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高鈦球團在首鋼長鋼8號高爐的應用

2021-05-26 07:04:54楊軍昌劉海峰王繼萍
山西冶金 2021年2期

楊軍昌,劉海峰,王繼萍

(首鋼長鋼煉鐵廠,山西 長治046031)

1 長鋼8號高爐概述

首鋼長鋼8號高爐二代爐齡自2012年4月開爐生產,有效爐容1 080 m3,設南北2個鐵口,采用陶瓷杯碳磚綜合爐缸、水冷爐底結構。其中爐底是一至五層滿鋪炭磚,爐缸是第六至十一層環炭磚。主要依靠埋設的熱電偶進行監測,爐缸部位炭磚內熱電偶個數和具體位置:

1)爐基(標高3 900 mm)中心處有1個測溫點,高爐爐底炭搗料與爐底水冷管之間(標高4 430 mm)中心處有1個測溫點。

2)爐底(標高5 298 mm與6 503 mm)水平面分別安裝13支熱電偶,中心1支,其余按6個方位在不同深度各設置2個測溫點。

3)爐缸與爐底交界處(標高7 196 mm)、爐缸(標高8 199 mm、9 202 mm、10 205 mm)水平面分別安裝12支熱電偶,按6個方位在不同深度(內環伸入炭磚250 mm,外環伸入炭磚150 mm)各安裝2個測溫點。

2014年后爐缸標高7 196 mm、標高8 199 mm熱電偶溫度開始升高、爐缸二段、三段冷卻壁熱流強度升高,高爐開始護爐。采用的護爐料主要包括高鈦球、高鈦礦、高鈦機燒等。高爐使用的爐料結構主要有機燒配加生礦、輔料和機燒配加酸性球團礦、生礦。2019年后采用高鈦球團護爐,逐步穩定成機燒配加酸性球團礦配加生礦的爐料結構,形成以高鈦球團最為主護爐料的爐料使用模式。使用高鈦球團礦后,高爐對操作制度進行了一些相應的調整,高爐爐況穩定順行,護爐效果明顯,技術經濟指標良好。

2 原料情況簡介

長鋼8號高爐近二年來使用的原料主要有機燒、球團、生礦。機燒全部為自產機燒,堿度控制曾使用過三種1.8倍、2.0倍、2.2倍。球團為酸性球團礦,有普通球團礦和高鈦球團礦兩種,全部采用外購。生礦使用主要有五種,分別為庫賓礦、SP10礦,南非礦,澳礦,伊朗礦等。自2019年以來使用的爐料結構為機燒礦配加球團礦配加生礦的用料模式,各種爐料成分見下頁表1、表2、表3。

從以上三個表中各種爐料的成分可以看出,機燒、球團、生礦中都含有不等成分的TiO2,在不使用高鈦球團期間,機燒配加普通球團礦配加生礦,此爐料結構的鈦負荷水平3.00 kg/t左右。在使用高鈦球團期間,高鈦球團比例使用在3%~12%之間,

3 操作實踐

針對高鈦球團作為酸料和爐爐料的特性,采取上下部相結合的措施,運用多環布料、縮小風口面積、提高爐渣堿度、加強出鐵組織等手段,摸索不同比例條件下的鈦負荷水平及護爐效果,探索長期使用高鈦球團情況下的操作制度。

3.1 高鈦球護爐使用

高鈦球團中w(TiO2)較高,在1.42%~3.21%之間,利用高鈦球團含TiO2含量較高的性質進行護爐。8號高爐曾使用的高鈦球團比例在3%~12%,鈦負荷在3.2~8.3 kg/t之間。在不同的使用比例條件下,鈦負荷水平不同,生鐵中的TiO2含量也不相同。在相同比例條件下,因入爐料品位不同,鈦負荷水平也會產生差別。在相同鈦負荷條件下,因含硅量不同,生鐵中TiO2含量還會產生差別。不同高鈦球比例,不同的鈦負荷水平,不同的含硅量、物理熱條件下,生鐵中TiO2含量不同。2020年以來各種生產條件下的TiO2情況統計具體見下頁表4。

表1 機燒成分統計表

表2 球團成分統計表

表4 各種生產條件下w(TiO2)統計表

從表4中可以看出,在正常生產條件下,主要是指在爐缸工作全面均勻活躍、爐溫穩定充沛穩定、煤氣流分布合理穩定、下料均勻順暢的條件[1]。隨著高鈦球團比例的增加,入爐鈦負荷水平也會增加。生鐵TiO2含量會隨著生鐵含硅量的升高而升高。同等鈦負荷、含硅量條件下,物理熱高的TiO2含量要略高。在使用含鈦護爐時,正常TiO2加入量維持在每噸鐵5 kg左右,不僅不影響高爐冶煉而且起到護爐作用[2],以鈦負荷作為參考點。在實踐生產中,我們發現,當生鐵中w(TiO2)≥0.060%,護爐就會有效果。當生鐵中的w(TiO2)在0.060%~0.100%范圍,在起到護爐作用的同時,不會影響高爐正常冶煉,還可用生鐵中的TiO2含量作為參考點。當生鐵中w(TiO2)在0.100%~0.120%時,出鐵過程中,鐵水在小壕中流動時不明顯出現粘稠,在出完鐵后撇渣器中沉淀,會發現鐵水粘稠,在下次出鐵前要攪動撇渣器,預防鐵流不暢。當生鐵中w(TiO2)≥0.120%時,會出現爐渣和鐵水明顯粘稠,鐵水在小壕中會出現掛壕,流動性明顯變差,爐渣黏稠,渣鐵分離不好現象。

表3 生礦成分統計表 %

護爐生產條件下,高鈦球比例保持在3%~4%,主要是彌補爐缸內的TiO2損失。高爐生產過程中,由于渣鐵侵蝕,環流影響,機械沖刷等因素,會使沉積爐缸內的TiO2逐步減少,為保證爐缸內有一定的沉積鈦,需要補充一定的TiO2,即加入的爐內的TiO2減去流出爐外的TiO2鈦結果要大于零,使有一定的鈦沉積殘留在爐內,從而產生護爐效果。高鈦球比例保持在5%~10%,是護爐生產時正常使用的高鈦球團比例,當w(Si)≥0.35%,物理熱≥1 470℃,能滿足護爐生產要求。當爐缸熱電偶溫度明顯上升,要增加高鈦球比例至11%~12%;當高鈦球比例使用12%,生鐵中w(TiO2)≥0.120%,依然不能有效控制熱電偶溫度上升時,要及時增加采取其他護爐措施配合護爐。

在高爐長期休風、復風過程中,或有計劃的對高爐進行檢修的前一天要停用高鈦球。在爐況出現異常,處理過程中要停用高鈦球,待爐況恢復正常在使用。

3.2 調整熱制度,穩定爐溫

日常生產操作過程中要先保證鐵水物理熱,在物理熱1 470℃~1 510℃的前提下,可適當降低生鐵含w(Si)在0.35%~0.55%。在調劑上要主動、早動、小動,避免大幅度的調整,減少爐溫波動。當使用高鈦球團比例≥3%,要適當降低負荷,提高燃料比控制水平穩定爐溫。8號高爐在2020年5月7日—14日停用高鈦球期間,含硅量平均0.53%,燃料比平均520.91 kg/t,5月15日—23日使用高鈦球比例3%期間,含硅量平均0.49%,平均燃料比525.72 kg/t,升高4.81 kg/t。7月23日—29日高鈦球比例3%期間,含硅量平均0.39%,平均燃料比532.91 kg/t;7月30日—8月9日高鈦球比例5%期間燃料比538.53 kg/t,含硅量平均0.46%,升高5.62 kg/t。

3.3 調整造渣制度,提高爐渣二元堿度

8號高爐爐渣中w(TiO2)≤4%,屬于低鈦渣冶煉[3]。在使用高鈦球團護爐期間,重點控制爐渣二元堿度,一般二元堿度在1.16~1.26范圍。爐渣堿度較高,其熱晗值也高,有利于保持充沛的物理熱,有溫度就有利于保持爐渣良好的流動性。其次,較高的爐渣堿度有利于脫硫;在2019年以后由于煉鋼工序冶煉品種鋼,對生鐵中的硫含量要求嚴格,必保w(S)<0.025%,為保證脫硫效果,爐渣堿度控制在1.16~1.26。較高的爐渣堿度控制,在實踐生產中,也取得了較好的效果。但是在休復風過程中,在處理爐況過程中,必須下調爐渣堿度。具體爐渣成分控制見表3。表中序號1是2019年平均爐渣堿度,序號2是2020年1月—10月平均爐渣堿度,序號3是長期休風檢修時爐渣堿度,序號4是入爐高鈦球比例較高時爐渣成分。

表3 爐渣成分統計表

3.4 量化爐前出鐵管理

加強對爐前出鐵組織的管理,對打泥量、鐵口深度、出鐵時間詳細記錄。堵口打泥量控制在150~200 kg,鐵口深度維護在2 400~2 800 mm,出鐵時間控制在80~100 min,出鐵爐次15~16爐次/日。及時聯系鐵水罐,做好出鐵前的各項準備工作,提高正點出鐵率≥90%;保持泥套完好、適宜、堅固,杜絕冒泥,保證打泥量,提高鐵口合格率≥98%;正確開堵口操作和準確的開堵口判斷,控制避免開鐵口時直接鉆漏和鉆開;制好鐵口孔道,減少燒鐵口、燜炮等非常規手段使用,控制鐵口流速2.5~3.5 t/min,控制鐵量差≤10%。推行“零間隔出鐵”縮短渣鐵在爐內的停留時間,安全、及時排凈渣鐵。

3.5 調整送風制度,提高風速,發展中心氣流

首先是提高風溫,風溫由2019年年初的1 100℃逐步提高到現在的1 193℃使用,提高風溫后,煤氣流速增大,實際風速提高,有利于煤氣流的一次分布布向中心。其次是縮小風口面積;2019年初時風口面積為0.221 6 m2,2020年10月風口面積為0.214 2 m2,風口面積縮小了0.007 4 m2,在風量不變的情況,有利于提高風速,吹透中心,活躍爐缸。同時,縮小風口面積,發展中心氣流,也有利減弱環流對爐缸邊緣的沖刷和減弱邊緣氣流,有利護爐。

3.6 調整裝料制度,發展中心氣流,穩定邊緣氣流

球團礦是直徑8~16 mm的球狀煉鐵原料,其自然堆角小,24°~27°,在爐內滾動性好,安息角小,在高爐內布料時易于滾向爐子中心[4]。當球團礦比例較大時將導致中心過重,使中心氣流會明顯減弱甚至消失。所以,生產中對布料角度進行調整,具體是調整焦炭最小環位角度為20°~22°,增加該環位布料比例至18%~20%。控制布料角度的最大環位≤34°,礦角差保持在0°~2°,確保中心氣流有,邊緣氣流不過重。

其次是加強篩粉;球團礦還原性能好,但酸性球團礦的還原軟熔溫度一般較低,低溫還原粉化嚴重,高溫強度差[5],這些不利因素將導致料柱透氣性變差;加上長距離倒搬運輸,粉末偏高。所以要加強入爐球團料的篩粉工作。對入場粉末多的外購球團,在原料場進行一次篩粉,在高爐槽下進行二次篩粉再入爐。布料角度的調整上,邊緣氣流不能過分壓制,要穩定邊緣氣流,以利順行。原則還是確保中心氣流有,邊緣氣流不過重。

4 實踐效果

4.1 護爐效果

爐缸熱電偶溫度降低。進入2020年來,爐缸標高7 200 mmF點溫度由192℃最高上升至247℃,J點熱電偶溫度由135℃最高升至233℃。標高8 199 mm的F點熱電偶溫度由198℃最高升至266℃,J點熱電偶溫度由119℃最高升至180℃。通過長期的使用高鈦球團護爐后,爐缸標高7 200 mmF點溫度下降至現在的200℃,J點熱電偶溫度下降至現在的130℃。標高8 199 mm的F點熱電偶溫度下降至現在的195℃,J點熱電偶溫度下降至現在的123℃。其它標高的熱電偶溫度也有不同程度的下降,整個爐缸熱電偶溫度受控,護爐效果明顯。

4.2 技術經濟指標

技術經濟指標良好。在使用高鈦球團期間,高爐爐況穩定順行,爐溫充沛,渣鐵流動性好,技術經濟指標也維持在較好的水平,具體指標見表4。

表4 8號高爐部分技術經濟指標

5 結論

高鈦球團護爐,可作為一種常態化的護爐措施實施。入爐比例控制在5%~10%之間,w(Ti)在0.060%~0.100%之間,起到護爐作用的同時,基本不會影響高爐的正常生產。也可作為護爐的配合措施進行使用。當高爐出現難行,長期休風、復風計劃檢修時,要停止高鈦球團使用。

使用高鈦球團期間,要加強生鐵含硅量和爐渣堿度的調控。保證爐溫適當高些,生鐵含w(Si)為0.35%~0.55%,不能連續低于下限操作,保證鐵水中的TiO2含量,確保護爐效果。爐渣堿度控制在1.16~1.26之間,保證良好的流動性,保證脫硫效果。

使用高鈦球團期間,要加強爐前出鐵組織,量化對爐前的出鐵管理。要保證正點出鐵率,鐵口合格率,鐵量差等指標在要求范圍。

使用高鈦球期間,隨著使用比例的升高,上部要加強篩粉控制,減少粉末入爐,采取發展中心氣流和穩定邊緣氣流的裝料制度,下部要采取發展中心的送風制度,保證中心氣流順暢,邊緣氣流隱約出現。

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