沈志強
(伊犁新天煤化工有限責任公司,新疆 伊寧 835000)
本公司煤制天然氣項目使用碎煤氣化工藝加CO 部分變換來滿足后續氫碳比3:1 的使用要求。碎煤加壓氣化生產的粗煤氣中CO 含量約17.6%,H2含量約36.1%,因此需要把部分C0 通過耐硫變換變成H2。耐硫變換催化劑的使用壽命一般為2-3 年,通過催化劑的溫度、壓差、變換率等數據對催化劑進行分析,判斷其是否需要更換,通過加強運行和裝填方面的管理,延長催化劑使用壽命。
本公司部分變換工藝有預變爐、主變爐兩部分組成。預變爐內裝填脫毒劑和預變催化劑,其主要作用為脫除煤氣中的氧氣、粉塵及焦油等雜質,并發生微量變換反應;主變爐內裝填耐硫變換催化劑,把粗煤氣中的C0 和水蒸氣變換成H2 和CO2。隨著催化劑的不斷使用,部分催化劑會失去活性,床層熱點逐步下移,最終變換率得不到保障;催化劑在氣流沖刷和反復升降溫過程中,部分催化劑粉化,導致床層阻力不斷上升,達到設計值后必須進行更換。運行過程中,催化劑的低溫活性喪失,提高床層溫度,利用催化劑的高溫活性繼續使用,待變換率不能保障時,必須通過再生或者更換來解決問題。
我們車間使用的耐硫催化劑為QDB-04型,設計值變換爐出口CO<3.12%、變換率80%-90%之間、熱點溫度<450℃。從表1 可以看出,隨著使用周期的增加,催化劑變換率及出口CO 指標仍能滿足設計要求,通過提升熱點溫度后繼續使用。但從裝個系統安、穩、長、滿、優的角度出發,避免催化劑使用末期突然穿透,變換率不能保證,導致整個系統無法運行,決定利用本年度大修計劃對變換催化劑進行更換。

表1 主變催化劑隨著使用情況,床層溫度及變換率
鈷鉬系耐硫變換催化劑采購時為氧化態,使用前需要用CS2 把催化劑硫化,生產硫化鈷、硫化鉬才具備CO 變換能力。變換催化劑在卸出時需要將硫化態的催化劑鈍化成氧化態,這樣才能安全的卸出來,避免卸出的催化劑回溫導致事故這一現象。催化劑再生或徹底更換前,需要通入蒸汽升溫,然后逐步配入0.2%左右的空氣,控制好催化劑的溫升,逐步加大空氣量,直到氧氣不再發生反應,催化劑徹底變成氧化態,同時催化劑表面積碳也被氧氣燒掉。對需要重復使用的催化劑,再生是非常好的措施,能把催化劑表面積碳、油等雜質徹底清除,使催化劑重新具備高活性。
在兼顧成本和安全的前提下,部分企業對計劃更換的耐硫變換催化劑不進行鈍化處理,直接通過氮氣或者CO2 進行降溫,把催化劑降到常溫狀態,然后把催化劑扒出。硫化態的催化劑遇到空氣后會發生緩慢氧化反應,催化劑的溫度會逐步升高,通過澆水降溫等方式,避免溫度過高迅速氧化導致其他事故。待催化劑全部卸出,由催化劑廠家回收或者填埋處理,這樣能節約一定的費用。
變換催化劑隨著使用年限的增長,部分催化劑失活、粉化,變換率降低,最終難以滿足使用要求。催化劑更換成本包括廢催化劑處置、新催化劑采購、裝填、硫化等費用,對企業來說是一筆不小的投入,催化劑使用周期每延長1 年,平攤到每年的維護成本就會大幅降低。根據運行經驗進行分析,催化劑使用壽命影響因素主要包括以下幾個方面:
新建企業變換催化劑使用壽命一般都很短,這跟系統反復開停車有很大關系。變換催化劑伴隨著開停車過程,反復升溫、降溫,很容易導致催化劑活性成分結團并老化。催化劑活性降低,床層熱點溫度就會下移,最終熱點溫度和出口溫度接近時,催化劑就需要再生或者更換了。原料氣中的S 含量也對催化劑有著較大影響,如果粗煤氣中總S 含量過低,催化劑會反硫化,導致部分催化劑失去活性,影響CO 變換效果。
粗煤氣中攜帶的煤粉、焦油、硅、鉀等雜質,隨著系統的運行,逐步吸附在預變爐、主變爐催化劑表面,當催化劑表面毛細孔被堵塞后,催化劑活性就會大大降低。
變換催化劑的裝填質量直接影響到催化劑的正常運行及使用壽命。變換催化劑在運輸過程中,部分催化劑會粉化,裝填之前,必須對催化劑進行過篩,篩去粉塵,控制催化劑整體粒度。裝填前,應根據堆密度計算出每層需要裝填的催化劑量,并在爐內畫好刻度,逐層壓實,保證每層催化劑裝填量不超過5%。裝填過程中盡可能降低落差,避免落差過大導致催化劑粉化;裝填完成后,在催化劑表面鋪上絲網及瓷球,避免氣流把催化劑吹散。
正常情況下粗煤氣中的氧含量均在0.1%以下,如果氣化爐出現異常,可能會導致粗煤氣中氧含量超標,氧氣設置煤氣進入預變爐及主變爐,催化劑被迅速氧化,溫度難以控制,超過設計最高溫度后,催化劑中活性成分將徹底喪失。氧、鹵化物、重金屬等毒物對催化劑的傷害是不可恢復的,活性下降的同時催化劑的機械強度也降低,更容易粉化。
預變爐上部裝填8.4m3 的脫毒劑,下部裝填5.3m3 的催化劑,主變爐裝填60m3 的催化劑。通過運行數據對比,預變爐內裝填的催化劑基本沒有變換能力,進出預變爐的催化劑溫升只有4-7℃。大修更換催化劑時,只采購主變爐的催化劑和脫毒劑,把廢棄的主變爐催化劑過篩后裝填到預變爐底部。經過這一調整后,節約催化劑25 萬左右,預變爐的溫升達到12-15℃,主變爐則沒有任何影響。
耐硫變換催化劑作為化工生產過程重要催化劑之一,已經得到了較為廣泛的應用。在實際生產中,通過對催化劑裝填、正常使用、再生等工作細節的把控,有效的延長催化劑使用壽命,能有效地降低企業運行成本,提高企業競爭力。