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1 780 mm線U型冷卻方式的研究與應(yīng)用

2021-05-26 07:04:54邢俊芳彭良貴陸鳳慧
山西冶金 2021年2期

邢俊芳,彭良貴,邵 帥,陸鳳慧

(1.河鋼股份有限公司承德分公司;2.河北省釩鈦工程技術(shù)研究中心,河北 承德067001;3.東北大學(xué)軋制技術(shù)及連軋自動化國家重點實驗室,遼寧 沈陽11081)

熱軋鋼卷溫度控制主要分為加熱爐溫度控制、粗軋溫度控制、精軋溫度控制和軋后冷卻控制等四種溫度控制過程。而軋后冷卻的目的是將帶鋼從精軋溫度控制轉(zhuǎn)變到軋后冷卻控制,即從精軋終軋溫度冷卻到卷取溫度。1 780 mm生產(chǎn)線熱軋軋后冷卻自動控制系統(tǒng)由基礎(chǔ)自動化和過程自動化等組成,通過自動控制的方式實現(xiàn)卷取溫度的控制。1 780 mm熱軋層流冷卻設(shè)備布置如圖1所示。在熱輸出輥道上/下各布置了17組粗調(diào)集管和三組精調(diào)集管,水冷區(qū)長度達(dá)95.76 m,可對厚度為1.2~19 mm,寬度為900~1 630 mm的熱帶冷卻降溫400℃以上。

卷取溫度的均勻性對質(zhì)量穩(wěn)定有很大的影響,因此卷取溫度的控制通常采用等溫卷取的方式,全長在同一個目標(biāo)溫度范圍內(nèi)波動.部分層流冷卻模型主要考慮冷卻水與帶鋼表面以對流換熱形式的熱量傳遞不考慮帶鋼內(nèi)部沿厚度方向的熱傳導(dǎo),厚規(guī)格出現(xiàn)頭尾卷取溫度偏低的問題[1]。為了降低厚規(guī)格頭部對卷取機(jī)的沖擊,在現(xiàn)場操作時經(jīng)常采用頭部不冷卻的方式,從而造成鋼卷頭尾與中間部分的性能差異問題,嚴(yán)重時造成頭部性能不能滿足標(biāo)準(zhǔn)要求。為解決這些現(xiàn)場問題,1 780 mm生產(chǎn)線需要在原模型基礎(chǔ)上開發(fā)U型冷卻方式。

圖1 1 780 mm熱軋層流冷卻設(shè)備布置

1 U型功能的實現(xiàn)

層流冷卻U型卷取一般有兩種方式,第一種為頭尾溫度高于中部溫度,通過控制頭尾溫度控制范圍和控制長度保證頭中尾溫度均勻性,如圖2所示。第二種為頭尾溫度低于中部溫度,提高頭尾板形質(zhì)量[2]。

1 780 mm線U型卷取冷卻的特點為中部采用帶鋼目標(biāo)卷取溫度控制,以帶鋼頭尾為基準(zhǔn)設(shè)定頭尾U型冷卻的長度和溫度。

圖2 U型冷卻時帶鋼全長卷取溫度設(shè)定示意

層流模型目標(biāo)溫度計算公式如下[3]:

式中:T目標(biāo)為目標(biāo)卷取溫度;Tw為冷卻流體溫度;T0為目標(biāo)終軋溫度;Hc為對流熱交換系數(shù);Cp為比熱;ρ為帶鋼密度;h為帶鋼厚度。

U型冷卻的工藝參數(shù)手動輸入值具體為:頭部長度LPH、頭部溫度偏差tPHT、尾部長度LPT、尾部溫度偏差tPTT。

當(dāng)滿足條件:Lstrip-Lhead1-Lhead2-Ltail1-Ltail2>0

頭部使用U型冷卻時U型冷卻數(shù)學(xué)模型處理過程如下:

頭部長度LPH=Lhead2;頭部溫度偏差tPHT=tpht+t目標(biāo)。當(dāng)尾部使用U型冷卻時U型冷卻數(shù)學(xué)模型處理過程如下:

尾部長度LPHT=Ltail2;尾部溫度偏差tPHT=tpht+t目標(biāo)。

層冷程序中U型冷卻(稱為profilecooling)的接口主要有三個地方:PDI數(shù)據(jù)(ED數(shù)據(jù)庫表)、冷卻策略(冷卻計劃號)和人工干預(yù)(HMI)。經(jīng)分析發(fā)現(xiàn):HMI上沒有輸入接口,L3級也不下發(fā)相關(guān)參數(shù)給L2級,人工干預(yù)參數(shù)也沒有賦值[4-6]。為此人工強(qiáng)制給出profilecooling參數(shù)進(jìn)行試驗。試驗品種花紋板BDQ235B,試驗厚度為5.75 mm,頭部不冷卻長度Lhead1=10 m,Lhead2=100 m,Ltail2=100 m,Ltail1=0,tpht=80℃,即頭部長度LPH=100 m;頭部溫度偏差TPH=80℃+T目標(biāo);尾部長度LPHT=100 m;尾部溫度偏差tPHT=80℃+T目標(biāo)。U型冷卻效果如圖3所示。

結(jié)果證實:通過圖3可見花紋板U型冷卻功能成功實現(xiàn)。針對不同鋼種不同的U型冷卻方式采用不同的冷卻參數(shù)即可。

圖3 厚5.75 mm鋼種BDQ235B花紋板U型冷卻效果

2 U型冷卻應(yīng)用

熱軋薄規(guī)格是1 780 mm生產(chǎn)線的特色,但在生產(chǎn)過程中經(jīng)常出現(xiàn)亮帶板形問題。1 780 mm生產(chǎn)線鋼卷亮帶主要發(fā)生在帶鋼尾部0~100 m范圍內(nèi)。亮帶缺陷宏觀觀察為光潔度不高,凸起高度不明顯,但在鋼卷打開后,出現(xiàn)輕微浪形缺陷,如圖4所示。平整后亮帶缺陷宏觀觀察為光潔度高,出現(xiàn)輕微浪形缺陷,如圖5所示。帶鋼的亮帶數(shù)以1條最為普遍。通過力學(xué)性能分析、現(xiàn)場跟蹤分析帶鋼的尾部亮帶是帶鋼尾部在出精軋機(jī)前采用位置控制,當(dāng)帶鋼尾部出精軋后采用壓力控制,在卷取夾送輥擠壓作用下,帶鋼發(fā)生局部的塑性變形所致。

為控制亮帶缺陷,特對于夾送輥壓力進(jìn)行控制,針對軋制厚度≤3 mm夾送輥壓力由0.5 kN降低到0.3 kN,降低夾送輥壓力對于亮帶的影響。同時為了提高尾部的板形質(zhì)量,針對普碳軟鋼層流溫度使用U型冷卻,具體程序為:成品厚度≤1.5mm,尾部150m卷取溫度相比于目標(biāo)溫度-20℃。即尾部長度LPHT=Ltail2=150 m;尾部溫度偏差tPHT=tpht+t目標(biāo)=-20℃+600℃=580℃。控制效果如圖6所示。通過以上措施的實施,1 780 mm線亮帶問題得到了有效控制。

圖4 平整前開卷情況

圖5 平整后亮帶情況

圖6 尾部150 m使用U型冷卻的卷取溫度控制情況

3 結(jié)論

本文簡單介紹了1 780 mm生產(chǎn)線熱軋軋后冷卻自動控制系統(tǒng)由基礎(chǔ)自動化和過程自動化等組成。為提高頭尾板形質(zhì)量,均勻帶鋼性能,在過程自動化控制的基礎(chǔ)上開發(fā)U型冷卻方式。U型冷卻方式投用采用的接口方式為人工干預(yù)(HMI),采用增加U型冷卻參數(shù)的方式實現(xiàn)U型冷卻的功能。使用U型冷卻有效降低了1 780 mm線尾部亮帶引起的板形問題,提高了板形質(zhì)量。

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