文_韋媚媚 王豐 武漢市節(jié)能監(jiān)察中心
為貫徹執(zhí)行國家和地方有關(guān)節(jié)能法律法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn),加強節(jié)能管理,落實各項節(jié)能措施,提高能源利用率,降低能源消耗量,鼓勵企業(yè)進(jìn)行節(jié)能技術(shù)改造,并由第三方節(jié)能量審核機構(gòu)根據(jù)《節(jié)能項目節(jié)能量審核指南》(發(fā)改環(huán)資〔2008〕704號)、《用能單位節(jié)能量計算方法》(GB/T13234-2018)等政策及標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范進(jìn)行節(jié)能量審核。在實際工作中,電廠相關(guān)節(jié)能技術(shù)改造項目較復(fù)雜、資料收集困難,節(jié)能量審核報告編寫有較多實際難點,現(xiàn)就電廠汽輪機通流改造項目節(jié)能量審核實例進(jìn)行要點分析。
武漢市某發(fā)電廠項目于1997年投產(chǎn),使用的發(fā)電機為水-氫-氫發(fā)電機,額定容量為352.9MVA,由于使用多年,配置的汽輪機組已存在諸多不足之處。
在經(jīng)濟(jì)性方面,主要表現(xiàn)為通流效率偏低、經(jīng)濟(jì)性較差。汽輪機原額定工況下設(shè)計熱耗為7889.2kJ/kWh,高壓缸設(shè)計缸效率為85.48%,中壓缸設(shè)計缸效率為92.08%,低壓缸設(shè)計缸效率為89.19%。目前,國產(chǎn)亞臨界300MW汽輪機高壓缸、中壓缸、低壓缸效率設(shè)計值分別可達(dá)到 86%~87%、93%~94%、88%~90%。
在實際運行中,各缸通流效率均明顯低于設(shè)計值,經(jīng)濟(jì)性已明顯落后于國產(chǎn)同級別機組的水平。在安全可靠性方面,汽輪機組在運行過程中先后暴露出一些問題,威脅發(fā)電機組的安全生產(chǎn)。
汽輪機為亞臨界、中間再熱、高中壓合缸、雙缸雙排汽、單軸凝汽式汽輪機,額定功率為300MW,最大主蒸汽流量1025t/h。從熱力試驗報告數(shù)據(jù)看,在實際運行中,汽輪機額定負(fù)荷下高壓缸效率81.39%,比設(shè)計值85.48%低4.09%,中壓缸效率90.03%,比設(shè)計值92.08%低2.05%,低壓缸效率90.43%,比設(shè)計值89.19%高1.24%,汽機試驗熱耗8391.8KJ/kWh,修正后熱耗8195.6kJ/kWh,比設(shè)計值7900 kJ/kWh高295.6kJ/kWh,如表1所示。

表1 改造前汽機能效指標(biāo)實際值與設(shè)計值對比表
汽輪機通流性能不佳、結(jié)構(gòu)強度設(shè)計不完善,通流效率低下,影響了整個機組性能,使得供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗等能耗指標(biāo)偏高。因此對其實施技術(shù)改造,以期提高機組的可靠性和經(jīng)濟(jì)性,降低發(fā)電成本,提高發(fā)電廠技術(shù)裝備水平,勢在必行。
經(jīng)綜合分析后,需著重解決噴嘴組實際通流能力偏大、高中壓通流級數(shù)偏少、高壓返流損失及汽封泄漏損失大、高壓調(diào)節(jié)級噴嘴及中壓第一級靜葉出汽邊沖蝕、中壓內(nèi)缸及低壓內(nèi)缸變形嚴(yán)重、高中低壓靜葉及動葉氣動性能不佳、低壓末段去濕及防水蝕措施不盡完善等問題。
結(jié)合國內(nèi)同類汽輪機通流改造工程實施情況及該電廠自身經(jīng)驗,并考慮機組技術(shù)特點及現(xiàn)狀、項目的投資、改造工作量等因素,汽輪機通流部分改造采用高、中、低壓通流部分全改的節(jié)能技術(shù)方案。
2.1.1 主要更換部件
高中壓通流部分:高中壓轉(zhuǎn)子,高壓內(nèi)缸,中壓內(nèi)缸,高壓噴嘴室、噴嘴組,高壓各級動葉,中壓各級動葉,高壓靜葉持環(huán),高壓隔板(含靜葉),中壓靜葉持環(huán),中壓隔板(含靜葉),高壓持環(huán)汽封、圍帶汽封,中壓持環(huán)汽封、圍帶汽封,高中壓平衡活塞汽封,高中壓過橋汽封,高壓軸封體及軸封,中壓軸封體及軸封等。
低壓通流部分:低壓內(nèi)缸,低壓轉(zhuǎn)子,低壓各級動葉片,低壓各級隔板(含靜葉),低壓靜葉持環(huán),低壓隔板汽封、圍帶汽封,低壓軸封體及軸封等。
2.1.2 提高效率及出力
重新設(shè)計高壓調(diào)節(jié)級噴嘴,調(diào)整調(diào)節(jié)級噴嘴面積,提高調(diào)節(jié)級效率;將原高壓部分反流結(jié)構(gòu)改為順流結(jié)構(gòu),消除因反流造成的氣動損失;適當(dāng)增加高中壓通流級數(shù)、分配各級焓降;同時更換轉(zhuǎn)子、內(nèi)缸、靜葉持環(huán)有利于動靜匹配及動靜間隙的合理調(diào)整,對各級動、靜葉型線進(jìn)行氣動優(yōu)化設(shè)計來提高其氣動效率,通過調(diào)整根徑實現(xiàn)各級速比的優(yōu)化,減小各級余速損失;重新設(shè)計新高中壓內(nèi)缸進(jìn)汽接管結(jié)構(gòu)及其密封形式,減小蒸汽泄漏;優(yōu)化設(shè)計內(nèi)缸、靜葉持環(huán)結(jié)構(gòu),提高內(nèi)缸及靜葉持環(huán)(尤其是低壓內(nèi)缸)的剛度,合理選擇中分面密封措施,解決缸體變形導(dǎo)致漏汽量大、級間竄汽等問題;優(yōu)化低壓部分的去濕結(jié)構(gòu),合理選擇低壓末級、次末級葉片防水蝕措施;優(yōu)化汽封、軸封的形式,調(diào)整其通流間隙,增加葉頂汽封齒數(shù),以減小汽封漏汽損失。
項目改造后可使汽輪機高、中、低壓缸效率分別達(dá)到87%、93%、89%,熱耗率可降至7850kJ/kWh。結(jié)合汽輪機通流部分改造,對機組熱力系統(tǒng)及冷端系統(tǒng)進(jìn)行優(yōu)化,并對鍋爐、發(fā)電機系統(tǒng)進(jìn)行消缺和匹配性完善,機組額定出力可提高至約320MW,機組最大出力會超過330MW。
①經(jīng)濟(jì)性:進(jìn)行汽輪機通流改造后,汽輪機熱耗降低,使得供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗降低,機組效率提高,出力增大,從而獲得節(jié)能效果。因而汽輪機運行經(jīng)濟(jì)性得到提高。
②安全性:重新設(shè)計調(diào)節(jié)級噴嘴及調(diào)節(jié)級動葉、減小調(diào)節(jié)級單級焓降,可顯著改善調(diào)節(jié)級的安全可靠性;更換新的高強度焊接隔板,采用自帶冠動葉、改善其成組特性、優(yōu)化設(shè)計葉根強度,可大幅提高各壓力級通流葉片的安全可靠性;高中壓轉(zhuǎn)子及低壓轉(zhuǎn)子均采用新的整鍛無中心孔轉(zhuǎn)子,較運行已久的舊轉(zhuǎn)子,可明顯提高其安全性及使用壽命;優(yōu)化設(shè)計低壓去濕結(jié)構(gòu)、采用先進(jìn)的防水蝕措施、提高低壓末級葉片根部反動度,可有效防止低壓末兩級葉片水蝕問題,并有利于機組低負(fù)荷運行時末級葉片的安全可靠性;通過通流優(yōu)化設(shè)計、葉片選材及表面強化處理等措施,可明顯提高調(diào)節(jié)級噴嘴、中壓第一級靜葉的防固體顆粒沖蝕性能;通過高、中、低壓內(nèi)缸及隔板套的結(jié)構(gòu)優(yōu)化設(shè)計,可提高其剛度、抑制變形,并防止水平中分面泄漏、沖蝕;更換1#、2#軸瓦,可徹底消除改造前存在的軸頸磨損、軸瓦烏金脫落等問題。
第三方節(jié)能量審核機構(gòu)通過聽取受審核單位的項目情況報告、咨詢、現(xiàn)場考察、查閱臺賬、計算分析等方式,最終確定了該項目的節(jié)能量。
按照《節(jié)能項目節(jié)能量審核指南》《用能單位節(jié)能量計算方法》要求,參考《燃煤電廠節(jié)能量計算方法》及企業(yè)提供的能耗計算相關(guān)數(shù)據(jù),項目的節(jié)能量采用以下方法計算:
①基期能耗相關(guān)數(shù)據(jù):收集項目改造前1年內(nèi)機組的發(fā)電量Q1、廠用電率q1及其供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗M1。
②報告期能耗相關(guān)數(shù)據(jù):收集項目改造后1年內(nèi)機組的發(fā)電量Q2、廠用電率q2及其供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗M2。
③節(jié)能量計算:根據(jù)基準(zhǔn)年發(fā)電量(即改造前1年內(nèi)機組的發(fā)電量)Q1、廠用電率q1、供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗M1和M2計算項目的節(jié)能量。即項目的節(jié)能量=基準(zhǔn)年發(fā)電量Q1×(1-廠用電率q1)×(改造前供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗M1-改造后供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗M2)/100。
項目基期(改造前的1年)能耗相關(guān)數(shù)據(jù)如表2所示。基準(zhǔn)能耗狀況:項目實施前能源利用情況:全年機組發(fā)電量為127818萬kWh,發(fā)電用廠用電率4.75%,供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗327.32gce/kWh。

表2 基期能耗相關(guān)數(shù)據(jù)
項目報告期(改造后的1年)能耗相關(guān)數(shù)據(jù)如表3所示。

表3 報告期能耗相關(guān)數(shù)據(jù)
項目報告期的能耗狀況:全年機組發(fā)電量為141540萬kWh,發(fā)電用廠用電率為4.73%,供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗318.98gce/kWh,如表4所示。

表 4 項目能耗指標(biāo)
項目的節(jié)能量=基準(zhǔn)年發(fā)電量Q1×(1-廠用電率q1)×(改造前供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗M1-改造后供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗M2)/100=127818×(1-4.75%)×(327.32-318.98)/100=10154tce。
受審核方提出的汽輪機通流改造項目基期年綜合能耗為509726tce,報告期年綜合能耗為488578tce,預(yù)期節(jié)能量為21148tce/a。
經(jīng)審核,汽輪機通流改造項目基期年綜合能耗為398501tce,報告期年綜合能耗為388347tce,實際節(jié)能量為10154tce/a。
項目預(yù)期目標(biāo)與實際效果之間產(chǎn)生差距的原因是:
①預(yù)期節(jié)能量計算中基準(zhǔn)年發(fā)電量采用的是通過額定發(fā)電功率與5500個小時計算得到。審核中選擇項目基期一年內(nèi)機組實際發(fā)電量作為基準(zhǔn)年發(fā)電量。
②預(yù)期節(jié)能量計算中采用的項目報告期一年內(nèi)廠用電率,與基準(zhǔn)年發(fā)電量時間不對應(yīng)。審核中選擇項目基期一年內(nèi)機組廠用電率。
③預(yù)期節(jié)能量計算中采用的基期、報告期供電煤耗為在額定工況性能考核測試所獲得的數(shù)據(jù);審核中選擇項目基期、報告期一年內(nèi)機組實際供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗。
項目中主要用能設(shè)備為汽輪機,額定功率為300MW。按照《用能單位能源計量器具配備和管理通則》的規(guī)定,加裝能源計量器具。根據(jù)現(xiàn)場考察,該汽輪機已配備獨立的電度表,用于其耗電量的計量。
為保證供電標(biāo)準(zhǔn)煤耗和年節(jié)約標(biāo)準(zhǔn)煤量兩大技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的完成,加強對各機組技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的控制和監(jiān)督,根據(jù)不同的季節(jié)、不同負(fù)荷科學(xué)合理地制定了各機組主汽和再熱汽參數(shù)、各主要輔機廠用電率等40個二級指標(biāo),其中也包括汽輪機廠用電率,應(yīng)實時監(jiān)測,按時統(tǒng)計。汽輪機所用電度表具備遠(yuǎn)程傳輸、自動計量等功能,并接入電廠DCS系統(tǒng),由運行人員每隔3~4min手抄或自動讀取一次,每8h統(tǒng)計一次。
根據(jù)《能源管理體系要求》建立了企業(yè)能源管理系統(tǒng),并通過評價驗收,成立了從總經(jīng)理到生產(chǎn)人員的節(jié)能工作領(lǐng)導(dǎo)小組,定期組織培訓(xùn),實行獎懲制度。
結(jié)合節(jié)能量審核實例,分析了電廠汽輪機通流改造項目節(jié)能技術(shù)措施、能耗狀況、能源管理和計量體系等要點,為具體審核及報告編寫工作提供實用性參考。