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高爐高效排鋅工藝的研究

2021-05-26 07:00:36
山西冶金 2021年2期

付 強

(山鋼股份萊蕪分公司煉鐵廠,山東 濟南271104)

近年來,社會經(jīng)濟在快速發(fā)展的同時,越來越多新型能源材料不斷涌現(xiàn),對我國傳統(tǒng)鋼鐵生產(chǎn)工業(yè)造成了一定的沖擊,鋼鐵生產(chǎn)工業(yè)形勢越來越嚴峻。為了盡可能的減少成本,會對鋼鐵生產(chǎn)過程中所產(chǎn)生的瓦斯灰、紅泥以及高鋅堿灰等進行回收再利用,從而造成高爐鋅實際負荷不斷增加。隨之而來的鋅負荷超標也越來越嚴重,而鋼鐵生產(chǎn)企業(yè)高爐也也都相繼出現(xiàn)了爐況波動的問題,渣皮脫落問題層出不窮,也導(dǎo)致鋼鐵生產(chǎn)的成本不斷攀升。為了盡可能的減少煉鋼作業(yè)中,高爐內(nèi)鋅的不斷聚集,相關(guān)從業(yè)人員就必須要針對當前存在的問題,采取相應(yīng)的解決措施。首先,可改善原材料基礎(chǔ)條件,從而達到減少鋅負荷的目的,并停止增加瓦斯灰。其次,還可以進行下部調(diào)節(jié),并提升鋅的實際排出率,并通過上部裝料與下部送風有效結(jié)合的方式,從而最大程度上保障高爐爐況的安全穩(wěn)定運行,并且實現(xiàn)高爐排鋅的最終目的。

煉鋼生產(chǎn)過程中,高爐鋅富集是非常常見的,且不斷的循環(huán)富集存在以下危害:首先,高爐的壽命會受到嚴重危害,Zn蒸氣聚積在爐墻上方,并且與爐料產(chǎn)生反應(yīng),并逐漸形成熔點比較低的化合物以及爐瘤。同時會使得爐襯慢慢軟化,從而加快侵蝕的速度。其次,還會對燃料的整體冶金性能產(chǎn)生一定影響。鋅蒸氣逐漸沉積氧化之后會逐漸形成ZnO,從而提升燒結(jié)礦還原粉化指數(shù),焦炭的反應(yīng)性開始發(fā)生變化,發(fā)生反應(yīng)以后,整體強度有所降低。鋅富集比較嚴重的情況下,爐料的透氣性以及空隙度發(fā)生變化,高爐中煤氣通道會變小,爐內(nèi)材料無法正常下降,有些時候會在管中結(jié)瘤,導(dǎo)致煤氣通道發(fā)生阻塞。

1 氯化物的具體排鋅方法

1.1 高爐鋅冶金過程

高爐內(nèi)鋅在400~500℃高溫環(huán)境下,會慢慢還原,直到完成整個還原過程,還原后的鋅沸點在906℃,鋅會隨著爐料逐漸下降到到軟熔帶,該環(huán)境溫度為1 100~1 400℃,鋅在該區(qū)域環(huán)境下,便會逐漸揮發(fā),從而形成鋅蒸汽,并上升至高爐上方,同時還會被逐漸氧化成為ZnO,部分ZnO微粒物質(zhì)會進入到高爐系統(tǒng)當中,其中部分會附著于爐料之上,爐料逐漸下降,之后被再次還原,揮發(fā)并不斷的循環(huán),不斷的重復(fù),即在高爐當中,鋅會反復(fù)的被還原富集[1]。

1.2 氯化物的配比選擇與具體排鋅時間

為了進一步明確在具體試驗中,氯化物的具體檢測時間以及實際用量,要對氯化物的排鋅與配比具體時間進行確認。結(jié)合實際情況,氯化物配比總量公式如下:

式中:L指的是氯化物配用量,kg;P指的是鋅富集量;m1指的是密度,kg/m3;m2指的是氯化物的實際密度;n指的是含氯量;通常情況下1 000 m3之下高爐φ(O)應(yīng)為0.35%;1 000 m3之上高爐φ(O)應(yīng)為0.4%。

氯化物比較常見的有以下幾類:即MgCl2、NaCl、CaCl2等幾種類型,要充分衡量其對整個生產(chǎn)過程與成本產(chǎn)生的影響,應(yīng)當選擇氯化鈣,w(CaCl2)要嚴格控制在1%范圍之內(nèi)。結(jié)合當前高爐的具體情況,可在粉煤當中適當增加w(CaCl2)約0.3%左右。排鋅時間公式如下:

式中:T指的是排鋅具體時間;L指的是氯化物實際用量;X指的是具體配用比例;Y指的是每小時的實際煤量。

1.3 氯化鈣排鋅方法的具體操作

在正式操作之前,要提前準備足夠的氯化鈣試劑,選擇進行試驗的高爐,并根據(jù)實踐操作步驟經(jīng)驗,高爐內(nèi)鋅負荷達0.75 kg/t,并在噴煤系統(tǒng)當中,安裝氯化鈣裝置,結(jié)合具體情況進一步明確相應(yīng)的試驗時間,并在粉煤當中適當增加w(CaCl2)大約0.3%左右,并進行兩次噴吹試驗。在產(chǎn)生的瓦斯灰當中對鋅、Na2O以及TFe的實際含量進行測定,并實時動態(tài)化監(jiān)測燃料的具體使用狀況和煤氣水pH值的實際變化情況,確定實際排鋅情況[2]。

2 試驗結(jié)果和實際討論

2.1 瓦斯灰不同成分的實際含量變化

針對實際情況,大約有超過95%的鋅主要是通過瓦斯灰所排出,因此,要實時觀察瓦斯灰當中整個試驗前后的變化以及鋅含量,這也是衡量排鋅效率的基本依據(jù),并進一步觀察瓦斯灰當中鈉、鉀以及鐵等相關(guān)元素的變化情況,也能夠充分反映出該工藝技術(shù)對脫堿率產(chǎn)生的影響。圖1是在兩次試驗前后瓦斯灰的具體成分變化情況,能夠明顯看出瓦斯灰當中w(Zn)明顯上升到4.63%左右,排鋅效果顯著提升,增長率超過60%。數(shù)據(jù)表明,該工藝技術(shù)具有良好的排鋅效果。同時對瓦斯灰當中各個不同元素進行分析觀察,能夠直觀的看到w(TFe)的實際含量逐漸降低,降幅為5%,這也能夠反映出高爐排出的鐵元素在逐漸減少,同時也能夠觀察到w(K2O)與w(Na2O)顯著升高,增幅在80%與55%,也能夠充分表明通過噴吹氯化鈣之后,能夠大幅度提升鋅的排出率。同時也提升了鉀、鈉等元素的排出效果。

圖1 瓦斯灰中不同成分的變化情況

2.2 燃料比變化情況

燃料比能夠充分反映出成本投入以及工藝耗能情況,應(yīng)當實時觀察燃料比的實際變化狀況,圖2是兩次試驗前后燃料比的具體情況。

從圖2中看出,燃料比有所下降,降幅為1.00kg/t,也能夠充分反映出在整個煉鋼操作中,該工藝技術(shù)使得燃料比顯著降低。同時也能夠有效改善硫負荷,并且提升了噴煤量,有助于實現(xiàn)節(jié)能降碳的目標,創(chuàng)造更大的經(jīng)濟效益。

圖2 燃料比的實際變化情況

2.3 煤氣水pH值實際變化

為了進一步分析該工藝對煤氣產(chǎn)生的影響,會對煤氣水當中的pH值變化情況進行實時監(jiān)測。通過對試驗前后的實際變化規(guī)律進行對比分析,在粉煤當中適當加入一定量氯化鈣之后,能夠明顯觀察到煤氣水酸性正在不斷減弱,pH只由實驗之前的4.5逐漸上升至5.0與5.3。煤氣水的酸性逐漸降低,這樣也能夠降低煤氣管道遭到腐蝕的情況,大幅度提高了設(shè)備的實際使用效率,延長壽命,降低損耗與投入成本[3]。

3 噴吹氯化鈣排鋅工藝技術(shù)基本原理

通過進一步深入分析在整個煉鋼過程中,氯的特點以及燃燒過程中的行為,可得出,在高爐高溫還原環(huán)境下,氯主要是以氯化氫的形式呈現(xiàn),氯化氫和Zn以及相關(guān)化合物之間發(fā)生反應(yīng),并逐漸形成ZnCl2,其中一部分氯化鋅熔點較低,逐漸被氣化,并通過氣態(tài)的方式被排出,從而有效減少了黏結(jié)至爐料上的情況。高爐內(nèi)軟融帶以下與以上情況的化學(xué)反應(yīng)式如下:

一般情況下,高爐內(nèi)鋅主要源自于焦炭、燒結(jié)礦等,原料不斷的加熱以及下降,鋅也會逐漸得到還原,并且慢慢進入到高溫區(qū)域當中,當溫度越來越高時,鋅便會慢慢氣化,之后其中一部分便會被排出到高爐之外,還有一部分會慢慢轉(zhuǎn)移到高爐上部,當區(qū)域內(nèi)溫度慢慢降低時,其中部分鋅會在爐墻上方發(fā)生黏結(jié),部分隨著煤氣逐漸被排出,部分鋅富集于高爐之內(nèi)[4]。

在高爐噴吹氯化鈣工藝實施過程中,氯化物和煤粉一同進入到高爐當中,并逐漸形成氯化氫,慢慢上升的氣體和爐內(nèi)富集以及黏結(jié)的鋅開始發(fā)生反應(yīng),從而生成氣體并被排出。氣體上升時,和下降的蒸氣開始發(fā)生反應(yīng),從而逐漸形成氯化鋅氣體,被直接排出,從而達到高效排鋅的目的[5]。

4 結(jié)語

通過實驗可得出,高爐噴吹氯化鈣工藝在實踐操作過程中,效果顯著,具有良好的排鋅效果,增長率超過50%,同時,煤氣水當中的pH值逐漸增大,大幅度降低了煤氣管道被腐蝕的機率。該方法操作性與穩(wěn)定性強,能夠有效改善高爐鋅富集循環(huán)的突出問題,為高爐排鋅工作的開展以及具體實施操作提供了科學(xué)合理的技術(shù)經(jīng)驗與借鑒。

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