fe2+)=1,2,4,6,8的比例分別準(zhǔn)確稱取不同質(zhì)量的七水合硫酸亞鐵,攪拌下加入燒杯中,轉(zhuǎn)速180~200 r/min條件下機(jī)械攪拌反應(yīng)120 min;

2)待反應(yīng)完畢后,調(diào)節(jié)pH至8.5~9.5,混勻后靜止沉降30 min,取上清測定COD,并考察鐵泥產(chǎn)量和運(yùn)行成本等。

1.3 分析方法

按照HJ/T 399—2007《水質(zhì) 化學(xué)需氧量的測定快速消解分光光度法》[9]測定水樣COD,以混凝出水COD為初始COD,計算各工藝的COD去除率;按照GB 11903—1989《水質(zhì) 色度的測定》[10]中的稀釋倍數(shù)法測定水樣色度;取100 mL處理后水樣調(diào)節(jié)pH至9.5以上,過濾后的鐵泥放置于烘箱中105 ℃烘干至恒重,稱重并計算污泥干重(kg/m3)。

2 結(jié)果與討論

2.1 非均相Fenton催化氧化處理效果

非均相Fenton催化氧化工藝處理聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除效果見圖1。由圖1可知:聚甲醛廢水一級好氧出水和二級好氧出水的混凝出水在分別利用AC載體型催化劑和活性Al2O3載體型催化劑處理后,COD均大幅降低;AC載體型催化劑對一級好氧出水和二級好氧出水混凝出水的COD去除效果(COD去除率分別為92.34%和78.84%)好于活性Al2O3載體型催化劑(COD去除率分別為55.54%和38.89%);此外,利用AC載體型催化劑對聚甲醛廢水二沉池出水混凝出水進(jìn)行處理后COD去除率為55.04%,但利用活性Al2O3載體型催化劑處理后COD幾乎沒有變化。

圖1 非均相Fenton催化氧化工藝處理聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除效果

非均相Fenton催化氧化工藝處理聚甲醛廢水二沉池出水的脫色效果見圖2。由圖2可見,AC載體型催化劑對聚甲醛廢水的色度去除效果比活性Al2O3載體型催化劑更好,前者處理后色度接近無色(色度為8倍),而后者處理后色度反增加(色度為138倍),呈現(xiàn)出深黃色。

圖2 非均相Fenton催化氧化工藝處理聚甲醛廢水二沉池出水的脫色效果

綜上所述,AC載體型催化劑作為非均相Fenton催化氧化催化劑對聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除效果和脫色效果均明顯優(yōu)于活性Al2O3載體型催化劑。

2.2 鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝處理效果

鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝對聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除率見圖3。由圖3可知,鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝表現(xiàn)出了良好的COD去除效果,在鐵碳微電解反應(yīng)段實(shí)現(xiàn)COD去除率分別為58.62%(一級好氧出水混凝出水)、59.26%(二級好氧出水混凝出水)和49.79%(二沉池出水混凝出水)的基礎(chǔ)上,均相Fenton氧化反應(yīng)段COD去除率繼續(xù)增加,最終實(shí)現(xiàn)COD去除率分別為86.59%(一級好氧出水混凝出水)、83.22%(二級好氧出水混凝出水)和72.26%(二沉池出水混凝出水)。

圖3 鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝對聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除率

2.3 傳統(tǒng)Fenton氧化處理效果

不同n(H2O2)∶n(Fe2+)對傳統(tǒng)Fenton氧化工藝處理聚甲醛廢水生化出水混凝出水COD去除率的影響見圖4。由圖4可知:n(H2O2)∶n(Fe2+)從1逐漸增加至8時,傳統(tǒng)Fenton氧化工藝處理聚甲醛廢水一級好氧出水、二級好氧出水、二沉池出水混凝出水的COD去除率總體呈下降趨勢;當(dāng)n(H2O2)∶n(Fe2+)為1時COD去除率最高;總體來講,COD去除率大小順序?yàn)橐患壓醚醭鏊炷鏊径壓醚醭鏊炷鏊径脸爻鏊炷鏊–OD去除率分別為85.38%、82.03%和66.67%)。

圖4 不同n(H2O2)∶n(Fe2+)對傳統(tǒng)Fenton氧化工藝處理聚甲醛廢水生化出水混凝出水COD去除率的影響

2.4 3種深度處理技術(shù)對比

2.4.1 COD去除能力

綜上,3種工藝處理不同生化段聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除效果對比見圖5。由圖5可知,非均相Fenton催化氧化工藝具有更優(yōu)的COD降解能力,其處理一級好氧出水混凝出水時的COD去除率最高(92.34%),其處理二級好氧出水混凝出水時的COD去除率與其他兩種技術(shù)相當(dāng),這說明非均相Fenton催化氧化技術(shù)具有更強(qiáng)的抗負(fù)荷能力和抗沖擊能力。另外,混凝—非均相Fenton催化氧化工藝處理一級好氧出水(COD為392.7 mg/L)和二級好氧出水(COD為125.6 mg/L)后COD分別為31.6 mg/L和30.1 mg/L,均能滿足綜合回用處理要求(COD<120 mg/L)。

圖5 3種技術(shù)處理不同生化段聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除效果對比

2.4.2 鐵泥產(chǎn)量

反應(yīng)過程中產(chǎn)生大量的鐵泥是傳統(tǒng)Fenton氧化和鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝的技術(shù)缺陷之一,鐵泥處置成本可大幅度增加該技術(shù)的運(yùn)行成本。上述3種工藝處理聚甲醛廢水二沉池出水混凝出水的鐵泥產(chǎn)量對比見表2。由表2可見:在廢水處理過程中,非均相Fenton催化氧化工藝具有幾乎不產(chǎn)鐵泥的優(yōu)點(diǎn),污泥干重僅為0~0.04 kg/m3;與傳統(tǒng)Fenton氧化工藝相比,鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝的鐵泥產(chǎn)量僅減少約20.83%~58.33%,而非均相Fenton催化氧化工藝的鐵泥產(chǎn)量則大幅度減少91.67%~100%。這是因?yàn)榉蔷郌enton催化氧化工藝將活性催化物質(zhì)均勻摻雜在載體材料表面和內(nèi)部,減緩了鐵離子的釋放,并且由于催化劑產(chǎn)生的界面效應(yīng)及其他鐵絮凝體的形成改變了傳統(tǒng)Fenton氧化工藝的單一反應(yīng)原理,從而使鐵泥產(chǎn)量大幅度減小。

2.4.3 運(yùn)行成本

3種工藝處理聚甲醛廢水二沉池出水的藥劑成本對比見表3。

表2 3種工藝處理聚甲醛廢水二沉池出水混凝出水的鐵泥產(chǎn)量對比

由表3可見:混凝—非均相Fenton催化氧化工藝的運(yùn)行成本主要包含濃硫酸、雙氧水、PAC、PAM的藥耗和電耗,而混凝—鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝在以上運(yùn)行成本組成外增加NaOH藥耗,傳統(tǒng)Fenton氧化工藝增加NaOH藥耗和Fe2+藥耗,因此,混凝—非均相Fenton催化氧化工藝的運(yùn)行成本更低;另外,該聚甲醛廢水堿度非常大,因此酸耗占比非常高,而針對堿度較小的一般難降解工業(yè)廢水,非均相Fenton催化氧化工藝可大幅度提高運(yùn)行成本優(yōu)勢。

表3 3種深度處理工藝處理聚甲醛廢水二沉池出水的藥劑成本對比

3 結(jié)論

a)在非均相Fenton氧化工藝中,AC載體型催化劑對聚甲醛廢水生化出水混凝出水的COD去除效果和脫色效果更好,一級好氧出水、二級好氧出水和二沉池出水混凝出水的 COD去除率可分別達(dá)到92.34%,78.84%,55.04%。鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝的COD去除率分別為86.59%,83.22%,72.26%。傳統(tǒng)Fenton氧化的COD去除率分別為85.38%,82.03%,66.67%。

b)非均相Fenton催化氧化工藝針對中低濃度COD難降解有機(jī)廢水較鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝和傳統(tǒng)Fenton氧化工藝具有更優(yōu)的COD去除能力,該技術(shù)深度處理COD的適用范圍較廣。

c)非均相Fenton催化氧化工藝幾乎不產(chǎn)鐵泥,較傳統(tǒng)Fenton氧化工藝的鐵泥產(chǎn)量大幅度減少91.67%~100%。

d)非均相Fenton催化氧化工藝較鐵碳微電解—均相Fenton氧化組合工藝和傳統(tǒng)Fenton氧化工藝具有更低的運(yùn)行成本,混凝—非均相Fenton催化氧化工藝深度處理二沉池出水的藥劑成本為4.56元/t。該技術(shù)具備明顯的工程應(yīng)用優(yōu)勢。

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