王利科,周左瑞, 韓一飛
(烏海包鋼萬騰鋼鐵有限公司, 內蒙古 烏海016000)
隨著社會的發展進步,人們對物質生活條件要求越來越高,特別是人們住房條件要求越來越高,各大城市樓房迅速向高層發展,這要求鋼筋質量越來越高,HRB335鋼筋性能不能滿足現有建筑業的要求,為提高鋼筋性能,鋼中添加合金元素,提高鋼材的屈服強度、抗拉強度、焊接性能。因此HRB400E高強抗震鋼筋受到市場的青睞,已成為市場主要建筑用鋼筋。為提高鋼的物理性能,微合金化成為世界各國提高鋼筋抗震性能主要工藝路線,釩元素具備提高鋼的晶粒度并且為微合金化的主要合金元素之一。釩在目前市場上價格較貴,增加煉鋼廠生產成本。為保證鋼的物理性能且成本最低,從而需要其他合金來代替釩。烏海包鋼萬騰鋼鐵有限公司自2020年5月采用了微氮合金、釩氮合金合理搭配方案進行HRB400E試驗生產。下述就氮在鋼中的機理作用展開分析。
在釩微合金鋼中,氮增強了釩碳氮化物的析出,熱力學計算顯示,含釩鋼中增氮提高了碳氮化釩的析出溫度,并增加了析出的驅動力,隨氮含量的增加,析出相中碳氮組分明顯變化,低氮的情況下,析出的以碳化釩為主,隨著氮含量的增加逐漸變化成氮化釩相析出,當鋼中氮增加到2000 ppm時,在整個溫度析出范圍,均析出VN或富氮的V(C,N),同時在缺氮的鋼中大部分釩沒有充分發揮析出強化作用,浪費釩成本。增氮后由原來固溶狀態的釩轉變為析出狀態的釩,充分發揮釩的沉淀強化作用。
氮在鋼中有明顯的細化晶粒作用,高氮釩的相變比例比碳錳鋼和低氮釩鋼明顯增加,增氮促進了碳氮化釩在奧氏體-鐵素體相界面析出,起到了細化鐵素體晶粒細化的作用。
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烏海包鋼萬騰鋼鐵有限公司煉鋼廠生產HRB400E高強抗震鋼筋時采用微氮合金+釩氮合金進行生產,物料理化指標見表1、表2。

表1 微氮合金理化指標

表2 釩氮合金理化指標
裝入制度:鐵水105 t、廢鋼18 t;
采用5孔拉瓦爾氧槍,吹氧時間在12-13 min/爐;
終點碳含量0.06%-0.08%;
采用脫氧合金化:合金加入順序硅鐵、硅錳、增碳劑、釩氮合金、微氮合金;
吹氬站采用氮氣底吹,底吹時間≥8 min;
連鑄為165*165方坯,7機7流,半徑為14 m的弧形連鑄機,拉速控制在2.5-2.8 m/min;
加熱爐采用步進式加熱爐,加熱段溫度控制在850-870℃、均熱度段溫度控制在1120-1140℃;
軋制采用20架軋機(粗軋6架、中軋6架、預精軋6架、精軋2架),軋制速度從第一架0.45 m/s到第二十架14.12 m/s。
按照V、C、N原子量進行理論計算(釩的原子量為51、碳的原子量為12、氮的原子量為14),以鋼中釩為基數,為使鋼中形成VN為目標,測算鋼中氮含量控制在80-100 ppm;采用微氮合金+釩氮合金成分對比見表3:

表3 兩種不同工藝成分對比表 %
采用微氮合金+釩氮合金進行配比,測算成本對比如表4、表5。

表4 優化前合金配比及成本測算

表5 改善后合金配比及成本測算
本次試驗生產共計10爐,具體力學性能對比如表6:

表6 力學性能控制對比表
微氮合金+釩氮合金試驗爐次屈服強度、抗拉強度較正常爐次高11 Mpa、34 Mpa左右。
試驗爐次取樣進行金相分析,通過光學顯微鏡觀察發現,鋼材組織為鐵素體+珠光體,晶粒度8.5-9.0級,無偏析現象、無邊部晶粒粗大現象、魏氏組織0.5級。如圖1:

圖1 HRB400E試樣顯微組織
采用微氮合金+釩氮合金進行HRB400E生產,成本降低2.98元/t;對試驗后的樣品進行力學性能檢測,屈服強度、抗拉強度較原工藝高11 Mpa、34 Mpa;通過顯微鏡觀察,鋼材組織為鐵素體+珠光體,晶粒度8.5-9.0級,無偏析現象、無邊部晶粒粗大現象、魏氏組織0.5級。