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冗余PLC控制技術在制氫系統中的應用

2021-05-26 07:03:08王云剛
山西冶金 2021年2期
關鍵詞:故障設備系統

王云剛

(山西汾西重工有限責任公司,山西 太原030027)

現有兩套制氫裝置,分別是2007年投運的舊制氫系統和2009年投運的新制氫系統。兩套裝置的控制系統均為西門子S7-300軟冗余PLC+ET200M架構,隨著時間的推移,控制系統主機性能下降,運行期間暴露出的一些問題,給正常生產帶來一定的安全隱患;同時存在問題還包括新制氫系統中控制的4套壓縮機、100#設備屬兩套制氫系統公用部分,存在集中控制風險等問題。新制氫系統如果發生故障、停電或檢修,將造成整個制氫控制系統停機,影響生產的有序運行。鑒于此,基于目前運行設備基礎和生產工藝,針對控制系統存在的問題,設計一套整體解決方案,以滿足生產運行要求。

1 控制系統網絡架構及軟硬件構成

冗余系統原理及實現的功能:冗余系統采用兩套CPU模塊,一套為主處理器,另外一套為從處理器。系統運行正常時,由主處理器執行程序,同時對現場設備進行控制,而從處理器監測主處理器狀態。當主CPU出現故障時,從CPU立即接管對設備的控制,繼續執行程序,如此完美實現對系統的冗余控制。此次選用相同的兩套冗余控制器,分別對應新舊制氫兩套系統。圖1為控制系統網絡架構。

硬件部分:新、舊控制系統分別增加一套S7-412H冗余PLC主機,用硬冗余替代原S7-300 PLC軟冗余;在舊制氫裝置控制系統中新增兩套ET200M遠程站。

軟件部分:在新制氫裝置控制系統中刪除遷移的2臺壓縮機控制程序,降低CPU負載率;在舊制氫裝置控制系統中增加遷入的2臺壓縮機控制程序;修改舊制氫裝置控制系統硬件配置及軟件地址,使之適配新控制程序要求;完善監控軟件,在保留原監控系統功能同時,實現對4臺壓縮機及100#站的運行控制。

圖1 控制系統網絡架構圖

網絡部分:增加新、舊裝置PROFIBUS-DP網絡鏈路;設計網絡切換裝置及通訊接口;新增工業以太網業網絡交換機,用于4臺操作員站與冗余CPU通訊。

計算機部分:4臺操作員站保留目前設備操控功能;4臺操作站具備壓縮機組、100#設備監控功能;4臺操作員站間互為備用。

2 設計思想和技術方案

2.1 設計思想

基于目前運行設備基礎和生產工藝,新系統設計用硬件冗余替代原系統軟件冗余控制總體思路。在設備控制方面,將壓縮機設備集中控制分解為新、舊裝置分散控制;在運行風險控制方面,新系統的ET200M遠程站可通過DP總線切換,連接至舊系統遠程子站,在舊系統中實現對4臺壓縮機及100#設備控制,進一步降低系統運行風險,實現新系統升級改造。

2.2 具體技術方案

在舊控制系統中增加ET200M遠程站,將新制氫裝置控制系統中的兩臺壓縮機I/O控制信號遷移到新增的ET200M遠程站;系統正常運行時,新系統控制2臺壓縮機及100#設備,舊系統控制另外2臺壓縮機,新、舊制氫裝置獨立運行。當新系統檢修或故障停機時,通過DP網路中繼器進行切換(需人工操作),舊制氫裝置作為主機連接新系統中所有ET200M遠程站,在舊系統中完成對4臺壓縮機及100#設備的控制。

新舊制氫裝置分別控制2臺壓縮機,大大降低了因新控制系統故障造成的全線停產風險;新、舊控制系統均可實現對100#設備的控制功能,確保公用系統生產順行。

3 控制系統主要功能配置

3.1 冗余系統配置

硬件組態:打開STEP7軟件,雙擊“SIMATIC Manager”圖標,新建S7-400H單項目,在項目中插入“SIMATIC H Station”,然后雙擊“Hardware”組態硬件,根據控制系統現場機架、電源、CPU單元、數字量模板、模擬量模板以及同步模板,進行添加組態。同理,以相同的方式進行冗余CPU的硬件組態。需要注意通訊模塊CP443的設置,創建并選擇“Ethernet(1)”,選中“Set MAC address/use ISO protocol”,并且需要設置該網卡的MAC地址(見圖2)。

圖2 PLC硬件配置圖

3.2 設置PG/PC接口參數

雙擊“SIMATIC Manager”圖標,點擊“Options”,選擇“SET PG/PC Interface”,將PG/PC接口設置成ISO Ind Ethernet方式(見圖3)。

4 監控系統通訊配置及實現的功能

4.1 監控系統通訊配置

打開WinCC的ConterCenter,添加S7 Protocol Suite,選擇Named Connections,插入一個新的Connection連接,進行設置(見圖4)。

4.2 監控系統實現的功能

機組設備運行狀態遠程監控;關鍵設備運行預警、故障報警;設備遠程啟、停操作;機組運行參數設置;工藝參數趨勢記錄(見圖5)。

圖3 PG/PC接口參數設置

圖4 wincc通訊配置

圖5 系統監控畫面

5 結語

新的控制系統投運后,現場進行了各種故障環節測試,控制系統均可穩定運行。同時對關鍵生產工序控制,采用冗余PLC控制設計,提升了控制系統的可靠性和穩定性,從自動化控制技術方面,為公司生產提供了技術保證,消除了因控制故障造成的系統熱停時,確保了冶煉生產順行。

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