劉海田
(山西寧武大運華盛老窯溝煤業有限公司,山西 寧武036700)
山西經過多次資源整合,年產能力60萬t/a以下煤礦已經基本退出,在煤炭工業化水平大幅提高、產量集中度增強的同時,煤礦企業事故災害也得到了有效控制[1]。但在礦井兼并重組期間,由于部分優質資源枯竭,在采掘過程中地質構造復雜、陷落柱增多的情況難以避免,造成采掘接替緊張、生產原煤煤質較差,嚴重的影響著企業經濟效益。部分企業因此優先開采煤質優、煤層厚的煤炭資源,但卻不利于企業的長期發展[2]。
為解決上述難題,部分礦井采用厚薄、優劣煤層的合理配采方案,這是煤炭工業重要的技術措施之一。分析認為,搞好礦井煤層的合理配采,是對礦井長期經營穩定和保障產量的重要手段,對合理利用資源及緩和接替緊張有顯著效果。
老窯溝煤業位于山西省寧武縣,主要可采煤層包括2號、5號和6號煤層,兼并重組完成后年產達到120萬t。經探查,老窯溝礦與相鄰礦井均無發生越界開采,周邊環境良好,不會對礦井生產造成影響。
老窯溝礦2號煤層位于太原組頂部,煤層發育較為穩定并含有4層矸石。煤巖底板為黑色砂質泥巖、泥巖,及細砂巖與薄煤互層,富含植物化石碎片,較容易破碎,需要對巷道方面加強管理。
5號煤層位于太原組地層下段,與2號煤層有大約55 m的距離,含有多層加矸。巷道頂板主要為黑色砂質泥巖、泥巖,底板主要為泥巖、砂質泥巖,5號煤層平均距標志層K1砂巖14 m左右。
根據老窯溝礦地質報告鉆孔資料顯示,在井田主要可采煤層中,2號煤灰分及5號煤層全硫變化較大;2號煤層灰份介于30%~40%之間;5號煤層硫分介于1.5%~2.5%之間。目前企業為避免煤炭資源的浪費,需對50102工作面上部2號煤層進行開采,但單層開采2號煤層存在灰份較高、發熱量不高的問題,單層開采5號煤層,存在破壞2號煤層資源及高硫煤問題,無論單層開采哪一層煤,均存在市場銷售困難問題。兩層煤實現配采后,根據工作面推進度,配采后灰份平均為24.69%,硫份平均為1.47%,配采后煤質有所提高,市場銷售情況將有較大好轉,而且保護了煤炭資源。
資料顯示老窯溝礦礦為緩傾斜—傾斜的中、厚煤層,在對2號、5號煤層進行增層開采設計時,可以充分利用現有現有井筒及工業場地。最大程度上按照就近布置原則,減少初期工程量和項目投資。2號煤層首采工作面選擇為501201工作面;5號首采工作面利用現有的50102工作面,掘進工作面為50103工作面。
在對老窯溝礦進行配采時,由于煤層賦存條件的不同,對各煤層開采方式的選擇也不盡相同。
2.2.1 2號煤層采煤方法
老窯溝礦2號煤層結構由簡單趨于復雜。根據地質資料顯示,2號煤層首采工作面的平均采厚5.7 m,普氏系數小于3,主要巖性為泥巖,因此較適合采用綜采放頂煤進行開采。
2號煤層首采工作面采用單一長壁綜采放頂煤采煤法,全部垮落法管理頂板。采高2.5 m,最大放頂煤高度3.2 m,采放比1∶1.28。井田南部201采區2號煤層厚度小于4.0 m的區域,采用一次性采全高采煤法。局部厚度小于2.0 m的區域采用臥底開采。
2.2.2 5號煤層采煤方法
在對5號煤層首采工作面50102進行勘查發現,煤層平均厚度11.2 m,采高3.5 m。5號煤層在配采前,煤層條件及頂板冒放性沒有變化,因此適合采用長壁綜放頂煤采煤法,頂板管理為全部垮落法,最大放頂高度7.7 m,采放比1.0∶2.2。
在對2號、5號煤層配采過程中,為保證生產速度和開采的安全性,可操作采煤機對賦存穩定的區域采用端部割三角煤的方法,由斜切進刀、往返一次割兩刀的割煤方式進行作業。

圖1 采煤機作業方案示意圖
如圖1,采煤機割煤作業設置如下:
1)在采煤機正向割煤至工作面端頭過程中,輸送機槽向煤壁移近,此時于采煤機位置留有一段下部煤。
2)滾筒方向完成第一次調換后,前滾筒降下的同時后滾筒升起,將沿輸送機彎曲段返向割入煤壁,直至將輸送機移直。
3)再次調整上、下滾筒位置,重新返回割煤至輸送機機頭處。
4)三角煤完成割煤工作后,煤壁割直,第三次調換兩個滾筒,返程正常割煤。
老窯溝礦針對本次配采項目,固定資產投資為5 100萬元,其中井巷工程3 500萬元、機電設備工程664萬元、安裝工程543萬元、其他基建費用和工程預備費分貝為316萬元和100萬元,噸煤投資約42.50元/t。
據測算,單獨開采2號、5號煤層,服務年限分別為2.2 a和19.3 a,煤礦難以形成對煤炭資源的生產優勢。增加開采2號煤層與5號煤層配采,配采后原煤灰分平均為24.69%,原煤全硫平均為1.47%,可充分發揮2號、5號號煤層各自優勢。若2號煤層按年生產能力55萬t/a,服務年限4.87a;5號煤層按年生產能力65萬t/a與2號煤層配采,服務年限4.87 a,剩余5號煤層按年生產能力120萬t/a單采,服務年限17.25 a,合理調整2號煤和5號煤產量,做好配采工作,實行高低硫高低灰煤配煤銷售,提高經濟效益,從而實現煤礦的可持續發展。
由于配采項目具有特殊性,2號、5號兩層煤的采掘工作需要同步進行,因此針對安全工作、生產要求、監測監控等方面有嚴格的技術措施。
防火防塵方面:由于所配采的2號、5號煤層為二類自燃煤層,都具有爆炸危險性。在配采期間要對廢棄巷道做到及時密閉,預防煤層自燃,并對巷道浮塵、采空區浮沉制定防塵措施,防治煤塵事故。
瓦斯防治方面:在配采過程中,需要對兩個煤層瓦斯定期進行瓦斯測試工作,加強井下通風,防止瓦斯局部積聚發生瓦斯事故;
巷道維護方面:注意構造帶的潛在危害,對煤巖的導水性要實時記錄,并留設合理的保安煤柱;對于井田內鉆孔,注意鉆孔封閉的完好性,并預留保安煤柱。礦井開開采過程中,受采動的影響,同時需要加強地表塌陷及地表裂縫的管理工作。
防治水方面:2號、5號煤層有采空區,采空區積水、地下水會對本礦井開拓開采具有一定的影響,當開拓掘進至采空區探水線邊界附近時,應對采空區積水情況全面掌握、系統分析,確保安全后方可進行開采。
老窯溝礦在配采項目的建設實施中,將充分利用現有工業場地和地面生產系統,所必須新建擴建的設施按照項目核定能力進行建設,有以下特點值得相似礦井借鑒:
1)生產系統方面。在增層配采的開拓中,充分利用主、副井及地面工業廣場進行斜井開拓,對增層配采的2號煤層利用原有+1 200 m水平,工作面采用錯距布置,可以最大程度縮短施工工期。
2)通風系統方面。老窯溝礦2號煤層增層與5號煤層配采設計中,通風系統方面均利用現有系統并加以完善,對各個環節進行了優化,礦井的本質安全性及抗災能力得到了顯著的增強。
3)供電系統方面。老窯溝礦建有35 kV變電站1座,和兩回路電源(一用一備)。兩回電源型號相同,均為35 kV電源線路,導線型號為LGJ-240,其中主要回路引自供電距離為6.8 km的寧武110 kV變電站,備用線路引自供電距離為8.2 km的薛家洼110 kV變電站。當一回線路故障時,另一回仍能保證全礦井負荷用電。
4)緊急避險方面。集中軌道大巷布置有一個井下永久避難硐室,在501集中運輸下山與501集中材料下山之間布置有一個采區避難硐室。
合理的配采方案是避免煤炭資源浪費、創造企業收益的重要手段。本文通過對老窯溝礦煤層、煤質的分析,制定了對2號、5號煤層的配采方案。最終實現了較好的經濟效益、社會效益和環境效益,對保證煤炭工業可持續發展,振興當地的經濟起到了積極地促進作用。