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多種攪拌方式厭氧消化設(shè)備工藝研發(fā)及驗證

2021-07-19 06:28:34劉笑宇李美瀟王立闖孟慶杰
能源與環(huán)境 2021年3期
關(guān)鍵詞:實驗

劉笑宇 李美瀟 王立闖 孟慶杰

(沈陽光大環(huán)保科技股份有限公司 遼寧沈陽 110000)

0 引言

隨著我國規(guī)模化養(yǎng)雞行業(yè)的發(fā)展,養(yǎng)殖過程中排放的糞污形成大量堆積情況。若不能得到集中、有效地處理,這些糞污將對土壤、大氣和水源等造成嚴重的環(huán)境污染[1]。雞糞中含有豐富的有機質(zhì)及微量元素,若以雞糞與秸稈混合為原料充當厭氧發(fā)酵的底物,可使畜禽養(yǎng)殖污染得到控制,并且通過以可再生能源為副產(chǎn)品,實現(xiàn)沼氣、沼液、沼渣綜合利用的可循環(huán)生態(tài)農(nóng)業(yè)。

國內(nèi)外相繼開展了糞便與秸稈混合厭氧消化的研究,Weiland[2]認為,糞便與秸稈混合原料的協(xié)同作用可以優(yōu)化秸稈的降解量,提高厭氧發(fā)酵能力。李軼冰等[3]研究了溫度對糞便與玉米秸稈混合發(fā)酵的影響,發(fā)現(xiàn)發(fā)酵速率的峰值和累積產(chǎn)氣量與溫度呈正相關(guān)。原料混合厭氧發(fā)酵是指將兩種或多種發(fā)酵底物混合后同時消化以提高生物轉(zhuǎn)化率以及甲烷產(chǎn)量的技術(shù),其主要通過改善營養(yǎng)平衡,降低發(fā)酵過程中有毒化合物的毒害作用以及改善發(fā)酵底物流變學(xué)特性而提高發(fā)酵效果[4-6]。文獻[7-8]指出將秸稈、落葉等與糞便混合發(fā)酵,可有效提高沼氣產(chǎn)量和甲烷含量。

1 實驗材料與方法

1.1 實驗原料

實驗原料包括新鮮雞糞、秸稈、污泥及菌種。新鮮雞糞取自沈陽某肉雞養(yǎng)殖基地,為成年白羽肉食雞新鮮糞便;秸稈取自沈陽農(nóng)村玉米秸稈,經(jīng)過鍘草機處理后長度≤2 mm;污泥取自沈陽市北部污水處理廠活性污泥脫水后含水率80%的剩余污泥;菌種:腐熟劑、發(fā)酵劑、微生物菌劑。

1.2 實驗裝置

本實驗裝置為干式厭氧反應(yīng)器小試設(shè)備(見圖1),其主體由U 型水解酸化罐與矩形產(chǎn)沼池箱體組成。此外,小試設(shè)備外部通過連接PLC 控制單元智能化系統(tǒng),實現(xiàn)對裝置的加熱、攪拌等自動化控制。通過U 型水解酸化罐內(nèi)雙帶螺旋葉片攪拌,使原料在U 型水解酸化罐內(nèi)進行水解、酸化,水解酸化后的原料推送至矩形產(chǎn)沼池內(nèi),經(jīng)高效攪拌槳攪拌進行產(chǎn)氣。

圖1 干式厭氧反應(yīng)器小試設(shè)備裝置圖

1.3 實驗方法

實驗設(shè)備經(jīng)測試運行后,投放研磨后秸稈與雞糞混合比為10%的混合物充當發(fā)酵底物,同時添加接種物經(jīng)中溫消化(30 ℃~37 ℃)進行干式厭氧發(fā)酵實驗,實驗周期50 d。實驗階段對設(shè)備各項性能參數(shù)進行測試,驗證其可行性,記錄日產(chǎn)氣量及原料酸堿度,取樣檢測原料密度、含水率等指標,通過觀察原料各項參數(shù)變化情況,推斷發(fā)酵實驗影響因素。

1.4 檢測指標及方法

實驗通過將濕式氣體流量計與矩形產(chǎn)沼氣池連接記錄日產(chǎn)氣量。原料pH 通過雷磁PHB-4 便攜式pH 計進行測定。使用分析天平通過重量法對原料總固形物含量(TS)、揮發(fā)性固體(VS)、密度及含水率進行測定。原料黏度通過黏度檢測儀進行檢測。COD 通過化學(xué)需氧量測定儀進行測定。氨氮檢測通過雷磁多參數(shù)分析儀進行測定。

2 實驗結(jié)果及分析

2.1 原料配比確定

實驗測試3 組樣本(純雞糞、雞糞+10%秸稈、雞糞+20%秸稈)的平均日產(chǎn)氣量。測試結(jié)果依次為12.9 L、15.7 L、16.2 L。發(fā)現(xiàn)添加秸稈的物料,有明顯的產(chǎn)氣提升,不同秸稈添加量的物料的平均日產(chǎn)氣量相差不大,但添加20%秸稈的物料相比于添加10%秸稈的物料其流變特性低,不利于設(shè)備攪拌及出料。

2.2 實驗設(shè)備性能測試

(1)攪拌性能測試。實驗測試了復(fù)葉式、布爾馬金和框式剪切漿的攪拌能力及物料推送效果。經(jīng)測試,框式剪切漿的原料推送及攪拌能力最佳,矩形產(chǎn)沼池箱體內(nèi)各區(qū)域的物料經(jīng)框式剪切漿攪拌5 min 后,溫度基本趨于一致,在設(shè)定轉(zhuǎn)速為5 r/min 情況下物料推送速度約1 m/min。

(2)抗腐蝕性能檢測。實驗階段對鍍鋅、鍍鎳及不銹鋼材質(zhì)試塊進行抗腐蝕性能測試。測試后鍍鋅試塊出現(xiàn)較為明顯腐蝕現(xiàn)象,鍍鎳及不銹鋼材質(zhì)試塊未腐蝕,抗雞糞腐蝕能力更強,實際工程的設(shè)備采用不銹鋼材質(zhì)更具穩(wěn)定性及經(jīng)濟性。

2.3 原料常規(guī)參數(shù)檢測

(1)含水率、密度、TS、VS 測定。測試發(fā)現(xiàn),在中溫厭氧發(fā)酵過程,原料密度逐漸下降,含水率總體呈遞增趨勢。其原因可能是在發(fā)酵實驗過程中,由于菌種的生化作用,原料中的大分子不溶性有機物被逐漸分解成水溶性的小分子有機物,導(dǎo)致原料變稀,含水率增大,密度降低。原料TS、VS 呈現(xiàn)遞減趨勢,多種產(chǎn)甲烷古菌將水解-酸化過程中所產(chǎn)生的簡單基質(zhì)轉(zhuǎn)化為CH4和CO2。原料有機質(zhì)持續(xù)被微生物分解,使TS、VS 逐漸降低。

(2)黏度測定。黏度是影響原料流變特性的重要指標,實驗測試不同階段原料的黏度,測試結(jié)果如表1 所示。可以看出,使用同種3 號轉(zhuǎn)子情況下原料黏度隨轉(zhuǎn)速的降低而增大。由于厭氧發(fā)酵實驗的底物屬于非牛頓流體,其粘度隨剪切速率的增大而減小。隨著高效攪拌槳轉(zhuǎn)速的降低,矩形產(chǎn)沼池箱體內(nèi)平均剪切速率減小,原料黏度增大,其流變特性降低,不利于混合。隨著攪拌速率降低,攪拌槳軸向及徑向推力減小,不利于容器底部原料混合,易形成死區(qū),所以為了降低黏度對攪拌的影響及設(shè)備能耗,應(yīng)根據(jù)實際情況適當提高設(shè)備攪拌轉(zhuǎn)速并減少攪拌時間,從而提高攪拌槳混合物料能力。

表1 原料黏度測定

(3)物料膨脹率測試。破壞性實驗將物料按配比裝入P1~P6 共6 個序批式反應(yīng)器后,置于37 ℃水浴鍋內(nèi)進行加熱,6組樣本經(jīng)5 d 實驗均膨脹完畢,其中P1~P6 物料配比為(P1:0.5 kg 出料+0.05 kg 新鮮混合物料;P2:0.5 kg 出料+0.1 kg 新鮮混合物料;P3:0.5 kg 出料+0.2 kg 新鮮混合物料;P4:0.5 kg出料+0.05 kg 新鮮混合物料;P5:0.5 kg 出料+0.1 kg 新鮮混合物料,P6:0.5 kg 出料+0.2kg 新鮮混合物料),其中P1~P3 新鮮混合物料中秸稈占比10%,P4~P6 新鮮混合物料中秸稈占比20%。P1~P6 膨脹率變化趨勢如圖2 所示。

圖2 不同配比物料膨脹率變化

6 組樣本膨脹率均在10%以上,膨脹較為明顯,所以實際工程中,必須預(yù)留出20%及以上的有效容積去接納物料的膨脹體積以及所產(chǎn)沼氣體積。在P1~P3 同一配比條件下,添加不同質(zhì)量的新鮮混合物料,可以看出膨脹率隨著添加物料質(zhì)量的提高而逐漸減小。通過P4~P6 膨脹結(jié)果同樣可以看出,膨脹率會由于初始物料高度基數(shù)較大的原因而逐漸減小。通過對比P1 和P4,P2 和P5,P3 和P6 不同新鮮混合物料配比條件下,相同質(zhì)量膨脹率變化,可以看出20%秸稈組比10%秸稈組膨脹率高,秸稈所占比例越高,物料膨脹高度越大,膨脹越為明顯。

(4)pH 測定。經(jīng)測試發(fā)現(xiàn),實驗初期由于酸化階段進行原料pH 呈現(xiàn)遞減趨勢,后續(xù)通過添加NaOH 溶液對其進行調(diào)控,并且微生物在生長、繁殖的過程中也會對pH 值進行調(diào)整。產(chǎn)氣高峰期原料pH 維持在7.16,pH 值對厭氧發(fā)酵系統(tǒng)中各類群菌種的生長繁殖具有重要影響,產(chǎn)甲烷菌對pH 值變化敏感,原料的酸堿度應(yīng)為中性或微偏堿性,最佳酸堿度范圍為6.8~7.2。

(5)物料比熱容測定。在中溫厭氧發(fā)酵過程中,物料升溫或者保溫需要多少熱量,都與物料的比熱有關(guān),實驗通過差示量熱掃描法對TS15%前、TS20%前、TS20%后、TS25%前(前、后代表小試設(shè)備前后箱體)進行測定,測定結(jié)果如表2 所示。可以看出隨著原料TS 的增大,其比熱容呈現(xiàn)遞減趨勢,其原因是由于測試樣本其含固率、含水率不同,在含水率較大的情況下,物料的比熱容較大。

表2 差示量熱掃描法測定物料比熱容(25 ℃) 單位:J/(g·K)

2.4 產(chǎn)氣量及分析

如圖3 所示,實驗初期產(chǎn)氣效果不佳,其原因是由于本次實驗初期選用污泥充當發(fā)酵實驗的接種物,測試發(fā)現(xiàn)其微生物含量過低,未達到厭氧發(fā)酵工藝要求,導(dǎo)致發(fā)酵實驗產(chǎn)氣效果不理想。實驗中期重新添加馴化后的腐熟劑、發(fā)酵劑菌種,添加菌種后經(jīng)3 d 適應(yīng)期,其分解有機物能力逐漸增強,原料出現(xiàn)較明顯水解現(xiàn)象,含水率明顯增高,產(chǎn)氣效果呈現(xiàn)遞增趨勢。產(chǎn)氣實驗階段通過在設(shè)定的攪拌參數(shù)基礎(chǔ)上,適當增加攪拌頻率及攪拌時間,測試發(fā)現(xiàn)隨每日攪拌總時長的增加,發(fā)酵實驗的日產(chǎn)氣量隨之增加。

圖3 發(fā)酵實驗產(chǎn)氣量

3 結(jié)論

經(jīng)本次實驗發(fā)現(xiàn),雞糞添加10%秸稈的物料其產(chǎn)氣效果及流變特性最佳,接種物的選擇對發(fā)酵實驗具有較大影響。實驗通過添加發(fā)酵劑及腐熟劑菌種對比發(fā)現(xiàn)其微生物活性、分解有機質(zhì)能力強于污泥。原料黏度是影響其流變特性的重要指標,發(fā)酵實驗中適當提高設(shè)備攪拌轉(zhuǎn)速,可有效降低原料黏度對攪拌的影響,從而提高攪拌槳混合物料能力,使得發(fā)酵原料分布更均勻,增加微生物與原料接觸面,加快發(fā)酵速度。發(fā)酵溫度是影響厭氧發(fā)酵的關(guān)鍵因素,厭氧菌在適宜的溫度下活力強,分解有機質(zhì)較為完全,發(fā)酵產(chǎn)氣量較大。由于本次實驗采用伴熱帶加熱方式,設(shè)備內(nèi)原料維持在(35±0.5)℃,未達到最適中溫消化溫度37 ℃。后續(xù)工程中應(yīng)根據(jù)實際情況適當改進原料加熱的方式及加熱參數(shù)設(shè)定。

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