李學東
(東方電氣集團國際合作有限公司,成都 611731)
某海外300 MW燃煤機組采用亞臨界循環流化床鍋爐,燃料為褐煤。機組于2016年8月。機組在運行2 a后,發現空氣預熱器(簡稱空預器)出現較大漏風。筆者通過化學成分分析和微觀金相組織分析等方法,探明了空預器漏風原因,并提出了改進措施。
該機組不設脫硝系統。在后豎井煙道配置管式空預器,分別加熱一次風和二次風。空預器采用臥式順列布置,沿空氣流向有四個加熱回程,從下到上分別為一級至四級。一級管箱下部10排采用SA-213 TP316L不銹鋼管,其他部位采用Q355GNH鋼管;二、三、四級管箱采用Q215-A和20碳鋼管。
機組在運行2 a后,空預器一級管箱中上部管道出現較大面積損壞。現場分別對一次和二次風管各取樣2根,一次風管標識為1號和2號樣管,二次風管標識為3號和4號樣管,并進行宏觀形貌分析,結果見圖1。

圖1 樣管宏觀形貌
由圖1可以看出:1號樣管相對完好,沒有較明顯的壁厚減薄,其余3根(2號、3號、4號)樣管均有不同程度的減薄,局部已穿透。4根樣管表面均呈暗紅色,并存在銹蝕物,易脫落。從4號樣管還可以看出,樣管表面有磨損的痕跡,從樣管的安裝位置可以判定是煙氣中的飛灰磨損造成的。總體而言,從樣管的宏觀形貌可以判斷表面存在腐蝕[1-2]。
4根樣管的材質均為Q355GNH(高耐候鋼),管子直徑為 45 mm、壁厚為2 mm,并在實驗室進行了化學成分及金相等分析。
在4根樣管端部,采用直讀光譜儀對樣管化學成分進行檢測,結果見表1。從表1可以看出,4根樣管均滿足GB/T 4171—2008 《耐候結構鋼》。

表1 化學成分分析 %
對4根樣管做環狀取樣,利用倒置金相顯微鏡對環狀樣管進行了微觀金相形貌分析,結果見圖2~圖5。

圖2 1號樣管外壁腐蝕及組織

圖3 2號樣管外壁腐蝕及組織

圖4 3號樣管外壁腐蝕及組織

圖5 4號樣管外壁腐蝕及組織
從圖2~圖5可以看出,4根樣管基體組織均為鐵素體和珠光體,屬于正常組織。
4根樣管表面均有不同程度的凹坑,并存留有附著物。利用JSM-6610 SEM及NSS SYSTEM7 EDS分析樣管表面附著物,檢測結果見圖6~圖9。圖中對應位置的EDS分析結果見表2。

圖6 1號樣管表面附著物EDS分析圖

圖7 2號樣管表面附著物EDS分析圖

圖8 3號樣管表面附著物EDS分析圖

圖9 4號樣管表面附著物EDS分析圖

表2 樣管EDS分析結果 %
由表2可以看出,4根樣管表面附著物主要含有 Fe和O。
根據表2的測量結果,對4根樣管外壁附著物Fe和O的物質的量比進行計算,結果見表3。

表3 外壁附著物n(Fe)/n(O)
從表3可以看出:4根樣管外壁附著物的n(Fe)/n(O)為0.45~0.61,若外壁附著物僅為Fe3O4和Fe2O3的混合物,則n(Fe)/n(O)應為0.67~0.75[3],且S的質量分數為1.26%,明顯高于基體(≤0.002%),可見外壁附著物主要成分除了Fe的氧化物(Fe2O3和Fe3O4)外,還有含S、Fe、O的化合物。近外壁測量中,S和O的含量均非常低,主要為基體材料。
綜上可判斷樣管表面附著物主要為Fe的氧化物及硫酸鹽類物質,樣管外壁的腐蝕與 S 有關,即由低溫腐蝕造成[4-7]。
Q355GNH屬于耐腐蝕性能較好的材料,但從實際使用效果和以上分析可以看出,當Q355GNH鋼使用在燃用劣質煤種的電站空預器中,其抗低溫腐蝕性能并不能滿足機組長期穩定運行的要求。
該電廠在后期的改造中,將空預器一級管箱的Q355GNH鋼全部更換成耐腐蝕性能更好的ND鋼[2],即09CrCuSb合金鋼,使用效果不錯。
需要注意的是,在更換為ND鋼時,建議按管箱一次性全部更換(即使部分Q355GNH鋼尚未損壞)。如果不能一次性全部更換,建議按區域全部更換(即使該區域內部分Q355GNH鋼尚未損壞),并與相鄰的未更換區域之間堵管2~3排。如果不堵管,或單根管更換,可能會出現相鄰未更換的管道在隨后的運行過程中破損,漏風壓力較大,進而加速煙氣中的飛灰對ND鋼的磨損,運行一段時間后,一樣會造成ND鋼的損壞。該電廠在前期就遇到過這種情況。
該電廠空預器一級管箱下部10排采用SA-213 TP316L不銹鋼管,從目前運行情況來看,未出現因腐蝕或磨損造成的漏風,使用效果優良。因此,為了滿足機組長期穩定運行,建議在設計管式空預器時,推薦一級管箱使用SA-213 TP316L鋼管或其他性能更好的不銹鋼管。
該電廠空預器進口設計有暖風器,用于提高空預器進口風溫。在實際運行過程中,通過提高暖風器蒸汽流量,盡可能提高空預器進口風溫,減小低溫腐蝕風險。由于暖風器前期已選定,在不進行改造的情況下,該方法的調節效果有限。
防止低溫腐蝕的另一個措施就是提高排煙溫度,使其高于煙氣酸露點[8]。為了維持該電廠滿負荷運行(由于當地電力需求較大,該電廠自投運以來,一直處于滿負荷運行狀態),提高排煙溫度,該電廠在二次風側空預器左右兩側進口和出口增設了聯絡風道,使部分二次風不經空預器加熱,直接與二次熱風混合后進入爐膛。該聯絡風道內徑為820 mm,風道上設電動擋板,遠程控制。該方案可使排煙溫度升高約10 K,減小低溫腐蝕的風險。
同時需要注意,該方法降低了二次熱風溫度,導致鍋爐效率降低約0.5%。
(1)通過對4根樣管的化學成分分析、微觀金相分析及SEM/EDS分析,可以看出空預器一級管箱管道發生了低溫腐蝕。
(2)盡管Q355GNH屬于耐腐蝕性能較好的材料,但當使用在燃用劣質煤種的電站空預器中時,Q355GNH耐腐蝕性能難以滿足機組長期穩定運行的要求。推薦采用ND鋼(09CrCuSb合金鋼)、SA-213 TP316L及其他性能更好的不銹鋼管材。
(3)增加空預器進口暖風器加熱蒸汽流量,提高空預器進口風溫,可降低低溫腐蝕風險。
(4)在二次風側空預器左右兩側進口和出口增設了聯絡風道,通過調節擋板開度,可以使排煙溫度提高10 K,降低低溫腐蝕風險。