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用偏心轉盤塔萃取純化含鈾廢料

2021-06-02 13:09:16諸方平譚星星
濕法冶金 2021年3期
關鍵詞:影響質量

萬 強,諸方平,譚星星

(中核建中核燃料元件有限公司,四川 宜賓 644000)

核燃料元件生產過程中會產生一些含鈾廢料,主要包括不同富集度的廢芯塊、廢UO2粉末、廢U3O8粉末及氧化料、磨削渣、堿渣、灰渣、地溝泥等。某元件廠對廢料的處理方法是將廢料氧化焙燒、溶解,然后經萃取、沉淀、還原等制成合格UO2粉末,其中的萃取工序很關鍵。目前所用的萃取純化設備是混合澄清器,但這種設備存在一些問題有待進一步優化:1)設備材料要求很高,壽命短;2)生產方式為敞開式,現場環境不好,存在跑、冒、滴、漏現象。因此,有必要研制一種操作簡便、密閉且生產成本較低的新型設備加以替代。

鈾的液-液萃取工藝中,用TBP萃取硝酸鈾酰[1-2]是經典流程,萃取設備主要有混合澄清槽、萃取塔、離心設備[3]等。轉盤塔[4-5]在石油、有色冶金及制藥等行業應用較廣[6-7]。轉盤塔各級間設置擋板,可減少軸向混合度,提高傳質效率[8],可在較小轉盤直徑下獲得較高萃取率[9],可滿足濃縮鈾過程中對塔內徑的嚴格限制。試驗研究了偏心轉盤塔在鈾的萃取純化[10-11]方面的應用可行性,并確定相應的工藝參數。

1 試驗部分

1.1 偏心轉盤塔

試驗用偏心轉盤塔的材質為316L,可以耐TBP、煤油和硝酸腐蝕,結構參數見表1,主要結構如圖1所示。

表1 偏心轉盤塔的結構參數

圖1 偏心轉盤塔裝置結構示意

1.2 試驗原料

有機相:30%磷酸三丁酯-煤油;

反萃取劑:純水;

原料液:廢芯塊溶解液(鈾質量濃度128 g/L,酸度3.2 mol/L),堿渣浸出液(鈾質量濃度128 g/L,酸度3.2 mol/L)。2種溶液的雜質組成見表2。

表2 2種溶液的雜質組成

1.3 試驗流程

試驗流程如圖2所示。水相和有機相分別通過輸送泵從萃取段接口進入轉盤塔,在密度差及轉盤、擋板作用下,兩相交替螺旋狀逆向流動。兩相受到轉盤剪切力的作用而破碎,然后進入澄清段再聚合,液滴表面不斷更新,推動傳質進行。最終水相在塔底澄清分層后連續排出,有機相從塔頂連續排出。系統穩定后,分別取萃余水相和飽和有機相分析其中鈾質量濃度,計算鈾萃取率。

1、7—金屬流量計;2、8—料液輸送泵;3—原料液貯槽;4—萃余相貯槽;5—偏心轉盤塔;6—萃取相貯槽;9—TBP貯槽。圖2 偏心轉盤塔試驗流程示意

在不同轉盤雷諾數和通量條件下,測定萃余液組成,考察各因素對轉盤塔萃取效果的影響。轉盤雷諾數Re表達式[12]為

(1)

式中:d—轉盤直徑,m;n—轉盤轉速,r/min;ρc—連續相密度,kg/m3;μc—連續相黏度,Pa·s。

1.4 試驗方法

堿渣浸出液組成相對復雜,考慮成本和效率,先針對廢芯塊溶解液進行試驗,然后再對堿渣浸出液進行試驗。

萃取時,有機相為連續相,水相為分散相;反萃取時,純水為連續相,飽和有機相為分散相。連續相與分散相相比為1.2/1。

按式(1)計算轉速n對應的Re,見表3。

表3 轉盤塔轉速n對應的Re

1)萃取試驗方法

先往塔內注入有機相至水相加液口,調節轉速為設定值,調節有機相流量為12 L/h,原始水相流量為10 L/h。當有機相流出時,取萃余水相和飽和有機相分析鈾質量濃度。萃余水相取樣3個, 每隔1 h取樣1次;飽和有機相樣取樣3個,每隔1 h取樣1次。取樣后,調節轉速;1 h后,再次取樣。

在最佳轉盤雷諾數條件下,調節通量在22~88 L/h 之間,控制有機相與原始水相體積比為1.2/1 不變。當有機相流出時,取萃余水相和飽和有機相分析鈾質量濃度,計算萃取率。

2)反萃取試驗方法

先往塔內注入純水至加液口,調節轉速為設定值,調節純水流量為12 L/h,飽和有機相流量為10 L/h。 當有機相流出時,取反萃取水相和貧有機相分析鈾質量濃度。反萃取水相取樣3個,每隔1 h 取樣1次;貧有機相樣取樣3個,每隔1 h取樣1次。取樣后,調節轉速;1 h后,再次取樣。

在最佳轉盤雷諾數條件下,調節通量在22~88 L/h 之間,控制純水與飽和有機相體積比為1.2/1 不變。當有機相流出時,取反萃取水相和貧有機相分析鈾質量濃度,計算反萃取率。

2 試驗結果與討論

2.1 廢芯塊溶解液的萃取

2.1.1 轉盤雷諾數的影響

2.1.1.1 轉盤雷諾數對萃取的影響

轉盤雷諾數直接影響分散相液滴的粒徑,從而影響相際傳質面積。V(有機相)/V(水相)=1.2/1、 通量為55 L/h條件下,轉盤雷諾數對萃取的影響試驗結果如圖3所示。

圖3 轉盤雷諾數對萃取的影響

由圖3看出,隨轉盤雷諾數增大,鈾萃取率提高。轉盤所形成的徑向環流剪切力不斷增大,液滴被進一步分散,單位質量分散相所形成的液滴數增多,兩相接觸傳質表面積增大,傳質效率提高。隨雷諾數增大到一定水平后,液滴已很小,不易再被進一步破碎,鈾萃取率相對提高幅度不大,但沒有出現乳化現象。這說明偏心萃取塔在結構上具有優勢,正常操作范圍更寬。考慮試驗塔機械方面的原因,轉速只提高到555 r/min,更高轉速下的試驗沒有進行。雷諾數再繼續增大,所形成液滴直徑會過小,從而發生夾帶,甚至乳化現象,綜合考慮,確定適宜的轉盤雷諾數為13 824,對應的轉盤轉速為555 r/min。

2.1.1.2 轉盤雷諾數對反萃取的影響

V(水相)/V(貧有機相)=1.2/1、通量為55 L/h, 轉盤雷諾數對反萃取的影響試驗結果如圖4所示。

圖4 轉盤雷諾數對反萃取的影響

由圖4看出,轉盤雷諾數對反萃取的影響與對萃取的影響趨勢基本一致。一般情況下,有機相黏度大于水相黏度,轉盤對有機相的破碎效果差于對水相的破碎效果。試驗結果表明,反萃取率為97.6%時,雷諾數為23 128,此時未出現乳化現象。綜合考慮,確定轉盤雷諾數以23 128為宜,對應的轉盤轉速為555 r/min。

2.1.2 通量的影響

2.1.2.1 通量對萃取的影響

兩相在塔內的通量直接影響兩相的傳質與分離程度,也影響生產效率及生產能力。一次萃取后,萃余水相中鈾質量濃度還較高,故須進行二次萃取。在V(有機相)/V(水相)=1.2/1、轉盤雷諾數13 824條件下,通量對萃取的影響試驗結果如圖5所示。

圖5 通量對萃取的影響

由圖5看出,在一、二次萃取中,鈾萃取率均隨通量減小而提高:通量由88 L/h降至66 L/h,鈾萃取率提高明顯;通量由66 L/h降至22 L/h,鈾萃取率提高幅度不大,表明萃取已趨于穩定。綜合考慮,確定適宜通量為66 L/h,即有機相流量36 L/h,料液流量30 L/h。

2.1.2.2 通量對反萃取的影響

一次反萃取后,有機相中鈾質量濃度還較高,需用純水進行二次反萃取。在V(純水)/V(貧有機相)=1.2/1、轉盤雷諾數約23 128條件下,通量對反萃取的影響試驗結果如圖6所示。

圖6 通量對反萃取的影響

由圖6看出:鈾的一次、二次反萃取率均隨通量減小而明顯提高;一次反萃取率比二次反萃取率明顯要高。總通量為55 L/h時,反萃取液中鈾質量濃度為70 g/L左右;經兩級反萃取后,有機相中鈾質量濃度仍有1 g/L左右,比較高,但實際生產中,體系是密閉的,反萃取后的有機相中會繼續進入下一級萃取,不會影響鈾萃取率。綜合考慮,確定反萃取時適宜通量為55 L/h,即純水流量30 L/h,飽和有機相流量25 L/h。

2.2 堿渣浸出液的萃取

針對芯塊溶解液的試驗結果表明,轉盤雷諾數越高,萃取效果越好。所以,針對堿渣浸出液的萃取及反萃取試驗在較高轉盤雷諾數條件下進行,主要考察通量的影響。

2.2.1 通量對萃取的影響

在V(有機相)/V(水相)=1.2/1、轉盤雷諾數約13 824條件下,通量對萃取的影響試驗結果如圖7所示。可以看出:一次、二次萃取中,鈾萃取率均隨通量減小而提高;通量由88 L/h降至77 L/h,二次萃取率出現躍升,之后平穩提高,而一次萃取率則逐漸提高;二次萃取率由于溶液中鈾質量濃度很低,分配比較低,提高幅度不明顯。與廢芯塊溶解液的萃取效果相比,同等條件下,堿渣浸出液的萃取效果稍差,因為堿渣浸出液中含有大量非金屬雜質,在萃取過程中會與鈾發生競爭萃取,影響鈾酰離子與TBP的結合,從而影響萃取效果。實際生產中,一次萃取率更重要。

圖7 通量對萃取率的影響

通量分別為44、55 L/h時,二次萃取后萃余水相中鈾質量濃度分別為46、155 mg/L,均滿足工藝要求。綜合考慮,確定通量以55 L/h為宜,即有機相流量30 L/h,水相流量25 L/h,相比廢芯塊溶解液的生產能力有所下降。

2.2.2 通量對反萃取的影響

在V(純水)/V(飽和有機相)=1.2/1、轉盤雷諾數約23 128條件下,通量對反萃取的影響試驗結果如圖8所示。

圖8 通量對反萃取率的影響

由圖8看出,對于飽和有機相,鈾的一次、二次反萃取率都隨通量減小而提高,反萃取效果與廢芯塊溶解液的反萃取效果相差不大。綜合考慮,確定反萃取適宜通量為55 L/h,即純水流量30 L/h, 飽和有機相流量25 L/h。

2.3 綜合試驗

廢芯塊溶解液、堿渣浸出液經兩次萃取、兩次反萃取后,水相中雜質、鈾質量濃度分析結果分別見表4、5。

表4 反萃取水相中雜質分析結果

表5 反萃取水相、萃余水相中的鈾質量濃度

由表4、5看出,2種原料液通過偏心轉盤塔萃取純化后,鈾和雜質質量濃度均滿足工藝要求。表明原料液雜質組成對偏心轉盤塔萃取性能的影響很小。偏心轉盤塔用于萃取純化鈾質量濃度低、雜質質量濃度較高的堿渣浸出液是可行的。

3 結論

用偏心轉盤塔取代混合澄清器萃取純化含鈾料液是可行的,其處理能力、鈾回收率、溶液純化效果等各項指標均較好,且生產能力還可進一步提升;設備密封性、操作便捷性更好,有利于生產現場管理。

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