吳桂平
(福建龍凈環保股份有限公司 福建龍巖 364000)
隨著科學技術的進步、工業生產的發展和人民生活水平的提高,產品和工業設備的質量也發生了變化[1]。產品不僅需要具備耐腐蝕性和耐久性,而且還需要有易清潔、富有美感的外觀。因此,目前噴涂和印刷技術已廣泛應用于各種制造業,但在噴涂和印刷生產過程中都會釋放大量的揮發性有機物。揮發性有機物會引發嚴重的大氣光化學污染,加劇溫室效應,造成極大的環境危害,對人體健康、農作物生長等均會造成嚴重損害[2],揮發性有機物的處理已經迫在眉睫。
有機廢氣污染物種類繁多,特性各異,因此相應采用的治理方法也各不相同,常用的有:吸附法、冷凝法、吸收法、生物法、催化燃燒法和高溫燃燒法等[3];近年來國內外也發展出一些新的工藝技術,如生物法、低溫等離子法等,表1 是對常用治理工藝作簡要的對比介紹。

表1 常用治理工藝比較表
本項目屬于我國某汽車公司涂裝車間噴漆廢氣處理裝置,經處理后的噴漆廢氣排放濃度要求≤20 mg/Nm3。噴漆廢氣主要參數見表2。

表2 項目廢氣主要參數表
根據以往項目經驗及甲方提供的資料整理計算結果,甲方車間排風量大(40 萬m3/h),濃度低(≤200 mg/m3),故不適合單獨使用活性炭吸附、生物法、蓄熱式燃燒(RTO)、蓄熱催化燃燒(RCO)、催化燃燒(CO)等處理工藝。本項目適用組合工藝,將大風量低濃度廢氣通過濃縮,轉變為小風量高濃度廢氣進行治理。因此該廢氣處理系統擬采用沸石轉輪吸附濃縮+蓄熱式燃燒工藝。
RTO 設計主要參數見表3。

表3 RTO 設計主要參數表
RTO 主要設計單元有:
(1)蓄熱室、燃燒室。燃燒室殼體采用整體波紋板加強筋結構,殼體密封性能良好、強度高,殼體厚度選用6 mm 碳鋼。蓄熱室內安裝有爐柵和蓄熱體[4]。爐柵采用焊接格柵,材質為304 不銹鋼。蓄熱室設置2 個檢修門(口)和觀察口。
(2)下室體(進出風道)。RTO 進出風道采用整體式結構,切換閥門置于風道內部。下室體外部做100 mm 外保溫,并用鍍鋅波紋板包覆,采用Y 型布風結構與上室體進行對接,下室體連接風道方便檢修及維護人員進出。RTO 整體外觀無加強筋,確保設備美觀。
(3)陶瓷蓄熱體。蓄熱體采用分層蜂窩陶瓷蓄熱體,耐溫1 200 ℃。其優點是比表面積大、阻力小、熱熔大、耐酸耐堿性能良好、抗壓強度大于0.4 MPa、膨脹系數小、壽命長[5]。陶瓷規格為150 mm×150 mm×150 mm。
(4)保溫材料。蓄熱室、燃燒室內襯陶瓷纖維耐火材料,保溫層厚度為300 mm,確保爐體外表面陰面(太陽光未直射的面)溫度不大于環境溫度+25 ℃(過橋連接部分除外)。保溫材料耐溫1 250 ℃。
(5)燃燒系統。燃燒室內設置1 臺天然氣燃燒器,燃燒器為進口元件,由程序控制器、UV 火焰探測器、高壓點火器、比例調節閥、燒嘴、管路閥門、助燃風機等組成。
(6)切換閥。RTO 的風向切換閥性能的好壞對RTO 設備的運行影響非常大,因此,系統所用切換閥全部采用氣動提升閥,閥門動作可靠、扭矩大、泄露量小、壽命長(可達100 萬次以上),運行可靠。閥盤材料采用304 不銹鋼,軸端密封采用石墨盤根,并采用壓縮空氣氣密系統,確保閥門軸端無廢氣泄露,耐溫200 ℃以上。閥門采用三疊片設計,閥盤直徑選擇1 300 mm。切換閥的氣動執行機構每個配置1 套氣動三聯件,起清洗過濾調節壓力作用,安全高效。另外,為了保證每個切換閥的氣源穩定,專門給該RTO 系統設計了1 個1.5 m3的壓縮空氣罐和壓縮空氣分氣罐,壓縮空氣分氣罐實物見圖1。

圖1 壓縮空氣分氣罐實物圖
通過切換閥組的切換,改變廢氣進出蓄熱床層的方向,完成陶瓷蓄熱體蓄熱和放熱的交替轉換,實現將絕大部分熱量截留在RTO 設備內部的功能。此外,通過對原進氣床層進行的吹掃工作,將蓄熱陶瓷內殘留的廢氣吹掃進入燃燒室,以提高RTO 設備的凈化效率[6]。A/B/C 三床共9 個氣動切換閥(含3個吹掃閥)自動切換,切換周期1 min~3 min,由理論計算和實際調試的時間來控制。為保證安全,設定出口溫度最高限值,若出氣溫度超過設定值,則閥門強制切換。閥門切換次序如表4 所示。

表4 RTO 蓄熱床層工作切換次序周期表
(1)冷啟動預熱過程。首先切斷閥保持關閉,開啟新風閥,啟動RTO 主風機(低速運轉),新鮮空氣清掃RTO 設備內部有機廢氣和燃料,避免點火時發生爆炸。清掃過程自動切換閥門,保證每個床層和管道都被徹底清吹,吹掃過程持續5 min以上。清掃結束后,PLC 自動控制燃燒機點火,保證燃燒機在規定次數內(一般為4 次)母火點火成功,否則停機報警。燃燒機母火點火成功后,自動對RTO 進行預熱,燃燒室和蓄熱陶瓷床溫度逐漸升高,2 h~3 h 后,燃燒室和蓄熱床層達到運行所需狀態,預熱過程結束。
預熱結束后,新風閥根據后端燃燒室溫度自動調節,前端脫附風機及相應閥門打開,RTO 燃燒室引出一小股熱風進入高溫換熱箱,與脫附空氣混合至180 ℃~220 ℃左右(熱風調節閥為電動模擬量風閥,根據溫度自動調整開度),對轉輪的脫附區進行脫附再生,RTO 系統進入正常運行狀態。
(2)正常運行狀態。正常運行過程中,RTO 內部溫度通過燃燒機比例馬達以及前端稀釋風閥的開度進行調節。廢氣經過陶瓷蓄熱體被逐漸預熱至其自燃溫度,在燃燒室內發生氧化反應生成CO2和H2O,并放出大量熱量。熱風經由另一蓄熱床外排時,熱量被截留在蓄熱床層內,以用于下一周期進氣預熱。當有機廢氣濃度提供的熱量達到自持燃燒狀態時,有機物氧化產生的熱量能夠維持爐膛燃燒溫度,則無需開啟燃燒器加熱。RTO 爐膛溫度通過多根高溫熱點偶進行實時監控,運行過程PLC 程序通過自動調節燃氣調節比和相關閥門控制爐膛溫度的穩定。
(3)RTO 節能模式。當甲方生產暫停,或遇其他特殊情況需短時間停止RTO 系統時,系統執行待機程序進入待機狀態:切斷閥關閉,不引入廢氣,新風閥打開,切換閥組同正常運行狀態,RTO 風機自動降頻進入低速運轉,燃燒加熱系統低負荷運轉,保持RTO 氧化室內的溫度在設定值(略低于正常運行溫度,可調)。
當RTO 系統從待機狀態恢復正常運行時:燃燒器對氧化室進行加熱至正常運行溫度,切斷閥打開,新風閥關閉,RTO風機正常運轉,系統恢復至正常運行狀態,對轉輪進行脫附再生。
(4)RTO 停機降溫狀態。當RTO 正常停機或故障停機時:切斷閥關閉,不引入廢氣,新風閥完全打開,燃燒加熱系統關閉,切換閥組同正常運行狀態,主風機降頻運轉。當燃燒室內溫度降到設定值(一般為200 ℃,可調),RTO 主風機停止運轉,切換閥組停止運轉。
RTO 調試應具備的條件:①系統內設備已安裝完畢并通過驗收;②各設備電氣回路試驗完畢,具備啟動條件;③電氣回路試驗完畢,絕緣合格;④各熱工儀表校驗完畢,具備使用條件。
RTO 調試內容及步驟:①檢查RTO 主體設備和煙風道清理干凈無雜物;②記錄各項參數;③各項通電動作檢查試驗;④聯鎖保護試驗;⑤檢查各設備的啟??刂祈樞?;⑥檢查各煙氣擋板的開關符合設計要求;⑦檢查各煙氣行程及報警信號符合設計要求;⑧檢查試驗各順控步序正確無誤,符合要求;⑨填寫記錄聯鎖保護卡。
安全注意事項:①在調試前應進行安全技術措施交底工作;②在擋板試驗時確定煙道已清理干凈,防止夾傷;③設立警戒、隔離區域或制定臨時措施;④如遇緊急情況,要注意保護人身、設備安全。
該項目設備投運3 個月后,經過第三方檢測單位測試,設備檢測結果如表5。

表5 RTO 運行數據測試表
由以上設備投運后測試結果可以得知,除了第6 次取樣結果效率比較臨界以外,其余都達到了≥99%處理效率的設計要求。分析其原因是第6 次取樣時剛好處于切換閥切換的時間段內,由于閥門內泄露導致暫時出現1 個排放峰值。
處理有機廢氣的方法有很多,RTO 技術是眾多處理工藝中的1 種。針對該項目生產廢氣風量大、濃度低的具體情況,選擇合適的廢氣處理工藝,主要從選型、設計源頭對RTO 系統的各類問題進行控制,最終嚴格控制RTO 后廢氣的排放,防止有機廢氣超標,保護大氣環境,也對同類型的工程應用具有指導意義。