◇中國石化勝利油田分公司純梁采油廠 任燕飛
喬莊油田梁14塊主力含油層系沙三中,因井網不完善、綜合含水高近年一直處于低速開發,本次通過深化地質認識,分析梁14塊存在高滲條帶,層間干擾導致油井含水上升快,部分油井水淹嚴重陸續關停造成井網失控,通過研究剩余油分布,結合噴砂射孔工藝,優選老井恢復井網,改善區塊開發效果。
梁14塊處于東營凹陷中央隆起帶的西部傾末端,油藏上屬于中孔低滲構造-巖性油藏。區塊投入開發四十多年,按油藏開采方式及特點,劃分為彈性開發、注水開發、全面停注、零星調整、低速生產遞減五個開發階段。
該塊1987年開始注水開發,采取邊、底部注水結合內部點狀注水的方式,含水上升快,部分生產井暴性水淹,1997~2000年停注水井彈性生產,水線回退明顯,油井綜合含水下降。2001年實施零星改造,部分完善注采井網,采收率上升3.9%,此后區塊再未調整,一直處于低速開發狀態,目前呈現“三低一高”的特點,即產量低、采油速度低、采出程度低、綜合含水高。
經分析,梁14塊主要存在兩方面問題,一是井網不完善,儲量控制差,部分油井高含水或井況原因停產,水驅儲量控制程度較低,目前北部井區無井控制,南部井網控制程度只有50%左右;二是含水上升快,從水驅規律曲線上看,水驅效果處于先變好后逐漸變差的過程,2001年零星改造后區塊開發效果變好,但隨著開發時間推移,注入水和邊底水推進,含水開始上升,開發效果逐漸變差(圖1)。

圖1 區塊含水~采出程度關系曲線
(1)深化基礎地質認識。重點對儲層非均質性展開深入研究,平面上看,區塊滲透率總體連片較好,與儲層發育比較一致,發育范圍廣厚度較大的砂體滲透率值相對較大,孤立分布的小砂體滲透率值相對較小。對于連片的大砂體,不同部分滲透率也有所不同,一般來說從砂體中心向邊緣滲透率變小。
縱向上看,根據取心井巖心資料,發現梁14塊縱向上巖性物性復雜,滲透率最低為(4~10)×10-3μ m2,巖性表現為為粗砂巖,滲透率高則達到(3000~5000)×10-3μ m2,巖性表現為礫狀砂巖,層間上存在較明顯的高滲條帶,結合巖電標定和生產動態,分析該高滲條帶在區塊普遍分布(圖2)。

圖2 梁14塊取心井巖心照片
由于開采初期地質認識不足,采取多層籠注籠采的開發方式,油水井射開層數多,滲透率差異成為層間干擾的首要因素,注入水沿高滲條帶快速推進,造成高滲條帶含水迅速上升,含水率差異又進一步加劇層間干擾程度,開發效果持續變差,注水階段末期含水超過90%的11口,占階段內生產井數的73.3%。
(2)進行開發效果評價。產能評價方面,梁14塊初期產能較高,但由于平面上非均質性強,產能差異大,西部由于儲層厚度薄,物性差產能低,東部厚度大,產能高。分砂層組來看,根據單采井的生產數據統計,2~4砂層組、采油強度較高,5、6砂層組產能次之。
開發效果方面,從累油上看,構造高部位和油層厚度比較大的東南井區單井累計采油量較高,西北井區單井累采少,目前在生產井也主要集中在東部油層厚的區域和構造高部位,西北井區全部關井無井控制。
從單井生產歷史分析可看出,梁14塊開發初期采用強采方式,由于地下原油粘度低,水驅油是活塞式驅動,油井一旦見水會迅速水淹。再加上儲層非均質性嚴重,注入水沿著高滲條帶快速推進后層間干擾嚴重,使梁14塊總體開發效果差。
(3)開展剩余油分布規律研究。梁14塊采出程度較低,但剩余地質儲量分布認識不清,為更好分析剩余油分布規律,利用數值模擬技術開展梁14塊剩余油研究,發現平面上剩余油主要分布在注入水波及程度低、注采對應率低的井間及斷層夾角處和構造高部位,縱向上,2、3、4號小層平均含油飽和度和剩余地質儲量相對較高,具有較大潛力。
(4)優選工藝改造技術。梁14塊屬于低滲透儲層,加上部分井停產時間較長,結合區塊實際情況,優選水力噴砂射孔技術改造油井,該技術用高壓加砂水定位噴射油層,高速流體加上石英砂噴射開套管,可以穿透近井污染帶,有效增加滲流面積,使油流通道更加通暢,達到增產增注的目的。
(1)實施效果。按照優先恢復老井,先易后難先油后水的原則,制定了區塊調整方案,共制定油井措施12井次,目前已實施3井次,初期合計日增油5t,增加動用儲量20×104t。
(2)認識。針對梁14塊儲量失控、層間矛盾兩大問題,深化地質認識,依托剩余油分布規律,對油井采取先封堵后改造的措施思路,通過水力噴砂射孔技術恢復老井,解決了高滲條帶易水淹,低滲層段波及差的難題,改善了區塊開發效果。