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智能制造中S7-1200 Modbus/TCP與工業機器人通信應用

2021-07-29 14:04:12新鄉職業技術學院翟秀麗孫錫保
電子世界 2021年13期
關鍵詞:數控車床設置智能

新鄉職業技術學院 翟秀麗 孫錫保

制造業正加快向數字化、智能化轉變,智能制造對制造業競爭力的影響越來越大。PLC和工業機器人是實現智能制造的最底層設計,兩者數據交換和控制特別重要,涉及到智能加工系統動作的協調一致性,務必保證所有動作同步和信息的實時傳輸交換。本文基于智能制造生產實踐應用上,研究了通過Modbus/TCP通信設置,實現了PLC對工業機器人在智能制造中應用控制。

智能制造切削加工單元采用西門子S7-1200系列PLC作為系統的中央控制器,型號CPU1215C,用于編程、HMI通訊以及設備間的通訊,通過電氣連接與數控車床、加工中心和立體倉庫實現控制。PLC作為底層設備的總控制器,它接收上位機的調度命令并進行解析和轉換,然后將對應的指令發送給底層執行設備。工業機器人作為底層執行設備,接收PLC發來的運行指令,執行相應的示教任務,并將自身的運行狀態信息返回至PLC,由PLC進行處理,以保證系統流程的正常運行。

1 PLC和工業機器人的調用交換數據

(1)機器人執行的工作

①工件出庫和入庫;②數控車床上下料;③加工中心上下料。

實現以上功能的機器人子程序如表1所示。

表1 機器人運行子程序

(2)PLC發送至ROBOT

為了實現表1所示各指令及信息的交互,PLC發送給機器人的關鍵數據有:

①機器人控制字:“通信全局數據塊”.“PLC-R寫”[1];②機器人命令號:“通信全局數據塊”.“PLC-R寫”[2]。

還包括物料倉位信息,工件類型,機床卡盤和門的狀態等。

(3)ROBOT發送至PLC

機器人反饋給PLC的重要信息,機器人運行狀態字:“通信全局數據塊·PLC-R讀”[1],100為空閑,200為忙碌,用于對各指令的響應和系統狀態信息的反饋,還包括機器人自身的運行狀態信息,如各軸角度、笛卡爾空間坐標、工作模式及運行速度等。

2 PLC程序設計

2.1 建立通信全局數據塊

以數組的形式建立16個寫地址和16個讀地址,用于PLC數據對ROBOT數據的寫和讀操作暫存,以及1個便捷的PLC給Robot命令,數據類型為Int型。

2.2 Modbus/TCP的PLC客戶端配置

設置REQ:與Modbus TCP服務器之間的通信請求,DISCONNECT:與Modbus服務器建立和終止連接。

設置客戶端的CONNECT_ID為1、機器人IP地址為192.168.8.103以及IP端口號(默認值:502),選擇請求模式(0讀取、1寫入或診斷)。

設置MB_MODE模式為寫或者讀,MB_DATA_PTR PLC客戶端數據保存的寫或讀首地址、DATA_LEN數據長度以及服務端的數據首地址MB_DATA_ADDR寫為40001(讀為40017)。

注意修改背景數據塊參數MB_UNIT_ID為1(與CONNECT_ID對應)。

2.3 設計PLC控制機器人控制程序

設計PLC梯形圖程序如圖1所示,當機器人處于空閑時并且條件M10.0滿足,將PLC給Robot命令號數據傳送給PLC-R寫2#通道數據,機器人處于忙碌時,將PLC-R寫2#通道數據清零,其中:機器人控制字數據和機器人命令號數據通過觸摸屏設置。

圖1 PLC程序

3 組態TP-700觸摸屏畫面

設計HMI人機界面如圖2所示,HMI做為上位機完成PLC控制機器人命令下達,機器人回安全點后顯示運行狀態為100時等待啟動機器人,在機器人控制字輸入100和機器人命令號輸入11、12、21、22、31和32等,然后點擊啟動機器人按鈕,正常情況下機器人開始執行相應的動作并且機器人運行狀態變為200表示忙碌時,機器人執行完相應的動作后機器人運行狀態變為100時,等待下一個啟動命令。

圖2 HMI界面

4 工業機器人主程序main

啟動工業機器人程序:手抓松開、回安全點,給PLC返回當前機器人空閑狀態數字100,當PLC發控制運行數字100時工業機器人進入條件判斷的重復循環過程中,PLC發命令號后工業機器人執行相應智能制造的動作:11-倉庫取料,12-倉庫放料,21-數控車床取料,22-數控車床放料,31-加工中心取料,32-加工中心放料。采用江蘇匯博機器人其參考機器人主程序如下:

結束語:通過Modbus/TCP協議工業以太網直接建立通信,設置簡單,傳輸數據量大,信號傳輸穩定,完全可以實現PLC對工業機器人在智能制造中進行自動上下料,極大的提高機床工件的裝夾效率,實現“機器換人”工作。

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