李素泉
(南京中電熊貓液晶顯示科技有限公司,江蘇 南京 210000)
通過項目成立的背景,將各類因素進行流程化分析,找出最關鍵的因子進行改善,制定改善計劃,分步驟實施改善,觀察每個因子改善的效果,最終完成常規事項的文件標準化。本文介紹了液晶面板BONDING異物分析改善[1]。
液晶面板在制造過程中,B O N D I N G 工藝流程說明:面板開捆→端子清洗→OL B工程→端子檢查→PWB工程→E檢查等等,BONDING工藝完成后成品為OPENCELL,基本結構由Multicell(包含TFT玻璃基板、CF玻璃基板、偏光板)、驅動IC(COF)、PCB控制電路基板構成[2]。
其中BONDING工藝過程中,通過各向異性導電膜(ACF)使屏端子與COF的輸出側端子連接,實現電性導通,如果在ACF壓接過程中有異物進入,OPENCELL進行E檢查過程中就會發生線不良現象,這個就是工廠內常規的異物不良[3]。
按照BONDING工藝流程,通過宏觀、動線、詳細流程圖的分析,如圖1,最終鎖定端子清洗和OLB工程為異物改善的關鍵制程因子(y)。

圖1 工藝流程圖
項目關鍵因子找出后,對端子清洗和OLB工程進行人機料法環的分析,如圖2及圖3,端子清洗通過魚骨圖:發散得到14個因子(x)。難控因子(x):3個;可控因子(x):11個。

圖2 端子清洗魚骨圖
OLB工程通過魚骨圖:發散出12個因子(x)。難控因子(x)4個;可控因子(x):8個。
結合2個關鍵因子的魚骨圖,再次通過宏觀、動線、詳細流程圖對兩個關鍵制程因子(y)進行梳理,收斂出4個重點改善方向的因子(x),分別是:IPA滴落量、清潔滾輪磨損、金型研磨周期、設備內落塵量。
根據上述分析得出4個重點改善因子(x),將對其進行分析改善,以達到降低異物不良的目的。

圖3 OLB 工程魚骨圖
針對清潔滾輪磨損,快速改善方案為:統計整理出滾輪磨損導致不良時更換頻率大概在40天左右,后續每個月1號進行定期更換,以保證滾輪在磨損前及時更換為新滾輪,保證良率產出。后續經過討論,還需要對滾輪進行改造,計劃中間增加法蘭軸承,使得設備在使用時滾輪可以保持轉動,減少滾輪不轉時磨損量增加[4]。
針對設備內落塵量進行快速改善,聯系加工商將OLB工程段所有設備外圍增加防靜電圍簾;聯系動力部門將無塵室內頂上FFU風力加大,保證灰塵都在地表面;將OLB工程段所有門的邊緣進行包裹,減少開關門磨擦的金屬屑產生;OLB工程段設備頂上FFU風力也同步加大,保證設備運轉狀態下無揚塵[5]。
針對IPA滴落量進行腦力發散分析,可能存在的原因:電磁閥長期使用老化信號反饋不及時、調節閥松動導致滴落量過多、輸送管路老化腐蝕有雜質、管路內有空氣進行導致滴落量不穩定、IPA存儲盒老化腐蝕有雜質、滴落針頭老化堵塞導致滴落量不穩定等等,根據現場實際情況進行確認,總結出3項改善價值最優的方案:(1)調節閥松動問題,購買全新的有防松動鎖扣的調節閥旋鈕,更換后將無松動現象發生。(2)輸送管路老化腐蝕,購買全新的防腐蝕管路,并且后續定期進行檢查,如有老化腐蝕及時進行更換。(3)IPA存儲盒老化腐蝕有雜質產生,重新設計制作IPA存儲盒,易拆洗,并且增加過濾網,每月定期更換[6]。
針對金型研磨周期進行腦力發散分析,可能存在的原因:金型研磨周期次數影響、金型打拔次數記錄影響、金型清掃頻次影響、金型存儲環境影響、金型入庫檢查確認、金型安裝方法影響等等,根據現場實際情況進行確認,總結出3條改善價值最優的方案:(1)金型打拔次數記錄,由每4天記錄一次變更為每2天記錄一次打拔數據,由專門人員進行統計[7]。(2)金型研磨周期次數,由50萬次研磨變更為35萬次研磨。(3)金型入庫檢查確認,根據金型廠商提供的相關文件,制定嚴格的入庫檢查基準,并由專門人員進行檢查,合格方可正常入庫使用[8-10]。
隨著以上4個重點改善因子(x)全部改善后,BONDING異物不良有明顯下降趨勢,不良率從原來的0.5%下降為0.3%。并且將各個改善事項的文件都進行了標準化管理,文件全部發行到現場,所有人員嚴格按照文件執行,從而持續降低BONDING異物不良的產生。
綜上所述,按照工藝流程,通過宏觀、動線、詳細流程圖的分析,鎖定項目改善的關鍵制程因子(y)和改善因子(x),進行快速改善和頭腦發散思維,最終降低BONDING異物不良。通過此次分析思考,后續還可以繼續嘗試其他的改善因子(x),進一步降低異物不良。