舒相挺,楊 璋,徐逸哲,蔣彥龍
(南京航空航天大學飛行器環境控制與生命保障工業和信息化部重點實驗室 南京,210016)
振動信號是反映旋轉機械運行狀態和故障演化情況的重要參數。在工程實踐中,技術人員往往更關注旋轉機械的徑向振動情況而忽視了軸向振動。國標《在非旋轉部件上測量評價機器的機械振動》指出,旋轉機械連續運行時,對軸向振動進行周期性檢查或診斷,可以很容易發現很多故障[1]。對于旋轉機械軸向振動故障的研究,早期主要集中在滾動軸承支承的中小型交流異步電動機等領域[2‐7],近期主要集中在汽輪發電機組軸承座等領域[8‐12],經過大量理論研究與試驗驗證,解決了一批工程技術問題。筆者以國內多家1 000 MW 級壓水堆核電廠大型主給水泵電動機軸向振動高共性故障為例,建立臥式球面滑動軸承(球軸承)支承的異步電動機簡易轉子動力學模型,診斷了軸向振動故障,并進行了成功治理。
該類核電廠均配備3×50% 額定容量的大功率電動主給水泵組,泵組由前置泵、交流電動機、液力耦合器、壓力級泵及聯軸器等組成。交流電動機為YKS1000‐4 型三相鼠籠式異步電動機(以下簡稱電動機),主要技術參數如下:額定功率為10 000 kW;額定電壓為6.6 kV;額定電流為978 A;電源頻率為50 Hz;額定轉速為1 496 r/min;啟動電流為5 605 A;氣隙為5 mm;極數為4。
電動機轉子兩側均采用球軸承,同時承擔軸向和徑向載荷,球軸承具備自定位調整能力以適應轉子與軸瓦的角傾斜。為防止軸頸及軸瓦電腐蝕,軸瓦與軸承室之間的球面結合處安裝有2 mm 厚聚四氟乙烯的軟性絕緣襯墊,軸瓦還連接有接地線。電動機轉子兩側通過彈性聯軸器分別驅動前置泵和液力耦合器,如圖1 所示。

圖1 主給水泵組示意圖Fig.1 Diagram of main feed water pump unit
同型電動機在國內多家核電廠均發生過類似的軸向振動高缺陷,振動現象接近,且1#軸承測點和2#軸承測點處的振動特征也相似。
以某核電機組的2 號電動機為研究對象,使用高分辨率振動測試系統采集振動信號。測試系統的模數轉換精度為24 位;動態采集通道的濾波范圍為10~20 000 Hz;同步波形的采樣率為128,譜線數為800;異步波形的頻率采集范圍為0~1 000 Hz,譜線數為800;2 次線性平均;數據采樣復選時間差(0.2 s)和轉速差(50 r/min);振動速度傳感器型號為9200;振幅為振動信號的速度均方根值(vrms)。
在電動機1#和2#軸承處的水平向(H)、垂直向(V)和軸向(A)各布置1 只9200 型傳感器,同步監測6 個測點的振動情況。根據國標要求,電動機的振幅應不大于2.8 mm/s[1]。
2.2.1 振動趨勢分析
在核電廠,大型電動機首次按裝或檢修后重新帶載前需進行空載試驗以提前檢查運行狀態。選擇該電動機維持連續空載運行的工況(2017‐10‐07T19:10~20:55),監測發現:電動機H 向、V 向和A 向的振幅持續緩慢上漲,A 向振幅的增長速率明顯高于H 向和V 向;同一時刻A 向振幅同比H 向或V 向的要高,H 向的振幅同比V 向的高;A 向振動頻譜以二倍轉子旋轉頻率(2X)為主,以一倍轉子旋轉頻率(1X)為輔;A 向振動趨勢中2X的相位基本保持穩定,1X相位持續緩慢上漲;H 向振動頻譜以1X為主,2X為輔;H 向振動趨勢中1X相位持續緩慢上漲,2X的相位基本穩定;V 向振幅較低,1X分量和2X分量基本接近,相位變化情況同H 向。
1#軸承測點處A 向的振幅、1X分量幅值/相位和2X分量幅值/相位的變化趨勢見圖2 和圖3。

圖2 電動機軸向振動的一倍頻趨勢圖Fig.2 Trend chart of motor's axial rotation frequency vibra‐tion

圖3 電動機軸向振動的二倍頻趨勢圖Fig.3 Trend chart of motor's axial double rotation frequency vibration
2.2.2 振動頻譜分析
電動機停運前(2017‐10‐07T20:53:30),各測點的振幅、1X幅值/相位和2X幅值/相位如表1 所示。

表1 振動頻譜信息(2017‐10‐07T20:53:30)Tab.1 Vibration spectrum information(2017‐10‐07T20:53:30)
由表1 可見:1H 和2H 向測點的振幅接近國標限值,振動頻譜以1X分量為主,1X相位接近同相分布;1V 和2V 向振幅較低;1A 和2A 向測點的振幅超出國標限值,振動頻譜以2X分量為主,相位接近同相分布。
2.2.3 軸瓦溫度分析
該電動機空載運行期間,軸瓦溫度變化趨勢如圖4所示,也出現緩慢上漲現象且兩側溫差約為20 ℃,說明轉子兩側軸瓦承載不均且球軸承運行不穩定。

圖4 軸瓦溫度趨勢圖Fig.4 Trend chart of bearing bush temperature
對電動機解體檢查時,發現軟性絕緣襯墊運行較長時間后存在磨損或老化等問題,球軸承的自定位調節能力受襯墊的影響較明顯。因此,在啟動瞬間的沖擊力、轉子運行時不平衡離心力和不平衡磁拉力等作用下,電動機可能出現球軸承失位、軸頸承力中心線與軸承座幾何中心線不重合及定轉子間氣隙混合偏心[13]等缺陷。
建立電動機轉子1#軸承座軸瓦自我調節能力不佳時對應的簡易結構模型,模擬軸頸承力中心線與軸承座幾何中心線不重合缺陷,如圖5 所示。S?S為軸頸承力中心線,O?O為軸承座的幾何中心線,L為S?S中心線與O?O中心線的間距。轉子正常運行時,主要承受質量不平衡離心力(Fi)和不平衡磁拉力(Fump)的作用,忽略油膜力等的影響,Fi和Fump等效作用在S?S中心線所處軸橫截面上。

圖5 1#軸承座結構模型Fig.5 Structural model of No.1 bearing seat
由于該型電動機轉子為剛性轉子[14],將圖5 模型簡化為線性系統,建立雙自由度簡易單輪盤轉子徑向運動動力學方程

其中:m為轉子質量;c為阻尼系數;k為剛度系數;x/y為位移。
Fi計算公式為

其中:ε為轉子不平衡質量的偏心距;ωr為轉子角速度;t為時間;α為不平衡離心力的初始相位角;Fi大小 與ε成正比。
Fump的計算公式[15‐16]為

其中:L為轉子長度;R為轉子半徑;F1為氣隙磁勢;μ0為空氣磁導率;Λ0為氣隙磁導的常值分量(對該型電機而言這5 個參數均為常數);Λs=Λ0δs為靜偏心引起的磁導分量,δs為氣隙相對靜偏心距;Λdn=Λ0δdn為動偏心引起的磁導分量,δdn為相對動偏心距,n為動偏心數量;θn為零初始時刻第n個動偏心距離原點的角度;β為氣隙磁勢滯后角;kx,ky分別為考慮滑差率影響的修正系數。
由式(3)可見:Fump激振力由直流分量、1X分量和2X分量組成;直流分量對應的激振力幅值與δs成正比,雖然不引起轉子振動,但會產生一個恒定的常力作用在轉子上,長期作用會使轉子產生變形從而加劇1X響應幅值;1X分量對應的激振力幅值與δdn成正比;2X分量對應的激振力幅值與δs成正比;轉子的不平衡磁拉力還會導致兩側軸瓦承載不均而出現溫差。
根據線性系統疊加理論可知:式(1)中振動響應由Fump和Fi分別激勵后疊加而成,即式(1)的振動響應頻率主要由1X和2X分量組成;1X分量的幅值分別 與ε和δdn成正比,2X分量和δs成比例;當氣隙混合偏心距以δdn為主時,主要激發1X的徑向振動;當氣隙混合偏心距以δs為主時,主要激發2X的徑向振動[15],如圖6 所示。

圖6 S-S 所處截面受力示意圖Fig.6 Force diagram in S-S section
通過對1X分量實施動平衡可以減小ε及對應的Fi,也可以減小δdn及對應的Fump的1X分量,同時也有助于降低δs及由此激發的Fump的2X分量。因此,將ε,δs和δdn矢量疊加,提高轉子平衡精度降低等效偏心距可以同步降低Fump和Fi及對應的徑向振動響應幅值。
當轉子球軸承自定位功能受限時,軸瓦烏金面與軸頸無法保持良好接觸,軸頸承力中心線S?S與軸承座幾何中線O?O不重合,間距為L。將S?S所處截面中的Fi和Fump平移到O?O中心線所處橫截面,得到相等的周期性激振力F′i和F′ump及對應的周期性力矩Mi和Mump,力矩將導致軸承座產生周期性軸向振動。其中,Mi等于Fi乘以L,Mump等于Fump乘以L,因此軸承座軸向振動的頻譜和相位特征與由Fi和Fump激勵的徑向振動一致。同時,軸向振動也會影響球軸承工作狀態進而改變氣隙偏差,反過來作用于徑向振動,軸向振動與徑向振動相互影響,發生了耦合作用。
綜上分析,當電動機轉子球軸承無法自定位時,轉子軸向振動頻譜主要由1X和2X分量組成;1X幅值 與ε和δdn偏心距成比例,2X幅值和δs成比例;受Fump中直流分量對轉子變形作用的影響,軸向振動的幅值/相位曲線會隨時間而變化;升降速過程中氣隙磁導的增減,會導致振幅隨之增減;軸瓦工作狀態變化時,軸頸承力中心線S?S與軸承座幾何中線O?O間距L的變化也會影響軸向振動幅值。提高轉子平衡精度降低等效偏心距或改善軸瓦工作狀態減小L值,都會同步降低周期性力矩Mi和Mump導致的軸向振幅。
綜合上述軸向振動現象和機理分析結果,診斷該電動機軸向振動高缺陷的主要原因是球軸承自定位功能不佳和氣隙靜偏心距超差。更換磨損的軸瓦絕緣襯墊改善軸瓦工作狀態和將氣隙偏差限值由±10 %優化至±3 %可以解決或緩解振動緩慢上漲的缺陷,再提高轉子平衡精度減小等效偏心距可以同步降低軸向振幅和徑向振幅。
更換已磨損的軸瓦絕緣襯墊恢復軸瓦工作狀態和優化氣隙偏差后,分析表1 數據判斷轉子兩側H向還存在較明顯的同相不平衡量,經過試加重計算出轉子動平衡影響系數后,在轉子兩側各安裝99 g的同相配重塊。再次啟動電動機(2017‐10‐08T17:50:00),各測點振動合格,且振幅基本穩定。1#測點A 向的振幅、1X分量的幅值/相位和2X分量幅值/相位的變化趨勢如圖7 和圖8 所示。

圖7 電動機動平衡后軸向振動的一倍頻趨勢圖Fig.7 Trend chart of motor's axial rotation frequency vibra‐tion after dynamic balance

圖8 電動機動平衡后軸向振動的二倍頻趨勢圖Fig.8 Trend chart of motor's axial double rotation frequency vibration after dynamic balance
電動機動平衡后(2017‐10‐08T19:16:53),各測點的振幅、1X幅值/相位和2X幅值/相位見表2。相比表1 的數據,動平衡后H 向和A 向測點振幅明顯下降。其中,H 向以1X分量幅值下降為主,A 向以2X分量下降為主,驗證了之前的理論分析結果。

表2 振動頻譜信息(2017‐10‐08T19:16:53)Tab.2 Vibration spectrum information (2017‐10‐08T19:16:53)
隨后,參照本案例對其他存在類似缺陷的電動機也實施了磨損絕緣墊片更換以恢復軸瓦工作狀態、氣隙偏差優化與動平衡試驗措施,均取得了良好的減振效果。
某大型臥式球軸承支承電動機的軸向振動高缺陷主要由于球軸承自我調節能力不佳和定轉子間氣隙靜偏心超差所致,軸向振動的頻譜和相位特征與徑向振動的相似。當氣隙混合偏心距以靜偏心距為主時,軸向振動頻譜以2X為主。該型電動機運行時,軸向振動與徑向振動耦合作用,通過調整絕緣襯墊恢復軸瓦工作狀態和優化氣隙偏差的措施可以緩解或解決振動相位緩慢變化的缺陷,同時提高轉子平衡精度減小等效偏心距可以同步降低軸向振幅和徑向振幅。