任志鵬
(國家煤及煤化工產品質量監(jiān)督檢驗中心,山西 太原030002)
通常煤礦井下大巷掘進面的粉塵濃度可達600 mg/m3,是井下粉塵最嚴重的區(qū)域之一[1]。井下大巷多采用錨噴支護,噴射混凝土后的粉塵主要為水泥塵,其中有約20%的呼吸性粉塵[2],嚴重威脅工人的身體健康。目前國內大巷掘進面粉塵治理技術由于工藝復雜、投資高,應用效果較差,導致多數礦井大巷掘進面粉塵治理仍是以個體防護為主[3]。
南岔礦原大巷掘進面中粉塵濃度高達580 mg/m3,急需開展粉塵綜合治理技術研究。根據大巷掘進面粉塵特點,提出一套粉塵綜合治理方案,再進行井下現(xiàn)場試驗,驗證方案的合理性,對提高防塵效率降低粉塵危害有著重要的意義。
南岔礦位于忻州寧武縣,生產能力1.2 Mt/a,主要開采2號和5號煤層,5號煤平均厚2.16 m,煤塵具有爆炸危險性。5號煤布置有3條開拓大巷,依次為軌道、膠帶、回風大巷。施工時布置大巷掘進面,先掘進膠帶巷。膠帶巷沿煤層底板布置,半圓拱斷面,掘寬4.2 m,掘高3.7 m,采用錨網噴支護,噴射厚度100 mm。
井下膠帶巷掘進面進行噴漿作業(yè)時,主要是采用潮噴方式,人工上料噴射混凝土,工人靠手持噴嘴對巷道進行噴射料漿支護,噴射過程中產生大量的料漿粉塵,粉塵點相對分散,主要集中在以下區(qū)域。
(1)料漿裝料時,因頻率快且高度高而產生的揚塵。
(2)料漿攪拌時,因伴隨余氣在噴射機口和上料口產生的粉塵。
(4)因噴射新料漿與巷道上已附漿體的碰撞產生的粉塵。
經分析可知,上述4處粉塵中,前2處粉塵主要發(fā)生在噴射機設備附近,稱為設備生塵區(qū)域;后2處粉塵主要發(fā)生在噴嘴與巷道壁之間的區(qū)域,稱為工作生塵區(qū)域。
根據井下噴漿設備布置情況,噴射機設備布置在掘進面壁后方30~45 m位置,即設備生塵區(qū)域與工作生塵區(qū)域相距30~45 m。經測定,設備生塵區(qū)域粉塵濃度為380~580 mg/m3,工作生塵區(qū)域粉塵濃度為140~240 mg/m3,粉塵濃度較大。
根據大巷掘進面粉塵特點,考慮設備生塵區(qū)域與工作生塵區(qū)域相距較遠,粉塵治理時可將其分為2個相互獨立的區(qū)域進行分別治理,將設2個區(qū)域進行粉塵綜合治理,技術方案如圖1所示。

圖1 掘進面粉塵綜合治理示意Fig.1 Integrated control of dust in heading face
(1)設備生塵區(qū)域。在噴射機的裝料系統(tǒng)中增加1部刮板機,利用刮板機降低裝料高度,減少因裝料高度產生的粉塵;再增設1個防塵罩,將噴射機周邊粉塵控制在較少范圍,最后再設置1臺除塵器,對噴射機周邊粉塵作抽塵凈化,以減小攪拌時余氣產生的粉塵影響。
(2)工作生塵區(qū)域。將原有的人工噴漿改為用機械自動噴漿裝置,利用遙控操作噴漿,讓工人遠離掘進面壁;同時自動噴漿裝置能設置噴角和噴距等參數,避免人為操控偏差,一定程度上可減少部分粉塵產生。再采用濕式除塵和渦流控塵2種技術治理區(qū)域粉塵,將除塵裝置安設在噴嘴下方的扒渣機上,可同時實現(xiàn)自動噴漿、扒渣和除塵。
(1)防塵結構。
巖溶區(qū)域樁基礎施工必須做到每根樁進行超前鉆勘探,以往通常做法是在樁位中心鉆一個探孔。因探孔所取土樣僅能體現(xiàn)鉆孔范圍內的地層情況,樁基其他位置的地質情況屬于盲區(qū),很容易造成誤判。
為達到預期的防塵效果,在噴射機外側增設1個防塵罩將其包裹,并控制噴射機一側的余氣。防塵罩內部空隙與刮板機內部空隙之間形成一個大空腔;當設備運轉產生粉塵時,打開除塵器抽出氣流,在空腔內形成負壓,進而降低上料口的粉塵濃度[4]。
(2)防塵效率。
噴射機正常工作時余氣量約5 m3/min。為研究該防塵結構的效果,進行試驗,統(tǒng)計防塵罩附近的粉塵濃度,得出防塵效率與防塵結構抽風量的關系,如圖2所示。

圖2 防塵效率與抽風量關系Fig.2 Relationship between dust efficiency and exhaust volume
由圖2可以看出,當防塵結構抽風量低于7.5 m3/min時,效率顯線性遞增關系;當抽風量7.5 m3/min,效率達到一個相對高值99%,經測試此時的防塵結構風阻為1.2 kPa;當抽風量高于7.5 m3/min時,效率顯平緩趨勢。因此現(xiàn)場應用時,將防塵結構抽風量設置在7.5 m3/min左右較為合適。
考慮噴射機結構特征和井下掘進面地質條件,改造時噴射機防塵配套裝置要求應體積小、使用輕便且安全,同時能有效治理設備生塵區(qū)域粉塵。
(1)防塵裝置工作壓力。
由上述測試可知,抽風量7.5 m3/min時防塵結構的風阻為1.2 kPa,根據除塵器運行記錄得知除塵器最大風阻為1.4 kPa,即整個防塵裝置的進口總風阻為2.6 kPa。為研究防塵裝置不同工作壓力下進口風阻與抽風量的關系,進行試驗(圖3)。可以看出,當抽風量7.5 m3/min,防塵裝置進口風阻為2.6 kPa時,防塵裝置工作壓力為0.35 MPa。井下供氣標準要求壓力最大值為0.5 MPa,說明裝置壓力滿足要求。

圖3 進口風阻與抽風量關系Fig.3 Relationship between inlet resistance and pumping volume
(2)過濾網及其他。
當除塵器濕式作業(yè)時,防塵效率由過濾網孔徑和風速決定。為研究不同過濾網孔徑下防塵效率與風速的關系,進行試驗(圖4)。可以看出,在同一過濾網孔徑下,風速越大,防塵效率反而降低;當過濾網孔徑為250 um時,防塵效率最好。

圖4 防塵效率與風速關系Fig.4 Relationship between dust efficiency and wind speed
此外,根據工程實際經驗,噴射機防塵配套還需采用120°霧化角的螺旋噴嘴,其噴霧流量為20 L/min;在除塵器上應增設脫水擋板。
通常井下綜掘面采用氣幕和渦流兩種防塵方式,文獻[5]研究表明,采用除塵器和渦流綜合防塵技術后[5],綜合防塵效率可達95%~99%,滿足該礦大巷掘進面的防塵要求,因此工作生塵區(qū)域采用除塵器和渦流綜合防塵技術。
根據大巷掘進面現(xiàn)場實際和需風要求,防塵設備采用KCS230D濕式防爆除塵器,其綜合防塵效率為98.5%。前期使用時,為確保防塵效果和系統(tǒng)運行穩(wěn)定,將除塵器壓入和抽出風量設置為175 m3/min和160 m3/min,渦流除塵裝置單獨設置風機進行供風。
根據渦流除塵裝置的結構特征,以及井下大巷掘進面的現(xiàn)場實際情況,此次防塵技術參數研究主要為渦流裝置的出口風速、角度和氣流分布。
(1)出口風速。
為研究不同渦流裝置的出口風速下的綜合防塵效率,進行試驗(圖5)。可以看出,防塵效率隨著渦流裝置出口風速的增加而增加,由于風速過大會增加電機功率,因此最終將渦流裝置的出口風速確定為60 m/s,其防塵效率為94%。風速的大小還有出口的開口尺寸有關,該裝置風速60 m/s的開口尺寸為20×25 mm。

圖5 防塵效率與出口風速關系Fig.5 Relationship between dust control efficiency and exit wind speed
(2)出口角度。
為研究不同渦流裝置的出口角度下的綜合防塵效率,進行試驗(圖6)。

圖6 防塵效率與出口角度關系Fig.6 Relationship between dust efficiency and exit angle
可以看出,當出口角度小于30°時,防塵效率隨著角度的增加而增加;當出口角度介于30°~50°時,防塵效率不穩(wěn)定;當出口角度50°時,防塵效率基本處于最高值;當出口角度大于50°時,防塵效率隨著角度的增加反而降低。因此,最終將渦流裝置的出口角度確定為50°。
(3)出口氣流分布。
渦流裝置的出口氣流分布主要與渦流風筒距離迎頭的長度有關[6],長度越大,氣流分布越穩(wěn)定,防塵效率就越好;但長度越大,風筒就越長,風阻越大,影響防塵效率。該裝置的原始長度為8 m,經測試其綜合防塵效率僅有90%,該值偏低,不滿足工程防塵要求。由于裝置原始長度不能調整,無法通過增加風筒距離迎頭的長度來提高防塵效率。增設1個引風槽,將渦流裝置的出口風速的最大值往除塵裝置側移動1 m,測試得出防塵效率為96%,滿足工程防塵要求。
根據改造后的掘進面粉塵綜合治理方案,選擇一段20 m長的大巷掘進面進行現(xiàn)場試驗。布置測點C1、C2、C3、C4進行采樣,測點C1位于扒渣機機頭,測點C2位于人工遙控旁,測點C3位于噴射機中部,測點C4位于上料口旁1m處。采樣器型號為AZF-2型,各個測點連續(xù)采集2次。原始方案和改造后綜合方案采集的粉塵濃度見表1。

表1 各測點粉塵濃度Table 1 Dust concentration at each measuring point
采用改造后的綜合方案,能大幅度降低粉塵濃度,其中人工遙控旁僅有9.1 mg/m3,噴射機中部和上料口旁1 m降低至3 mg/m3,這3處防塵效率均高于98%,滿足規(guī)程相關要求。
試驗取得一定的成功,改造后的綜合方案提高了防塵效率,證實了該綜合防塵技術方案的可行性和合理性。礦井后續(xù)大巷掘進面一直沿用該套技術方案,提高防塵效率的同時也降低了大巷掘進面的粉塵危害。
目前該技術方案已在井下其他采區(qū)掘進面防塵中推廣應用,防塵效果較好,后續(xù)可推廣應用至其他礦井類似條件掘進面防塵中,具有一定的工程應用價值。